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        50Cr Mo4曲軸熱處理工藝研究與應用

        2011-08-03 03:19:02李曉霞
        鐵道機車車輛 2011年10期
        關鍵詞:曲軸熱處理力學性能

        李曉霞

        (大連機車車輛有限公司 熱處理車間,遼寧大連116022)

        曲軸是發(fā)動機的主要零件之一,用來將活塞的往復運動轉變?yōu)樾D運動。在發(fā)動機應用領域日益擴大的今天,曲軸新產品的開發(fā)研究具有廣闊的前景。曲軸主要承受復雜的彎曲—扭轉載荷和一定的沖擊載荷,因此,曲軸通常采用高強度的球墨鑄鐵或優(yōu)質、高強度的中碳合金鋼制成(45鋼、35Cr Mo,42Cr Mo等)。50Cr Mo4是一種優(yōu)質合金結構鋼,具有較好的綜合機械性能,目前被國內外廣泛應用,公司技術貿易合作產品16RK270柴油機曲軸采用50Cr Mo4鋼。因此,對50Cr Mo4鋼曲軸熱處理工藝進行分析研究具有重大的現(xiàn)實意義。圖1為16RK270曲軸結構圖。

        圖1 16RK270曲軸結構圖

        1 試驗材料及方法

        試驗采用50Cr Mo4曲軸以及同材質試塊為試驗對象,試塊尺寸為φ240 mm×200 mm。經(jīng)化學分析,鋼材的成分符合要求,見表1。

        曲軸熱處理后的試樣和曲軸的金相組織分析是在XJL-02 A或XJG-05顯微鏡上進行,所采用的浸蝕劑為4%硝酸酒精溶液;硬度的檢測是根據(jù)GB/T231-84《金屬布氏硬度試驗方法》在HR-150 A洛氏硬度計上進行的;拉伸性能和沖擊性能的檢測分別是根據(jù)GB/T228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》和GB/T229-1994《金屬夏比缺口沖擊試驗方法》在 WE-10 A或AG-250 KNISMO和JB-30B沖擊試驗機上進行的。為了使50Cr Mo4曲軸應用在船用柴油機上,根據(jù)中國船級社《材料與焊接規(guī)范》[1]要求,熱處理后曲軸的性能要求見表2。

        曲軸熱處理工藝規(guī)范的確定包括淬火溫度、回火溫度和淬火冷卻方式。為獲取最佳的調質處理工藝方案,使曲軸性能滿足要求,采用5種方案進行試驗。

        表1 試驗用鋼的化學成分[2](質量分數(shù)%)

        表2 試驗用鋼熱處理技術要求

        通過對5種工藝處理后的試樣進行金相組織、晶粒度、硬度和力學性能的檢測,并綜合分析試驗結果,篩選出最佳熱處理工藝。為保證試驗結果的準確性和重復性,選用試樣進行了復驗,并進一步對最佳調質處理工藝進行微調。

        2 試驗過程

        船用柴油機所用曲軸由于承受載荷極大,轉速不是很高,所以在尺寸和質量上高出普通曲軸很多。因此50Cr Mo4鋼曲軸在淬火加熱時,應嚴格控制淬火加熱速度,以避免溫差過大進一步擴大內部原有的缺陷。在加熱過程中,表面和芯部會出現(xiàn)兩次溫差高峰。因而,曲軸很容易在芯部形成裂紋或使原有的顯微裂紋擴大,故采用階梯方式加熱,確保工件開裂與變形傾向很小。通過試驗得出了最佳加熱速度和透熱保溫時間。此外,在兩個曲柄間用圓鋼輕微點焊以防止熱處理過程中曲柄的變形。

        3 試驗結果及分析

        (1)熱處理工藝對硬度的影響

        鋼的硬度隨回火溫度的上升而下降,分析原因,50Cr Mo4鋼的含碳量較高,在ε碳化物析出時硬度略有上升[3]。是含有強碳化物形成元素的合金鋼,在≥500℃回火時滲碳體溶解,形成細小、彌散分布的合金碳化物,發(fā)生“二次硬化”導致硬度上升。

        (2)熱處理工藝對力學性能的影響

        50Cr Mo4鋼隨回火溫度的增加,抗拉強度和屈服強度值下降,伸長率、收縮率和沖擊功增加。與技術要求相比,屈服強度、伸長率、收縮率和沖擊功比較容易滿足要求,但是抗拉強度要求很高,若回火溫度過高,則達不到要求,如640℃回火抗拉強度低于技術要求。隨著回火溫度的降低抗拉強度有明顯的升高,但是試塊硬度過高,超出技術要求,嚴重影響熱處理后的機械加工性能。

        由于50Cr Mo4鋼含碳量較高,導致了高溫回火后強度下降塑性上升。另外,合金元素對材料力學性能也有很大影響,能有效的提高鋼的淬透性和韌性。50Cr Mo4鋼中含有很多合金元素,如鉻、鎳、錳等,鉻和錳主要提高淬透性,鉻和鎳組合可有效的提高淬透性并很好的改善回火馬氏體的韌性[4]。由于50Cr Mo4鋼中加入了少量的釩,細化奧氏體晶粒,使鋼具有了較好的強韌性。

        根據(jù)以上試驗結果,綜合分析得出50Cr Mo4鋼經(jīng)此熱處理后獲得了比較良好的機械性能。為了驗證工藝的可行性與準確性,用3根曲軸實物進行工藝驗證。同時,為了保證達到技術要求,將回火溫度降低10℃,以適當?shù)奶岣呖估瓘姸取?/p>

        (3)工藝可行性驗證

        將50Cr Mo4鋼曲軸按照調整后的工藝進行熱處理,檢測其表面硬度和各項力學性能,結果表3。

        硬度梯度檢測結果如表4。

        檢測金相組織,為回火索氏體。晶粒度為6~7級(圖2)。

        表3 調整熱處理工藝后的力學性能

        圖2 材料的金相組織

        表4 硬度梯度的檢測結果

        試驗結果表明,曲軸的硬度在一定的誤差范圍內符合要求,各項力學性能也達到了技術要求。

        4 結論

        (1)由于含碳量較高,并且加入合金元素的,50Cr Mo4鋼具有較好的綜合機械性能。

        (2)50Cr Mo4鋼曲軸經(jīng)此工藝處理后能完全滿足技術要求。

        50Cr Mo4鋼曲軸熱處理工藝的研究成功和有效應用,滿足了大馬力重載機車以及低速船用柴油機的需要。同時,作為成功開發(fā)的一項新產品,也為公司創(chuàng)造了可觀的社會經(jīng)濟效益。

        [1]中國船級社.材料與焊接規(guī)范[M].北京:人民交通出版社,2006.

        [2]林慧國,林 鋼,吳靜雯.袖珍世界鋼號手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.

        [3]中國機械工程學會熱處理專業(yè)分會,《熱處理手冊》編委會.熱處理手冊第3版[M].北京:機械工業(yè)出版社,2001.

        [4]吳承建,強文江,陳國良.金屬材料學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001.

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