李曉明
(山東省萊蕪市萊鋼運輸部,山東 萊蕪 271104)
車間原電氣控制系統(tǒng)以及傳動控制系統(tǒng)于90年代中期從瑞典ABB公司引進。控制系統(tǒng)使用ABB PLC,共有13個控制站點??刂葡到y(tǒng)最初使用系統(tǒng)版本:主控站為 MP200,打捆機為 MP90。隨著產(chǎn)能的增加老系統(tǒng)MP200運行負(fù)載升高,經(jīng)常出現(xiàn)故障,兩年后針對部分問題較多的站點升級成AC450,并對部分站點進行合并,改為11個控制站點,目前控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)圖如圖1所示。
圖1 車間控制系統(tǒng)與監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)圖
目前控制系統(tǒng)中4#、7#站為MP200控制系統(tǒng),3套打捆機為MP90控制系統(tǒng)。MP200控制系統(tǒng)與MP90控制系統(tǒng)之間,MP200控制系統(tǒng)與傳動系統(tǒng)之間的通信采用Mster Feild Bus通信協(xié)議。ABB MP200控制系統(tǒng)為ABB上世紀(jì)80年代產(chǎn)品,MP90系統(tǒng)則更為早期產(chǎn)品?,F(xiàn)在MP200、MP90及其Mster Feild Bus通信產(chǎn)品均被ABB淘汰,ABB只是在賣設(shè)備庫存,現(xiàn)在庫存也已經(jīng)買完,備件已經(jīng)采購不到。如果控制設(shè)備出現(xiàn)故障將導(dǎo)致停產(chǎn)。
碼垛區(qū)域人機界面為九十年代中期隨原裝設(shè)備引進的操作終端,是ABB最初形式的人機界面。操作終端的圖形界面采用字符串方式,用ABB AMPL語句編寫成表(table)的形式固化在7#站控制系統(tǒng)中。操作終端的使用具有較大的局限性:
1)操作工只能進行簡單操作參數(shù)的設(shè)定,無法像操作站那樣直觀的監(jiān)控設(shè)備運行狀況。
2)由于操作終端的圖形界面采用語句編寫固化在控制系統(tǒng)中,無法進行工藝改造后的操作畫面建立。
3)與控制系統(tǒng)的通信采用專用通信板MV320也淘汰停產(chǎn)。
采用ABBIndustrialITSystem 800xA (簡稱800xA)系統(tǒng),是ABB 2000年開始研制的綜合過程自動化系統(tǒng)產(chǎn)品,版本為3.0。由于其版本較早,監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建上極為復(fù)雜而且不穩(wěn)定。監(jiān)控系統(tǒng)在線采用3臺服務(wù)器(1臺為域管理服務(wù)器,2臺為數(shù)據(jù)服務(wù)器),1臺工程師站、3臺操作站。服務(wù)器之間、服務(wù)器與操作站之間采用域管理、數(shù)據(jù)同步、以及使用授權(quán)等管理方式,在使用中發(fā)現(xiàn)這種監(jiān)控軟件運行不穩(wěn)定:
1)長期使用后兩臺數(shù)據(jù)服務(wù)器不能同步,進入不了域管理,造成數(shù)據(jù)服務(wù)器之間沖突。
2)非正常停機再起動,操作站進入不了域管理,監(jiān)控系統(tǒng)無法起動。
3)設(shè)備維護和故障處理過程較長,操作站重新登錄域的過程一般為30min,服務(wù)器處理時間更長,不利于生產(chǎn)進行。
4)操作站重新起動后,有時會找不到使用授權(quán)。
5)在線3臺服務(wù)器同時運行,設(shè)備運行和備件成本較高。
MasterPiece200/1的升級產(chǎn)品為Advant Controller 450。為保持現(xiàn)場控制系統(tǒng)的一致性,4#、7#站點的MP200系統(tǒng)仍升級為AC450;由于AC450控制系統(tǒng)具有可連接S800遠(yuǎn)程I/O的功能,3臺打捆機的MP90系統(tǒng)可取消改為S800 I/O遠(yuǎn)程站,原有3臺打捆機的控制程序移入7#控制站點。
1)4#站點控制單元有MP200升級為AC450,原有S100 I/O單元保留;可利用現(xiàn)有1#站點控制器機架增加1套新的控制器單元(包括CPU和MB300通信單元),不再單獨增加機柜。
2)7#站點控制單元有MP200升級為AC450,原有S100 I/O單元保留;可利用現(xiàn)有5#站點控制器機架增加1套新的控制器單元(包括CPU和MB300通信單元),不再單獨增加機柜;增加2套AF100總線通信單元用于打捆機和傳動通信。
3)3臺打捆機的MP90控制單元取消,改為S800 I/O單元遠(yuǎn)程站,更換打捆機控制柜,控制程序移入7#站點;增加AF100總線通信單元,用于和7#站點通信。
4)活動筐直流傳動改為交流傳動,減少活動筐維修量。
5)MP200、MP90控制系統(tǒng)升級設(shè)備清單(見表 1)。
表1
4#臺操作終端升級為操作站形式,加入到現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)中,可與納入到800XA監(jiān)控系統(tǒng)改造中一起考慮。
1)采用ABB IndustrialIT System 800xA 5.0版本,將域管理和授權(quán)管理等綜合一套軟件,現(xiàn)場可只保留一臺服務(wù)器,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡化。
2)在監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)中增加一個用戶節(jié)點授權(quán),作為4#臺的操作員站。
3)4#臺操作站應(yīng)用功能組態(tài):對7#站點建立新的操作、監(jiān)控畫面(打捆機作為7#節(jié)點的遠(yuǎn)程站,設(shè)備狀態(tài)也要建立畫面監(jiān)控)。
4)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)及4#臺操作終端升級設(shè)備清單(見表 2)。
表2
改造后控制系統(tǒng)及監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)如圖2所示。
圖2 改造后控制系統(tǒng)及監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)效果圖
1)MP200、MP90控制系統(tǒng)升級后,解決系統(tǒng)備件制約生產(chǎn)的問題。
2)在7#站點與打捆機升系統(tǒng)級改造中,將打捆機應(yīng)用程序移植到7#站點,打捆機系統(tǒng)建立遠(yuǎn)程I/O,減少了硬件投資,節(jié)約了設(shè)備儲備。
3)4#臺終端升級為操作站,操作工的操作更靈活方便,設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控更直觀,可進行適應(yīng)性工藝改造后的監(jiān)控畫面的建立;同時打捆機系統(tǒng)作為7#控制站的遠(yuǎn)程I/O,打捆機操作監(jiān)控畫面可加入新的操作站,使設(shè)備維護和生產(chǎn)更便捷。
4)監(jiān)控系統(tǒng)System 800xA升級為5.0版本,減少在線服務(wù)器的運行數(shù)量,簡化了網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,系統(tǒng)運行更穩(wěn)定,設(shè)備運行成本降低,更有利于監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的維護與擴展。