馮華勇,彭美武,王俊英
(四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,德陽 618000 )
鉆床是一種孔加工機(jī)床,可用來鉆孔、擴(kuò)孔、攻絲及修刮端面等多種形式的加工。嘉永機(jī)械廠有一臺(tái)使用年限較久的Z3080型搖臂鉆床,在原繼電器—接觸器控制系統(tǒng)中,線路復(fù)雜,老化嚴(yán)重,故障頻繁,維修麻煩。針對(duì)此,采用PLC改造其電氣部分。通過改進(jìn),降低了設(shè)備的故障率,提高了系統(tǒng)的可靠性和使用率。
Z3080型搖臂鉆床由四臺(tái)三相異步電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),M1為主軸電動(dòng)機(jī),M2為搖臂升降電動(dòng)機(jī),M3為液壓泵電動(dòng)機(jī),M4為冷卻泵電動(dòng)機(jī)。各電機(jī)的作用分別為:
1)M1:主軸電動(dòng)機(jī)。它拖動(dòng)鉆床的主運(yùn)動(dòng)與主軸的進(jìn)給運(yùn)動(dòng),主軸的旋轉(zhuǎn)與進(jìn)給要求有較大的調(diào)速范圍,分別由主軸與進(jìn)給傳動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)主軸旋轉(zhuǎn)和進(jìn)給。
2)M2:搖臂升降電動(dòng)機(jī)。根據(jù)加工工件高度的不同,搖臂借助于絲杠可帶著主軸箱沿外立柱進(jìn)行上下升降。在升降之前,應(yīng)自動(dòng)將搖臂松開,再進(jìn)行升降,當(dāng)達(dá)到所需的位置時(shí),搖臂自動(dòng)夾緊在立柱上,它要求電動(dòng)機(jī)能正反轉(zhuǎn)。
3)M3:液壓泵電動(dòng)機(jī)。它拖動(dòng)液壓泵送出壓力液以實(shí)現(xiàn)搖臂的松開、夾緊和主軸箱的松開、夾緊,要求電動(dòng)機(jī)能正反轉(zhuǎn)。
4)M4:冷卻泵電動(dòng)機(jī),它為鉆床工作時(shí)提供冷卻液。
應(yīng)用PLC時(shí)行改造時(shí),也必須滿足其相應(yīng)的控制要求。
根據(jù)Z3080型搖臂鉆床的實(shí)際情況,作為PLC輸入信號(hào)有按鈕、限位開關(guān)、轉(zhuǎn)換開關(guān)、熱繼電器等,共計(jì)14個(gè)。而PLC的輸出信號(hào)有接觸器、電磁閥、指示燈等,共9個(gè)。因此,選用西門子S7-200系列PLC(CPU224,14個(gè)輸入,10個(gè)輸出)完全能滿足控制要求。
PLC 輸入輸出點(diǎn)定義如表1所示。
表1 PLC輸入輸出點(diǎn)定義
PLC端子外圍接線圖如圖1所示。
根據(jù)Z3080搖臂鉆床的動(dòng)作要求,設(shè)計(jì)的梯形圖如圖2、圖3所示。以下為程序的簡要說明。
圖1 PLC端子接線圖
在網(wǎng)絡(luò)1中,按起動(dòng)按鈕SB2,線圈Q0.0帶電并自鎖,KM1吸合,主電動(dòng)機(jī)M1旋轉(zhuǎn);按停止按鈕SB1,交流接觸器KM1釋放,主電動(dòng)機(jī)M1停止旋轉(zhuǎn)。
在網(wǎng)絡(luò)2、3、4中,按上升(或下降)按鈕SB3(或SB4),定時(shí)器T37工作,Q0.3得電,則交流接觸器KM4得電吸合,液壓泵電動(dòng)機(jī)M3旋轉(zhuǎn),壓力油經(jīng)分配閥進(jìn)入搖臂的松開油腔,推動(dòng)活塞和菱形塊使搖臂松開。同時(shí)活塞桿通過彈簧片壓限位開關(guān)SQ3,Q0.3斷電,使KM4失電釋放,交流接觸器KM2(或KM3)得電吸合,液壓泵電動(dòng)機(jī)M3停止旋轉(zhuǎn),升降電動(dòng)機(jī)M2旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)搖臂上升(或下降)。如果搖臂沒有松開,限位開關(guān)SQ3常開觸頭就不能閉合,交流接觸器KM2(或KM3)就不能得電吸合,搖臂就不能升降。當(dāng)搖臂上升(或下降)到所需的位置時(shí),松開按鈕SB3(或SB4),交流接觸器KM2(或KM3)和定時(shí)器T37失電釋放,升降電動(dòng)機(jī)M2停止旋轉(zhuǎn),搖臂停止上升(或下降)。
T37斷電延時(shí)3秒后,其延時(shí)閉合的常閉觸頭閉合,交流接觸器KM5得電吸合,液壓泵電動(dòng)機(jī)M3反向旋轉(zhuǎn),供給壓力油,壓力油經(jīng)分配閥進(jìn)入搖臂夾緊油腔,使搖臂夾緊。同時(shí)活塞桿通過彈簧片壓限位開關(guān)SQ4,使交流接觸器KM5失電釋放,液壓泵電動(dòng)機(jī)M3停止旋轉(zhuǎn)。行程開關(guān)SQ1、SQ2用來限制搖臂的升降行程,當(dāng)搖臂升降到極限位置時(shí),SQ1、SQ2動(dòng)作,交流接觸器KM2(或KM3)斷電,升降電動(dòng)機(jī)M2停止旋轉(zhuǎn),搖臂停止升降。搖臂的自動(dòng)夾緊是由限位開關(guān)SQ4來控制的。如果液壓夾緊系統(tǒng)出現(xiàn)故障,不能自動(dòng)夾緊搖臂或者由于SQ4調(diào)整不當(dāng),在搖臂夾緊后不能使SQ3的常閉觸頭斷開,都會(huì)使液壓泵電動(dòng)機(jī)處于長時(shí)間過載運(yùn)行狀態(tài),造成損壞。為了防止損壞液壓泵電動(dòng)機(jī),電路中使用熱繼電器FR,其整定值應(yīng)根據(jù)液壓泵電動(dòng)機(jī)M3的額定電流進(jìn)行調(diào)整。
立柱和主軸箱的松開和夾緊既可單獨(dú)進(jìn)行,又可同時(shí)進(jìn)行,它由轉(zhuǎn)換開關(guān)SA控制。由網(wǎng)絡(luò)5、6、7、8實(shí)現(xiàn)。
3.3.1 立柱和主軸箱的松開和夾緊同時(shí)進(jìn)行
首先把轉(zhuǎn)換開關(guān)SA扳到中間位置2,這時(shí)按松開按鈕SB5,Q0.3得電,接觸器KM4得電吸合,液壓泵電動(dòng)機(jī)M3正轉(zhuǎn),電磁閥YA1,YA2得電吸合,高壓油經(jīng)電磁閥進(jìn)入立柱和主軸箱松開油腔,推動(dòng)活塞和菱形塊,使立軸和主軸箱同時(shí)松開,松開指示燈HL1亮。按夾緊SB6,Q0.4得電,接觸器KM5得電吸合,液壓泵電動(dòng)機(jī)M3反轉(zhuǎn),高壓油經(jīng)電磁閥進(jìn)入立柱和主軸箱夾緊油腔,反向推動(dòng)活塞和菱形塊,使立軸和主軸箱同時(shí)夾緊,夾緊指示燈HL2亮。
圖2 梯形圖程序一
3.3.2 立柱和主軸箱的松開和夾緊單獨(dú)進(jìn)行
如果需要主柱、主軸箱單獨(dú)松開(或夾緊)時(shí),只需將轉(zhuǎn)換開關(guān)SA扳到立柱和主軸箱單獨(dú)松開(或夾緊)的位置,其動(dòng)作原理同上面松開和夾緊同時(shí)進(jìn)行一樣。
利用西門子S7-200 CPU224 PLC實(shí)現(xiàn)對(duì)搖臂鉆床進(jìn)行電氣設(shè)計(jì),經(jīng)安裝調(diào)試后,其各項(xiàng)性能均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行良好。即提高了鉆床的可靠性,降低了維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,又提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
圖3 梯形圖程序二
[1] 楊林建.機(jī)床電氣控制技術(shù)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2008.
[2] 羅光偉.可編程控制器教程[M].成都:電子科技大學(xué)出版社,2007.
[3] 宋風(fēng)中,張懷廣.NEZA型PLC在鉆床的改造中的應(yīng)用[J].制造業(yè)自動(dòng)化,2010,(4):104-106.
[4] 熊軼娜,林章輝,蔣紅衛(wèi).三菱FX2N系列PLC對(duì)搖臂鉆床電控系統(tǒng)的改造[J].制造技術(shù)與機(jī)床,2010,(5):116-118.