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        防彈衣生產(chǎn)線溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)改進(jìn)

        2012-01-18 12:03:24嚴(yán)旭歷朱凌云
        電子設(shè)計(jì)工程 2012年23期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        嚴(yán)旭歷,朱凌云

        (東華大學(xué) 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,上海 201600)

        用于防彈衣生產(chǎn)的三大材料之一的超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)品生產(chǎn)線上的溫度控制系統(tǒng)目前是由鉑電阻溫度傳感器,溫度采集控制儀、加熱絲組成。鉑電阻輸出溫度模擬信號,控制表將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,與用戶設(shè)定的現(xiàn)場溫度比較,小于用戶設(shè)定的溫度則現(xiàn)場的加熱絲得電加熱,反之加熱絲失電不加熱,形成一個(gè)溫度控制閉環(huán)[1]。

        此系統(tǒng)經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行之后存在一些問題:1)鉑電阻反饋的模擬信號到溫度采集儀的距離太遠(yuǎn),信號衰弱嚴(yán)重;2)鉑電阻反饋的模擬信號與三相交流電源線一起布線,模擬信號線受到的干擾非常嚴(yán)重;3)現(xiàn)場每個(gè)溫控點(diǎn)都要走3根鉑電阻模擬信號線,若生產(chǎn)線的溫控點(diǎn)多的話,必然造成布線及施工難度大,線材浪費(fèi)嚴(yán)重,成本高。

        因此目前的溫度控制系統(tǒng)存在控制效果不佳、成本高等劣勢。本文設(shè)計(jì)一種智能溫度控制系統(tǒng),對產(chǎn)線環(huán)境改變不大的情況下,解決目前出現(xiàn)的問題,使溫度控制效果更好,系統(tǒng)更穩(wěn)定,成本更低。本設(shè)計(jì)方案采用的是數(shù)字量傳輸方式,首先在設(shè)備現(xiàn)場離鉑電阻最近的地方將鉑電阻反饋的模擬信號轉(zhuǎn)換成溫度數(shù)字信號,然后通過RS485將數(shù)字信號輸出到遠(yuǎn)處的溫度主控制器,主控制器將采集到的數(shù)量信號進(jìn)行計(jì)算并顯示到液晶屏人機(jī)界面上,用戶可以通過觸摸屏對現(xiàn)場的溫度進(jìn)行設(shè)定,控制器通過模糊PID算法計(jì)算后控制加熱設(shè)備。

        1 硬件設(shè)計(jì)

        1.1 硬件設(shè)計(jì)總方案

        智能溫度控制系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)采用工業(yè)上常見的現(xiàn)場AD采樣、RS485傳輸、LCD液晶觸摸屏控制顯示的設(shè)計(jì)方案。包括現(xiàn)場溫度的AD采集模塊、觸摸液晶屏主控模塊、數(shù)字量輸出控制模塊、電源控制模塊。硬件總體框架如圖1所示。

        1.2 液晶觸摸屏主控模塊

        液晶觸摸屏主控模塊采用Witium生產(chǎn)的WT-HMI70F人機(jī)界面,如圖2所示。

        圖1 硬件總體框架Fig.1 Hardware overall framework

        圖2 液晶觸摸屏主控模塊Fig.2 LCD touch screen master module

        WT-HMI70F人機(jī)界面控制板處理器采用三星公司生產(chǎn)的ARM9內(nèi)核S3C2440,主頻達(dá)到400 MHz。此模塊為工業(yè)級產(chǎn)品,符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)EMC規(guī)范,前面板符合NEMA4的防護(hù)規(guī)定,具有一路RS232接口、一路RS485接口、一個(gè)USB接口、一路以太網(wǎng)接口。

        本設(shè)計(jì)方案通過此人機(jī)界面模塊的RS485通信接口,采用MODBUS通信協(xié)議,接收現(xiàn)場傳輸過來的溫度數(shù)字量,經(jīng)過模糊PID運(yùn)算后顯示在液晶屏上,同時(shí)與用戶設(shè)定的溫度比較,然后通過RS485輸出去控制現(xiàn)場數(shù)字量輸出模塊。

        1.3 數(shù)字量輸出控制模塊

        數(shù)字量輸出控制模塊采用Witium生產(chǎn)的WT-ADC216F分布式模塊。WT-ADC216F模塊的處理器采用ST公司生產(chǎn)的COTEX-M3內(nèi)核STM32F103。該模塊具有八路繼電器輸出、一路RS485支持MODBUSRTU標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議。該模塊為工業(yè)級產(chǎn)品,廣泛用于工業(yè)現(xiàn)場數(shù)字量輸出控制,如報(bào)警燈控制或大功率固態(tài)繼電器開關(guān)。

        本方案通過WT-ADC216F模塊的RS485接口接收人機(jī)界面送來的控制信號,經(jīng)過本模塊的繼電器輸出控制大功率固態(tài)繼電器,從而控制現(xiàn)場380 V加熱絲的加熱狀態(tài)。

        1.4 模擬量采集模塊

        模擬量采集模塊采用臺灣巨諾公司生產(chǎn)的雙回路AD模塊,此模塊專門用于鉑電阻溫度采集并轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,廣泛應(yīng)用于工業(yè)場合。具有兩個(gè)模擬量(鉑電阻)輸入通道、一路RS485 Modbus RTU通信接口、16位高精度AD轉(zhuǎn)換、符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)EMC規(guī)范。

        本設(shè)計(jì)方案通過此AD模塊采集現(xiàn)場鉑電阻溫度模擬量,轉(zhuǎn)換成16位精度的數(shù)字量,通過RS485 MODBUS通信協(xié)議發(fā)送到遠(yuǎn)程控制柜的觸摸液晶屏主控模塊,進(jìn)行溫度采集及運(yùn)算。

        2 軟件設(shè)計(jì)

        本系統(tǒng)方案中軟件設(shè)計(jì)主要在觸摸液晶屏主控模塊內(nèi),包括嵌入式WINCE操作系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用程序,而應(yīng)用程序包括:圖形交互界面、RS485通信協(xié)議、模糊PID控制算法。

        WinCE操作系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場,適合本控制系統(tǒng)。系統(tǒng)軟件框圖如圖3所示。

        圖3 系統(tǒng)軟件框架圖Fig.3 System software framework

        2.1 WINCE操作系統(tǒng)功能定制及驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)

        WINCE操作系統(tǒng)及驅(qū)動(dòng)程序是基于底層的中間層,是對應(yīng)用程序?qū)犹峁┑囊粋€(gè)軟件開發(fā)平臺[2]。本方案WINCE操作系統(tǒng)定制及驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)是基于微軟提供的標(biāo)準(zhǔn)BSP包,然后根據(jù)觸摸液晶主控模塊的硬件需求修改及添加BSP包的內(nèi)容。其中設(shè)備驅(qū)動(dòng)添加了RS485通信、液晶屏及觸摸屏驅(qū)動(dòng);配置文件修改了部分環(huán)境變量及.bib文件。

        2.2 圖形交互界面程序的實(shí)現(xiàn)

        圖形交互界面程序采用EVC進(jìn)行開發(fā),EVC是WINCE操作系統(tǒng)開發(fā)圖形交互界面的集成開發(fā)環(huán)境。本系統(tǒng)的圖形交互界面設(shè)計(jì)采用微軟的MFC框架,使用MFC及ATL庫提供的一組可重用通用類、繼承或間接派生類協(xié)肋開發(fā),生成界面主體框架。圖形交互界面程序主要完成了4路溫度采集值顯示、用戶設(shè)定的4路溫度控制值、溫度數(shù)據(jù)歷史記錄保存及查詢、歷史記錄文件讀取、四路溫度控制實(shí)時(shí)曲線顯示、超溫報(bào)警燈顯示等。

        2.3 RS485通信協(xié)議、模糊PID控制算法

        本系統(tǒng)RS485通信協(xié)議采用標(biāo)準(zhǔn)的MODBUSRTU通信協(xié)議,其通用性強(qiáng),應(yīng)用廣泛。由于AD采集及數(shù)字量輸出模塊軟件已設(shè)計(jì)為MODBUS從機(jī)模式,因此觸摸液晶主控模塊的通信程序?yàn)橹鳈C(jī)模式,其通信指令主要有向從機(jī)讀取溫度數(shù)據(jù)、向從機(jī)輸出數(shù)字量控制信息等。

        本系統(tǒng)的智能溫度控制體現(xiàn)在溫度模糊PID控制算法上。

        本系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)場及控制對象為大爐溫度,該類型的被控對象會隨著季節(jié)的變化出現(xiàn)控制效果的變化,用經(jīng)典法來預(yù)測PID會存在不可靠現(xiàn)象,系統(tǒng)工程師可以經(jīng)過一段時(shí)間到現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù)或?qū)懭虢?jīng)驗(yàn)值,系統(tǒng)也可以定期自整定PID。但是這些方法都會產(chǎn)生高昂的維護(hù)費(fèi)用、同時(shí)也會打斷產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。因此本系統(tǒng)引入模糊PID控制算法,對經(jīng)典PID的3個(gè)系數(shù)加入模糊算法控制,從而對大爐溫度控制對象進(jìn)行模糊控制,解決因季節(jié)或環(huán)境變化導(dǎo)致控制效果不理想的問題。

        一般增量式PID的經(jīng)典公式:

        軟件實(shí)現(xiàn):Kp*Error+Ki*SumError+Kd*dError

        加入模糊控制之后,kp,ki,kd的值會隨著環(huán)境的變化而發(fā)生細(xì)微改變而非一成不變。

        加入PID之前,控制系統(tǒng)的傳遞函數(shù)是:1/(s2+23s)。

        加入模糊算法之后的模糊PID控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。

        圖4 模糊PID控制結(jié)構(gòu)圖Fig.4 Fuzzy PID control structure

        現(xiàn)場溫度為控制對象,用戶設(shè)定的溫度值為控制系統(tǒng)給定值,AD采集模塊獲取的溫度值為控制系統(tǒng)反饋值,反饋值及給定值經(jīng)過系統(tǒng)的模糊PID控制算法運(yùn)算之后去控制現(xiàn)場加熱設(shè)備的狀態(tài),從而控制溫度對象[3]。

        本系統(tǒng)模糊PID控制算法根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行的不同狀態(tài)及工程經(jīng)驗(yàn),結(jié)合 PID系統(tǒng)中 Kp,Kd,Ki三者系數(shù)的關(guān)聯(lián)性,設(shè)計(jì)模糊整定參數(shù)。系統(tǒng)使用偏差值Error和Error_Change作為模糊判定的輸入, 語言取 {NB,NS,O,PS,PB}, 根據(jù) Error和Error_Change 整定 Kp,Ki,Kd的模糊值, 同樣取 {NB, NS,O,PS,PB}5個(gè)模糊值。然后建立模糊規(guī)則表,表1為Kd規(guī)則表,Ki,Kp模糊規(guī)則表與 Kp規(guī)則表類似[4-5]。

        不同的控制系統(tǒng)對 PID的 3個(gè)系數(shù) Kp,Ki,Kd的模糊也不同,本系統(tǒng)希望控制對象溫度值能盡快恢復(fù)到穩(wěn)態(tài),所以Kd系數(shù)的模糊尤為重要,設(shè)置的Kd對Error_Change特別敏感[6]。

        學(xué)習(xí)開始了,老師手把手的叫我認(rèn)識薩克斯上的每個(gè)音符,告訴我嘴型怎樣咬住笛頭就可以發(fā)音,我認(rèn)真地聽著老師的講解,不放過每個(gè)細(xì)節(jié)。按照老師的方法試著吹,果然發(fā)出了渾厚響亮的音,心里一陣竊喜。一遍一遍地練了起來,我能連貫地吹出“哆,銳,咪……西”。老師向我點(diǎn)頭微笑起來,我心里的緊張頓時(shí)消失了許多,但心中絲毫不敢放松。按照老師的要求不斷地練習(xí)著。

        以下是本系統(tǒng)的模糊PID控制算法軟件實(shí)現(xiàn)代碼:

        typedef struct

        表1 K d模糊規(guī)則表Tab.1 K d fuzzy rule table

        { DOUBLEError;

        DOUBLE Error_Change;

        DOUBLE Prop;

        DOUBLE Inte;

        DOUBLE Diff;

        FUZZYPID GetPIDValue(FIS*fis, FUZZYPID fuzzpid)

        { DOUBLE**outputMatrix;

        FUZZYPID fuzzpid_result=fuzzpid;

        outputMatrix= (DOUBLE**)fisCreateMatrix (fis->in_n,fis->out_n, sizeof(DOUBLE));

        getFisOutput ((DOUBLE*)&fuzzpid, fis, (DOUBLE*)&fuzzpid_result.Prop);

        return fuzzpid_result;

        }

        3 系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果分析

        本智能溫度控制系統(tǒng)在浙江某個(gè)防彈衣生產(chǎn)線上運(yùn)行,現(xiàn)場調(diào)試結(jié)果的數(shù)據(jù)經(jīng)過MATLAB運(yùn)算得到的系統(tǒng)控制效果圖及現(xiàn)場觸摸液晶主控屏的系統(tǒng)運(yùn)行圖如圖5所示。

        圖5 現(xiàn)場調(diào)試效果圖Fig.5 Site commissioning effect

        由左邊圖可以看出控制過程前期略有超調(diào),但是對于系統(tǒng)是可接受的,因?yàn)樯a(chǎn)線剛開始的時(shí)候需要預(yù)熱爐子。控制過程中測試人員加入一次擾動(dòng),可以看出系統(tǒng)不會因?yàn)閿_動(dòng)產(chǎn)生震蕩,而之前使用經(jīng)典PID測試的時(shí)候受到擾動(dòng)后會產(chǎn)生震蕩。因此模糊PID控制算法可以解決防彈衣生產(chǎn)線上大爐溫度因季節(jié)或環(huán)境變化導(dǎo)致控制效果不理想的問題。

        由右邊圖可看出本智能溫度控制系統(tǒng)的對大爐溫度對象的控制精度可以達(dá)到±0.1度。

        4 結(jié)束語

        通過本方案的設(shè)計(jì)及防彈衣生產(chǎn)線爐溫控制現(xiàn)場運(yùn)行結(jié)果分析,溫度控制的精度從原來的±1度提升到了±0.1度,很大程度提高了溫度控制效果;使用16位AD模擬量采集提高了溫度采集精度;使用數(shù)字信號傳輸數(shù)據(jù)及控制,使得溫度反饋及輸出控制的時(shí)間大大縮短,穩(wěn)定性大幅度提高,從而提高了產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)效率。

        [1]李人厚,秦世引.智能控制理論和方法[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2007.

        [2]李大為.Windows CE工程實(shí)踐完全解析[M].北京:中國電力出版社,2008.

        [3]謝克明.現(xiàn)代控制理論基礎(chǔ)[M].北京:北京工業(yè)大學(xué)出版社,2004.

        [4]徐建林,陳超.模糊控制在熱處理電阻爐中的應(yīng)用研究[J].熱加工工藝,2002(5):58-59.XU Jian-lin,CHEN Chao.The stuay of fuzzy control for the heat treatment electric-furnace[J].Hot Working Technology,2002(5):58-59.

        [5]Kovacic Z,Bogdan S,胡玉玲,等.模糊控制器設(shè)計(jì)理論與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

        [6]張健民.模糊控制在寶鋼1580加熱爐節(jié)能控制中的應(yīng)用研究[J].冶金自動(dòng)化,2003(6):7-9.ZHANGJian-min.Application research on fuzzy energy saving contro in Baosteel 1580 reheating furnace[J].Metallurgical Industry Automation,2003(6):7-9.

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