路永宇
作者通聯(lián):中國石油玉門油田分公司設(shè)備管理處 甘肅酒泉市新城區(qū)玉門油田1#樓313室 735000
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玉門煉化總廠二套催化為加工量0.5Mt/a的餾分油催化裂化裝置,該裝置采用前置燒焦罐高效再生技術(shù),由北京設(shè)計院設(shè)計,蘭州化建公司承建,1994年11月建成并一次開廠成功,2005年擴容改造為0.8Mt/a的重油催化裂化裝置。裝置運行一直較為平穩(wěn),各項指標均達到了設(shè)計水平,催化劑單耗維持在0.8kg/t,但在開工過程中輔助燃燒室點火系統(tǒng)點火成功率非常低,每次都要由有經(jīng)驗的人員重復(fù)十幾次,甚至數(shù)十次,花費大量的時間和人力才能點火成功。而輔助燃燒室在催化裝置開工工程中占有重要地位,只有點燃輔助燃燒室,才能進行兩器升溫及開工的后續(xù)工作。針對這種情況,在詳細分析了點火過程及點火失敗原因后,2010年利用裝置檢修時機,對點火系統(tǒng)進行了改造更換,采用了由天津市自動化工程有限公司設(shè)計生產(chǎn)的FIRE—3噴焰式電點火系統(tǒng),點火成功率接近100%,取得了較好的效果。
輔助燃燒室結(jié)構(gòu)如圖1所示,聯(lián)合噴嘴可單獨燒瓦斯或輕柴油,也可同時燒兩種燃料。
圖1 輔助燃燒室簡圖
輔助燃燒室點火原理是:首先在點火器導(dǎo)管內(nèi)充滿空氣,之后引瓦斯進入導(dǎo)管,瓦斯與導(dǎo)管內(nèi)空氣混合,在點火嘴處的電火花作用下,瓦斯和空氣混合物被點燃?;鹧嬖趯?dǎo)管內(nèi)傳播,并在導(dǎo)管出口處形成穩(wěn)定火焰,點燃主火嘴。從原理上看,此種點火方式比較簡單易行,但在實際點火過程中,受各種因素制約,使用效果并不好,點火成功率很低。輔助燃燒室點火器結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 點火器結(jié)構(gòu)簡圖
(1)將蒸汽、工業(yè)風、瓦斯和輕柴油引至輔助燃燒室前,并進行切水、排凝。將瓦斯壓力控制在0.4~0.6MP,溫度控制在100~130℃;輕柴油壓力控制在0.6~0.8MP。
(2)將220V電源送到點火控制器、電點火槍及點火瓦斯電磁閥。
(3)打開一次風吹掃爐膛3~5min,然后關(guān)小一次風,開點火空氣閥門,使瓦斯導(dǎo)管內(nèi)充滿空氣后,關(guān)閉點火空氣閥門。
(4)點火時,一人先按點火器按鈕,觀察是否產(chǎn)生電火花,待電點火器打火后,另一人同時打開瓦斯閥門,瓦斯燃燒后,關(guān)閉電點火器。
(5)如果火未點著,立即關(guān)閉電點火器和瓦斯閥門,開一次風閥門,吹掃爐膛3~5min,再重復(fù)上述(3~5)步驟,直至點燃主火嘴為止。
(1)點火變壓器或高壓電纜斷路或損壞,沒有高壓輸出。
(2)點火電極損壞,不能產(chǎn)生電火花。
(3)瓦斯壓力不穩(wěn)或瓦斯帶水。
(4)一次風量太大,將火焰吹滅。
(5)點火槍管路不暢通。
(6)點火時機把握不準電火花發(fā)生于純空氣環(huán)境或純瓦斯環(huán)境。
(7)點火瓦斯無法和空氣充分混合,瓦斯缺氧無法維持燃燒。
(8)電火花點燃瓦斯后,火焰在傳播過程中熄滅。
其中前5項影響因素都可以在開工準備階段進行排除解決,即使點火過程中發(fā)生,也可以很快將問題解決。在排除了前5項可能因素后,主要問題就集中在了后3項。
點火前,開空氣放空閥,將導(dǎo)管內(nèi)部瓦斯吹掃干凈后,關(guān)閉放空閥,此時導(dǎo)管內(nèi)全部是空氣,開瓦斯閥后,瓦斯進入導(dǎo)管,由于導(dǎo)管管徑較小,內(nèi)徑僅有15mm,瓦斯不易擴散,在狹小管路空間內(nèi)與空氣一邊進行部分混合,一邊將空氣趕入爐膛。
為便于分析,假設(shè)瓦斯在導(dǎo)管內(nèi)呈活塞流狀態(tài)運動,瓦斯和空氣混合物中瓦斯超過一定濃度時,混合物因缺氧無法燃燒,此時的瓦斯和空氣混合物視為純瓦斯;瓦斯?jié)舛鹊陀邳c火濃度時,瓦斯和空氣混合物視為純空氣。純瓦斯和純空氣均不能被點燃。
這樣就可以把瓦斯在導(dǎo)管內(nèi)運動狀態(tài)分為三個階段;混合階段、點火階段、火焰?zhèn)鞑ルA段,整個過程如圖3所示。A—B階段瓦斯和空氣進行混合,B—C階段電火花將瓦斯空氣混合物點燃,C—D階段為火焰?zhèn)鞑ルA段。
圖3 導(dǎo)管內(nèi)瓦斯運動過程
如果瓦斯壓力控制不好,當瓦斯閥門開的太快時,瓦斯在導(dǎo)管內(nèi)流動速度就會加快,經(jīng)過A—B階段時間將縮短,瓦斯和空氣混合時間減少,形不成可燃氣體,在B—C階段點火自然不能成功。當瓦斯閥門開的太慢時,瓦斯在導(dǎo)管內(nèi)流動速度就會變慢,點燃的火焰經(jīng)過C—D階段時間太長,混合物在管路運動中燃燒時,會產(chǎn)生大量CO2,火焰在CO2的作用下熄滅,也不能成功點火。即只有火焰成功點燃,并順利經(jīng)過C—D階段,方可進入爐膛點燃主火嘴。
由上述分析可以看出,點火器成功點火的條件是:既要使瓦斯和空氣有形成足夠可燃氣體的時間,又要保證火焰在傳播過程中不熄滅。而這僅靠手動控制瓦斯閥門開度是很難實現(xiàn)的。通過分析論證,認為必須對原有點火系統(tǒng)加以改進,讓點火器在瓦斯導(dǎo)管出口附近產(chǎn)生電火花,創(chuàng)造有利的點火條件。
通過調(diào)查研究,天津市自動化工程有限公司設(shè)計生產(chǎn)的FIRE-3噴焰式電點火系統(tǒng)能較好地解決上述問題,它將點火電極設(shè)計在瓦斯導(dǎo)管尾部,省去了火焰?zhèn)鞑ルA段,排除了火焰在傳播階段熄滅的可能性,同時瓦斯供給由電磁閥自動控制,點火系統(tǒng)自動控制電磁閥打開時間及點火電極點火時間,保證點火槍導(dǎo)管出口有大量的空氣和瓦斯混合物,此點火槍點火導(dǎo)管出口火焰長度可達500~1500mm,點火非常容易,極大地提高了點火成功率。
由于在重催摻渣技術(shù)改造中,并未對輔助燃燒室進行更換,因此新選FIRE-3噴焰式點火系統(tǒng)的點火槍尺寸仍按原點火槍尺寸設(shè)計,安裝位置也保持不變。
2010年7月,利用重催裝置大檢修的有利時機,將輔助燃燒室原有電點火系統(tǒng)拆除,安裝由天津市自動化工程有限公司生產(chǎn)的FIRE-3噴焰式電點火系統(tǒng)。由于新點火系統(tǒng)的點火槍尺寸仍按原點火槍尺寸設(shè)計,安裝位置也保持不變。因此安裝時只要將原來舊點火槍拔出,然后插入新點火槍,更換密封填料盒盤根后上緊連接法蘭即可,安裝非常容易、方便。
改造后的電點火系統(tǒng)經(jīng)過多次試驗,點火成功率接近100%,由于輔助燃燒室點火系統(tǒng)點火一次成功,避免了在點火過程中浪費時間和精力,為裝置順利開工創(chuàng)造了有利條件,明顯縮短了催化裂化裝置開工時間。