摘要:抽油井熱洗清蠟維護(hù)時,洗井后油井含水高,需要幾天的排水周期,并且影響產(chǎn)油量。其根源在于洗井水排量約15方/小時左右,采油四廠深井泵的平均理論排量才1.7方/小時,從而對地層造成了“壓抑”或“傷害”。采用“超導(dǎo)車配合加藥車洗井”,使洗井水的排量由原來的15方/小時降到2方/小時,洗井水溫由85℃升至90℃,保證了化蠟效果,也把對油井的影響降到最低。
關(guān)鍵詞:洗井影響產(chǎn)量;洗井排量;排蠟;抽吸能力
中圖分類號:C93文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:1673-291X(2011)09-0311-02
一、概述
(一)抽油井熱洗影響產(chǎn)量情況
目前,抽油井熱洗一般采用“常規(guī)熱洗45方”或“蒸汽洗井15方”兩種方式,一般是根據(jù)油井供液能力的大小來選擇,但是都存在熱洗影響產(chǎn)量的問題。還有一種洗井方式叫“超導(dǎo)車自循環(huán)洗井”,雖然不影響含水,但是占用了油井正常生產(chǎn)時間,也對產(chǎn)量有影響,同時還存在排蠟問題,后面將專門提出。洗井影響產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)如下表:
(二)三種洗井方式分析
1.普通水泥車洗45方。常規(guī)熱洗是先低溫預(yù)熱,再高溫循環(huán)。一般要求前15m3水溫65℃~70℃,然后用80℃~90℃的熱水洗井循環(huán),總水量為井筒容積的2~2.5倍,即40~50m3熱水。洗井水平均排量為20方/小時,該洗井方式的特點(diǎn)是洗井徹底,清蠟效果好,但是洗后排水周期較長,而且對井底回壓造成大的影響,甚至污染油層。特別是低產(chǎn)低能井,洗后影響抽油井出油量的現(xiàn)象表現(xiàn)較為突出。
2.蒸汽洗井15方。用蒸汽車高溫水15方洗井,可以減小排量,也減少了用水量,縮短了排水周期,仍存在影響產(chǎn)量一天或兩天的問題。因?yàn)槠渑帕孔畹鸵驳眠_(dá)到8方/小時,一天就是192方。而文南油田文33塊平均單井日產(chǎn)液量僅12.9噸/天,目前低產(chǎn)液狀況下,洗井排量遠(yuǎn)大于深井泵的抽吸能力,洗后導(dǎo)致出現(xiàn)一定時間的排水周期,產(chǎn)生污染地層的現(xiàn)象,也是必然的。
3.超導(dǎo)車自循環(huán)洗井。用超導(dǎo)車自循環(huán)洗井,剛一開始就是用油管產(chǎn)出液加熱后進(jìn)入套管。初始加熱時所化掉的蠟有一部分也進(jìn)入了套管。在高溫下,融化的蠟混在產(chǎn)出液內(nèi),不易分辨,排蠟時也不能實(shí)時監(jiān)控蠟的返出情況,導(dǎo)到排蠟較為隨意,整個過程出現(xiàn)排蠟不徹底的現(xiàn)象。后來經(jīng)過深井泵的抽吸,蠟又循環(huán)進(jìn)入了油管,被二次凝結(jié)在油管內(nèi)壁,或者有一部分排到地面管線內(nèi)沉積下來。超導(dǎo)洗井時人工排蠟,所排的蠟也冷卻沉積在地面管線內(nèi)。文88塊超導(dǎo)車洗井后導(dǎo)致地面管線蠟堵死的井有W88-26、W88-21等。均造成了較大的損失。洗井時不進(jìn)系統(tǒng)生產(chǎn)也影響了一部分產(chǎn)能。
二、技術(shù)研究內(nèi)容
(一)創(chuàng)新思路
根據(jù)超導(dǎo)車和蒸汽洗井車的特點(diǎn),想到了把兩者結(jié)合起來,進(jìn)一步優(yōu)化。一是要排量盡可能地小,最好能低于深井泵的理論排量,這樣就不至于起到“壓井”作用,不會傷害地層,不會影響產(chǎn)量。二是要保證小排量下,洗井介質(zhì)所攜帶的熱量能夠有效地化蠟。三是要能夠讓加熱后的高溫產(chǎn)出液及時排進(jìn)集輸系統(tǒng)。
于是想到了用加藥車打水,通過超導(dǎo)車加熱。具體做法是:用加藥車的1英寸軟管出口連接在超導(dǎo)車的進(jìn)液口上,超導(dǎo)車的出液口進(jìn)套管。由加藥車進(jìn)行打水,超導(dǎo)車加熱對流經(jīng)車內(nèi)的熱水再次加熱至90℃~95℃。
(二)試驗(yàn)應(yīng)用結(jié)果
在2010年第一季度,在四區(qū)試驗(yàn)應(yīng)用了6口井(W72-232、NW72-365、NW72-225、W88-33、W88-32、W99-30),經(jīng)過應(yīng)用,每次洗井用加藥車?yán)?方,經(jīng)超導(dǎo)車加熱打入套管,歷時4.5小時,計(jì)算排量為1.78方/小時,折合日排量為42.7方/天。對泵徑44mm以上的泵,沖程4.8米,沖次按5次/分計(jì)算,小于泵的理論排量。對泵徑38mm及以下的泵,略大于井下深井泵的理論排量。這樣,使泵的抽吸能力與摻入液體的量基本相符,對地層的傷害降到了最低,同時,加熱后的油管內(nèi)液體、化掉的蠟,均通過地面管線排入了集輸系統(tǒng)。由于加熱的溫度高,以W99-30管線長度100米為列,進(jìn)入站內(nèi)管線溫度達(dá)到了90℃,NW72-365管線長度300米,進(jìn)入站內(nèi)的管線溫度也達(dá)到了83℃,不會再出現(xiàn)蠟塊在管線內(nèi)二次凝結(jié)堵管線的現(xiàn)象。
以W99-30為例,生產(chǎn)參數(shù):38×4.8×4,日產(chǎn)11×6×48%,熱洗時的各項(xiàng)參數(shù)如下:
拉水溫度:82℃
加熱后入井溫度:95℃~108℃
井口套壓:0.7Mpa
熱洗過程中的套壓:0.8Mpa始終不變
洗前電流(上行/下行):45/37A,洗一小時42/42A,兩小時38/40A,三小時結(jié)束。
洗后電流(上行/下行):38/40A
取樣觀察(每10分鐘取一次):初始?xì)鈳倭坑?,不見明水?0分鐘后出純液,冷卻后有蠟。1小時30分內(nèi)一直是冷卻后有大量的蠟,1小時40分后,冷卻的液體明顯變稀,蠟少。2小時35分后,冷卻觀察基本上全是油,沒有蠟,可見夾帶極少水珠。3小時零5分時,取樣冷卻可見少量明水,不足五分之一。3小時零11分水打完,洗井結(jié)束。
洗前單量:11.5噸/天
洗后單量:16.5噸/天
因此,用加藥車打水,經(jīng)超導(dǎo)車加熱,這種洗井方式排量小,溫度高,對井底造成的壓力波動小,洗井不影響產(chǎn)量,不傷害地層,清蠟徹底,是最合適的洗井方法。
試驗(yàn)成功后,在文南油田得到了大面積推廣,減少了原油產(chǎn)量損失,避免了油層污染。
三、推廣應(yīng)用及效益計(jì)算
經(jīng)過2010年的推廣應(yīng)用,對低含水井熱洗了358井次,少影響產(chǎn)量達(dá)509噸。而洗井方式改進(jìn)投入的車輛費(fèi)用由2 492元/井次增加到2 932元/井次,共增加特車費(fèi)440元/井次,合計(jì)投入15萬元,而增產(chǎn)原油509噸按每噸4 000元計(jì)算,創(chuàng)產(chǎn)值203.6萬元,凈收益達(dá)188.6萬元。
四、結(jié)論與建議
目前,在文南油田采油四廠得到了大量的使用,有效地解決了抽油機(jī)井熱洗影響產(chǎn)量、洗井產(chǎn)生地層污染的問題。但是,每次洗井均需要拖拉機(jī)拖帶超導(dǎo)車、加藥車,動用三套設(shè)備,設(shè)備應(yīng)用效率低。而且用拖拉機(jī)拖車安全性差,速度慢。
下步建議:將超導(dǎo)車裝在卡車底盤上,改為自走式,同時在超導(dǎo)車上加裝一個水泵,每次只需要一輛超導(dǎo)車配合一個水罐車即可,提高了安全性,也減少了路途上的時間消耗。