向紅一 張長(zhǎng)寶 楊鵬飛 常秀琴(大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司)
薩南深冷裝置問(wèn)題分析及改造建議
向紅一 張長(zhǎng)寶 楊鵬飛 常秀琴(大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司)
大慶油田薩南深冷裝置自1987年投產(chǎn)以來(lái),部分輔助系統(tǒng)停用,裝置故障停機(jī)率增大,制冷負(fù)溫升高,輕烴收率降低。分析了制約裝置生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題,并提出了相應(yīng)的整改措施,為提高裝置的開(kāi)工率、輕烴收率和安全平穩(wěn)運(yùn)行提供了理論依據(jù)和技術(shù)支持。通過(guò)項(xiàng)目改造和工藝參數(shù)調(diào)整,裝置運(yùn)行平穩(wěn)性提高,制冷負(fù)溫可由原來(lái)的-68℃降至-80℃,年增產(chǎn)輕烴約2700 t。
深冷裝置 輕烴收率 制冷負(fù)溫 措施
薩南深冷裝置是向大慶石化公司提供化工原料的主要產(chǎn)能裝置之一,位于大慶薩南油田采油二廠二礦。該裝置由原西德林德公司設(shè)計(jì),于1987年12月建成投產(chǎn)。裝置采用燃?xì)廨啓C(jī)驅(qū)動(dòng)原料氣壓縮機(jī)增壓,雙級(jí)膨脹無(wú)輔助制冷工藝,設(shè)計(jì)處理量60×104m3/d,操作彈性80%~120%,塔頂溫度-97℃,日產(chǎn)輕烴239 t[1]。
薩南深冷裝置自投產(chǎn)以來(lái),沒(méi)有全面系統(tǒng)的維修改造,設(shè)備老化、效率低等問(wèn)題突出,其表現(xiàn)如下:裝置故障率高,開(kāi)工率低;制冷溫度高,輕烴收率低,等等。為提高裝置平穩(wěn)運(yùn)行性和生產(chǎn)能力,減少投資和縮短改造時(shí)間,提出保留原雙級(jí)膨脹制冷工藝,僅對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,維持正常運(yùn)行。
改造原則:保留原雙級(jí)膨脹制冷工藝流程,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行改造,使裝置運(yùn)行參數(shù)盡量接近設(shè)計(jì)值。
改造內(nèi)容包括壓縮系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)[2-3]。
2.1.1 存在問(wèn)題
(1)除油器分離效果差。薩南深冷4臺(tái)除油器是2008年檢修期間更換,內(nèi)只有一球面擋板,對(duì)原料氣中攜帶的固體和液體無(wú)阻擋作用,氣體直接走短路到出口。
(2)原料氣分離器分離效果差。來(lái)氣中雜質(zhì)含量增多,污水?dāng)y帶大量雜質(zhì)返回到入口分離器,影響分離效果,造成排污線(xiàn)、液位計(jì)引壓管、液位調(diào)節(jié)閥經(jīng)常堵塞,只能常開(kāi)旁通閥進(jìn)行排污,導(dǎo)致高壓氣體回流。
2.1.2 改造措施
(1)對(duì)2臺(tái)除油器進(jìn)行設(shè)計(jì)、改造,內(nèi)部加裝折流板和捕霧網(wǎng)。
(2)將入口分離器更換為2臺(tái)中空纖維過(guò)濾器,從源頭解決來(lái)氣雜質(zhì)多帶來(lái)的堵塞問(wèn)題。
2.2.1 存在問(wèn)題
(1)分子篩粉化。原設(shè)計(jì)的分子篩4對(duì)主切換閥門(mén)壓差聯(lián)鎖開(kāi)關(guān)已損壞,閥切換時(shí),突變的高壓氣流對(duì)分子篩床層產(chǎn)生沖擊,會(huì)加速分子篩粉化;同時(shí)分子篩入口分離器捕霧網(wǎng)分離效果差,液態(tài)水進(jìn)入分子篩,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致分子篩爆碎。
(2)過(guò)濾器S0201過(guò)濾精度低。原料氣粉塵過(guò)濾器S0201過(guò)濾精度低,分子篩粉塵堵塞冷箱,冷箱運(yùn)行3個(gè)月后壓差已達(dá)最大值。冷箱堵塞增大了系統(tǒng)壓降,降低了換熱效率,使原料氣預(yù)冷溫度升高,影響制冷負(fù)溫。
2.2.2 改造措施
(1)恢復(fù)主切換閥門(mén)壓差聯(lián)鎖,更換4個(gè)壓差開(kāi)關(guān)、配套儀表箱及電纜。
(2)分子篩入口分離器更換為中空纖維過(guò)濾器,避免腐蝕物堵塞分子篩孔隙,影響分子篩脫水效果,同時(shí)防止液態(tài)水進(jìn)入分子篩,導(dǎo)致分子篩爆碎。
(3)新增2臺(tái)原料氣粉塵過(guò)濾器,采用金屬燒結(jié)濾芯,過(guò)濾精度為5 μm,運(yùn)行方式為1開(kāi)1備,具備在線(xiàn)反吹功能。
2.3.1 存在問(wèn)題
膨脹機(jī)組制冷能力下降,是裝置制冷溫度偏高的主要原因。
(1)增壓端增壓能力下降。低壓膨脹機(jī)增壓端增壓0.7 MPa,高壓膨脹機(jī)增壓端增壓0.5 MPa,都低于設(shè)計(jì)值;系統(tǒng)最高壓力為4.0 MPa,低于原設(shè)計(jì)值(5.0 MPa),導(dǎo)致膨脹機(jī)入口壓力低,膨脹比下降。
(2)膨脹端膨脹能力降低。設(shè)計(jì)高壓膨脹機(jī)的入、出口溫降為40.5℃,如按現(xiàn)組分運(yùn)行,經(jīng)計(jì)算,入出口溫降可達(dá)到49℃,而實(shí)際膨脹機(jī)溫降為32℃,比原設(shè)計(jì)值低17℃。
主要原因是:
◇低壓增壓機(jī)流道腐蝕,效率降低;
◇入口濾網(wǎng)堵塞,壓降增大;
◇單流閥反向泄漏,壓損較大;
◇膨脹機(jī)跨線(xiàn)節(jié)流閥泄漏量大,膨脹效率降低等。
2.3.2 改造措施
(1)對(duì)低壓增壓機(jī)入口管線(xiàn)增加電伴熱,使氣體升溫0.5~1.5℃,稍高于空冷器出口溫度,避免凝析水與酸性氣體形成腐蝕環(huán)境,防止壓縮機(jī)流道腐蝕。
(2)低壓增壓機(jī)入口過(guò)濾器之前增加兩個(gè)并聯(lián)的過(guò)濾器,適當(dāng)提高過(guò)濾精度,一開(kāi)一備。濾網(wǎng)堵塞時(shí)可實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)切換、清洗。
2.4.1 存在問(wèn)題
(1)振動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)老化。深冷膨脹機(jī)振動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)是本特利7200型振動(dòng)監(jiān)控盤(pán)裝表,該盤(pán)裝表投產(chǎn)至今從未更換,已超過(guò)電子元件運(yùn)行壽命10×104h,電子元件老化,表盤(pán)上經(jīng)常不顯示膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速值,振動(dòng)探頭的間隙電壓指示值比現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量值低。
(2)膨脹機(jī)控制儀表無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。氣動(dòng)差壓變送器老化,信號(hào)傳輸不穩(wěn)定,氣動(dòng)調(diào)節(jié)器自動(dòng)控制無(wú)法投用,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥線(xiàn)性不好,閥開(kāi)度與控制信號(hào)不匹配,不能根據(jù)實(shí)際工況進(jìn)行調(diào)節(jié)參數(shù),實(shí)現(xiàn)最優(yōu)控制。
2.4.2 改造措施
(1)將現(xiàn)場(chǎng)一次表和膨脹機(jī)振動(dòng)監(jiān)測(cè)盤(pán)裝表升級(jí)為3300系列,將燃機(jī)殼體振動(dòng)引入3500振動(dòng)系統(tǒng)中,增加加速度模塊(42M),升級(jí)上位機(jī)軟件、硬件。
(2)將現(xiàn)場(chǎng)氣動(dòng)儀表更換為電動(dòng)儀表,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)傳控制。
以上改造項(xiàng)目實(shí)施后,制約裝置平穩(wěn)運(yùn)行的燃機(jī)、堵塞、輔助系統(tǒng)的問(wèn)題能夠得到有效的解決,裝置運(yùn)行平穩(wěn)性提高。
3.2.1 計(jì)算條件
(1)處理規(guī)模為60×104m3/d。
(2)深冷原料氣組成見(jiàn)表1。
表1 深冷原料氣組分單位為體積分?jǐn)?shù),%
(3)改造后系統(tǒng)壓力可提高0.4 MPa,其中:
◇原料氣粉塵過(guò)濾器改造可減少冷箱壓降0.07 MPa;◇增壓機(jī)入口濾網(wǎng)改造可減少壓降0.1 MPa;◇更換高、低壓膨脹機(jī)單流閥可使同軸增壓機(jī)增壓能力提高0.2 MPa;
◇更換低壓膨脹機(jī)跨線(xiàn)節(jié)流閥可使氣體全部經(jīng)膨脹機(jī)膨脹,同軸增壓機(jī)增壓能力提高0.03 MPa。
3.2.2 計(jì)算結(jié)果
通過(guò)PROII軟件模擬,得到以下結(jié)果:
◇制冷溫度降低5℃;
◇平均日產(chǎn)輕烴由156 t增加到164.2 t。
通過(guò)項(xiàng)目改造和工藝參數(shù)調(diào)整,裝置運(yùn)行平穩(wěn)性提高,制冷負(fù)溫可由原來(lái)的-68℃降至-80℃,年增產(chǎn)輕烴約2700 t。
[1]羅光熹,周安.天然氣加工過(guò)程原理與技術(shù)[M].哈爾濱:黑龍江科技出版社,1996.
[2]王遇冬.天然氣處理與加工工藝[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002.
[3]李福成,劉立軍.天然氣深冷裝置操作手冊(cè)[M].哈爾濱:黑龍江科技出版社,1990.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.05.012
向紅一,1997年畢業(yè)于撫順石油學(xué)院,高級(jí)工程師,從事天然氣油氣初加工自控儀表專(zhuān)業(yè)技術(shù)研究工作,E-mail:xianghy1@petrochina.com.cn,地址:大慶市讓區(qū)天然氣分公司工程技術(shù)大隊(duì),163457。
2011-05-20)