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        淺談大陽煤礦提高塊炭率的措施和應用效果

        2011-12-31 00:00:00張軍
        科技資訊 2011年30期


          摘 要:從工藝流程、機械設備管理、煤質管理等方面討論了大陽煤礦提高塊炭率的基本措施,并對其應用效果進行了分析。
          關鍵詞:大陽煤礦 塊炭率 措施 效果
          中圖分類號:TD 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2011)10(c)-0000-00
          
          煤炭資源是全球的主要能源,煤炭經(jīng)過洗選加工后,在各行各業(yè)有著廣泛的用途,能否使煤炭的資源利用率得到充分發(fā)揮,還需要進一步深挖潛力。特別是無煙煤作為化工、動力用煤,品種的多樣性,塊炭率的提高,對煤炭企業(yè)能夠帶來直接經(jīng)濟效益。隨著煤炭市場的逐步好轉,出現(xiàn)了塊煤需求增加、價格大幅上揚,且遠遠高于末煤的現(xiàn)象[1]。因此,改變過去粗放式管理,即單純追求量的增長來實現(xiàn)經(jīng)濟效益的增長,依據(jù)市場規(guī)律,強化生產(chǎn)管理,優(yōu)化產(chǎn)品結構,實現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量與質量的合理配置,就成為大陽煤礦一個重要的經(jīng)濟增長點。
          
          1從工藝流程上來提高塊炭率
          煤炭開采至裝倉的工藝流程包括采煤、運輸、洗選和裝倉四個流程。
          1.1 采煤
          在綜采放頂煤工藝過程中,要注重放頂煤的回收率,達到80%以上。綜放工作面的毛煤先進入粉碎機進行粗碎,破碎機的出料粒度要求調整為350mm最佳,如出料粒度<350mm,會增加破碎率。
          1.2 運輸
          從工作面至最終產(chǎn)品裝倉的整個運輸流水線的所有轉載點,都必須把破碎率降到最低。煤炭從井下開采到成品裝車,必然要歷經(jīng)許多運輸環(huán)節(jié),因此,如何減少塊炭的環(huán)節(jié)破碎,就成了提高塊炭率的重中之重?;诖耍箨柮旱V要求:①在新工作面安裝膠帶時,把各轉載點的高度都嚴格控制在規(guī)定范圍內,對已有的轉載落差較大(>0.5 m)的環(huán)節(jié),逐步實行了改造。② 在膠帶入倉處加裝了緩沖裝置,有效降低塊炭破碎。③ 規(guī)定井上下的煤倉在未經(jīng)允許的情況下,嚴禁放空倉。對塊炭倉,盡量保持一定的煤位高度(不得低于煤倉高度的1/3),以減少入倉沖擊力。④改進轉載溜槽[1]。主要方法是根據(jù)轉載溜槽的傾角大小來確定,傾角小于40o的轉載溜槽,物料直接落在溜槽會造成沖擊破碎,必須使物料與溜槽底板的落差不超過100mm,保證物料能順溜槽滑落下來,可最大可能的減少沖擊破碎率。②傾角在40o~60 o的轉載溜槽,可制做成緩沖溜槽,就是物料在溜槽的落點處,根據(jù)溜槽寬度,開500mm-800mm的口,開口處的下方焊一個直角三角形的槽,槽內填充一定量的煤,當塊煤落下直接落在煤上,避免了塊煤與鐵板或者塊煤直接碰撞,大大降低了破碎率。所有運輸線上的轉載溜槽都可以采用以上兩種方法。
          1.3 洗選
          跳汰機選煤,主要控制指標是中煤含精率<5%。重介選煤:中煤含精<3%。只要控制好這兩項指標,可大大提高精煤產(chǎn)率。
          1.4 裝倉
          井下煤倉,入洗原煤倉,以及精塊倉,都應把物料落差降到最低,主要有兩種方法:①采用伸縮筒式或伸縮溜槽的方法,使物料先起堆,再保持1m以內的落差。②根據(jù)煤倉大小,深度,自行設計旋轉溜槽或改向轉載順滑溜槽,并多點卸料,這兩種方法都可大大降低破碎率。
          
          2從機械設備管理來提高塊炭率
          2.1 破碎機的選擇
          原煤進行粗中碎,選擇雙齒輥破碎機,此種破碎機根據(jù)我方的要求,為非標設備,主要參數(shù)是:入料粒度〈500mm,輥齒高90mm、齒距100mm,輥距可根據(jù)最終產(chǎn)品最大粒度進行調整,雙齒輥破碎機比腭式破碎機的破碎率低5-8%(實際測量)。
          2.2 篩分設備選擇
          從入廠毛煤到最終產(chǎn)品要經(jīng)過預先、準備、分級篩分,在篩分過程中主要是篩網(wǎng)管理的好壞,直接影響塊炭的流失多少。首先在《操作規(guī)程》中,《管理制度》上,都應該嚴格的把篩網(wǎng)檢查、維護作為一項重要指標考核,并且由質檢員進行檢驗。要求崗位司機巡檢篩下物中是否流失有>13mm的炭塊,然后再由當班質檢員抽檢篩下物中的限上率,不能超出規(guī)定指標<3%。當出現(xiàn)末煤中流失炭塊或末煤限上率超出3%時,必須立即通知系統(tǒng)停車采取措施進行處理。還需注意,篩孔保證不能有變形。
          
          3從煤質管理上來提高塊炭率
          無論工作面遇到斷層或無炭柱時,都應采取有效措施,大量矸石必須分裝分運或回填采空區(qū),使毛煤中含矸率低于6%。其次,因工作面壓力過大,可能造成煤質疏軟,也應對此問題采取相應措施進行控制。總之,塊炭率的提高取決于每道工序的控制,只要有完善的管理制度和工藝設備的改進,在降低破碎率的同時,塊炭率相應的明顯提高。
          另外,引入激勵機制,制定考核指標[1]。①加大獎罰力度。為加強對火工品消耗的管理,礦規(guī)定:凡炸藥使用超限,對采掘區(qū)隊按超限部分3倍罰款,對通風區(qū)按1倍罰款;節(jié)約實行對等獎勵的措施。②實行詳細的考核辦法。實行塊炭與末煤分開記價的考核辦法,即將噸煤工資分解為塊炭工資和末煤工資,塊炭工資占80% ,末煤工資占20% ,實行塊炭生產(chǎn)超限額獎勵。
          
          4 應用效果
          以上所介紹的方法已在大陽煤礦有著成功的經(jīng)驗,大陽煤礦的塊炭率從2002年以前的33%到現(xiàn)在已達到38%以上,該經(jīng)驗值得各礦借鑒和推廣。
          
          參考文獻
          [1]陳冬香,楊興,劉建新等.強化生產(chǎn)管理,實現(xiàn)提質增效,中州煤炭,2005,2:45~46

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