亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        首鋼中厚板四輥軋機(jī)工作輥軸向竄動(dòng)研究

        2011-11-11 01:32:24卜彥強(qiáng)
        重型機(jī)械 2011年2期

        卜彥強(qiáng)

        (首鋼中厚板軋鋼廠,北京 100043)

        1 前言

        首鋼中厚板軋鋼廠3 500 mm四輥可逆式中軋機(jī)于2003年投產(chǎn),隨著軋鋼廠年產(chǎn)量的逐漸增加,中厚板生產(chǎn)的品種逐漸擴(kuò)大,質(zhì)量要求提高,高技術(shù)含量與高附加值產(chǎn)品也大大增加。與此同時(shí),軋機(jī)工作輥軸向竄動(dòng)的現(xiàn)象日益顯現(xiàn),嚴(yán)重影響產(chǎn)品精度和軋制節(jié)奏。為徹底解決此問(wèn)題,消除由于工作輥竄動(dòng)對(duì)設(shè)備造成的不利影響,并為了進(jìn)一步提高生產(chǎn)作業(yè)率,首先對(duì)該現(xiàn)象產(chǎn)生的原因從工藝、設(shè)備以及操作等角度進(jìn)行全方位的分析,找出主要原因并采取相應(yīng)措施,最后,對(duì)中厚板軋機(jī)日常的管理維護(hù)提出一些建議和要求。

        2 工作輥軸向竄動(dòng)現(xiàn)象及原因分析

        2.1 工作輥軸向竄動(dòng)現(xiàn)象

        對(duì)首鋼中板廠3 500 mm中厚板軋機(jī)工作輥軸向竄動(dòng)進(jìn)行實(shí)際測(cè)量,對(duì)單塊板坯軋制時(shí)的工作輥軸向竄動(dòng)方向及位移量進(jìn)行分析,下工作輥軸向位移與軋制道次關(guān)系如圖1所示。當(dāng)軋件從機(jī)前向機(jī)后軋制時(shí),下工作輥向操作側(cè)竄動(dòng),當(dāng)軋件從機(jī)后向機(jī)前軋制時(shí),下工作輥向傳動(dòng)側(cè)竄動(dòng)。由于下工作輥的軸向竄動(dòng),對(duì)設(shè)備造成惡劣影響,當(dāng)工作輥向操作側(cè)竄動(dòng)時(shí),下工作輥軸向擋板受到軸向力的作用,從而造成擋板螺絲折斷的嚴(yán)重后果,當(dāng)工作輥向傳動(dòng)側(cè)竄動(dòng)時(shí),軋機(jī)主傳動(dòng)下電機(jī)將受到嚴(yán)重沖擊,使下電機(jī)位置發(fā)生偏移。

        圖1 下工作輥軸向位移隨軋制道次的變化曲線

        2.2 工作輥軸向竄動(dòng)原因分析

        (1)原料板坯橫向加熱溫度的不均,勢(shì)必造成軋件在軋制過(guò)程中軋制力在軸向分布不均,產(chǎn)生軸向力,從而引起軋輥軸向竄動(dòng)。

        (2)軋機(jī)下支承輥兩側(cè)階梯墊的厚度差超出規(guī)定范圍,下輥系水平度受到影響,引起軋制力在軸向不均,產(chǎn)生軸向力。

        (3)軋輥輥形的變化及輥身的圓柱度變化,加之表面粗糙度的影響,會(huì)引起軋制過(guò)程中軋制力在軸線方向上分布不均,引起軸向力的產(chǎn)生,進(jìn)而導(dǎo)致軋輥軸向竄動(dòng)現(xiàn)象。

        (4)與正常軋制情況相比,軋件偏移使軸向力增加,隨偏移量的增加軸向力值增大,因此軋件跑偏或軋件傾斜咬入均有可能造成輥系軸向竄動(dòng)現(xiàn)象。

        (5)各裝配滑板及機(jī)架工作輥彎輥缸位置磨損嚴(yán)重造成各裝配間隙過(guò)大引起的軋輥軸線在空間異面交叉,從而導(dǎo)致軸向力的產(chǎn)生,進(jìn)而導(dǎo)致軋機(jī)輥系軸向竄動(dòng)。

        2.3 主要原因

        通過(guò)以上分析,針對(duì)每一項(xiàng)可能出現(xiàn)的原因采取相關(guān)檢測(cè)手段。首先針對(duì)板坯的加熱問(wèn)題,確定板坯的在爐時(shí)間以及加熱溫度是否達(dá)到要求。在檢修更換支承輥期間,通過(guò)檢測(cè)階梯墊的磨損程度,確定是否超出磨損范圍。在軋輥磨削前,首先檢測(cè)磨床的精度,磨削后檢驗(yàn)軋輥的粗糙度以及圓柱度是否達(dá)到要求。在軋件軋制過(guò)程中,檢查是件傾否軋斜咬入,在停軋期間測(cè)量對(duì)中開口度是否符合規(guī)程要求。針對(duì)軋機(jī)本身,檢測(cè)輥系滑板與軋機(jī)滑板之間間隙是否過(guò)大,軋機(jī)窗口尺寸是否符合圖紙要求,從而確定是否造成輥間產(chǎn)生軸線交叉。

        通過(guò)實(shí)際觀察檢測(cè),并進(jìn)行逐項(xiàng)排除,最后確定首鋼中板廠工作輥軸向竄動(dòng)的主要原因在于輥系滑板與軋機(jī)滑板磨損嚴(yán)重,軋機(jī)彎輥缸位置磨損嚴(yán)重,軸承座與軋機(jī)機(jī)架之間間隙過(guò)大,造成輥間產(chǎn)生空間異面軸線交叉,導(dǎo)致出現(xiàn)軸向力,從而引起工作輥軸向竄動(dòng)。

        2.4 理論依據(jù)

        利用檢修期間,將軋機(jī)輥系部分全部抽出,然后將軋機(jī)下彎輥缸塊全部拆下。首先測(cè)量軋機(jī)機(jī)架上支承輥窗口尺寸、測(cè)量機(jī)架彎輥缸窗口尺寸,并測(cè)量上支承輥軸承座裝配尺寸。通過(guò)實(shí)際測(cè)量與圖紙要求公稱尺寸進(jìn)行對(duì)比,確定軋機(jī)機(jī)架滑板磨損程度以及機(jī)架下彎輥缸位置的磨損情況。軋機(jī)操作側(cè)窗口如圖2所示,尺寸測(cè)量結(jié)果見表1、表2。

        圖2 軋機(jī)操作側(cè)窗口示意圖

        表1 操作側(cè)機(jī)架滑板窗口尺寸(入口側(cè)) mm

        表2 傳動(dòng)側(cè)機(jī)架滑板窗口尺寸(入口側(cè)) mm

        由表1、表2數(shù)據(jù)與圖紙要求公稱尺寸可以看出,軋機(jī)上滑板窗口尺寸已經(jīng)超出圖紙要求公稱尺寸范圍,說(shuō)明軋機(jī)上滑板磨損較嚴(yán)重,從而造成軋機(jī)上滑板與上支承輥軸承座滑板之間間隙過(guò)大。

        以軋機(jī)輥系窗口中心線為基準(zhǔn),測(cè)量中心線到彎輥缸的距離,軋機(jī)機(jī)架彎輥缸位置窗口圖紙要求公稱尺寸為:1 740 mm,因此,從中心線到兩側(cè)的距離應(yīng)為:870 mm,測(cè)量結(jié)果見表3、表4。

        表3 中心線到傳動(dòng)側(cè)機(jī)前機(jī)架尺寸 mm

        表4 中心線到傳動(dòng)側(cè)機(jī)后機(jī)架尺寸 mm

        表5 中心線到操作側(cè)機(jī)前機(jī)架彎輥缸尺寸 mm

        表6 中心線到操作側(cè)機(jī)后機(jī)架彎輥缸尺寸 mm

        從表3、表4、表5、表6可以看出,軋機(jī)機(jī)架彎輥缸位置磨損嚴(yán)重,磨損不均勻,且兩側(cè)磨損與中心線不對(duì)稱。

        裝上彎輥缸以后,測(cè)量窗口尺寸,圖紙要求公稱尺寸為:操作側(cè),傳動(dòng)側(cè)1。測(cè)量結(jié)果見表7、表8。

        表7 傳動(dòng)側(cè)機(jī)架彎輥缸窗口尺寸 mm

        從表7、表8可以看出,軋機(jī)在裝入彎輥缸之后,窗口已不是矩形,因此,當(dāng)裝入支承輥與工作輥之后,工作輥與支承輥軸線不平行,出現(xiàn)交叉。

        為了消除或減小軸向力的產(chǎn)生,既要保證各滑板之間的間隙在圖紙要求范圍之內(nèi),又要保證輥系各軸線的平行度。首先查找圖紙資料,明確機(jī)架各窗口及工作輥、支承輥軸承座公稱尺寸,然后通過(guò)對(duì)軋機(jī)彎輥缸位置進(jìn)行修磨,從而恢復(fù)原始尺寸。

        3 解決工作輥軸向竄動(dòng)的具體措施

        3.1 更換支承輥軸承座滑板材質(zhì)

        支承輥軸承座滑板原來(lái)為鋼材質(zhì),軋機(jī)機(jī)架滑板也為鋼材質(zhì)。因此,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的軋制,軋機(jī)滑板與支承輥軸承座滑板之間發(fā)生摩擦,造成兩者磨損程度均較為嚴(yán)重。

        隨著兩者磨損程度的加大,造成軸承座滑板與機(jī)架滑板之間間隙越來(lái)越大,從而為軋輥交叉創(chuàng)造了條件。因此,為了消除兩者之間過(guò)大的間隙,只能根據(jù)磨損情況,對(duì)軸承座上的滑板以及軋機(jī)機(jī)架上的滑板同時(shí)進(jìn)行更換。軋機(jī)機(jī)架上支承輥處共有12塊滑板,且不易拆裝,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且造成備件費(fèi)用的提高。支承輥共有8塊滑板,且支承輥上的滑板相對(duì)來(lái)講,更換起來(lái)要容易的多,且無(wú)需占用檢修時(shí)間。

        因此,為了減緩軋機(jī)機(jī)架滑板的磨損,為生產(chǎn)贏得更多的時(shí)間,并減少備件消耗的費(fèi)用,現(xiàn)將上支承輥軸承座上的滑板改為尼龍材質(zhì)。這樣在軋制過(guò)程中,滑板的磨損主要集中在支承輥滑板上,當(dāng)更換支承輥時(shí),只需檢測(cè)支承輥滑板的磨損程度并及時(shí)進(jìn)行更換即可。

        3.2 下工作輥耐磨板表面激光熔覆

        在軋制過(guò)程中,下工作輥受到下彎輥缸活塞桿的彎輥力,下彎輥缸活塞桿與下工作輥上的耐磨板接觸。由于軋制時(shí)輥系平穩(wěn)性不良等因素造成彎輥缸活塞桿與下工作輥耐磨板之間會(huì)發(fā)生相對(duì)位移,且耐磨板硬度不夠,造成耐磨板擠壓變形,使得活塞桿受到彎曲應(yīng)力作用,易造成彎輥缸密封處漏油,從而造成彎輥力降低,使得下輥系彈跳增加,易造成工作輥軸向竄動(dòng)。

        因此,將下工作輥耐磨板表面激光熔覆,增加耐磨板表面硬度,在軋制時(shí),避免活塞桿受到彎曲應(yīng)力的作用,從而大大延長(zhǎng)彎輥缸使用周期,不僅對(duì)彎輥缸本身有益,避免了下輥系彈跳,從而防止工作輥軸向竄動(dòng)。

        3.3 下彎輥缸位置恢復(fù)圖紙公稱尺寸

        軋機(jī)機(jī)架下彎輥缸位置磨損嚴(yán)重,且磨損不均勻,所以利用檢修期間對(duì)機(jī)架進(jìn)行修磨,在機(jī)架修磨后增加相應(yīng)厚度的墊片,恢復(fù)圖紙要求公稱尺寸,避免軋輥之間的交叉,防止工作輥軸向的竄動(dòng),消除軸向力對(duì)設(shè)備造成的危害。

        3.4 更換階梯墊

        階梯墊長(zhǎng)時(shí)間使用,造成厚度上的磨損,充分利用檢修時(shí)間,定期檢測(cè)階梯墊厚度,發(fā)現(xiàn)超差立即進(jìn)行更換,從而保證下支承輥的水平度,避免軸向力的產(chǎn)生。

        3.5 加固軸向擋板螺絲

        由于軸向力過(guò)大,曾連續(xù)將下工作輥軸向擋板固定螺絲折斷,所以將軸向擋板螺絲從M72×6擴(kuò)大為M90×6,為防止因下工作輥軸向竄動(dòng)造成設(shè)備故障提供了有利可靠的保障。

        通過(guò)以上措施,解決了首鋼中板四輥軋機(jī)的軸向竄動(dòng)問(wèn)題,大大減少了設(shè)備的故障時(shí)間,明顯提高了生產(chǎn)作業(yè)率,效果十分顯著。

        4 輥系軸向竄動(dòng)預(yù)防措施及日常的管理維護(hù)要求

        為了有效預(yù)防輥系的軸向竄動(dòng),保證設(shè)備的正常運(yùn)行,提高軋機(jī)的穩(wěn)定性,保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,通過(guò)分析可能造成輥系軸向竄動(dòng)的原因,特研究制定出以下預(yù)防措施:(1)保證軋輥粗糙度范圍及軋輥的輥形符合要求。(2)保證板坯橫向加熱均勻。(3)確保軋件對(duì)中軋制。(4)控制下支承輥兩側(cè)階梯墊厚度差。(5)保證軋輥軸承裝配良好。(6)對(duì)彎輥缸要加強(qiáng)維護(hù)。(7)加強(qiáng)軸向擋板固緊螺絲日常的維護(hù)水平。(8)定期檢查和校驗(yàn)機(jī)架窗口尺寸及各裝配間隙。

        5 結(jié)論

        (1)支承輥軸承座滑板更換為尼龍材質(zhì)后,軋機(jī)機(jī)架滑板磨損緩慢,且磨損程度很小,定期檢測(cè)軸承座尼龍滑板磨損情況并及時(shí)進(jìn)行更換,使輥系滑板與機(jī)架滑板之間間隙控制在要求范圍內(nèi)。

        (2)下工作輥軸承座耐磨板表面激光熔覆之后,下彎輥缸使用周期提高了三倍,耐磨板磨損速度明顯減緩,軋機(jī)下輥系彈跳現(xiàn)象消除。

        (3)軋機(jī)機(jī)架彎輥缸位置通過(guò)精確修磨,窗口寬度恢復(fù)圖紙要求公稱尺寸,解決了軋輥之間的交叉,消除軸向力的產(chǎn)生。

        (4)在檢修期間檢測(cè)更換階梯墊,保證了下輥系的水平度。

        (5)將軸向擋板固緊螺絲加大之后,從未出現(xiàn)過(guò)因軸向竄動(dòng)造成擋板螺絲折斷的現(xiàn)象,大大節(jié)省了備件費(fèi)用。

        (6)通過(guò)日常管理維護(hù)措施的實(shí)施,效果十分顯著。

        [1] 方農(nóng),曹根生.熱軋窄帶鋼四輥軋機(jī)工作輥軸向竄動(dòng)的原因及解決辦法[J].安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2004,(4).

        [2] 楊伯成.小型四輥冷軋機(jī)工作輥竄動(dòng)及其消除[J].軋鋼,1990,(3).

        [3] 丁志勇.中厚板軋機(jī)軋輥軸向力及主傳動(dòng)扭振分析[J].軋鋼,2009,(4).

        [4] 王高國(guó).粗軋機(jī)工作輥竄動(dòng)問(wèn)題分析[A].全國(guó)冶金自動(dòng)化信息網(wǎng)建網(wǎng)30周年論文集[C].2007.

        国产一区二区三区在线观看蜜桃| 人禽无码视频在线观看| 久久久精品国产亚洲AV蜜| 五月婷婷激情六月开心| 女同性恋一区二区三区av| 亚洲av一二三四区四色婷婷| 欧美亚洲精品一区二区| 国产精品原创永久在线观看| 开心五月激情五月天天五月五月天| 午夜精品久久久久久久久| 黑人大荫道bbwbbb高潮潮喷| 中文字幕av一区二区三区| 精品蜜臀国产av一区二区| 水蜜桃在线观看一区二区| 撕开奶罩揉吮奶头视频| 久久久久欧洲AV成人无码国产 | 一区二区三区午夜视频在线观看| 青青草成人免费在线视频| 久久久久亚洲精品无码网址蜜桃| 中国精品久久精品三级| 扒开非洲女人大荫蒂视频| 所有视频在线观看免费| 少妇无码吹潮| 久久频精品99香蕉国产| 国产亚洲日本精品二区| 色狠狠色狠狠综合天天| 日产精品久久久久久久蜜臀| 亚洲成a人片在线观看高清| 日本不卡一区二区三区久久精品| 一区二区三区中文字幕| 中文字幕亚洲无线码在一区| 天堂av一区一区一区| 亚洲 欧美 偷自乱 图片| 亚洲欧美一区二区三区| 欧美日韩国产另类在线观看| 日本一区二区三区高清视| 日本真人做人试看60分钟| 91精品手机国产在线能| 国产视频一区二区三区在线看| av区无码字幕中文色| 国产suv精品一区二区69|