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        提高循環(huán)流化床鍋爐電除塵效率的措施

        2011-08-23 09:00:06
        科學之友 2011年20期

        王 軍

        (中國石油錦西石化公司,遼寧 葫蘆島 125001)

        1 前言

        循環(huán)流化床(CFB)鍋爐技術是20世紀70年代發(fā)展起來的新一代高效、低污染清潔燃燒技術。燃料與脫硫劑在爐內(nèi)經(jīng)過多次循環(huán),反復進行低溫燃燒和脫硫反應,不但能達到低NOX排放和實現(xiàn)對SO2排放的控制,而且CFB鍋爐還具有燃燒效率高、燃料適應性強、負荷調(diào)節(jié)性能好等優(yōu)點,因此,近年來大型CFB鍋爐在國內(nèi)電廠鍋爐中得到了較快發(fā)展。

        CFB鍋爐與煤粉鍋爐相比,由于燃燒方式、燃料粒徑等有很大區(qū)別,加之CFB鍋爐在爐內(nèi)進行噴鈣脫硫,使排煙特性發(fā)生變化。循環(huán)流化床鍋爐煙塵有3個明顯的特點:①比電阻升高,容易產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象;②進口含塵量大,容易產(chǎn)生電暈封閉;③灰塵黏度增大,細粉塵多容易造成陽極板和陰極線沾灰。

        錦西石化熱電公司二期有3臺哈鍋220 t/hCFB鍋爐,配套3臺鞍山環(huán)保105 m2靜電除塵器。設備投產(chǎn)以來,我們實施了一系列的技術措施,有效的提高了電除塵效率。

        2 采取的技術措施

        熱電公司電除塵器2003年全面投產(chǎn)運行以來,發(fā)現(xiàn)影響效率的主要問題有:電暈線肥大和陽極板粉塵堆積、高壓短路、本體結(jié)構(gòu)缺陷,針對這些問題,幾年來陸續(xù)實施了相應的技術措施加以解決,取得了良好的效果。

        2.1 針對電暈線肥大和陽極板粉塵堆積的技術措施

        電暈線越細,產(chǎn)生的電暈越強烈,但因在電暈極周圍的離子區(qū)有少量的粉塵粒子獲得正電荷,便向負極性的電暈極運動并沉積在電暈線上,若粉塵的粘附性很強,不容易振打下來,于是電暈線的粉塵越積越多,即電暈線變粗,大大地降低電暈放電效果,這就是電暈線肥大;粘附性很強的粉塵有時還會在陽極板上堆積起來。以上兩種情況都會使除塵效率降低。其產(chǎn)生的原因主要有以下幾方面:①除塵器低負荷或停止運行時電除塵的溫度低與露點,水或硫酸凝結(jié)在塵粒之間及塵粒與電極之間,使其表面溶解,當除塵器再次運行時,溶解的物質(zhì)凝固或結(jié)晶,產(chǎn)生很大的附著力。熱電公司為滿足環(huán)保要求,經(jīng)常停爐后繼續(xù)運行電除塵,造成積灰和腐蝕。②CFB鍋爐的粉塵的粘附性強,易于附著極板極線而不易分離。③漏風使冷空氣從人孔門、煙道、膨脹節(jié)、絕緣套管等處進入電場,不僅會增加煙氣處理量,而且會由于溫度下降出現(xiàn)結(jié)露,引起電暈極結(jié)灰肥大、絕緣套管爬電和腐蝕等后果。④振打強度不夠或振打故障,造成電暈線肥大和陽極板粉塵堆積,影響電流電壓的升高。我們在日常實踐中發(fā)現(xiàn):當電流電壓明顯降低,調(diào)整控制器不起作用時,暫停電場一段時間(振打繼續(xù)運行)重新投入后電流電壓明顯升高,而后運行參數(shù)又會返回原來狀態(tài),充分說明振打強度不夠。二期電除塵采用的是頂部振打,振打力的不足及其易衰減、振打周期的原始設定未優(yōu)化、振打控制器的高故障率等原因造成積灰不易清除。

        通過以上原因分析,我們從兩方面進行解決。

        (1)采取措施減少除塵器本體漏風。除塵器漏風不僅會造成電暈線肥大和陽極板粉塵堆積,更會使煙塵流量增加,根據(jù)多依奇效率公式漏風增加了公式中的Q值,從而使效率η值降低;電除塵器本體頂部加熱室區(qū)域、人孔門部分是漏風的主要方面,因此,通過對頂部振打穿頂套管加裝丁橡膠防雨帽、對頂部面板內(nèi)外層做防腐保溫解決腐蝕問題、對加熱風機進行閉路循環(huán)等措施來解決本體頂部加熱室區(qū)域的漏風;對于人孔門密封,舍棄傳統(tǒng)的石棉繩,采用性能優(yōu)良的硅橡膠圈;另外,加強對膨脹節(jié)、入口煙道以及灰斗部分的檢查,及時處理漏點。

        (2)優(yōu)化頂部振打。收集到的粉塵最終要靠振打來清除。振打是關鍵的環(huán)節(jié)。通過完善振打的控制系統(tǒng)來實現(xiàn)穩(wěn)定性和靈活性,通過合理設置振打周期及振打力度來控制積灰和二次揚塵。優(yōu)化頂部振打:一方面更新升級了振打的控制系統(tǒng);原頂部振打控制器運行時系統(tǒng)自檢時間長,無法可靠啟動,上位機程序易出現(xiàn)故障,運行狀態(tài)和故障狀態(tài)判斷混亂。對該系統(tǒng)升級為PT-PLC(觸摸屏-可編程控制器)后,運行可靠,可實現(xiàn)靈活控制。另一方面,我們根據(jù)運行實際,依據(jù)前兩個電場的振打周期T值少,振打力小,后兩個電場振打周期T取大值,振打力大的原則對振打的周期和力度進行了試驗確定。通過電除塵停運后的內(nèi)部檢查,措施實施后,有效的解決了電暈線肥大和陽極板粉塵堆積問題。

        2.2 針對高壓短路的措施

        高壓短路直接影響電除塵運行參數(shù),發(fā)生高壓完全短路后,二次電流I2上升,二次電壓U2=0,相應的電場失去除塵作用,高壓短路對電除塵運行效率影響最大。熱電公司電除塵器出現(xiàn)高壓短路的原因有:①電場內(nèi)極板、極線完全短路或積灰短路、高壓電纜對地擊穿。②電場或陰極絕緣瓷瓶嚴重受潮或進水絕緣降低,造成高壓短路。高壓瓷瓶破裂。③變壓器故障。

        解決電除塵高壓短路,我們采取的措施有:①加強對變壓器的維護,更換易損部件。②對電除塵的頂部加熱裝置進行了更新,提高其密封等級;頂部加熱風機風系統(tǒng)實現(xiàn)閉路循環(huán),減少外界冷空氣進入加熱室。③對頂部的四點開關進行了更新,做到良好密封,絕緣瓷瓶定期清潔。④對輸灰系統(tǒng)進行了改造。為避免灰斗積灰而造成灰短路,我們給灰斗加裝料位計以監(jiān)視高料位,給輸灰系統(tǒng)增加了一條母管以提高出力,給灰斗加裝伴熱系統(tǒng)和完善灰斗倉振器以強化落灰能力。

        2.3 針對本體缺陷的措施

        由于鍋爐排煙溫度超過電除塵的設計值,以及電除塵極板極線膨脹余量過小,使電除塵器極板極線變形;設計原因?qū)е禄叶烽g凸臺的存在;極板極線安裝間距不合要求等本體缺陷導致除塵效率始終無法升高。本體的這些缺陷直接的影響是陰陽級的間距。

        我公司的電除塵器是針對CFB鍋爐粉塵較高比電阻、高入口粉塵濃度以及粘性大的特點選用的,其主要特點之一為同級間距的確定。在平均電場強度相同的情況下,間距從 400 mm下降,對除塵效率的影響是比較大的,見圖1。

        圖1 平均場強對除塵效率的影響

        陰陽級的間距保證措施:

        (1)電除塵同電場有兩個積灰斗,灰斗間有一道250 mm寬的凸臺,該凸臺距離陰極底部固定框架最近處有300 mm間距,該處積灰會造成陰極對地間距變小甚至短路,該處的改造方案經(jīng)過對比論證,選用了2010年大修時對二期6號電除塵的改造方案。即對陰極底部固定框架在灰斗間凸臺正上部分的槽鋼進行處理,增高凸臺與框架的間距。

        (2)對膨脹問題進行處理。由于鍋爐排煙溫度較設計值增加了 50 ℃以上,使電場中的極板極線發(fā)生了變形,經(jīng)檢查板線間距最小值甚至只有145 mm。因此,在對變形的極板極線進行校正后,每個電場除了4排用來懸吊的極板極線外,其余極板極線下部固定框架的膨脹余量進行了加大。

        (3)每次電除塵大修,均對間距進行重新調(diào)整,滿足同級間距400±10 mm的要求。

        3 結(jié)束語

        通過以上技術措施,有效的提高了熱電公司循環(huán)流化床(CFB)鍋爐電除塵效率,煙塵排放由300 mg/Nm3降到目前的不足100 mg/Nm3,運行穩(wěn)定性也得以極大的提高。

        1 黎在時.電除塵器的選型安裝與運行管理[M].北京:中國電力出版社,2005.7

        2 中國石油錦西石化熱電公司電除塵操作規(guī)程

        3 何立波等.影響靜電除塵器效率的控制因數(shù)[M].北京:中國電力出版社,2004.7

        4 朱貴樵.保持高效靜電除塵器除塵效率的研究[J].湖北電力,1999(2)

        5 張殿印、張學義.除塵技術手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002

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