李天義,琚瑞喜
磨損引起漏風(fēng)對(duì)燒成系統(tǒng)的影響
False Air Influence the Burning System Caused by Wear
李天義,琚瑞喜
燒成系統(tǒng)漏風(fēng)是制約預(yù)分解窯系統(tǒng)充分發(fā)揮其功效的重要因素,它直接影響系統(tǒng)的運(yùn)行工況,降低系統(tǒng)產(chǎn)量,增加能耗,加重風(fēng)機(jī)和收塵的負(fù)荷,其中,因磨損引起的漏風(fēng)對(duì)燒成系統(tǒng)的影響很大。本文就我公司出現(xiàn)過(guò)的這類漏風(fēng)及應(yīng)對(duì)措施作如下淺析。
(1)原因:入窯生料長(zhǎng)期對(duì)分隔輪下料器葉片磨損,增大了葉片與殼體之間間隙。
(2)影響:C1旋風(fēng)筒內(nèi)高于300℃的熱風(fēng)穿入生料輸送斜槽,將透氣層燒壞,一條新透氣帆布只能使用6個(gè)月。
(3)措施:利用停機(jī)或檢修時(shí)間,用耐磨焊條補(bǔ)焊回轉(zhuǎn)下料器葉片,減小葉片與殼體間間隙,消除漏風(fēng)。
(4)效果:入窯分隔輪消除漏風(fēng)后,延長(zhǎng)透氣帆布層使用壽命6個(gè)月以上。
(1)原因:C5翻板閥因物料長(zhǎng)時(shí)間磨損,翻板閥鎖風(fēng)不好,形成內(nèi)漏風(fēng),窯內(nèi)高溫氣體從下料管內(nèi)經(jīng)過(guò)時(shí),進(jìn)一步增加翻板閥閥體溫度,惡化物料對(duì)其的磨損程度。
(2)影響:下一級(jí)氣體從下料管內(nèi)經(jīng)過(guò)時(shí),會(huì)使預(yù)熱器收集下來(lái)的物料重新上升,在預(yù)熱器內(nèi)造成惡性循環(huán);下料管內(nèi)因竄風(fēng)結(jié)皮嚴(yán)重,每?jī)蓚€(gè)月只要有停窯機(jī)會(huì),就得清理下料管一次,一般結(jié)皮厚度50~80mm。
(3)措施:適當(dāng)增加翻板閥桿上的配重,盡量鎖嚴(yán)翻板閥,檢修時(shí)更新翻板閥。
(4)效果:減少了物料在下料管和旋風(fēng)筒之間的上下循環(huán),換新翻板閥后5個(gè)月沒(méi)有發(fā)現(xiàn)C5下料管結(jié)皮。
(1)影響:大顆粒熟料掉入篦室內(nèi),影響篦室通風(fēng),還有可能卡住弧型閥,影響下料;大量冷風(fēng)從磨損篦板空洞處吹入篦床,將熟料吹穿,降低了熟料冷卻效率。
(2)原因:窯皮塊在篦板上停留時(shí)間長(zhǎng),紅河現(xiàn)象嚴(yán)重,長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)紅料將篦板燒壞,或檢修時(shí)更換的某一塊篦板質(zhì)量有問(wèn)題被提前燒壞。
(3)措施:精心操作,控制好回轉(zhuǎn)窯熱工制度,避免掉窯皮大塊,減少或杜絕紅河現(xiàn)象;利用停機(jī)或檢修時(shí)間換新篦板。
(4)效果:經(jīng)采取措施,5月份換了部分新篦板,至今沒(méi)有再出現(xiàn)篦室內(nèi)掉入大塊熟料卡弧型閥現(xiàn)象,篦床上明顯減少了空洞、吹穿等情況。
(1)原因:弧型閥閥板因物料磨損關(guān)閉不嚴(yán)而漏風(fēng)。
(2)影響:篦室漏風(fēng)降低篦冷機(jī)有效冷卻風(fēng)量,熟料不能充分冷卻,二、三次風(fēng)溫偏低;篦冷機(jī)熱效率下降,出篦冷機(jī)熟料溫度在200℃以上。
(3)措施:關(guān)閉弧型閥,并調(diào)整開(kāi)、關(guān)位置的限位開(kāi)關(guān)狀態(tài),閥板能夠全開(kāi)或全關(guān);延長(zhǎng)關(guān)閉時(shí)間,形成足夠的料封;閥內(nèi)閥板磨損可補(bǔ)焊或者換新。
(4)效果:經(jīng)采取措施后,明顯減少了篦冷機(jī)出紅料的現(xiàn)象,出篦冷機(jī)熟料溫度降至160℃以下。
(1)原因:熟料入庫(kù)時(shí)與溜子壁長(zhǎng)期摩擦,最后破損,溜子內(nèi)負(fù)壓將空氣吸入。
(2)影響:冷風(fēng)從磨損處漏入熟料庫(kù)內(nèi),增加收塵器負(fù)荷,降低收塵效率。
(3)措施:利用停機(jī)或檢修時(shí)間補(bǔ)焊溜子破損處,溜子內(nèi)增設(shè)襯板,減小熟料與殼體間磨損,改變溜子形狀,制作階梯式溜子,實(shí)現(xiàn)料磨料效果。
(4)效果:經(jīng)采取措施后,收塵器收塵效率提高,熟料庫(kù)頂環(huán)境衛(wèi)生狀況明顯改善。
(1)原因:磨板或秤體材質(zhì)問(wèn)題和煤粉長(zhǎng)期磨損造成間隙不均,出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象。
(2)影響:磨板運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn),下煤不暢甚至出現(xiàn)斷煤現(xiàn)象,一個(gè)班有時(shí)斷煤2~5次。
(3)措施:在入喂煤秤前的送煤風(fēng)機(jī)管道上加一旁路防風(fēng)閥,直入收塵管道,根據(jù)喂煤秤工況調(diào)節(jié)放風(fēng)量,確保喂煤秤工作時(shí)有適量的風(fēng)量和風(fēng)壓,檢修時(shí)用耐磨焊條對(duì)秤體磨損處進(jìn)行補(bǔ)焊或更新。
(4)效果:采取措施至今5個(gè)月,很少再出現(xiàn)斷煤現(xiàn)象。
(1)原因:在剛點(diǎn)火升溫時(shí)打開(kāi)點(diǎn)火煙囪,當(dāng)投料生產(chǎn)后,要關(guān)閉向外排出預(yù)熱器系統(tǒng)的廢煙氣,防止系統(tǒng)漏入冷空氣。此處閥門一般是用電動(dòng)推桿,如電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)生故障,或需人工關(guān)閉時(shí)而關(guān)閉不嚴(yán),即產(chǎn)生漏風(fēng)。長(zhǎng)時(shí)間漏風(fēng)對(duì)閥板產(chǎn)生風(fēng)蝕造成漏風(fēng)惡化。
(2)影響:增加窯尾高溫風(fēng)機(jī)負(fù)荷,降低廢氣溫度,C1出口溫度在295~300℃,影響余熱發(fā)電。
(3)措施:用軟性密封材料或經(jīng)常用泥巴對(duì)蓋板四周漏風(fēng)處進(jìn)行密封。
(4)效果:采取措施后,同等工況下,C1出口溫度增加到300℃以上。
(1)原因:人孔門、搗料口密封不嚴(yán),而長(zhǎng)時(shí)間漏風(fēng)對(duì)蓋板處產(chǎn)生風(fēng)蝕,造成漏風(fēng)惡化。
(2)影響:降低旋風(fēng)筒旋風(fēng)效率,降低氣體與物料的熱交換。但是,人為漏風(fēng)會(huì)使閃動(dòng)閥處大大減小負(fù)壓抽力,即減小漏風(fēng)的動(dòng)力,下一級(jí)的熱風(fēng)就不會(huì)在此托住即將離開(kāi)旋風(fēng)筒的物料,可以避免堵塞,該方法不太經(jīng)濟(jì),所以不宜提倡。
(3)措施:用軟性密封材料對(duì)蓋板四周漏風(fēng)處進(jìn)行密封。
(4)效果:經(jīng)過(guò)對(duì)預(yù)熱器系統(tǒng)孔、門進(jìn)行漏風(fēng)密封,C1出口O2含量由2.6%降低到2.2%。
(1)原因:冷風(fēng)套長(zhǎng)期受熱腐蝕;密封擋圈脫落;窯頭密封漏灰斗鎖風(fēng)閥失靈;魚鱗彈性片因鋼絲繩壓得過(guò)松密封效果不好;鋼絲繩壓得過(guò)緊或受窯頭正壓熱氣流的影響彈性片變形嚴(yán)重。
(2)影響:降低入窯二次風(fēng)溫和風(fēng)量;增加窯內(nèi)冷風(fēng)量;降低篦冷機(jī)冷卻供風(fēng),增加熱損耗;嚴(yán)重時(shí)窯頭出現(xiàn)正壓,飄落出的飛沙料一個(gè)班清掃20kg以上。
(3)措施:加固或補(bǔ)焊冷風(fēng)套受熱腐蝕處;重新安裝密封擋圈;修復(fù)窯頭密封漏灰斗鎖風(fēng)閥并調(diào)節(jié)其靈敏度;適度調(diào)節(jié)魚鱗彈性片鋼絲繩的壓緊度,更換嚴(yán)重變形、損壞的魚鱗彈性片。
(4)效果:窯頭冷風(fēng)套出現(xiàn)正壓現(xiàn)象減少,飛沙料減少了2/3。
(1)原因:各風(fēng)道因風(fēng)蝕磨穿,風(fēng)道的變化會(huì)改變火焰形狀。
(2)影響:改變火焰形狀,火焰分叉沖刷到窯皮,筒體局部溫度偏高,降低窯襯的使用壽命(窯口向內(nèi)第9環(huán)磚換新后兩個(gè)月厚度只有130mm);火焰頂住物料,沖擊物料,造成頂火逼燒,未完全燃燒的煤粉被翻滾的物料所包裹,燒成帶還原氣氛嚴(yán)重,物料中的三價(jià)鐵還原成二價(jià)鐵,形成黃心料,降低熟料的質(zhì)量;還原氣氛嚴(yán)重的窯內(nèi)氣體被帶入預(yù)熱器系統(tǒng),入預(yù)熱器的物料與還原氣體混合,降低物料出現(xiàn)液相的溫度,使預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮,甚至堵塞。
(3)措施:合理調(diào)節(jié)燃燒器內(nèi)外風(fēng)量,將風(fēng)道磨穿處補(bǔ)焊或更換新的燃燒器。
(4)效果:更換燃燒器后,窯口向內(nèi)第9環(huán)磚厚度130mm,使用了4個(gè)月后,厚度110mm。
(1)原因:由于這種密封涉及到運(yùn)動(dòng)部件與靜止部件之間的封閉,完全做到密封并不容易,有少量的漏風(fēng)風(fēng)蝕密封材料,逐漸造成漏風(fēng)越來(lái)越嚴(yán)重,影響到各室間的風(fēng)壓。
(2)影響:各篦室之間竄風(fēng),勢(shì)必使高壓風(fēng)向低壓風(fēng)室流竄,降低了吹透高溫段高阻力篦板冷卻熟料的能力,極大影響了高溫段熟料的急冷效果。對(duì)用充氣梁的高壓室,從低壓風(fēng)室向高壓風(fēng)室的竄風(fēng),也不利于低溫段熟料的冷卻。
(3)措施:合理調(diào)節(jié)各室冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)量,減少竄風(fēng)現(xiàn)象,在停窯時(shí)要對(duì)密封裝置認(rèn)真檢查與維護(hù),如有破損要立即換新。運(yùn)行中要認(rèn)真檢查各風(fēng)室的密封效果,為此,篦下風(fēng)室必須設(shè)照明裝置,觀察窗要完整潔凈,檢修后要關(guān)嚴(yán)風(fēng)室間的擋門。
(4)效果:經(jīng)過(guò)各風(fēng)室之間的再次密封,發(fā)現(xiàn)密封效果越好,密封裝置越不易損壞;密封效果越差,密封裝置風(fēng)蝕現(xiàn)象越嚴(yán)重。
(1)原因:三次風(fēng)管閘板閥處、彎管處澆注料因風(fēng)蝕磨損,最終將管壁燒透造成漏風(fēng)。
(2)影響:窯尾高溫風(fēng)機(jī)排出的風(fēng)量風(fēng)壓一定時(shí),前后不平衡將會(huì)導(dǎo)致窯風(fēng)過(guò)大,致使燒成溫度降低,高溫后移,窯尾溫度及負(fù)壓升高,三次風(fēng)溫風(fēng)速均降低,爐內(nèi)煤粉燃燒不完全,形成系統(tǒng)溫度倒掛,高溫致粘結(jié)堵塞;三次風(fēng)過(guò)量,致使燒成還原氣氛濃重,尾溫低,窯尾有害成分富集而阻塞,通風(fēng)陷入惡性循環(huán)。
(3)措施:正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),合理調(diào)節(jié)三次風(fēng)管風(fēng)量,暫時(shí)用“背書包”方式處理,長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)或檢修時(shí)重新打澆注料。
(4)效果:三次風(fēng)管檢修后,熟料燒成還原現(xiàn)象明顯減少。
(1)原因:冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)道因長(zhǎng)期風(fēng)蝕破損,風(fēng)機(jī)吹入冷風(fēng)在壓力的作用下向外漏風(fēng);風(fēng)機(jī)有震動(dòng)現(xiàn)象,風(fēng)箱焊縫裂開(kāi)。
(2)影響:減小風(fēng)量,降低風(fēng)壓,降低熟料冷卻效率。
(3)措施:合理調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)供風(fēng)量;臨時(shí)處理,降低該風(fēng)機(jī)供風(fēng)量,對(duì)破損處進(jìn)行補(bǔ)焊。
(4)效果:風(fēng)箱破損處補(bǔ)焊后的風(fēng)機(jī)風(fēng)壓明顯升高。
(1)原因:窯尾密封石墨塊因磨損嚴(yán)重,與窯筒體間形成縫隙而產(chǎn)生漏風(fēng)。
(2)影響:漏入的冷風(fēng)會(huì)改變物料在預(yù)熱器內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡,降低其旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)速度,容易導(dǎo)致物料堆積;同時(shí),冷風(fēng)與熱物料接觸,極易造成物料冷熱凝聚,粘附在預(yù)熱器筒壁,導(dǎo)致結(jié)皮或產(chǎn)生大量結(jié)塊;窯尾密封處的漏風(fēng)還會(huì)與未充分燃燒的燃料重新反應(yīng),導(dǎo)致局部高溫引起結(jié)皮,大量的結(jié)皮影響系統(tǒng)風(fēng)的順暢運(yùn)行,從而導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定;窯尾漏風(fēng)還會(huì)直接影響到窯內(nèi)煤粉燃燒需風(fēng)量,甚至出現(xiàn)煤粉燃燒不完全,不僅增加用煤量,而且還增加窯尾CO的含量,也會(huì)造成上升煙道處形成結(jié)皮。
(3)措施:確保石墨塊質(zhì)量,有停窯機(jī)會(huì)時(shí)更換新石墨塊。
(4)效果:換新石墨塊后,同等工況下,高溫風(fēng)機(jī)電流由136A降低至132A。
(1)原因:下料管排灰閥板長(zhǎng)時(shí)間活動(dòng),閥板軸一直運(yùn)轉(zhuǎn)而自然磨損,產(chǎn)生漏風(fēng)。
(2)影響:漏入的冷風(fēng)與熱物料接觸,極易造成物料冷熱凝聚,粘附下料管壁,導(dǎo)致下料管結(jié)皮堵塞。
(3)措施:及時(shí)修復(fù)下料管排灰閥軸孔磨損處或換密封。
(4)效果:排灰閥漏風(fēng)解決后,該下料管結(jié)皮明顯減少。
目前就水泥廠而言,燒成系統(tǒng)漏風(fēng)是不能完全避免的,盡可能減少系統(tǒng)漏風(fēng),也是降耗增效的一項(xiàng)重要措施。隨時(shí)關(guān)注整條生產(chǎn)線系統(tǒng)漏風(fēng)情況,及時(shí)消除漏風(fēng)點(diǎn),以減少其不良影響,是一項(xiàng)長(zhǎng)期細(xì)微的工作。
[1]琚瑞喜,徐新慶.系統(tǒng)漏風(fēng)對(duì)水泥生產(chǎn)的影響及措施[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào),2011,(4):16-18.
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2011-12-15;
沈 穎