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        鍋爐摻燒褐煤與中溫爐煙改造

        2011-07-04 07:46:42孫飛鵬張永輝
        科技傳播 2011年19期
        關(guān)鍵詞:中溫制粉褐煤

        孫飛鵬,張永輝,吳 濤

        中電投東北撫順發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧 撫順 113008

        近幾年電煤供應(yīng)緊張,各火電廠用煤供應(yīng)受到?jīng)_擊。為保證用煤穩(wěn)定性,降低發(fā)電成本,公司開始大比例摻燒霍林河褐煤,比例達(dá)70%左右。

        公司鍋爐設(shè)計(jì)燃用煙煤,霍林河褐煤屬易燃易爆煤種。由于兩煤種特性差異較大,在中儲(chǔ)式鍋爐上摻燒褐煤后,制粉系統(tǒng)存在重大安全隱患。為保證摻燒褐煤工作的安全、經(jīng)濟(jì)性,進(jìn)行中溫爐煙技術(shù)改造,并做了大量試驗(yàn)工作,得出改造后鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù),保證了機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        1 設(shè)備概況

        1.1 鍋爐本體設(shè)備簡(jiǎn)介

        撫電公司鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-670/13.7-YM9型超高壓、一次中間再熱、單汽包、自然循環(huán)煤粉爐,與200mW汽輪發(fā)電機(jī)組成單元機(jī)組。

        鍋爐呈“π”型。爐膛四周為膜式水冷壁,爐膛上方為前屏過(guò)熱器,出口處為后屏過(guò)熱器。水平煙道內(nèi)有對(duì)流過(guò)熱器和再熱器熱段。轉(zhuǎn)向室豎井布置再熱器冷段和高溫省煤器。尾部豎井布置高、低溫空氣預(yù)熱器和低溫省煤器。

        表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)

        1.2 鍋爐燃料特性

        霍林河褐煤熱值3100大卡/kg左右,揮發(fā)分大于46%、水份大于30%、硫份0.5%、灰熔點(diǎn)1200℃。1、2號(hào)爐原設(shè)計(jì)煤種熱值4500大卡/kg,揮發(fā)分43%、水分20%、硫份0.76%、灰熔點(diǎn)1400℃。

        1.3 鍋爐制粉系統(tǒng)簡(jiǎn)介

        鍋爐采用低速鋼球磨機(jī),中間儲(chǔ)倉(cāng)式乏氣送粉系統(tǒng)。干燥介質(zhì)采用熱風(fēng)+溫風(fēng)+冷風(fēng)+冷爐煙,其中熱風(fēng)來(lái)自高溫段空氣預(yù)熱器出口,溫風(fēng)來(lái)自低溫段空氣預(yù)熱器出口,冷風(fēng)來(lái)自廠房?jī)?nèi),冷爐煙來(lái)自引風(fēng)機(jī)出口。詳見表2。

        表2 制粉系統(tǒng)參數(shù)

        制粉系統(tǒng)圖

        1.4 鍋爐燃燒系統(tǒng)簡(jiǎn)介

        鍋爐采用四角布置直流式煤粉燃燒器,采用雙切圓布置,鍋爐假象切圓直徑為Ф600mm和Ф1200mm。一、二次風(fēng)口相間布置。每組燃燒器有4個(gè)一次風(fēng)噴口、13個(gè)二次風(fēng)噴口,一次風(fēng)量均勻分配。

        2 鍋爐摻燒褐煤

        2.1 摻燒褐煤相關(guān)問題

        鍋爐摻燒褐煤70%,在冷爐煙系統(tǒng)投運(yùn)時(shí),出現(xiàn)以下問題:

        1)鍋爐出力受限,燃燒效率低;

        2)煤粉中揮發(fā)份易被灰分所包圍,釋放阻力大,一直拖延至煤粉燃燒的末期,氣溫偏高且波動(dòng)大;燃燒不穩(wěn)定,容易結(jié)焦;

        3)在現(xiàn)干燥介質(zhì)下大比例摻燒褐煤后,制粉系統(tǒng)出現(xiàn)了干燥出力不足的問題,磨煤機(jī)出口溫度一般僅能維持55℃以下;

        4)粗粉分離器、煤粉倉(cāng)都發(fā)生過(guò)爆炸,存在嚴(yán)重的安全隱患。

        2.2 摻燒褐煤的系統(tǒng)改造

        為保證鍋爐大比例摻燒褐煤的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,決定對(duì)鍋爐進(jìn)行中溫爐煙系統(tǒng)的改造。即采用“中溫爐煙+熱風(fēng)”作為制粉系統(tǒng)的干燥介質(zhì)。示意圖如下。

        中溫爐煙系統(tǒng)的工作原理是利用磨機(jī)入口負(fù)壓與抽取點(diǎn)間形成的壓差,將高溫、低含氧量的煙氣從轉(zhuǎn)向室處抽出,送入制粉系統(tǒng),改變了干燥介質(zhì)的成分,降低制粉系統(tǒng)終端含氧量在16%以下,滿足大比例摻燒褐煤后制粉系統(tǒng)的安全防爆要求。該系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn):1)抽取點(diǎn)的煙溫較高、含氧量較低,可同時(shí)滿足制粉系統(tǒng)干燥出力和防爆要求;2)抽取點(diǎn)煙氣負(fù)壓較小,需克服的阻力??;3)抽爐煙管道布置不受鍋爐主要設(shè)備影響,不需增加額外動(dòng)力,管道安裝方便,成本較低。

        鍋爐制粉系統(tǒng)在中溫爐煙系統(tǒng)改造前,磨機(jī)出口溫度在60℃以下,最差工況下,有時(shí)在50℃以下,制粉系統(tǒng)終端氧量在18%左右。當(dāng)中溫爐煙改造后,磨機(jī)通風(fēng)量維持在170000m3/h左右,制粉系統(tǒng)末端氧量控制在16%,磨機(jī)出口溫度能達(dá)到60℃以上,與冷爐煙系統(tǒng)相比,制粉系統(tǒng)末端氧量下降2%,出口溫度提高10℃以上。在大比例摻燒褐煤時(shí),滿足了制粉系統(tǒng)防爆和提高干燥出力的設(shè)計(jì)要求,制粉系統(tǒng)通風(fēng)量也能滿足機(jī)組運(yùn)行的要求。

        通過(guò)中溫爐煙改造及摻燒褐煤相關(guān)試驗(yàn),得出以下結(jié)論:

        1)褐煤摻燒達(dá)70%,及投入中溫爐煙時(shí),磨機(jī)入口負(fù)壓保持在1000Pa~1200Pa之間,磨機(jī)出口溫度能維持在60℃~70℃,制粉系統(tǒng)終端含氧量均低于16%,能夠滿足大比例摻燒褐煤時(shí)制粉系統(tǒng)防爆和干燥出力要求;

        2)褐煤摻燒達(dá)70%,及投入中溫爐煙時(shí),煤粉細(xì)度R90為40.3%的試驗(yàn)條件下,測(cè)得磨煤機(jī)最大出力為70.8t/h,磨機(jī)總出力能夠達(dá)到規(guī)定的裕度要求;

        3)當(dāng)投入中溫爐煙系統(tǒng),機(jī)組負(fù)荷約為185mW時(shí),摻燒比例在70%以下實(shí)測(cè)鍋爐熱效率為91.89%,修正后為91.11%;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷約為155mW時(shí),摻燒比例在80%以下實(shí)測(cè)鍋爐熱效率為90.50%,修正后為90.87%。

        自2009年11月完成中溫爐煙系統(tǒng)改造后,解決了大比例摻燒褐煤后制粉系統(tǒng)的干燥出力和安全防爆問題。2010年全年摻燒褐煤,未發(fā)生制粉系統(tǒng)爆發(fā)事故。兩臺(tái)爐制粉電耗1~12月份平均完成22.13kW·h/t煤,比同期下降1.04kW·h/t煤,1~12月份累計(jì)耗煤量1604709t,因制粉電耗降低共減少?gòu)S用電量167.377萬(wàn)kW·h。

        3 結(jié)論

        隨著電力生產(chǎn)的發(fā)展,電力用煤大幅增加,燃料供應(yīng)緊張的問題與降低成本保發(fā)電的矛盾也將更加突出,為保證用煤穩(wěn)定,大比例摻燒霍林河褐煤任務(wù)越來(lái)越重,要求也越來(lái)越高。我公司褐煤的摻燒和相關(guān)改造措施,既有效的緩解了燃煤緊張,同時(shí)又保證了鍋爐的經(jīng)濟(jì)性和安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        [1]電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)性能試驗(yàn)(DL/T467-2004).

        [2]電站鍋爐及輔機(jī)性能試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)匯編(GB10184-88).

        [3]撫順發(fā)電有限責(zé)任公司200MW機(jī)組運(yùn)行規(guī)程.

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