劉 偉 劉萬振 Joonsik. Choi 林江波
(樂金電子(天津)電器有限公司,天津 300402)
隨著人們生活水平的不斷提高,吸塵器越來越多的走入人們的家庭,極大方便了人們的日常生活,成為家庭必備的生活家電之一。做為吸塵器的核心部件,電機日益受到廠家的重視,成為產品競爭力的體現。吸塵器對電機的轉速要求很高,一般在20000~30000r/min,通常采用通用電機。該電機轉速高,體積小,重量輕,調速方便,但也存在一些問題:電機的效率低,轉矩波動大,振動噪音大。隨著“綠色環(huán)保、節(jié)能高效”觀念的深入,市場需求高質量、高能效的產品。因此,本文提出了一種新結構的高效永磁通用電機。
高效永磁通用電機,即在通用電機的基礎上,定子附加永磁磁極,以增大氣隙磁密,減小勵磁電流,借以提高電機的效率。電機結構的對比如圖 1所示,永磁通用電機在定子磁極頂部插入了永磁磁極用以產生主極磁通。電機通入直流電流,在定子中產生固定磁場,轉子利用碳刷和換向器引入電流,以保證轉子受力方向不變,持續(xù)旋轉。
圖1 電機結構圖
針對一臺 500W 的永磁通用電機,利用 Ansoft Maxwell軟件進行有限元分析,仿真計算電機的相關性能。由于永磁磁極的引入,會使電機在效率上有所提高,但同時也對電機其他性能造成了影響,為了保證電機的正常運行,必須把這些方面的影響降到最低。
電機轉速高達29000r/min,所帶負載為風扇。風扇的負載轉矩與轉速近似為二次方的關系,轉速對電機的運行工況影響很大。為了運行的平穩(wěn)性,要求電機的轉矩波動盡可能小。電機的輸出轉矩曲線如圖 2所示,從圖中可以看出轉矩波動很大且存在負轉矩。
圖2 輸出轉矩曲線
由于永磁磁極和轉子槽的相互作用,轉矩中存在齒槽轉矩,齒槽轉矩的曲線如圖3所示。齒槽轉矩波形正負半周對稱,對輸出轉矩有效值沒有影響,但會引起轉矩波動。將輸出轉矩曲線進行分解,分離出的轉矩波動分量與齒槽轉矩進行對比,如圖4所示,可以看出它們的變化波形基本一致,因此,齒槽轉矩是引起電機轉矩波動的主要因素,必須加以削弱。
從圖2中,可以看出輸出轉矩中存在負轉矩,負轉矩是由于永磁磁極引入所產生的,它將減小電機的輸出轉矩和效率,必須加以消除。當電機正常運行時,電源電壓us達到幅值Umax的電路圖如圖5所示,電路電壓方程為
圖3 齒槽轉矩曲線
圖4 轉矩波動分量與齒槽轉矩的對比
圖5 us=Umax時的等效電路
當電源電壓us過零時,電機的轉速幾乎不變,永磁磁場產生的反電動勢要高于電源電壓,如圖 6所示。此時,電機運行在發(fā)電機狀態(tài),電磁轉矩為制動轉矩,即為負轉矩。負轉矩會減小電機的有效輸出轉矩,使電機效率下降。另外,需要特別注意,此時反電動勢將直接加到整流二極管上,使二極管的壽命縮短。
圖6 us=0時的等效電路
為了減小齒槽轉矩,消除負轉矩,進一步提高電機效率,通過改變永磁磁極的位置,使其遠離氣隙。利用Ansoft Maxwell軟件,對不同結構形式的電機模型進行有限元分析,經過對比優(yōu)化后的電機結構如圖7所示,引入永磁磁通支路,加入氣隙以減小漏磁通。
圖7 優(yōu)化后電機結構圖
電機運行時,當定子電流i1為零時,磁路中只有永磁磁極產生的磁通,磁通大部分都經過支路閉合,如圖8所示。電樞繞組沒有交鏈主磁通,不能產生轉矩,因此,輸出轉矩中沒有負轉矩成分存在,達到了消除負轉矩的目的。當定子電流i1達到幅值Imax時,磁通分布如圖9所示,支路的磁密很低,軛部磁密較高,要適量加厚軛部寬度,防止軛部磁密過高。
圖8 i1=0時,磁通分布圖
圖9 i1=Imax時,磁通分布圖
電機輸出轉矩的波形如圖10所示,從圖中可以看出輸出轉矩中沒有負轉矩成分,轉矩波動也被極大的削弱了,優(yōu)化的電機滿足了設計要求。電機效率隨轉速變化的曲線如圖 11所示,當電機運行在29000r/min時,達到最高效率71.28%。電機輸出轉矩隨轉速變化的曲線如圖12所示。
圖10 輸出轉矩曲線
圖11 效率隨轉速變化曲線
圖12 輸出轉矩隨轉速變化曲線
為了驗證有限元仿真得到的結論,加工兩臺500W 的永磁通用電機樣機,采用初始和優(yōu)化后兩種結構,進行電機吸入功率實驗,實驗臺如圖 13所示。利用不同孔徑的通風孔,來測量不同工作點電機的性能參數。所測效率為電機和風扇的整體效率,通過分離出的已知風扇效率,即可得到樣機的效率,這種間接測量的方法可以十分方便快速的得到電機的效率。
圖13 吸入功率實驗臺
表1為優(yōu)化樣機實驗數據與仿真數據的對比,從中可以看出所得結果基本一致,仿真結果存在一定誤差,這是因為在仿真計算時,電刷與換向器的接觸電阻很難精確賦值,但這不影響在電機參數優(yōu)化計算中的定性分析,所得結論可以信賴。表2為樣機初始結構與優(yōu)化結構的實驗數據對比,可以看出優(yōu)化后電機的效率有所提高,達到了預期的結果。
表1 實驗數據與仿真數據對比
表2 初始結構與優(yōu)化結構數據對比
(1)齒槽轉矩是永磁通用電機轉矩波動的主要原因,為了減小轉矩波動,可使永磁磁極遠離氣隙。
(2)永磁磁極的引入會產生負轉矩,負轉矩會減小電機的有效輸出轉矩,降低效率,可以通過引入永磁磁通支路有效消除。
(3)本文提出的新結構永磁通用電機可以有效減小轉矩波動和負轉矩,提高電機效率,達到72.97%。
(4)為了得到高能效的產品,不只要提高電機本體的效率,還要注重電機與風扇的匹配。
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