APP3.0和APP3.5型系列高壓泵,理論設計免維護時間為8 000 h。此泵采用軸向柱塞結(jié)構(gòu)設計,同時利用海水對泵活動部件進行潤滑。
2010年7月29日,值班人員巡視時發(fā)現(xiàn)MFIA07反滲透制淡裝置 (產(chǎn)水量30 t/d)高壓泵振動噪音較大,對該泵進行拆檢發(fā)現(xiàn),泵的柱塞、滑靴及球體均發(fā)生嚴重磨損,最大值達到8.02 mm,導致柱塞與滑靴的球型鉸鏈脫落、缸體磨損使整泵無法修復,并發(fā)現(xiàn)銀白色金屬顆粒,金屬光澤明顯。9月7日,另一臺反滲透制淡裝置 (MFIA系列,產(chǎn)水量20 t/d)也發(fā)生類似故障。此時,2臺高壓泵分別運行110 h和1 800 h左右。
1)工作原理。
利用反滲透原理制造淡水需要在高壓下進行,工作壓力一般在4.0~6.8 MPa范圍內(nèi)。海水經(jīng)多介質(zhì)濾器、精濾器、微濾器后進入高壓泵,其中多介質(zhì)過濾器將過濾掉較大顆粒的雜質(zhì),而精、微濾芯的過濾直徑分別為5μm、3μm。經(jīng)過預處理的海水經(jīng)高壓泵增壓進入反滲透膜,水分子透過反滲透膜實現(xiàn)與Na+、Cl-離子的分離而獲得淡水,濃縮后的海水排出舷外。
2)失效分析。
APP系列高壓泵制造精密,對顆粒雜質(zhì)敏感,有害雜質(zhì)進入高壓泵,會加劇高壓泵的磨損,尤其是傳動機構(gòu)——滑靴球型鉸鏈的磨損,使柱塞球體與滑靴脫落,引起高壓泵故障,表現(xiàn)為較大的振動和噪音。雜質(zhì)進入高壓泵內(nèi)部最可能途徑有以下2種:一是更換濾芯時,雜質(zhì)意外掉入泵的進口管路,并隨工作水流進入泵體內(nèi)部;二是反滲透裝置出現(xiàn)產(chǎn)水量下降,對反滲透膜進行化學清洗時,清洗產(chǎn)生的含較多有害雜質(zhì)的循環(huán)水不停地流經(jīng)高壓泵各摩擦副,從而造成高壓泵的磨損。
由于MFIA07反滲透制淡裝置是第一次運行,而且總運行時間僅110 h,精、微濾器壓差也未超過0.1 MPa,泵損壞前并沒有更換新濾芯。因此,可排除更換濾芯時造成雜質(zhì)意外掉入泵的進口管路而進入泵體造成該泵嚴重磨損。
經(jīng)過對設備運行記錄檢查,2臺高壓泵在損壞前都經(jīng)歷過化學清洗,特別是30 t反滲透高壓泵出現(xiàn)產(chǎn)水量低的現(xiàn)象時,就遵循廠家的指導意見進行了一次化學清洗,之后僅運行約40 h就出現(xiàn)了故障現(xiàn)象;另一臺同系列高壓泵也出現(xiàn)了同樣故障。由此,可以斷定在對反滲透膜進行清洗時,滲透膜上聚集的雜質(zhì)返流進入高壓泵導致泵體內(nèi)部精密部件發(fā)生磨損,并破壞原轉(zhuǎn)子平衡出現(xiàn)較大振動和噪音,進而導致高壓泵缸體、柱塞、滑靴異常磨損,使泵發(fā)生無法修復的故障。
為防止類似故障發(fā)生,提出以下改進措施。
1)提高海水預處理的過濾效率、保證過濾精度,防止水中雜質(zhì)進入高壓泵內(nèi)部導致摩擦副異常磨損。
2)微濾器更換濾芯時,不得將雜質(zhì)帶入保安濾器的下部管路中,防止雜質(zhì)進入高壓泵。
3)減少不必要的反滲透膜化學清洗,以防反滲透膜表面聚集的雜質(zhì)反流進入高壓泵。
4)化學清洗時,對雜質(zhì)不敏感的外置增壓泵進行循環(huán)清洗,保護本裝置精密柱塞式增壓泵。
采取上述防護措施后,兩臺反滲透制淡裝置高壓泵運行穩(wěn)定,截止2011年底,已安全運行6 000 h,制造淡水12 000多噸,為廣大船員的生活提供充足的淡水資源,也為船舶長期海上作業(yè)提供了生活基礎保障。