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        150噸轉(zhuǎn)爐板式換熱器泵組的優(yōu)化改造

        2011-12-30 22:29:57劉建民王銀霞
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2011年7期
        關(guān)鍵詞:泵房煉鋼板式

        劉建民 王銀霞

        (河南安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司,河南 安陽 455004)

        一、前言

        作為150噸轉(zhuǎn)爐/爐卷軋機(jī)工程的關(guān)鍵設(shè)備煉鋼主泵房設(shè)備如果不能正常運(yùn)行,就會使整個(gè)煉鋼生產(chǎn)線癱瘓;為此,保證煉鋼泵房設(shè)備正常運(yùn)行,是工程技術(shù)人員和設(shè)備維護(hù)人員的重要責(zé)任;煉鋼泵房設(shè)備之一的板式換熱器泵組是其中的一組設(shè)備,該泵組擔(dān)負(fù)著煉鋼生產(chǎn)線板式換熱器的降溫工作;板式換熱器如果不能正常工作,會影響到氧槍、副槍正常運(yùn)行;板式換熱器泵組的底座由于沒有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),底座的剛性差,底座結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理;至運(yùn)行以來設(shè)備存在著振動大、噪音大,因振動大,水泵電機(jī)發(fā)熱溫度達(dá)到80多度,使設(shè)備不能正常運(yùn)行,設(shè)備易損壞的狀況;造成維修工頻繁檢修,備件消耗高等問題。

        二、煉鋼主泵房及板式換熱器泵組簡介

        煉鋼主泵房一期工程共分三大循環(huán)水系統(tǒng)

        A:軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),主要供氧槍、副槍槍體冷卻。系統(tǒng)內(nèi)共有氧槍泵組,副槍泵組,軟水補(bǔ)水泵組各2臺泵,共6臺泵。

        B:凈循環(huán)水系統(tǒng),主要供轉(zhuǎn)爐、精煉爐、VD爐、通風(fēng)設(shè)備及電機(jī)等設(shè)備的冷卻。系統(tǒng)共有板式換熱器泵組,過濾器泵組,轉(zhuǎn)爐冷卻泵組,精煉/VD泵組,通風(fēng)設(shè)備泵組,各2臺泵共10臺泵。

        C:VD濁循環(huán)系統(tǒng),主要供VD真空泵冷卻,系統(tǒng)共有1個(gè)泵組共3臺泵。

        其中凈循環(huán)水系統(tǒng)主要供轉(zhuǎn)爐、精煉爐、VD爐、中央空調(diào)、主泵房及煤氣洗滌泵房電機(jī)、汽化系統(tǒng)高低壓及給水泵設(shè)備、一二次風(fēng)機(jī)房稀油站、液偶、電機(jī)等設(shè)備的冷卻;該系統(tǒng)共有5個(gè)泵組(B1-B5),各泵組對應(yīng)各部分需要冷卻設(shè)備獨(dú)立供水,冷卻設(shè)備后的回水經(jīng)冷卻塔冷卻后,回到凈環(huán)水池循環(huán)使用。

        氧槍泵組副槍泵組分別對氧槍、副槍進(jìn)行冷卻,冷卻后溫度較高的回水經(jīng)板式換熱器冷卻后繼續(xù)循環(huán),而板式換熱器泵組負(fù)責(zé)對板式換熱器進(jìn)行冷卻。板式換熱器泵組的工作狀態(tài)直接影響著氧槍副槍的工作狀態(tài),進(jìn)而影響整個(gè)煉鋼線是否正常生產(chǎn)。

        該板式換熱器泵組屬單級雙吸、臥式中開離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,并且液體的溫度不能高于80°C,是新鄉(xiāng)水泵廠依托90年代新型水力模型引進(jìn)美國PA噸噸ERSON公司的離心泵技術(shù)資料重新設(shè)計(jì)優(yōu)化而成。預(yù)期效果可以取替相應(yīng)的多級離心泵,但比多級離心泵運(yùn)行更加可靠,維修工作量、易損件備件量大大減少,使用壽命可達(dá)到4~6年或更多一點(diǎn),并且節(jié)能效果好于多級離心泵,可提高效率3%左右。

        三、150噸轉(zhuǎn)爐板換冷卻水泵的優(yōu)化改造的必要性

        隨著我廠煉鋼產(chǎn)量、質(zhì)量、環(huán)保及節(jié)能降耗要求的提高,對煉鋼主泵房設(shè)備的正常運(yùn)行的要求也越來越高,因此煉鋼主泵房板式換熱器泵組的優(yōu)化改造勢在必行。該泵組在150噸轉(zhuǎn)爐/爐卷軋機(jī)工程投產(chǎn)不久就出現(xiàn)很多不足之處,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

        1、板式換熱器泵組設(shè)備不能正常使用,進(jìn)而影響到了煉鋼生產(chǎn)產(chǎn)量的提高;原因:

        板式換熱器泵的底座和電機(jī)的底座結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,剛性差,使用時(shí)振動大,電機(jī)發(fā)熱溫度達(dá)到80多度。

        2、備件消耗過高,原因:

        由于使用時(shí)振動大,造成設(shè)備零部件頻繁損壞,更換周期急劇縮短。

        3、維修工頻繁檢修,增加了維修工的勞動強(qiáng)度;原因:

        由于板式換熱器泵組設(shè)備的經(jīng)常損壞,為了不影響煉鋼的生產(chǎn),維修工就得加班加點(diǎn)對其進(jìn)行檢修,浪費(fèi)了大量的人力、物力。

        四、方案的選擇

        為了不影響150噸轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn),煉鋼泵房板式換熱器泵組的改造只能在倒泵間隙進(jìn)行,板換泵組有兩臺設(shè)備,在正常生產(chǎn)中必須最少確保一臺設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),因此要進(jìn)行設(shè)備的優(yōu)化改造只能分時(shí)間利用生產(chǎn)線系統(tǒng)檢修時(shí)間進(jìn)行改造,還不能對兩臺設(shè)備同時(shí)進(jìn)行改造;改造方案采用了兩個(gè):

        第一個(gè)方案:對原板換泵底座進(jìn)行加固處理,并重新對板換泵、電機(jī)及底座進(jìn)行安裝找正。

        第二個(gè)方案:對板換泵底座進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)、制作,并重新安裝灌漿。

        五、方案實(shí)施

        本次改造由于必須在150噸轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的間隙進(jìn)行,不能單獨(dú)給出一定的檢修時(shí)間進(jìn)行改造,同時(shí),還存在檢修時(shí)間短等不利條件,給改造工作帶來了極大的困難。通過對以上方案進(jìn)行分析,首先實(shí)施了第一種方案:2008年5月中旬對板換1#泵底座進(jìn)行了加固,并更換了墊鐵,然后重新對板換泵、電機(jī)及底座進(jìn)行安裝找正。改造后通過運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn)效果并不理想,振動大、噪音大的問題未能解決。于是2008年6月開始實(shí)施第二種方案。通過查閱資料和大量計(jì)算我們繪制出了設(shè)計(jì)更加優(yōu)化、結(jié)構(gòu)更加合理,剛性滿足需要的水泵及電機(jī)底座。把原設(shè)計(jì)底座更換為機(jī)制公司按圖紙加工好的新底座。改造后運(yùn)行的一個(gè)月內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)非常良好。于是決定2008年7月對板式換熱器2#泵也進(jìn)行了同樣的優(yōu)化改造。

        六、改造措施

        1、通過精確計(jì)算水泵底板設(shè)計(jì)為長640mm,寬640mm。

        2、電機(jī)底板長1210mm,寬800mm,并通過加裝筋板對底板的剛性進(jìn)行加強(qiáng)。

        3、為加大剛性和減少振動在水泵和電機(jī)下部設(shè)計(jì)一由20mm厚鋼板組成的長2300mm,寬920mm的整體底座。

        七、改造后效果

        由于工藝設(shè)計(jì)合理,準(zhǔn)備工作充分和過程組織到位,150噸轉(zhuǎn)爐板式換熱器泵組的優(yōu)化改造工程順利一次試車成功,改造完成后,設(shè)備沒有出現(xiàn)原來經(jīng)常出現(xiàn)的問題,且改造后泵的各項(xiàng)指標(biāo)都比改造前更加良好,從而使設(shè)備使用率大大提高,職工勞動強(qiáng)度明顯降低,達(dá)到了改造預(yù)期的目的。

        同時(shí)為150噸轉(zhuǎn)爐/爐卷軋機(jī)工程整個(gè)生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)奠定了設(shè)備基礎(chǔ)。

        八、生產(chǎn)應(yīng)用結(jié)果

        1、板換泵的使用壽命大大延長。

        2、備件的使用件數(shù)比往年大大減少,節(jié)約備件費(fèi)用。

        3、徹地解決了該水泵振動大,噪音大,水泵、電機(jī)發(fā)熱的現(xiàn)象。

        4、降低了檢修工人的勞動強(qiáng)度,減少了檢修工人的檢修加班。

        [1]張曉峰.淺談板式換熱器.科技情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì),2009年10期.

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