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        循環(huán)水排水及中水混合回用于冷卻水系統(tǒng)的可行性試驗(yàn)

        2012-02-08 05:47:12侯文龍李皞??≌?/span>
        電力建設(shè) 2012年7期
        關(guān)鍵詞:助凝劑中水混凝

        侯文龍,李皞,??≌?/p>

        (河北省電力研究院,石家莊市 050021)

        0 引言

        河北省某電廠一、二期工程共建4臺(tái)機(jī)組,為了減少排污、有效節(jié)約水資源,二期工程2臺(tái)機(jī)組的輔機(jī)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的水源擬采用經(jīng)深度處理后的中水和第1期工程的循環(huán)水排水。輔機(jī)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)備的材質(zhì)為317不銹鋼。由于中水和循環(huán)水排污水中雜質(zhì)含量較高、成分復(fù)雜,會(huì)促使系統(tǒng)材質(zhì)腐蝕,威脅設(shè)備的安全運(yùn)行[1]。為此,根據(jù)電廠實(shí)際處理工藝和要求,進(jìn)行了不同加藥量和不同濃縮倍率的混凝及電化學(xué)腐蝕試驗(yàn),得出了詳實(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù),為電廠安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了保障。

        1 試驗(yàn)方案

        該電廠二期工程采用超臨界空冷機(jī)組,其輔機(jī)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計(jì)濃縮倍率為1.4,擬采用一期工程的循環(huán)水排水和經(jīng)深度處理后的廠外來(lái)中水,經(jīng)過(guò)石灰混凝和過(guò)濾后作為輔機(jī)循環(huán)冷卻水補(bǔ)水。分別對(duì)電廠一期工程循環(huán)水排水水樣和循環(huán)水排水及深度處理后的中水按照22∶13的比例混合的水樣進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)。試驗(yàn)分3個(gè)部分[2]:(1)混凝澄清試驗(yàn)[3-5]。通過(guò)調(diào)整石灰、聚鐵、助凝劑(聚丙烯酰胺)加藥量得到最佳的混凝效果。(2)動(dòng)態(tài)阻垢模擬試驗(yàn)[6-7]。調(diào)整按照上述步驟得到的混凝澄清出水的pH值,然后加入不同量的阻垢劑,通過(guò)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)得到加入不同量阻垢劑時(shí)的極限濃縮倍率。(3)電化學(xué)腐蝕試驗(yàn)。得到在不同濃縮倍率的條件下,濃水對(duì)317不銹鋼的腐蝕情況。

        2 混凝澄清試驗(yàn)

        混凝試驗(yàn)用水水質(zhì)簡(jiǎn)化分析如表1所示。

        表1 混凝試驗(yàn)用水水質(zhì)簡(jiǎn)化分析Tab.1Simplified analysis of water quality in coagulation test

        2.1 石灰加藥量試驗(yàn)

        取一定量的試驗(yàn)用水,固定聚鐵和助凝劑加藥量分別為50 mg/L和2 mg/L。然后調(diào)整石灰加入量,攪拌澄清后取上清液化驗(yàn),結(jié)果如表2所示。

        表2 石灰加藥量試驗(yàn)結(jié)果Tab.2Test results of lime dosage

        從表2可以看出,對(duì)于一期循環(huán)水,石灰加藥量為400~500 mg/L時(shí),硬度和堿度較低并且混凝效果較好,因此確定所配置的水中石灰最佳加藥量為450 mg/L;對(duì)于一期循環(huán)水和中水混合水,石灰加藥量為400~450 mg/L時(shí)堿度和硬度較低并且混凝效果好,因此確定石灰最佳加藥量為400 mg/L。

        2.2 聚鐵加藥量試驗(yàn)

        凝聚劑采用電廠生產(chǎn)用聚鐵。試驗(yàn)中,按照石灰加藥量試驗(yàn)結(jié)果確定一期循環(huán)水中石灰加藥量為450 mg/L,循環(huán)水和中水混合的水中石灰加藥量為400 mg/L,固定助凝劑加藥量為2 mg/L。改變聚鐵加藥量進(jìn)行加藥量的選定試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

        在最佳石灰加藥量情況下,固定助凝劑的加入量。對(duì)于一期循環(huán)水,當(dāng)聚鐵加入量為30~50 mg/L時(shí),混凝效果好,出水澄清,確定聚鐵加入量為40 mg/L;對(duì)于一期循環(huán)水和中水混合水,聚鐵加入量為30 mg/L以上時(shí),混凝效果較好,出水澄清,確定聚鐵加入量為30 mg/L。

        2.3 助凝劑加藥量試驗(yàn)

        根據(jù)以上試驗(yàn)確定的石灰和聚鐵加入量,對(duì)于一期循環(huán)水固定聚鐵加入量為40 mg/L、石灰加入量為450 mg/L;對(duì)于一期循環(huán)水和中水混合后的試驗(yàn)用水固定聚鐵加入量為30 mg/L、石灰加入量為400 mg/L。改變助凝劑的加藥量以確定最佳加藥量,試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。

        表4試驗(yàn)結(jié)果表明,在確定石灰和聚鐵加藥量的條件下,2種水的助凝劑加入量均為1.0 mg/L時(shí)即可使出水達(dá)到較佳效果,加大助凝劑量對(duì)混凝效果的影響不大。

        3 動(dòng)態(tài)阻垢模擬試驗(yàn)

        3.1 試驗(yàn)用水

        分別取200 L一期循環(huán)水排污水和一期循環(huán)水排污水與中水按照22∶13的比例配置的水進(jìn)行試驗(yàn)。按照混凝試驗(yàn)所確定的條件,即石灰最佳加入量依次分別為90 g和80 g,加入后混合均勻。待反應(yīng)完全且pH值穩(wěn)定后再將8 g和6 g聚鐵分別加入試驗(yàn)水中,攪拌均勻后再分別加入0.2 g助凝劑。經(jīng)過(guò)充分?jǐn)嚢韬箪o置一段時(shí)間,待礬花完全沉淀后取上清液調(diào)整pH值至8.0左右后進(jìn)行過(guò)濾,過(guò)濾后的水為試驗(yàn)用水,其水質(zhì)如表5所示。

        表5 混凝澄清水水質(zhì)Tab.5Quality of water from coagulation clarification test

        3.2 試驗(yàn)方法

        試驗(yàn)采用電廠實(shí)際生產(chǎn)用的水質(zhì)穩(wěn)定劑。按照3.0、5.0、8.0 mg/L的加藥量,對(duì)2種試驗(yàn)用水分別進(jìn)行3組動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)。試驗(yàn)裝置及流程如圖1所示。

        圖1 試驗(yàn)裝置及流程Fig.1Experimental device and process

        在冷卻水箱中注入15 L試驗(yàn)用水,加入相應(yīng)量的水質(zhì)穩(wěn)定劑,攪拌均勻。再在補(bǔ)水槽中加入10 L試驗(yàn)用水和相應(yīng)比例的水質(zhì)穩(wěn)定劑。試驗(yàn)濃縮過(guò)程中不排污,邊濃縮邊補(bǔ)水,直至達(dá)到極限濃縮倍率為止。

        試驗(yàn)運(yùn)行中,定期測(cè)定系統(tǒng)中的Cl-、Ca2+等,補(bǔ)水加藥量分別為3.0、5.0、8.0 mg/L,保持換熱器循環(huán)水入口水溫為40℃,循環(huán)水流量穩(wěn)定,進(jìn)出口溫差為6~8℃,通過(guò)連續(xù)不斷地補(bǔ)入新水保證系統(tǒng)有一定的蓄水容積[6]。

        3.3 試驗(yàn)結(jié)果

        動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)結(jié)果如表6所示。

        表6 動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)結(jié)果Tab.6Results of dynamic simulation test

        4 電化學(xué)腐蝕試驗(yàn)

        4.1 試驗(yàn)用水

        電化學(xué)腐蝕試驗(yàn)用水采用動(dòng)態(tài)試驗(yàn)過(guò)程中加藥量分別為3.0、5.0、8.0 mg/L,濃縮倍率分別為1.5、3.0的濃水。

        4.2 試驗(yàn)材料

        試驗(yàn)材料為電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)備用的317不銹鋼。將其加工成其中1個(gè)面的面積為1 cm2的方形試片,在工作面的背面焊上導(dǎo)線,用環(huán)氧樹(shù)脂封裝非工作面。試驗(yàn)前將工作面用砂紙磨光至無(wú)劃痕,然后用酒精或丙酮擦洗干凈放入干燥器中待用。

        4.3 試驗(yàn)方法和儀器

        電化學(xué)腐蝕試驗(yàn)采用EgδG的M273A恒電位儀測(cè)定極化曲線,采用M352軟件進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試[8-10]。測(cè)試時(shí)以雙電橋飽和甘汞電極為參比電極,鉑電極為輔助電極,制成的試驗(yàn)材質(zhì)為工作電極。將雙電橋甘汞電極、鉑電極、待測(cè)的工作電極連接正確后浸泡于不同加藥量和濃縮倍率的水樣中,接通電源,設(shè)定參數(shù),測(cè)試317試片在不同情況下的極化曲線。掃描速度為2.0 mV/s,試驗(yàn)水溫為20℃左右。腐蝕電化學(xué)參數(shù)為:自然腐蝕電流密度Ic(常稱為腐蝕電流密度)、腐蝕電位Ec、維鈍電流、擊破電位。

        4.4 試驗(yàn)結(jié)果

        不同加藥量和濃縮倍率的電化學(xué)試驗(yàn)結(jié)果如表7所示。由表7可見(jiàn),濃縮倍率1.5時(shí)水樣中分別加入3.0、5.0、8.0 mg/L阻垢劑的維鈍電流和擊破電位變化不大。從圖2極化曲線可以看出,在濃縮倍率為1.5,水中加入3.0、5.0 mg/L穩(wěn)定劑時(shí)曲線比較接近,處于鈍化狀態(tài);加入8.0 mg/L穩(wěn)定劑時(shí),極化曲線出現(xiàn)活性溶解電流峰,金屬處于活化溶解狀態(tài),此時(shí)金屬的鈍化膜是不穩(wěn)定的。從極化曲線和運(yùn)行費(fèi)用比較來(lái)看,循環(huán)冷卻水在濃縮倍率為1.5左右、水質(zhì)穩(wěn)定為3.0 mg/L時(shí)運(yùn)行較好。

        由表7可以看出,濃縮倍率在3.04、加藥量在8.0 mg/L時(shí)維鈍電流最小,說(shuō)明在此種濃縮倍率下運(yùn)行,8.0 mg/L的加藥量要比另2種加藥量水的腐蝕性小。從圖3可以看出,在濃縮倍率為3.0左右時(shí),水中加入8.0 mg/L穩(wěn)定劑的曲線,帶有一定的鈍化區(qū)間,而且在陽(yáng)極極化過(guò)程中,維鈍電流比另外2種濃度的水小得多。說(shuō)明在此種濃度下,金屬在鈍化區(qū)內(nèi)的溶解速率較低,再鈍化的能力較強(qiáng)。

        圖3 濃縮倍率為3.0時(shí)不同加藥量的極化曲線Fig.3Polarization curves of dosages with 3.0 doncentration ratio

        5 結(jié)語(yǔ)

        (1)本次試驗(yàn)得出的3項(xiàng)數(shù)據(jù),對(duì)于具體的河北省某電廠而言是合適的。

        (2)由于不同電廠的循環(huán)水排水和中水水質(zhì)以及冷卻水系統(tǒng)材質(zhì)不盡相同,故建議可參照本試驗(yàn)方案,進(jìn)行相應(yīng)的混凝澄清試驗(yàn)、動(dòng)態(tài)阻垢模擬試驗(yàn)和電化學(xué)腐蝕試驗(yàn),以確定相應(yīng)的循環(huán)水控制工藝。

        (3)由于本次試驗(yàn)為小型試驗(yàn),循環(huán)水的實(shí)際運(yùn)行濃縮倍率,應(yīng)根據(jù)動(dòng)態(tài)阻垢模擬試驗(yàn)和電化學(xué)腐蝕試驗(yàn)兩者提供的數(shù)據(jù)綜合考慮,并結(jié)合實(shí)際情況予以調(diào)整,以達(dá)到既不使系統(tǒng)材質(zhì)發(fā)生腐蝕,又不產(chǎn)生結(jié)垢的目的。

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        (編輯:楊大浩)

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