張 科
(寧夏電投西夏熱電有限公司,寧夏 銀川 750021)
西夏熱電廠2號機組DEH控制系統(tǒng)為東方汽輪機廠生產(chǎn)的數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),EH油系統(tǒng)主要設備構成為:EH油箱中的油一路經(jīng)過2臺油泵送至各個調(diào)門執(zhí)行機構,另一路通過2臺并列的油循環(huán)冷卻泵和2臺并列的冷卻器再經(jīng)濾網(wǎng)回至EH油箱。正常運行時油壓維持在(14±0.2) MPa,油壓降至11.2 MPa時聯(lián)啟備用油泵,降至7.8 MPa時機組跳閘,正常安全油壓為14.0 MPa,正常保安油壓大于1.96 MPa。自2009年4月入夏以來,2號機組油溫多次超過55.0 ℃,最高升至64.7 ℃,并伴有油壓逐步下降的現(xiàn)象。最嚴重的一次,2臺EH油泵運行,2臺EH油循環(huán)泵運行,在停止1臺油泵后,油壓降到8.7 MPa時發(fā)生機組跳閘,而相鄰的同型號1號機組油溫一直保持在40 ℃左右,油壓維持在14.0 MPa左右,因此EH油溫高嚴重威脅著2號機組的安全運行。
汽輪機正常運行時,EH油溫高不是由外部冷卻效果不佳造成,就是由EH油系統(tǒng)內(nèi)部構成回路摩擦生熱造成。結合2號機組運行狀況和現(xiàn)象,運行人員和檢修人員進行了如下分析和處理。
(1) EH油外部循環(huán)流量不足造成換熱效果不佳。運行人員和檢修人員相互配合,采用了2臺EH油循環(huán)冷卻泵運行,并切換EH油冷卻器運行,甚至雙冷卻器運行方式,而且還更換了冷卻器后的濾網(wǎng),在這期間還檢查了2臺循環(huán)冷卻泵出力是否正常并清洗了冷卻器,定期化驗EH油質(zhì)以確保油質(zhì)合格,但是采用上述方法后EH油溫無明顯下降。
(2) EH油外部循環(huán)冷卻量不足造成換熱效果不佳。機組運行期間,加強EH油的冷卻效果。
① 取消了EH油冷卻器冷卻水入口電磁閥總門,啟動開式冷卻水泵運行,加大冷卻水壓力,EH油冷卻水進水壓力由0.10 MPa升至0.22 MPa,同時對冷卻水進回水管和冷卻器定期排空,甚至開啟冷卻水回水管排空門長期排空運行,但EH油溫未明顯下降。
② 進入7月后,氣溫逐漸上升,EH油系統(tǒng)在雙循環(huán)冷卻泵運行時,油溫一直維持在55 ℃左右;至7月下旬,經(jīng)常升至60 ℃以上。單EH油泵運行時EH油壓維持在13.4 13.8 MPa,為了防止機組EH油壓繼續(xù)下將,檢修人員在EH油箱周圍架設1臺15 kW和1臺1 kW的臨時風機對EH油箱進行風冷,同時在EH油箱頂部和底部的備用接口間加裝了1個20 L左右的EH油臨時循環(huán)水冷冷卻器,并規(guī)定運行人員每班定期用涼水擦拭EH油箱3次,最終使EH油溫維持在48~54 ℃,但EH油溫高的難題始終沒有得到徹底解決。
油泵將EH油箱中的高壓抗燃油吸入,送至各個汽門調(diào)節(jié)機構及高壓遮斷保護系統(tǒng),各個汽門的執(zhí)行機構再通過壓力回油管使其回至EH油箱。在機組掛閘后,DEH送來閥位信號,分2路控制油動機。一路使調(diào)門油動機的進油電磁閥失電,控制油通過電磁閥進入卸荷閥上腔,在卸荷閥上腔建立起安全油壓,低壓保安油、高壓保安油建立,卸荷閥關閉,油動機準備就緒;另一路通過伺服放大器接受DEH的信號并傳到調(diào)門油動機的電液伺服閥,使高壓油進入油缸下腔,控制油缸活塞下的油量,使活塞上升并在活塞端面形成與彈簧相適應的負載力,最終使閥門全開。當安全油失去時,電磁閥帶電動作,卸荷閥打開,將油動機活塞下與回油相通,閥門操縱座在彈簧緊力的作用下迅速關閉調(diào)門。當閥門進行活動試驗時,電液伺服閥帶電,將油動機活塞下的油壓經(jīng)節(jié)流孔與回油相通,閥門活動試驗速度由節(jié)流孔來控制,當單個閥門需快關試驗時,只需使電磁閥帶電,油動機和閥門在操縱座彈簧緊力作用下迅速關閉。汽輪機調(diào)節(jié)保安油系統(tǒng)如圖1所示。
汽機超速抑制模塊由2個OPC電磁閥組組成,正常情況下,2個電磁閥全帶電關閉,建立起調(diào)門高壓安全油,條件是隔膜閥關閉(汽機掛閘),調(diào)門卸荷閥關閉,高壓EH油使調(diào)門處于全開狀態(tài)。當汽機轉速達3 090 r/min(103 %超速)時,2個OPC電磁閥接受DEH信號失電卸掉調(diào)門卸荷閥端部的油壓,使卸荷閥動作卸掉調(diào)門油動機活塞下腔室油壓,使調(diào)門下關。當汽機轉速小于3 090 r/min時,2個OPC電磁閥接受DEH信號重新帶電關閉,調(diào)門卸荷閥端部油壓建立,卸荷閥停止卸油,高壓EH油經(jīng)電液伺服閥過油將各個調(diào)門重新開啟。
高壓遮斷模塊主要由4個AST電磁閥組和2個壓力開關(⑨、⑩,進行AST電磁閥試驗時使用)組成。正常情況下,4個電磁閥全失電關閉,建立起高壓安全油,條件是隔膜閥關閉(汽機掛閘),各調(diào)節(jié)閥油動機卸荷閥處于關閉狀態(tài)。當需要遮斷汽機時,4個電磁閥全帶電,卸掉高壓安全油,快速關閉各汽門。
隔膜閥組件由3個遮斷狀態(tài)壓力開關及一些附件組成。它的作用是將低壓保護系統(tǒng)的掛閘及遮斷信號傳遞給高壓油系統(tǒng),隔膜閥受低壓保安油控制,下部閥門控制著高壓保安油,低壓保安油進入隔膜閥上腔室。當處于掛閘狀態(tài)時,低壓保安油壓力為1.96 MPa(運行時由主油泵提供油壓,啟停機時由高壓啟動油泵提供油壓),它將使隔膜閥關閉,在遮斷狀態(tài)下,低壓保安油被泄掉,隔膜閥打開,泄掉高壓保安油來快速關閉各油動機。
以上就是汽輪機液壓執(zhí)行機構的工作過程和超速遮斷保護原理?;谝陨峡刂苿幼鬟^程可知,EH油從油箱經(jīng)油泵升壓后送至各個調(diào)門執(zhí)行機構,一種情況是調(diào)節(jié)汽門試驗時,經(jīng)過汽輪機調(diào)節(jié)汽門執(zhí)行機構的電磁閥泄油返回至EH油箱的油;另一種是當機組超速、故障時,OPC電磁閥動作、AST電磁閥動作或隔膜閥開啟后,高壓保安油回至EH油箱的油,這部分回油為無壓回油。在高壓保安油壓失去后造成各汽門執(zhí)行機構卸荷閥動作,產(chǎn)生大量油返回EH油箱,這部分回油為有壓回油。當EH油在油路高速流動時,摩擦將生成大量的熱,使油溫上升。因此,機組正常運行中可能造成供回油路聯(lián)通的部件主要有卸荷閥、電磁閥、隔膜閥、OPC閥、AST閥(2個串聯(lián)AST都通)?;谝陨戏治龊驮O備運行現(xiàn)象做了如下處理。
(1) 運行人員發(fā)現(xiàn)2號機組10 m標高的中壓調(diào)門和低壓蝶閥的EH油管道振動較大。在8~9月機組運行期間,運行人員配合檢修先后做了4次中壓調(diào)門和低壓蝶閥全關、全開試驗。在試驗過程中,逐步開關中壓調(diào)門和低壓蝶閥時,發(fā)現(xiàn)各個汽門逐個開關正常,但汽門開關追蹤指令比較緩慢,且有壓回油管溫度相對1號機組略高。為此,檢查了電磁閥,但電磁閥工作和信號正常,并更換了4個中壓調(diào)門和甲側低壓蝶閥的節(jié)流孔(⑧,更換為大孔徑節(jié)流孔),以增加卸荷閥端部高壓安全油壓力,使卸荷閥能夠快速完全關閉。但經(jīng)過以上處理,運行一段時間后,EH油溫和油壓未見明顯好轉。
(2) 監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn),DEH盤上的AST電磁閥試驗(HPT試驗)畫面中,6 PS壓力開關(⑩)變紅(紅色為動作),因此,進行AST電磁閥試驗。經(jīng)熱工人員確認,4個AST電磁閥工作正常,6 PS壓力開關屬誤報。
(3) 檢修人員、運行人員和生技部專責在對比了2臺機組EH油系統(tǒng)的前提下,發(fā)現(xiàn)2號機組機頭隔膜閥高壓保安油壓由以前的14.0 MPa下降至最低9.6 MPa,EH油無壓回油管溫度明顯比1號機組高,且機頭10 m平臺的隔膜閥壓力測點有少量漏油。因此,在9月底2號機組停機時,更換了機頭的隔膜閥,等到2號機組再次運行后,EH油無壓回油管溫度已經(jīng)大幅下降,EH油溫維持在了38~45 ℃(期間EH油循環(huán)泵單臺間斷運行),EH油壓也維持在了13.7~14.0 MPa。至此,困擾2號機組長達半年之久的EH油溫偏高的難題得以徹底解決。
經(jīng)過以上逐步分析和處理,最終確認是隔膜閥的問題。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),原來安裝的隔膜閥上腔室的低壓安全油壓采用油缸來控制,通過油缸內(nèi)上下腔室的壓力大小來推動活塞運動,達到開關隔膜閥的目的。由于活塞與油缸的結合面采用3道密封圈進行密封,而密封圈密封不嚴產(chǎn)生泄油,使油缸上下腔室油壓差減小,從而使隔膜閥上腔室的低壓安全油壓偏小,導致隔膜閥關閉不嚴,造成高壓安全油泄漏,進而在整個EH油系統(tǒng)中以EH油箱、EH油泵、高壓供油管、各個汽門的電磁閥、隔膜閥、無壓回油管構成了回路,致使EH油在該回路中循環(huán)摩擦生熱,使其溫度上升。因此,在新?lián)Q的隔膜閥上腔室的低壓安全油控制機構上采用了金屬波紋管油腔,此油腔底部封閉與隔膜閥相連,上部波紋管內(nèi)充滿了低壓安全油,通過波紋管受到油壓的大小而伸長或縮短來控制隔膜閥的開關,從而有效地關閉了隔膜閥,切斷了EH油系統(tǒng)的回油通路。