王忠發(fā),趙國壁
(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 榆林 718100)
PVC干燥粉料輸送系統(tǒng)的技術(shù)改造
王忠發(fā),趙國壁
(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 榆林 718100)
通過計(jì)算,對(duì)陜西金泰氯堿化工公司干燥粉料輸送系統(tǒng)由于夏天環(huán)境溫度高所引起的壓力升高問題進(jìn)行了技術(shù)改造,并達(dá)到了預(yù)期效果。
PVC;干燥裝置;粉料輸送;工藝改進(jìn);夾套管
陜西金泰氯堿化工公司PVC干燥氣流輸送系統(tǒng)采用開式壓送方式,輸送設(shè)計(jì)能力為17 t/h,以壓縮空氣作為動(dòng)力源??諝庠诹_茨風(fēng)機(jī)出口經(jīng)消音器降噪、壓縮冷卻、風(fēng)機(jī)出口過濾器凈化后,送入氣流輸送管道,通過在線噴射器將由旋轉(zhuǎn)加料器加入的PVC物料送入輸送管道中。最初設(shè)計(jì)是,當(dāng)出口壓力升高,大于羅茨風(fēng)機(jī)的輸出壓力89 kPa時(shí),自動(dòng)保護(hù)裝置動(dòng)作,羅茨風(fēng)機(jī)跳,但旋轉(zhuǎn)加料器RV-101繼續(xù)下料,需人工停止旋轉(zhuǎn)加料器RV-101,因此,造成粉料輸送管道堵塞,干燥降量,處理起來費(fèi)時(shí)費(fèi)工,影響PVC產(chǎn)量。通過改進(jìn),當(dāng)羅茨風(fēng)機(jī)出口壓力大于89 kPa時(shí),旋轉(zhuǎn)加料器RV-101首先連鎖停止下料,6 s后如果出口壓力仍高于89 kPa,自動(dòng)保護(hù)裝置再動(dòng)作,羅茨風(fēng)機(jī)停運(yùn)。為解決在夏天環(huán)境溫度高引起的壓力升高問題,采取在羅茨風(fēng)機(jī)出口管線通過噴淋一次水降低羅茨風(fēng)機(jī)的出口溫度的辦法,在一定程度上降低了羅茨風(fēng)機(jī)的出口壓力。從運(yùn)行情況來看,效果不明顯且噴淋的一次水隨地面地溝直排進(jìn)入污水系統(tǒng),增加了廢水的排放量。
通過現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備方位得知,羅茨風(fēng)機(jī)與風(fēng)機(jī)冷卻器的距離為10 m,在夏天不增加一次水總量的情況下降低羅茨風(fēng)機(jī)的出口壓力,改進(jìn)在羅茨風(fēng)機(jī)出口管線及消音器上的噴淋一次水為在羅茨風(fēng)機(jī)出口室外管線增加一次水的冷卻夾套套管,套管直徑為300 mm,長度為 4 m,入口用 ?57 mm×3.5 mm的一次水管線作為進(jìn)水,出口接入循環(huán)水出口。由于一次水壓力大于循環(huán)水出口壓力,不用擔(dān)心循環(huán)水進(jìn)入一次水系統(tǒng)。改進(jìn)前后的工藝流程示意圖分別見圖1、圖 2。
設(shè)進(jìn)夾套的一次水的溫度t1為17℃,出夾套水的溫度為t2,壓縮空氣進(jìn)管線的溫度T1為110℃,出管線的溫度為T2。由物料的熱量守衡式得:
cp2為水的比熱,4.2 kJ/kg·℃;cp1為空氣比熱,1.009 kJ/(kg·℃);羅茨風(fēng)機(jī)的體積流量為45.7 m3/min;取110℃時(shí)的空氣密度為0.946 kg/m3;則,羅茨風(fēng)機(jī)夾套內(nèi)空氣的質(zhì)量流量 qm1=45.7×60×0.946=2.594×103(kg/h)
取一次水的流速為1.5 m/s,夾套內(nèi)水的質(zhì)量流量 qm2=π×D2/4×1.5×3 600×103=3.14×0.052/4×1.5×3 600×103(kg/h)=1.06×104(kg/h)
夾套內(nèi)水的體積流量 qm3=3.14×D2/4×1.5×3 600(m3/h)=3.14×0.052/4×1.5×3600(m3/h)=10.6(m3/h)
將 T1、t1、cp2、cp1、qm1、qm2代入式(1),可得
對(duì)于逆流換熱可由傳熱的基本方程式得:
取夾套內(nèi)空氣的給熱系數(shù) λ1=100 W/(m2·℃),冷卻水的給熱系數(shù) λ2=1 500 W/(m2·℃), 管壁熱阻忽略,則傳熱系數(shù)K為,
傳熱面積 A=π×D×L=3.14×0.2×4(m2)=2.512 (m2)
將 K、A 代入(3)得
聯(lián)立(2)、(4),可得 t2為 20℃時(shí),T2為 59℃。
在忽略夾套內(nèi)溫度變化對(duì)體積的影響的情況下,由理想氣體狀態(tài)方程可知:溫度與壓力成正比,由 P1/P2=T1/T2可知 P2=T2/T1×P1=(273+59)/(273+110)×89(kP)=76.4 (kP),即羅茨風(fēng)機(jī)的出口壓力達(dá)到76.4 kP,低于風(fēng)機(jī)報(bào)警起跳壓力時(shí),降壓效果明顯。而出夾套的一次水回水的溫度t2為20℃,進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)后,不會(huì)對(duì)循環(huán)水的溫度產(chǎn)生任何影響。
現(xiàn)有的冷卻補(bǔ)水管為?32 mm×3.5 mm,取一次水的流速為 1.5 m/s,則每小時(shí)的流量(Q)=π×D2/4×v×3 600 (m3/h)=3.14×0.0252/4×1.5×3 600 (m3/h)=2.65(m3/h),按1年4個(gè)月的高溫天氣,每月按30天計(jì)算,則每年需用一次水量(W)=2.65×24×30×4 (m3)=7 632 (m3)。
(1)不會(huì)造成一次水用量的增加。在夏天高溫時(shí),因環(huán)境溫度高,蒸發(fā)量大,為保證循環(huán)水水質(zhì)和液位,需向循環(huán)水池補(bǔ)水60 m3/h。技改后,一次水10.6 m3/h進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)再利用,即循環(huán)水少補(bǔ)水10.6 m3/h。
(2)由物料計(jì)算知,技改前,每年需向污水系統(tǒng)多排放7632m3的污水,技改后,無此項(xiàng)用水和排水。
(3)改變冷卻位置后,克服現(xiàn)場(chǎng)管線露天噴淋、傳熱面積小、對(duì)管線的腐蝕嚴(yán)重的弊端,符合文明生產(chǎn)的要求。
(4)通過降低羅茨風(fēng)機(jī)的出口溫度達(dá)到降低羅茨風(fēng)機(jī)出口壓力,有效減少了因風(fēng)機(jī)出口壓力上升而引起的停車次數(shù),對(duì)穩(wěn)定后續(xù)生產(chǎn)有一定作用,但對(duì)風(fēng)機(jī)本身來說卻起不到實(shí)際的保護(hù)作用。另外,由于壓力監(jiān)測(cè)點(diǎn)遠(yuǎn)離風(fēng)機(jī)出口一側(cè),測(cè)量值會(huì)低于實(shí)際值,而在冷卻作用下表現(xiàn)出的溫度壓力正常,有可能掩蓋風(fēng)機(jī)超限運(yùn)行的情況,長而久之,風(fēng)機(jī)就會(huì)發(fā)生故障。為在確保生產(chǎn)正常的前提下有效地降低風(fēng)機(jī)的出口壓力,保護(hù)設(shè)備長期運(yùn)行,最好的辦法是降低風(fēng)機(jī)入口空氣溫度,或是選用風(fēng)量大、出口壓力低的風(fēng)機(jī)。在現(xiàn)有的條件下,2010年6月,通過在B羅茨風(fēng)機(jī)的入口處加裝1臺(tái)空氣冷卻器,用一次水作為冷卻介質(zhì),降低了羅茨風(fēng)機(jī)入口氣溫,從運(yùn)行情況看,效果良好。
Technical reformation of PVC dry powder conveying system
WANG Zhong-fa,ZHAO Guo-bi
(Shanxi Jintai Chlor-alkali Chemical Co.,Ltd., Yulin 718100,China)
The solution of pressure rising at elevated temperature in summer was put forward.After technical transformation,reduced the sewage discharge and improved the production environment.
PVC;dry plant;powder conveying;technical transformation;jacket tube
TQ325.3
B
1009-1785(2012)02-0007-02
王忠發(fā),陜西金泰氯堿化工有限公司PVC分廠聚合工段班長。
2011-10-14