韓守剛,李 偉,劉 濤,王錦程 (勝利油田分公司勝利采油廠,山東東營(yíng)257051)
王華東 (江漢油田分公司清河采油廠,山東 壽光262714)
坨142區(qū)塊水質(zhì)沿程污染分析及治理措施
韓守剛,李 偉,劉 濤,王錦程 (勝利油田分公司勝利采油廠,山東東營(yíng)257051)
王華東 (江漢油田分公司清河采油廠,山東 壽光262714)
勝坨油田坨142區(qū)塊位于濟(jì)陽(yáng)坳陷東營(yíng)凹陷坨-勝-永斷裂構(gòu)造帶勝利村構(gòu)造東翼,該區(qū)塊由于水質(zhì)污染造成注水井欠注嚴(yán)重,單元?jiǎng)討B(tài)注采對(duì)應(yīng)率降低,地層能量不斷下降。針對(duì)該區(qū)塊注入水水質(zhì)存在的問(wèn)題,對(duì)水質(zhì)沿程污染進(jìn)行了研究,確定了造成水質(zhì)沿程污染的主要原因,并制定了治理保護(hù)措施,水質(zhì)沿程污染狀況得到明顯改善。
注入水;水質(zhì)污染;沿程;細(xì)菌;治理
勝坨油田坨142區(qū)塊含油面積4.22km2,地質(zhì)儲(chǔ)量1071×104t,平均滲透率為220×10-3μm2,采出程度26.31%,目前開(kāi)油井50口,開(kāi)水井33口,日注水5888m3,累積注采比0.73。由于水質(zhì)不達(dá)標(biāo),地層后期堵塞嚴(yán)重,注水層段合格率只有34%。為了提高注水開(kāi)發(fā)效果,提高注水井井口水質(zhì)達(dá)標(biāo)率,對(duì)坨142斷塊注水地面系統(tǒng)沿程水質(zhì)變化情況進(jìn)行了研究,依據(jù)研究結(jié)果,制定了治理措施,水質(zhì)沿程治理工作取得了良好的效果。
按照滲透率分類,坨142區(qū)塊注水水質(zhì)應(yīng)為B2級(jí),但是實(shí)際注水水質(zhì)在C級(jí)以下[1]。由于注入水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),造成該區(qū)塊地層堵塞,單井平均注水壓力由投產(chǎn)時(shí)的5.2MPa上升到目前的10.5MPa,注水啟動(dòng)壓力由注水開(kāi)發(fā)初期的4.5MPa上升到目前的8.7MPa,吸水指數(shù)由初期的5.2下降到目前的2.1。水井欠注造成單元?jiǎng)討B(tài)對(duì)應(yīng)率降低,地層能量不斷下降,坨142區(qū)塊地層總壓降達(dá)到13.88MPa,動(dòng)液面由初期的828m下降到目前的1303m。
為了解決坨142區(qū)塊由于水質(zhì)造成的注水開(kāi)發(fā)矛盾,對(duì)沿程水質(zhì)變化情況進(jìn)行研究,在坨142區(qū)塊選定了X4井、X7井、X32井共3條水質(zhì)檢測(cè)線,對(duì)水質(zhì)變化情況進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)表1。
沿程水質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,污水經(jīng)坨二站內(nèi)處理后,外輸水中懸浮物含量達(dá)標(biāo)率為97.8%,但外輸至勝九注水站段懸浮物含量升高,至井口超標(biāo)嚴(yán)重,地面注水系統(tǒng)沿程水質(zhì)存在二次污染,外輸水到井口懸浮物含量增加2~5倍。
圖1 鐵離子沿程變化情況
污水經(jīng)過(guò)坨二站處理后,外輸污水懸浮物達(dá)標(biāo),但在輸送到勝九注水站的過(guò)程中,懸浮物含量明顯增加,由鐵離子變化曲線 (圖1)可看出,該段鐵離子含量也明顯增加。坨二污水站至勝九注水站為1.6km鋼制管線,2006年投產(chǎn),投產(chǎn)時(shí)未作內(nèi)防腐。裸管在污水的腐蝕作用下,產(chǎn)生Fe2+,繼而產(chǎn)生鐵的氧化物沉淀,表現(xiàn)在水中懸浮物的增加。因此,該段懸浮物增加主要是鐵離子的影響[2,3]。
自勝九注水站到井口段,懸浮物繼續(xù)上升 (圖2),但鐵離子含量變化不大。勝九注水站到井口管線為1986年投產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)觀察管線結(jié)垢情況比較嚴(yán)重,因此該段懸浮物增加主要是由于管線結(jié)垢造成的。
圖2 懸浮物含量沿程變化情況
勝九注水站內(nèi)有3000m3注水罐2座,按水量1.5×104m3計(jì)算,停留時(shí)間為6.7h。注水罐無(wú)排泥系統(tǒng),且已有7年沒(méi)有清灌,污泥的高度約有0.7m。在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,金屬腐蝕造成管壁粗糙,腐蝕產(chǎn)物等形成了利于細(xì)菌繁殖的微小環(huán)境,同時(shí)菌體及代謝產(chǎn)物與水中油、有機(jī)殘?jiān)?、粘土顆粒等在管壁附著,更加劇了腐蝕。以上各因素互相促進(jìn),導(dǎo)致注水灌內(nèi)污垢沉積,罐底及管壁的沉積污垢形成有利于細(xì)菌繁殖的優(yōu)良環(huán)境,造成水中細(xì)菌含量的增加[4,5]。表2為沿程污水細(xì)菌變化情況。
通過(guò)以上分析,污水水質(zhì)沿程污染的主要原因如圖3所示。
為了確定殺菌劑的最佳投加時(shí)間,對(duì)SRB菌在污水中的生長(zhǎng)周期進(jìn)行了研究。通過(guò)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)使用沖擊式殺菌處理,有效加藥間隔3d左右。因此根據(jù)水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果和細(xì)菌生長(zhǎng)曲線,將站內(nèi)殺菌劑投加的間歇周期由7d改為3d。
將目前緩蝕劑的投加點(diǎn)調(diào)整至濾后,且加藥濃度由目前的15mg/L增加到20mg/L,但水量由原來(lái)的24000m3/d降到15000m3/d,藥劑量由350kg/d減少到300kg/d。
表2 沿程污水細(xì)菌變化情況
坨二污水站至勝九注水站為1.6km鋼制管線,投產(chǎn)時(shí)未作內(nèi)防腐,導(dǎo)致管線沿程污染,因此對(duì)該管線進(jìn)行了清洗和內(nèi)防腐處理。
由于細(xì)菌在注水罐內(nèi)滋生嚴(yán)重,對(duì)勝九注水站注水罐進(jìn)行了清灌處理,并采用富鋅底漆+玻璃鱗片重新做內(nèi)防腐;采用PGT技術(shù)對(duì)注水站至所選注水井口管線進(jìn)行清洗。
圖3 懸浮物含量增加原因分析圖
1)提高井口水質(zhì)達(dá)標(biāo)率,坨142區(qū)塊沿程水質(zhì)治理后,井口水質(zhì)懸浮物含量由平均的15mg/L下降到5mg/L,含油由平均400個(gè)/ml下降到25個(gè)/ml。
2)改善了地層注水狀況。因水質(zhì)不達(dá)標(biāo)造成的地層堵塞狀況得到明顯改善,地層平均注水壓力由14MPa下降到11MPa。
3)降低了酸化增注費(fèi)用。水質(zhì)改善后酸化增注平均有效期由35d增加到257d,單井年酸化增注次數(shù)由6次降低到1次,坨142區(qū)塊年節(jié)約酸化費(fèi)用400萬(wàn)元。
[1]SY/T5329-94,石油行業(yè)碎屑巖油藏注水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) [S].
[2]林孟雄,陳坤.鄯善采油廠油田回注水質(zhì)劣化原因及對(duì)策 [J].工業(yè)安全與環(huán)保,2006,32(10):31~34.
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TE991.2
A
1000-9752(2011)06-0359-03
2011-03-25
韓守剛 (1981-),男,2006年大學(xué)畢業(yè),工程師,碩士生,現(xiàn)主要從事注水技術(shù)管理工作。
[編輯] 蕭 雨