劉年蘭
(1.廣東綠由工業(yè)棄置廢物回收處理有限公司,廣東 廣州 511466;2.廣東綠由環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,廣東 廣州 511450)
機(jī)械制造工業(yè)中,金屬切削加工使用大量乳化液作為潤滑劑和冷卻劑,乳化液經(jīng)過一段時(shí)間使用后,就會(huì)變成廢水排出。乳化液中主要含有機(jī)油和表面活性劑,是用乳化油根據(jù)需要用水稀釋再加入乳化劑配制而成的。在機(jī)床切削使用的乳化液中為了提高乳化液的防銹性,還加入了亞硝酸鈉等成分。
基于本文所研究廢水的特殊性,若采用原工藝,則存在處理效率較低且成本過高的問題,因此需要研究適用的處理工藝,以使排放水的指標(biāo)能符合公司內(nèi)部的污水綜合處理系統(tǒng)。
本文研究的廢乳化液呈乳白色,上面覆蓋一層油質(zhì)物,呈穩(wěn)定狀態(tài),pH值均呈中性,COD值約為32 600 mg/L,屬于高濃度有機(jī)廢水,需經(jīng)過前端預(yù)處理方可進(jìn)入公司的SBR系統(tǒng)。原有的廢乳液預(yù)處理工藝流程見圖1,經(jīng)過研究表明,原預(yù)處理工藝不適用于本批廢液,因此亟待研發(fā)新的處理工藝。
圖1 原有的廢乳液預(yù)處理工藝流程
通過乳液的破乳試驗(yàn),待乳液分層后進(jìn)行進(jìn)一步的處理,油層進(jìn)行回收利用,絮凝層可用于焚燒,澄清液進(jìn)入SBR處理系統(tǒng),經(jīng)過該系統(tǒng)處理后達(dá)標(biāo)排放。
2.1.1 試驗(yàn)材料
試驗(yàn)樣品為機(jī)械加工產(chǎn)生的廢乳液,為水包油(O/W)型。試驗(yàn)材料為LY8和LY9(此兩種藥劑均為實(shí)驗(yàn)室自配的復(fù)合藥劑);片堿。實(shí)驗(yàn)器材為原子吸收分光光度計(jì);多頭磁力攪拌器;精密電子天平;電熱恒溫干燥箱。
2.1.2 試驗(yàn)方法
取200mL廢乳液于燒杯中,放于多頭磁力攪拌器上加熱,用溫度計(jì)測定溫度,加熱至設(shè)定的溫度時(shí)停止加熱,分別加入LY8、LY9,攪拌同時(shí)用秒表記錄攪拌時(shí)間,攪拌停止后,水浴冷卻至室溫,觀察絮凝現(xiàn)象。然后再將溶液用濾紙過濾,取濾出液測定水質(zhì)指標(biāo)。
通過該試驗(yàn)表明,采用投加藥劑之前進(jìn)行加熱,加熱的溫度控制在45℃左右即可,選擇PAC和稀硫酸進(jìn)行破乳,加藥順序?yàn)長Y8、LY9,隨后再進(jìn)行中和反應(yīng)。
2.2.1 試驗(yàn)條件優(yōu)化
通過破乳劑比例試驗(yàn)、破乳劑用量試驗(yàn)、攪拌時(shí)間試驗(yàn)和破乳溫度試驗(yàn)等確定出破乳試驗(yàn)最佳條件為:LY8∶LY9=3.3∶1,其用量分別為2.0g/m3和0.6g/m3,攪拌時(shí)間為10min,破乳溫度為45℃。
2.2.2 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)
在各條件優(yōu)化實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行破乳的正交試驗(yàn),采用L9(34)正交表,取四因素三水平安排正交試驗(yàn)見表1,正交試驗(yàn)安排見表2,將污泥干重作為考察指標(biāo),試驗(yàn)結(jié)果見表3。其中K1為因素A、B、C、D的第一水平所在的試驗(yàn)中考察指標(biāo):污泥干重之和;K2為因素A、B、C、D的第二水平所在的試驗(yàn)中考察指標(biāo):污泥干重之和;K3為因素A、B、C、D的第三水平所在的試驗(yàn)中考察指標(biāo):污泥干重之和。
表1 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)的四因素三水平
正交試驗(yàn)結(jié)果的曲線見圖2。
從以上分析可以看出各因素對污泥干重的影響按大小次序是A>D>B>C;獲得最佳最佳破乳結(jié)果的處理方案是A3B3C1D2,即破乳溫度45℃,攪拌時(shí)間10min,LY82kg/m3,LY90.6kg/m3。正交試驗(yàn)結(jié)果與優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果相一致。
圖2 各次試驗(yàn)的濾出水COD值
破乳后的廢乳液分為3層,其中最上層為油層,可經(jīng)提煉后回收利用;中間的浮渣通過打撈后,再進(jìn)行壓濾,最后可采用焚燒進(jìn)行處理,或者作為有機(jī)肥的原料;下層的清水由于各個(gè)指標(biāo)都符合SBR工藝,可以進(jìn)入綜合污水處理系統(tǒng),進(jìn)行進(jìn)一步的無害化污水處理,并達(dá)標(biāo)排放。
表2 正交試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表3 數(shù)據(jù)結(jié)果分析(濾出水COD)
原工藝為兩級單線反應(yīng),經(jīng)試驗(yàn)證明,混合液經(jīng)過一級氣浮即可達(dá)到兩級氣浮的效果,因此不需經(jīng)過兩級氣浮,節(jié)省了能耗,可將二級氣浮的設(shè)備用于一級氣浮的備用裝備,以提高工作效率,增加污水處理量。改造后的工藝流程見圖3。
圖3 改造后的工藝流程
所需藥劑量在10%的PAC5mL/200mL和6mL/200mL之間,即2.0kg/t的 LY8用量;LY9用量為0.6L/t;NaOH 用量為0.6kg/t;即:根據(jù)實(shí)驗(yàn)室自配藥劑的構(gòu)成以及現(xiàn)階段的藥劑市場價(jià)格,可以計(jì)算出處理1t廢乳化液的藥劑成本為4.99元。
機(jī)械加工中產(chǎn)生的廢乳液屬于高濃度有機(jī)廢水,具有較強(qiáng)的表面活性,如直接排放到自然水域,勢必對環(huán)境造成極大的負(fù)面影響。本文通過研究各種藥劑的投加比例以及反應(yīng)的外界條件,從而確定破乳工藝,攻克了該種廢液前期處理的難點(diǎn),為后續(xù)的進(jìn)一步處理奠定了基礎(chǔ)。該處理工藝可以應(yīng)用到廢乳液產(chǎn)生廠區(qū)內(nèi)部,其投資小,環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益顯著。
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