陳興偉,井 丹
(中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司,河南洛陽(yáng) 471012)
洛陽(yáng)石化精對(duì)苯二甲酸(PTA)裝置采用BPAMOCO專(zhuān)利技術(shù),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為22.5萬(wàn) t/a,2000年5月正式投產(chǎn),2003年7月完成擴(kuò)能改造,生產(chǎn)能力提高到32.5萬(wàn)t/a。
PTA生產(chǎn)過(guò)程中,溶劑醋酸單耗是需要重點(diǎn)關(guān)注的一項(xiàng)重要生產(chǎn)指標(biāo)。洛陽(yáng)石化PTA裝置2010年醋酸單耗為每噸PTA 46.87 kg,高于中石化每噸PTA 45.62 kg的平均水平。目前,國(guó)內(nèi)采用先進(jìn)技術(shù)的裝置醋酸單耗已經(jīng)達(dá)到每噸PTA 42 kg醋酸,國(guó)外有的甚至已經(jīng)達(dá)到38 kg[1]。因此,如何進(jìn)行工藝調(diào)整和設(shè)備升級(jí),以降低醋酸單耗,就成為一個(gè)急需認(rèn)真探索解決的技術(shù)難題。
影響PTA裝置醋酸單耗的因素是多方面的,概括起來(lái)主要有以下幾個(gè)方面:①氧化反應(yīng)過(guò)程中燃燒損失;②隨氧化反應(yīng)尾氣流失;③BT403塔頂醋酸流失;④隨BM403殘?jiān)懦?⑤生產(chǎn)停工損失;⑥系統(tǒng)進(jìn)堿;⑦跑、冒、滴、漏造成的醋酸損耗。
PX氧化生成TA(對(duì)苯二甲酸)的同時(shí),一部分醋酸和PX還會(huì)發(fā)生燃燒反應(yīng),CO2、CO是主要的燃燒產(chǎn)物。氧化反應(yīng)尾氣中CO2、CO的60%來(lái)自于醋酸燃燒,40%來(lái)自PX燃燒;在醋酸的燃燒中,大約75%的醋酸生成CO2、CO和水,25%生成醋酸甲酯等其他副產(chǎn)物[2]。
醋酸燃燒損失是影響PTA裝置醋酸單耗的最主要原因。據(jù)AMOCO工藝包提供的數(shù)據(jù),在工業(yè)操作條件下醋酸氧化生成CO2、CO和醋酸甲酯造成的損失為每千克PX 0.053~0.060 kg醋酸,或者每經(jīng)過(guò)一次氧化反應(yīng)損失2%的醋酸,折合成每噸PTA 為33.8 ~38.3 kg。
氧化反應(yīng)中,催化劑、壓力、溫度等操作參數(shù)的變化,將直接影響到醋酸燃燒反應(yīng)的劇烈程度,具體如表1所示。正常生產(chǎn)中,氧化反應(yīng)器BR106反應(yīng)溫度一般控制在189℃,壓力1.20 MPa(G),液位82%。當(dāng)發(fā)現(xiàn)反應(yīng)溫度或尾氣中COx含量出現(xiàn)異常,我們要及時(shí)對(duì) BD105配料中 Co2+、Mn2+、Br-濃度、水含量,BR106壓力、液位、抽出水含量進(jìn)行調(diào)整,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡可能降低氧化反應(yīng)器內(nèi)“醋酸燃燒”反應(yīng)。
表1 可變因素對(duì)氧化反應(yīng)影響
氧化反應(yīng)蒸汽要依次通過(guò)BE112~BE115冷凝換熱器進(jìn)行冷凝,不凝氣進(jìn)入高壓吸收塔BT111進(jìn)行洗滌,回收未反應(yīng)的PX和溶劑醋酸。BT111塔頂洗滌氣通過(guò)廢氣緩沖罐BD-101排除夾帶的液體后,一部分送往廢氣干燥器BM-1101A/B,其余驅(qū)動(dòng)尾氣膨脹機(jī)BC-102/102A做功。
由于原有設(shè)計(jì)能力限制,加上BE115管程內(nèi)漏,BE115、BT111塔頂出口氣相溫度偏高,分別為70℃、62℃,遠(yuǎn)高于36℃、37℃的設(shè)計(jì)值,BT111頂部氣相中酸含量偏高,醋酸流失比較嚴(yán)重。
2011年9月化工車(chē)間對(duì)BE113、BE113A、BE115進(jìn)行更換,同時(shí)BE115換熱面積由690 m2增加至770 m2,BE115出口氣相、BT111塔頂溫度均下降為33℃,BD-101排出液體酸味明顯降低。
溶劑脫水塔BT403采用常規(guī)精餾,擴(kuò)容改造后,BT403也經(jīng)過(guò)數(shù)次改造。2004年洛陽(yáng)石化與南京凱寧分公司合作,采用原篩板塔盤(pán)與新型復(fù)合孔微型閥高效塔盤(pán)相結(jié)合的方法,對(duì)塔盤(pán)結(jié)構(gòu)作了改進(jìn),塔頂外排污水酸含量降至0.8%以下。
以2011年BT403塔頂冷凝液酸含量平均值0.82%計(jì)算,BT403塔頂醋酸流失量約為每噸PTA 1.09 kg。特別是當(dāng)裝置高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),氧化溶劑脫水塔處理能力很難滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。2011年9月大檢修后,PX生產(chǎn)負(fù)荷提至29 t/h,BT403頂部冷凝液酸含量基本在1.1%以上,最高甚至達(dá)到1.9%,遠(yuǎn)高于其設(shè)計(jì)值。
因此,工藝參數(shù)調(diào)整,優(yōu)化BT403操作或BT403系統(tǒng)改造升級(jí),比如采用共沸精餾(共沸精餾與普通精餾對(duì)比見(jiàn)表2),降低BT403頂部醋酸流失是大家以后研究工作的熱點(diǎn)。
表2 共沸精餾與普通精餾對(duì)比
薄膜蒸發(fā)器BM403采用內(nèi)刮膜、外加熱蒸發(fā)回收醋酸。根據(jù)工藝設(shè)計(jì),殘?jiān)械拇姿岷坎荒艹^(guò)3%,但由于我們PTA裝置的薄膜蒸發(fā)器的尺寸比較小,要使殘?jiān)械拇姿岷窟_(dá)到3%難度很大。以2011年殘?jiān)俅驖{罐BD403中的醋酸含量均值5.61%計(jì)算,BM403醋酸流失量約為每噸PTA2.26 kg。
因此,正常生產(chǎn)中我們必須密切關(guān)注薄膜蒸發(fā)器BM403底部溫度TI421、BD403壓力PI412變化,TI421控制在145~180℃,PI412控制在95~125 kPa(G),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)處理,保證BD403中酸含量在5%以下。
PTA裝置旋轉(zhuǎn)真空過(guò)濾機(jī)有三臺(tái)BM301A/B/C,實(shí)現(xiàn)反應(yīng)物料中TA的過(guò)濾分離。三臺(tái)過(guò)濾機(jī)每天堿洗一臺(tái),三天為一輪次。堿洗時(shí),首先把酸噴淋閥關(guān)閉,然后用堿進(jìn)行堿洗浸泡,最后用凝液進(jìn)行置換。
由于設(shè)計(jì)缺陷,醋酸噴淋閥組安裝高度低于過(guò)濾機(jī),堿洗過(guò)程中,醋酸噴淋閥關(guān)閉后管內(nèi)殘存的醋酸無(wú)法自行返回到系統(tǒng)。三臺(tái)過(guò)濾機(jī)酸噴淋總閥距過(guò)濾機(jī)醋酸噴嘴距離依次為 17.2 m、23.1 m、28.2 m,管線內(nèi)徑0.05 m,以年開(kāi)工率7 600 h計(jì)算,每年將有14.9 t醋酸隨堿液排出系統(tǒng)。
我們建議對(duì)堿洗程序進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)堿前首先用凝液置換1 min,將管線殘存醋酸置換進(jìn)BD301,減少堿洗過(guò)程中醋酸流失。
2003年P(guān)TA裝置擴(kuò)能改造時(shí),氧化單元過(guò)濾干燥系統(tǒng)增上了一臺(tái)過(guò)濾機(jī)和一臺(tái)干燥機(jī),BM302/BM302A兩臺(tái)干燥機(jī)并聯(lián)操作,共用一套載氣洗滌系統(tǒng)。
載氣洗滌系統(tǒng)由于設(shè)計(jì)能力有限,遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足工藝要求,主要表現(xiàn)為:①干燥機(jī)洗滌塔BT301底部溫度、塔壓分別為80℃、-1.0 kPA(G),達(dá)不到70℃、-1.5 kPA(G)設(shè)計(jì)值;②載濕氣帶液(醋酸)帶料(TA)嚴(yán)重,干燥機(jī)堿洗頻繁;③設(shè)備腐蝕比較嚴(yán)重、現(xiàn)場(chǎng)酸味大。2011年9月裝置大檢修期間,裝置增上一套載氣洗滌系統(tǒng),BM302和BM302A載氣洗滌系統(tǒng)分開(kāi),過(guò)濾—干燥系統(tǒng)冒料頻繁、現(xiàn)場(chǎng)酸味大、BM302/BM302A堿洗頻繁等一系列問(wèn)題將得到了根本解決。
對(duì)關(guān)鍵部位(如氧化反應(yīng)器 BR106、空壓機(jī)(BC101/A、BC102/A)實(shí)施特護(hù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,減少非計(jì)劃停工。
我們對(duì)2010年四次晃電停工過(guò)程中當(dāng)班醋酸單耗進(jìn)行分析,結(jié)果如表3所示。從表3可以看出,停車(chē)過(guò)程中醋酸單耗明顯超標(biāo)。國(guó)外專(zhuān)家曾經(jīng)計(jì)算過(guò),年產(chǎn)22.5萬(wàn)t PTA的裝置,氧化反應(yīng)器每停車(chē)1次,大約損失 24 t醋酸[4]。
表3 2010年裝置晃電停工當(dāng)班醋酸單耗
我們對(duì)2010年2~3月份母液罐BD306 Na+含量與醋酸單耗關(guān)系進(jìn)行了跟蹤,結(jié)果如表4所示。從表4可以看出,BD306中Na+含量較高時(shí),醋酸單耗顯著增加。據(jù)AMOCO專(zhuān)家考證,年產(chǎn)22.5萬(wàn)t PTA的裝置,氧化反應(yīng)的混合進(jìn)料中Na+每增加10×10-6,則醋酸消耗將會(huì)增加 1 kg[5]。
為了防止堿無(wú)故進(jìn)入系統(tǒng),化工車(chē)間對(duì)BM301A/B/C堿洗、BE306切換等涉堿作業(yè)制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū);同時(shí)根據(jù)氧化反應(yīng)狀況及時(shí)對(duì)母液罐BD306 Na+含量進(jìn)行跟蹤。發(fā)現(xiàn)異常,及時(shí)采取相應(yīng)措施,基本保證BD306中Na+在30×10-6以下。
2011年1月至今,經(jīng)過(guò)化工車(chē)間檢查,先后發(fā)現(xiàn)BE115管程漏酸、BE403與BT403上法蘭連接處滴酸、BM302A煙囪斜管漏酸氣等一系列重大安全及事故隱患。化工車(chē)間采取了積極有效的措施,并利用2011年9月份裝置大檢修成功完成設(shè)備消缺,在保證安全平穩(wěn)生產(chǎn)的同時(shí)有效地降低了酸耗。
經(jīng)過(guò)一年的努力,我們?cè)诮档痛姿釂魏姆矫嫒〉昧溯^為顯著的成績(jī),2011年全年每噸PTA醋酸單耗均值46.6 kg,順利完成分公司46.8 kg控制指標(biāo)。在中石化5家PTA裝置中排名第三,整體處于中游水平。但是,距中石化股份公司每噸PTA醋酸單耗44.02 kg的先進(jìn)水平還有一定的差距,我們一方面要繼續(xù)優(yōu)化操作,同時(shí)還要從生產(chǎn)管理、流程優(yōu)化、設(shè)備改造升級(jí)等幾個(gè)方面挖掘裝置潛力,進(jìn)一步降低醋酸單耗,提高裝置的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。
[1]王振新.PTA生產(chǎn)中降低醋酸消耗的探討[J].聚酯工業(yè),2003,16(5):36-39.
[2]孫靜珉,陸德民,吳孝熾,等.聚酯工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1985.
[3]中國(guó)石油化工集團(tuán)公司人事部、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司人事服務(wù)中心.精對(duì)苯二甲酸裝置操作工[M].北京:中國(guó)石化出版社,2008.
[4]顧祥萬(wàn).PTA生產(chǎn)降低醋酸單耗的技術(shù)[J].聚酯工業(yè),2003,16(4):36-38.