趙 陽,呂夢國,姜全會,陳禮清,劉相華
(1.東北大學(xué)軋制技術(shù)及連軋自動化國家重點實驗室,遼寧沈陽,110819;2.遼寧五一八內(nèi)燃機配件有限公司,遼寧丹東,118009)
6DF1曲軸屬于大馬力柴油機發(fā)動機用曲軸,在服役過程中偶爾發(fā)生早期斷裂,嚴(yán)重影響該產(chǎn)品的使用。為避免6DF1曲軸斷裂事故的發(fā)生,為曲軸的使用提供安全保障,有必要對其斷裂原因進(jìn)行深入分析。本文主要利用斷口形貌觀察和化學(xué)成分分析,結(jié)合金相檢驗和力學(xué)性能測試等方法,對6DF1曲軸發(fā)生斷裂的原因進(jìn)行研究。
現(xiàn)有一6DF1曲軸在服役過程中發(fā)生了早期斷裂,其斷裂位置位于連桿軸頸處,與大多數(shù)早期斷裂的6DF1曲軸斷裂位置及斷裂方式一致,具有一定的代表性,因此本研究選擇該曲軸來分析6DF1曲軸斷裂失效的原因。6DF1曲軸一般使用42Cr Mo鋼模鍛生產(chǎn),其主要生產(chǎn)工藝流程為:加熱→鍛造→切邊→扭拐→調(diào)質(zhì)處理→粗加工→去應(yīng)力退火→圓角淬火→回火→精磨加工→磁粉探傷→入庫。
首先對6DF1曲軸的斷口進(jìn)行宏觀分析,以確定其失效形式;然后在曲軸的斷裂位置附近利用線切割取樣、機加工成標(biāo)準(zhǔn)試樣,分別進(jìn)行斷口的微觀形貌觀察、化學(xué)成分分析和金相組織檢驗,并對圓角淬火處理后的硬化層深度進(jìn)行檢測和力學(xué)性能測試。
主要測試儀器包括:LEICA Q550IW光學(xué)顯微鏡、FEI QUANTA 600掃描電子顯微鏡、JEOL JXA-8530F場發(fā)射電子探針顯微分析儀、FM-700顯微硬度計、CMT5105微機控制電子萬能試驗機和INSTRON DYNATUP 9250HV落錘式?jīng)_擊試驗機。
圖1 6DF1曲軸的宏觀斷口照片F(xiàn)ig.1 Macro-morphology of the fracture surface of 6DF1 crankshaft
圖1為6DF1曲軸斷口的宏觀形貌照片。由圖1中可見,該曲軸的斷裂發(fā)生在連桿軸頸部位,且斷口上有明顯的貝紋線特征,表明該曲軸的斷裂方式屬于疲勞斷裂。在疲勞裂紋擴展后期,曲軸斷口上出現(xiàn)了裂紋迅速擴展的放射狀跡線。根據(jù)貝紋線的弓出方向和放射狀跡線的擴展方向,可以確定疲勞裂紋源位于圖1中箭頭所指處,該位置位于連桿軸頸內(nèi)部,距離連桿軸頸表面為4.8 mm。注意到這類斷裂的裂紋源位于連桿軸頸的內(nèi)部,而一般曲軸斷裂的裂紋源位于表面,這種差異在進(jìn)行該曲軸失效分析時應(yīng)予以考慮。
圖2為6DF1曲軸疲勞源區(qū)的SEM形貌照片。雖然斷口有些氧化,但仍可以看出在疲勞源區(qū)(圖2中的圓圈區(qū)域)中沒有夾雜物,表明疲勞斷裂不是由材料的夾雜引起的。
表1所示為6 DF 1曲軸的化學(xué)成分分析結(jié)果。由表1中可見,該6 DF 1曲軸的化學(xué)成分符合GB/T 3077—1999標(biāo)準(zhǔn)中對42Cr Mo鋼的技術(shù)要求,表明該6DF1曲軸的材質(zhì)符合規(guī)定要求。
圖2 6DF1曲軸裂紋源區(qū)的SEM照片F(xiàn)ig.2 SEM image of the crack initiation region of 6DF1 crankshaft
表1 6DF1曲軸的化學(xué)成分(wB/%)Table 1 Chemical compositions of 6DF1 crankshaft
圖3和圖4分別為6DF1曲軸疲勞源附近放大50倍和1 000倍的顯微組織照片。從圖3中可以看出,6DF1曲軸的組織呈現(xiàn)出明顯的成分偏析。而由圖4中可見,雖然該曲軸的組織呈現(xiàn)出一定的成分偏析,但仍為回火索氏體,表明采用調(diào)質(zhì)處理工藝并沒有給其金相組織帶來不利的影響。結(jié)合圖2還可以看出,該6 DF 1曲軸的斷口未發(fā)現(xiàn)由鍛造工藝不當(dāng)引起的缺陷,如表面裂紋、折疊、鍛入的氧化鐵皮等,表明該曲軸的鍛造工藝也符合要求。為了確定是何種元素產(chǎn)生了偏析,還利用電子探針對疲勞源附近的顯微組織進(jìn)行了面掃描成分分析,結(jié)果如圖5所示。由圖5中可見,C、Mn和Cr元素都產(chǎn)生了偏析。
圖3 6DF1曲軸的顯微組織照片(×50)Fig.3 Optical microstructure of 6DF1 crankshaft(50 times)
圖4 6DF1曲軸的顯微組織照片(×1 000)Fig.4 Optical microstructure of 6DF1 crankshaft(1 000 times)
圖5 電子探針元素面掃描照片F(xiàn)ig.5 Face scanning of electron microprobe
按照GB/T 5617—2005標(biāo)準(zhǔn),對6DF1曲軸主軸頸和連桿軸頸處的硬化層深度進(jìn)行了測定,測定結(jié)果見表2。由表2中可見,該6DF1曲軸主軸頸和連桿軸頸的硬化層深度均滿足規(guī)定要求,因此,可判斷其疲勞斷裂不是由硬化層深度不合格造成的。
表2 6DF1曲軸的硬化層深度Table 2 Hardened layer depth of 6DF1 crankshaft
在6DF1曲軸上切取拉伸試樣和沖擊試樣,并進(jìn)行了拉伸試驗和沖擊試驗,試驗結(jié)果見表3。從表3中可以看出,6DF1曲軸的力學(xué)性能指標(biāo)均滿足技術(shù)要求。此外,還對試驗后的拉伸試樣和沖擊試樣進(jìn)行了金相組織檢測,結(jié)果表明拉伸試樣和沖擊試樣的組織為回火索氏體組織,但組織中未出現(xiàn)成分偏析,表明該6DF1曲軸拉伸試樣和沖擊試樣位置處未出現(xiàn)成分偏析,成分偏析發(fā)生在裂紋源附近。
表3 6DF1曲軸的力學(xué)性能Table 3 Mechanical properties of 6DF1 crankshaft
該曲軸的疲勞裂紋源位于連桿軸頸的內(nèi)部靠近表面的位置,表明該裂紋源并不是由表面感應(yīng)淬火時硬化層深度不夠所引起的;考慮到曲軸表面所受到的應(yīng)力最大,也可以排除裂紋源處發(fā)生應(yīng)力集中的可能;曲軸上沒有發(fā)現(xiàn)由鍛造工藝不當(dāng)引起的缺陷,且其力學(xué)性能指標(biāo)均符合技術(shù)要求。由此可見,該6DF1曲軸的疲勞斷裂是由裂紋源處的成分偏析所引起的。
鋼錠在結(jié)晶時,由于晶內(nèi)偏析(枝晶偏析)的結(jié)果,在枝晶之間富集了硫、磷等雜質(zhì),硫、磷的成分偏析將顯著增大鋼的冷脆性和時效敏感性,降低其力學(xué)性能,特別是沖擊韌性[1-2]。當(dāng)曲軸中存在嚴(yán)重的成分偏析時,由于曲軸受到反復(fù)的循環(huán)應(yīng)力作用,極易在成分偏析區(qū)域形成疲勞裂紋源。一旦形成裂紋源,曲軸將很快發(fā)生疲勞斷裂,而這正是該6DF1曲軸發(fā)生疲勞斷裂的原因。通過常規(guī)的退火、正火、淬火、滲碳加熱等工藝很難消除鋼的成分偏析[3],因此,應(yīng)提高材料驗收標(biāo)準(zhǔn)以避免由于成分偏析引起的疲勞斷裂。
(1)該6DF1曲軸的失效形式為疲勞斷裂,疲勞裂紋源位于連桿軸頸的內(nèi)部、距離連桿軸頸表面4.8 mm處。
(2)疲勞裂紋源處存在的成分偏析是造成6DF1曲軸發(fā)生疲勞斷裂的主要原因。應(yīng)從材料驗收方面考慮提高相應(yīng)的驗收標(biāo)準(zhǔn)以杜絕此類疲勞斷裂的產(chǎn)生。
[1] 劉天佑.鋼材質(zhì)量檢驗[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007:98.
[2] 陳思政.金屬的強度與檢驗[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1981:118-119.
[3] 劉云旭.低碳合金鋼中帶狀組織的成因、危害和消除[J].金屬熱處理,2000,25(12):1-3.