郭昆峰,張鋼,童楚春,劉剛
(1.上海大學(xué) 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院,上海 200072;2.上海特安一凱軸承有限公司,上海 201202)
我公司生產(chǎn)的某型號(hào)角接觸球軸承(裝機(jī)后組配軸承軸向游隙的要求為0.01~0.03 mm)在用戶組配裝機(jī)使用中出現(xiàn)軸向游隙較小甚至軸承抱死的現(xiàn)象,通過增大組配軸向游隙,雖然解決了裝機(jī)時(shí)軸向游隙問題,但使用壽命明顯縮短。為此對(duì)軸承結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。
按照傳統(tǒng)軸承設(shè)計(jì)理論設(shè)計(jì)的軸承結(jié)構(gòu)如圖1所示,該軸承為中載系列,接觸角為30°。軸承安裝時(shí),內(nèi)圈與軸過盈配合,內(nèi)圈一端通過軸肩定位,一端通過螺帽壓緊端蓋進(jìn)行定位;外圈與外殼間隙配合,外圈兩端由端蓋壓緊定位。端蓋螺栓預(yù)緊力矩為51 N·m。內(nèi)圈壓緊端蓋的外徑與內(nèi)溝道直徑接近,外圈壓緊端蓋的內(nèi)徑接近外內(nèi)徑尺寸;同時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)軸承時(shí)裝配倒角均大于非裝配倒角,造成外圈端面剛性較差,端面壓緊時(shí)變形較大,外圈內(nèi)徑處軸向彈性變形最大,壓縮了鋼球軸向移動(dòng)空間,導(dǎo)致軸向游隙過小。根據(jù)安裝方式看,內(nèi)圈和鋼球?qū)S向游隙的影響較小,為使問題簡(jiǎn)化,在此僅分析對(duì)安裝軸向游隙影響最大的外圈軸向變形。
圖1 成對(duì)角接觸球軸承
端蓋壓緊螺栓為5個(gè)M8螺栓,則有
T=KF0d,
(1)
K=d2tan (ψ+arctanfv)/2d,
(2)
式中:T為端蓋螺栓預(yù)緊力矩;K為擰緊力矩系數(shù);
d2為螺紋中徑,d2=7.19 mm;d為螺紋公稱直徑,d=8 mm;ψ為螺紋升角,ψ=3.17°;fv為螺紋當(dāng)量摩擦系數(shù),取一般加工表面,無潤(rùn)滑條件下fv=0.18。將各參數(shù)值代入(1)~(2)式,得1個(gè)螺栓的壓緊力F0=59 668 N,則作用于軸承外圈端面的總壓力為298.3 kN。
改進(jìn)前外圈結(jié)構(gòu)及主要尺寸如圖2所示。運(yùn)用Solidworks COSMOSXpress進(jìn)行有限元分析,使用其默認(rèn)設(shè)定程序,其中,外圈材料為GCr15鋼,彈性模量為207 GPa,泊松比為0.3,外圈小端面為約束面,大端面為力作用面,分析結(jié)果如圖3所示,外圈的軸向最大變形量為0.055 63 mm。
圖2 原設(shè)計(jì)外圈結(jié)構(gòu)尺寸
圖3 改進(jìn)前外圈軸向變形的有限元分析
為了有效減小外圈在預(yù)緊力作用下的軸向彈性位移,對(duì)軸承零件的尺寸進(jìn)行了改進(jìn),減小了鋼球直徑,外溝道直徑及內(nèi)、外溝曲率半徑,增大了
內(nèi)溝道直徑,同時(shí)在不影響安裝的前提下,減小了外圈大端面裝配倒角,增大了外圈大端面非裝配倒角,改進(jìn)后外圈結(jié)構(gòu)如圖4所示。改進(jìn)前、后軸承尺寸參數(shù)對(duì)比見表1。re為外圈溝道曲率半徑;E為外圈溝道直徑;D2為外圈擋邊直徑;Dw為鋼球直徑;r1x為外圈大端面徑向裝配倒角尺寸;r2x為外圈大端面徑向非裝配倒角尺寸。
圖4 改進(jìn)后外圈結(jié)構(gòu)尺寸
表1 改進(jìn)前、后尺寸參數(shù)對(duì)比 mm
運(yùn)用Solidworks COSMOSXpress進(jìn)行有限元分析,結(jié)果如圖5所示,外圈的軸向最大變形量為0.025 13 mm。由此可見,改進(jìn)后的外圈軸向最大變形量減小了0.030 5 mm。
圖5 改進(jìn)后外圈軸向變形的有限元分析
通過運(yùn)用Solidworks COSMOSXpress分析軟件,對(duì)軸承結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),由軸向預(yù)緊力造成的軸承外圈軸向彈性變形明顯減小,從而保證了原始游隙能夠滿足安裝游隙的要求。改進(jìn)的軸承裝機(jī)后,很好地滿足了主機(jī)的要求,經(jīng)半年多的使用,一切正常。