周懷光,沈建新,陳 洪 李 哲,趙振興 (中石油塔里木油田分公司開發(fā)事業(yè)部,新疆 庫爾勒841000)
東河1-4-7超深井分層注水工藝及應用評價
周懷光,沈建新,陳 洪 李 哲,趙振興 (中石油塔里木油田分公司開發(fā)事業(yè)部,新疆 庫爾勒841000)
在調研國內主要油田分層注水工藝的基礎上,開發(fā)了一套適合塔里木油田的分層注水工藝,在塔里木油田超深井上開展試驗,并在塔里木油田東河1-4-7井中應用成功,取得了可喜的地質增油效果,研究結果可為類似油田作業(yè)提供參考。
塔里木油田;超深井;分層注水工藝 ;增油效果
東河塘油田自1995年注水開發(fā)后,層間矛盾逐漸突出,上部CⅢ1+2巖性段水驅效率低,采出程度低,由于儲層物性差,表現(xiàn)為層狀開發(fā)特征;中部高滲層CⅢ23巖性段水淹嚴重,已形成次生底水,下部CⅢ4+5巖性段水淹程度高。東河1-4-7井2009年3月吸水剖面資料表明,東河1-4-7井CⅢ2以下巖性段 (相對吸水量99.07%)吸水偏多,CⅢ1巖性段 (相對吸水量0.93%)不吸水,存在明顯的層間吸水不均問題。在輪南油田6口注水井 (井深平均在4800m)成功實施超深井分層注水工藝的經(jīng)驗基礎上,提出了對東河1-4-7超深井 (井深5920m)實施分層注水工藝,以解決CⅢ1巖性段和CⅢ2以下巖性段之間吸水不均的問題。
東河1-4-7井注水層深約5920m,為一口直井,地層溫度140℃左右,注水最高井口壓力40MPa。因此,注水井分層配注工具[1,2]及配套管柱必須滿足井深6000m、井溫150℃、工作壓力100MPa的超深井分層注水的要求及工具投撈安全可靠、成功率高的要求。工程上實施超深井分層注水有3個難點:一是分層注水層位深,要求完井工具耐高溫、高壓;二是CⅢ1、2巖性段只有3m厚的夾層,實施封隔器卡層作業(yè)難度大;三是CⅢ1巖性段物性差,注水難度大。
現(xiàn)將分層注水工藝配套工具的結構原理簡述如下。
1)7in MCHR卡瓦封隔器 它由坐封機構、密封機構、自鎖機構和解封機構組成。工作原理為:7in MCHR封隔器是通過油管內打壓,活塞結構使卡瓦張開,壓縮膠筒坐封 (也可以通過井筒靜液柱壓力坐封),其內部設計有倒齒棘爪機構,坐封后將膠筒保持在壓縮狀態(tài)。通過上提管柱剪斷剪切環(huán)來實現(xiàn)解封。
2)KPX-116偏心配水器 該偏心配水器主要由偏心工作筒和偏心堵塞器組成。工作原理為:正常注水時,堵塞器靠堵塞器主體臺階坐于工作筒主體的偏孔內,凸輪位于偏孔的擴孔處,在凸輪作用下使堵塞器在正常注水壓力下不至于飛出,堵塞器主體上有4道密封圈封住偏孔的出液槽,注入水經(jīng)堵塞器濾罩、水嘴和出液槽進入油套環(huán)空,最后注入地層。
3)錨定扶正器 (7in水力錨) 該錨定扶正器主要由錨體和錨爪組成。工作原理為:在封隔器坐封及注水過程中,靠液體壓力,錨爪同步伸出錨定在套管內壁上,對管柱起到錨定扶正作用,在正常注水時主要降低管柱的橫向蠕動效應。座封方式:油管打壓座封,上提管柱解封。
4)高壓補償器 (高壓伸縮管) 它主要由外管、內管和鎖定機構組成。工作原理為;伸縮管可與封隔器配合使用,主要降低管柱的縱向蠕動效應,防止損壞油管和封隔器[3]。
1)二級三段配注管柱 根據(jù)東河1-4-7井的夾層小 (3m)、井深 (5920m)超深的突出特點,采用的配注工具組合的二級三段配注錨定補償式[3]工藝管柱結構 (自上而下)為:補償器(高壓伸縮管)+水力錨+7in MCHR卡瓦封隔器(自帶卡瓦)+KPX-116偏心配水器+7in MCHR卡瓦封隔器(自帶卡瓦)+KPX-116偏心配水器+7in MCHR卡瓦封隔器(自帶卡瓦)+KPX-116偏心配水器+單流閥。
2)施工步驟 用7in套管刮管器刮削套管,射孔井段可反復提下數(shù)次,實探井底,確定是否沖砂,用洗井液正-反-正洗井。對CⅢ1巖性段補孔5753.0~5776.0m,共計23m。下Y211-148封隔器驗竄管柱,對CⅢ1巖性段和CⅢ2巖性段 (二層之間夾層只有3m)驗竄,測CⅢ1巖性段吸水性能。采用多氰酸酸化CⅢ1巖性段。丈量油管、封隔器、配水器、水力錨、伸縮管等井下工具,組配井下管柱 (偏心配水器堵塞式雙探頭壓力計和堵塞器 (死嘴)合格裝入偏心工作筒)。下分層注水管柱,據(jù)情況調整管柱長度,嚴格較深,保證封隔器、配水器、水力錨下到預定位置。裝井口,采油樹試壓70MPa,反替環(huán)空保護液,油管憋壓按照0→7→14→21→28MPa穩(wěn)步上升,中間間隔5min左右,封隔器坐封。井口憋壓,管柱驗漏,若有漏失現(xiàn)象,下井下流量計驗漏測試,全井驗漏合格后進行下步工作。改變工作制度開-關-開井,鋼絲撈出堵塞式壓力計回放數(shù)據(jù),以確定施工目的層是否竄槽,封隔器是否密封。驗漏、驗竄、驗封合格后,測分層吸水指示曲線。根據(jù)各層吸水指示曲線調配合適的水嘴。
采用超深井配注工具及二級三段工藝管柱在東河1-4-7井對CⅢ1、CⅢ2和CⅢ2以下巖性段實施分層注水施工,封隔器坐封、管柱驗漏壓力26.0MPa,時間30min,壓力不降。13次投撈,次次成功,提撈過程中無遇阻現(xiàn)象,投撈成功率100%。2010年11月19日撈出雙探頭電子壓力計 (耐壓100MPa,耐溫150℃)發(fā)現(xiàn)壓力計進水,判斷認為密封失效 。經(jīng)過更換密封件對封隔器成功驗封,證明第2級封隔器密封良好 ;利用耐壓100MPa、耐溫150℃井下電磁流量計測試流量,同樣獲得成功。
分層注水前后的吸水剖面如圖1、2所示。由圖1、2可以看出,分注前CⅢ1巖性段基本不吸水 (相對吸水量0.4%),分注后吸水剖面都趨于均衡,達到了配注要求,其中CⅢ3巖性段以下地質上要求暫時不注水 (目前是死嘴)。
圖1 東河1-4-7井分注前吸水剖面
圖2 東河1-4-7井分注后吸水剖面
東河1-4-7井實施超深井分層注水,周邊采油井取得了明顯的增油、控水、增儲效果和顯著的經(jīng)濟效益。施工后井組日產(chǎn)油由319t上升到348t,增產(chǎn)比1.1;原油含水率由39.2%下降到33.1%,下降了6.1個百分點。井組動用可采儲量由4.188×104t上升到5.611×104t,增加動用可采儲量1.423×104t。增油有效期12個月,累積增產(chǎn)原油10440t。原油價格按3412元/t計算,并扣除260萬元分層配注成本,東河1-4-7井組分層配注原油增產(chǎn)盈利3302萬元,投入產(chǎn)出比1∶12.7。
采用超深井分層注水工藝及配套技術,在東河1-4-7井應用滿足了超深井分層配注的工藝技術要求,有效地解決了層間矛盾,提高了低壓低滲層儲量的動用程度,達到降低油井含水、提高油井產(chǎn)量的目的,注采井組控水、增油、增儲效果明顯,取得了顯著的經(jīng)濟效益。超深井分層注水工藝在塔里木油田具有廣闊的應用前景。
[1]裴承河.分層注水技術在長6油藏開發(fā)中的應用 [J].西安石油大學學報 (自然科學版),2006,21(2):34~36.
[2]萬仁溥.采油技術手冊 (下冊)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.
[3]王增林.錨定補償式分層注水管柱研究及應用 [J].石油機械,2001,29(7):30~32.
TE 357.6
A
1000-9752(2011)06-0338-03
2011-05-22
周懷光 (1984-),男,2007年中國石油大學 (華東)畢業(yè),助理工程師,現(xiàn)主要從事采油、試油工程研究工作。
[編輯] 蘇開科