高文軍
(陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司煉化公司永坪煉油廠,陜西延安 717208)
煉化企業(yè)污水處理中的“三泥”,是指煉油上游裝置含油污水調(diào)節(jié)罐和隔油池的底泥、浮選池浮渣和生化池剩余活性污泥三種成分。“三泥”中有機物成分復(fù)雜、含水率很高、穩(wěn)定性好、處理難度大[1-2]。其含油量一般為 8% ~ 10%,含水率為60%~80%,另含有10% 左右的固體物質(zhì)(泥、砂、菌等),是煉油企業(yè)污水處理場的一大包袱,更是煉油廠廢固處理的一大難題[3-5]。
由于原油品質(zhì)的變化和廢水處理工藝的改進(jìn),導(dǎo)致了“三泥”構(gòu)成與性狀的變化,使得一些煉油廠的“三泥”離心處理效果日益惡化,為此有必要對新形勢下的“三泥”性狀與離心處理工藝作一個系統(tǒng)的優(yōu)化[6-8]。
本文首先對“三泥”污水處理裝置設(shè)備進(jìn)行改進(jìn),并通過各項試驗優(yōu)化了處理工藝,最終得到高效合理的處理“三泥”的方法。
技改前200 t/h污水處理裝置的污泥處理系統(tǒng)工藝流程(見圖1)如下:
隔油池、調(diào)節(jié)罐等底泥和氣浮池浮渣通過排泥排渣自流進(jìn)入污泥池,靜止沉降脫水后,污泥經(jīng)污泥泵提升到污泥濃縮罐,再靜止沉降10~24 h后脫水,濃縮后的污泥排至污泥加藥罐,人工加入PAM干粉藥劑攪拌10 min后,進(jìn)入離心脫水機,進(jìn)行機械脫水處理,脫出泥餅與煤粉混合送鍋爐焚燒。
運行過程中,離心脫水機脫出的泥餅中含有大量未能產(chǎn)生藥效的PAM。由于設(shè)計缺陷,污泥加藥直接加入PAM干粉藥劑,既造成藥劑浪費,也影響污泥處理效果。
圖1 技改前工藝流程圖
技改后對污泥處理加藥系統(tǒng)進(jìn)行改造,其工藝流程(見圖2)如下:
圖2 技改后工藝流程圖
與改造前不同的是配好的藥劑經(jīng)加藥泵直接進(jìn)入靜態(tài)管道混合器中與污泥混合,若藥劑在靜態(tài)管道混合器中混合不均勻,再從污泥加藥罐頂部加藥孔加入適量藥劑,最后進(jìn)入離心脫水機進(jìn)行機械脫水處理。
技改后該處理系統(tǒng)增加了3個3 m3加藥罐,2臺離心加藥泵和3臺攪拌機,使該系統(tǒng)加藥更加合理化。
技改前,在加藥罐人工加藥并攪拌后直接進(jìn)入離心脫水機,污泥分離效果差,分離液為黏度大的黑水。經(jīng)查證為加藥效果不好原因。為了保證絮凝劑有足夠反應(yīng)時間,又不使停留時間過長,所以把加藥點選擇在距離心機進(jìn)口最近處,并增加了1個靜態(tài)管道混合器,使得“三泥”與藥劑有效混合。
原處理系統(tǒng)只有2個50 m3污泥濃縮罐,濃縮時間比較短,技改后增加1個100 m3的污泥濃縮罐,延長了污泥濃縮的時間。
固定加藥量、處理總量和離心機轉(zhuǎn)速情況下,考察了進(jìn)料量變化變化下處理效果,見表1。
表1 進(jìn)料量的影響
表1顯示,進(jìn)料量越大,離心脫水機電流越高,分離效果越差,若進(jìn)料量過大,還會造成渦旋輸送能力飽和而導(dǎo)致轉(zhuǎn)鼓堵塞。因此,進(jìn)料量以5 m3/h左右為宜。若污泥含水率較大時,離心脫水機脫出水很清時,可適當(dāng)增加進(jìn)泥量,使離心脫水機電流控制在26~35 A之間。
在原料脫水預(yù)處理后,固定總進(jìn)料量50 m3,固定進(jìn)料量5 m3/h,固定離心脫水機轉(zhuǎn)速2 000 r/min,調(diào)整加藥量,對比處理效果,見表2。
PAM藥劑配制濃度不僅影響污泥調(diào)理效果,而且影響藥劑消耗量和泥餅產(chǎn)率,其中對有機高分子污泥調(diào)理劑影響更為顯著。一般來說PAM藥劑配制濃度越低,藥劑消耗量越少,調(diào)理效果越好。但配制濃度過高或過低都會降低泥餅產(chǎn)率。通過現(xiàn)場操作,從表2可得出,藥劑投加量在2‰時,污泥處理效果最好。
表2 藥劑投加量的影響
在固定總進(jìn)料量和加藥量下,考察了改變離心脫水機轉(zhuǎn)速下處理效果,詳見表3。
表3 離心脫水機轉(zhuǎn)速的影響
離心式脫水機有低速(1 000~3 000 r/min)、中速(1 500~3 000 r/min)、高速(3 000 r/min以上)三類。在污泥脫水處理中,由于高速離心機轉(zhuǎn)速快、對污泥有沖擊和剪切作用,而且對加入絮凝劑后形成的大塊絮狀物有破壞作用,因此適宜用低速離心機。該離心脫水機最高轉(zhuǎn)速3 400 r/min,在實際操作中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速與處理效果間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),因此在運行過程中轉(zhuǎn)速控制在1 500 r/min污泥處理效果好。
通過一系列實際操作,我們得出了系統(tǒng)運行的最佳工況:離心脫水機轉(zhuǎn)速控制在1 500 r/min,加藥量控制在2‰,進(jìn)料量以5 m3/h左右為宜。在這種工況下,處理效果最好,離心分離液的顏色呈淡黃色,水質(zhì)清澈。
比較技改前后4個月內(nèi)處理量和泥餅產(chǎn)生量可知,通過對污泥處理裝置的技改措施,優(yōu)化工藝操作,有效的提高了“三泥”處理效果,極大地減輕了污水處理設(shè)施的負(fù)荷,并且“三泥”經(jīng)過減容、穩(wěn)定處理后,將其作為燃料資源加以綜合利用。
表4 改造前后處理效果對比
含油污泥該廠“三泥”離心脫水設(shè)備是泥水兩相分離,但是現(xiàn)有污泥池容量小,致使隔油池池底泥和調(diào)節(jié)罐罐底泥無法單獨儲存,只能與浮選池浮渣、少量混合活性污泥混合儲存于污泥池,而離心脫水機處理含油污泥效果不佳。
該廠準(zhǔn)備在以后再次進(jìn)行技改,增加1個活性污泥池,單獨收集、儲存隔油池池底泥和調(diào)節(jié)罐罐底泥,并對其進(jìn)一步預(yù)處理,再進(jìn)在進(jìn)行離心脫水處理,這樣可以解決含油污泥影響處理效果。
該廠通過對“三泥”離心脫水機的技術(shù)改造,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行處理工藝的優(yōu)化,得出了離心脫水機轉(zhuǎn)速控制在1 500 r/min,加藥量控制在2‰,進(jìn)料量以5 m3/h左右為宜。在這種工況下,處理效果最好,分離液水質(zhì)也最好。
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