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        數(shù)控機床爬行與振動故障研究

        2011-06-14 02:29:04李壯,李詩若
        科技傳播 2011年10期
        關(guān)鍵詞:動態(tài)特性故障分析數(shù)控機床

        李壯,李詩若

        摘要 本文結(jié)合當(dāng)前數(shù)控機床爬行與故障展開了研究和討論。旨在說明出現(xiàn)這種故障的原因和引發(fā)因子,筆者從實際工作出發(fā),經(jīng)過大量的研究和分析,對當(dāng)前數(shù)控機床在工作的過程中所出現(xiàn)爬行問題,給出了相應(yīng)的解析,同時還針對實際情況提供了一些診斷方法和預(yù)報技術(shù),為數(shù)控機床的維修和調(diào)試提供指導(dǎo)依據(jù)。

        關(guān)鍵詞 故障分析;數(shù)控機床;動態(tài)特性

        中圖分類號TH13 文獻標(biāo)識碼A 文章編號 1674-6708(2011)43-0168-01

        數(shù)控機床在調(diào)試和運行過程中出現(xiàn)的爬行現(xiàn)象是一種經(jīng)常性的故障,直接對數(shù)控機床造成嚴(yán)重的后果,經(jīng)濟損失也是相當(dāng)引人注目的。經(jīng)過大量的研究發(fā)現(xiàn),引發(fā)這種故障的主要原因有液壓、機械、電氣、潤滑等很多方面,它們之間都存在著一種緊密的銜接關(guān)系,相互緊密地交織在一起。我們需要在實踐中經(jīng)常性的發(fā)現(xiàn)問題,開拓思想,積累經(jīng)驗,逐漸學(xué)會剖析故障的能力,最終總結(jié)出解決問題的最佳方案。本文就針對若干種經(jīng)常性的爬行與振動情況一一進行了研究和解答,同時例舉了多種故障元器件和故障表現(xiàn)形式,并擬定和提出了解決此故障的策略和相關(guān)意見。

        1 摩擦阻力引起的爬行

        眾所周知,機床床身的工作臺和導(dǎo)軌導(dǎo)軌面都是依據(jù)刮削或磨削的,形成一個平順而光滑的表面,但是,在事實上這個表面還是呈現(xiàn)著一定程度的微峰,這些微峰以犬牙形狀參差不起地鑲嵌在表面平臺之上。因為滑動導(dǎo)軌的兩個接觸面都是通過微峰峰尖接觸,所以在它們之間的難免會出現(xiàn)微小的接觸面,可想而知,峰尖上所要承受的壓力就是向當(dāng)?shù)馗吡?,在一定程度上已?jīng)達到了彈性變形最大值,特別是一些大(重)型的數(shù)控機床。通過實驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)接觸點發(fā)生了塑性變形之后,其金屬分子就會產(chǎn)生一定強度的粘著反應(yīng),加上微峰之間的交錯嚙合,在他們相對運行的時候就很容易出現(xiàn)數(shù)控機床的爬行和振動現(xiàn)象。這就是機床運動的兩導(dǎo)軌上所出現(xiàn)的摩擦阻力的原因。

        如果機床在運行中出現(xiàn)了爬行現(xiàn)象,那么此時一定是在低速運動,兩導(dǎo)軌面之間難以形成高速運動時的動壓油膜,所以出現(xiàn)了因微峰直接接觸的邊界潤滑。這個時候兩導(dǎo)軌表面的微峰之間能夠直接接觸,壓力比較高,所以直接導(dǎo)致了塑性變形,因運動而引發(fā)的接觸局部升溫,出現(xiàn)了金屬分子之間的粘著,通常稱為“冷焊”,這個時候兩導(dǎo)軌間的摩擦系數(shù)是最高的。改善摩擦阻力和改善摩擦阻力的變化,關(guān)鍵在于減小摩擦曲線隨運動速度遞增而降低的斜率,也就是說減小靜、動摩擦系數(shù)差,說白了就是關(guān)鍵要改良潤滑時的狀態(tài)。

        2離心力引起的振動

        當(dāng)主軸工件和部件轉(zhuǎn)動的時候,因為轉(zhuǎn)動中心和質(zhì)量中心的偏離,所以就會產(chǎn)生了繞回轉(zhuǎn)中心旋轉(zhuǎn)的離心力,這個離心力屬于車床產(chǎn)生整機振動和導(dǎo)致不穩(wěn)定的根本因素。平常離心力的大小通常都是依據(jù)下列公式得出:

        W=Meω2

        式中,M為被加工件與主軸部件的質(zhì)量的和(kg);e為被加工件和主軸部件的旋轉(zhuǎn)中心與質(zhì)量中心的偏心距(m);W為離心力(N);ω為主軸 (工件)旋轉(zhuǎn)角速度(rad/s)。

        從上式中我們可以得出,旋轉(zhuǎn)件的質(zhì)量與離心力的大小、轉(zhuǎn)速的平方和偏心距成正比。為了降低振動,在加工大工件、質(zhì)量攤鋪不平衡的毛坯件及偏心工件時,可適當(dāng)?shù)慕档娃D(zhuǎn)速,尤其是在加工偏心量大的工件時,應(yīng)當(dāng)添加質(zhì)量平衡塊以減小偏心距,降低因離心力而產(chǎn)生的振動。不可否認,上述公式事實上只是表面上的給出了激振力的大小,而在具體工作中,離心力的大小是不斷的發(fā)生變化,即被加工工件的質(zhì)量、偏心距和角速度是在不斷的變化,工件質(zhì)量與偏心距的變化很少在線檢測,即使可以檢測也不在去檢測它們,這是由于離心力的檢測有更簡化、更精確及更快捷的檢測方法。當(dāng)離心力對數(shù)控車床產(chǎn)生作用后,車床便會有繞其邊緣傾倒的跡象,此種跡象是由離心力對車床底邊的力矩所產(chǎn)生的結(jié)果,故稱為“顛覆力矩”。當(dāng)離心力位于水平狀態(tài)時,顛覆力矩就會升為極大值,其大小可由下列公式得出:

        M = Wh

        式中,M為顛覆力矩(N·m);W為旋轉(zhuǎn)件的離心力(N)。

        3 液壓系統(tǒng)泄漏引起的爬行

        由于液壓系統(tǒng)中密封圈衰老碎裂,執(zhí)行元件破損等產(chǎn)生外泄,使系統(tǒng)壓力減小致使爬行,例如液壓泵內(nèi)的零件破損,會引發(fā)液壓泵輸出流量和壓力減小或晃動;閥類元件和液壓缸破損,元件空間增加,或液壓缸活塞與缸體相互空間加大,導(dǎo)致高壓腔和低壓腔相通產(chǎn)生壓力過小,使推力降低,當(dāng)阻力發(fā)生變化時,液壓泵不足以供應(yīng)壓力變化而致使爬行。在液壓系統(tǒng)的爬行中,準(zhǔn)時消除液壓缸中的氣體是預(yù)防爬行的最佳方式。

        4 加工程序引起的振動

        細作更為復(fù)雜的曲面時,通常采用CAM編程軟件例如:Pro/E、UG、MasterCAM 等編程。在使用MasterCAM編程過程中,部分客戶為了達到更高的精確度或者為了防止走圓弧出現(xiàn)差錯,便采取了不大的過濾或索性不過濾,成型的程序是非常集中的點位,在加速性能不是較佳的數(shù)控機床上細作時便會出現(xiàn)上下顛簸和左右搖擺的振動現(xiàn)象。譬如當(dāng)加工一個圓時,由于上下顛簸或左右搖擺所產(chǎn)生的振動,便會制作出很多棱邊,反而對加工時所預(yù)期的精度產(chǎn)生了不良影響。

        數(shù)控機床是一個完備和統(tǒng)一的有機整體,機械、電氣、液壓的控制天生存在相互關(guān)聯(lián)、相互作用。故此,剖析處理進給系統(tǒng)出現(xiàn)的故障時,對數(shù)控機床發(fā)生的爬行和振動故障等的問題,無需急于定論和詮釋,應(yīng)依據(jù)引誘其產(chǎn)生故障的原因,列舉出最大可能產(chǎn)生數(shù)控機床爬行和振動的相關(guān)因子,最后將各項進行逐一排查和檢驗,剖析、定向和解除故障。檢查到哪一處有疑惑,就將此處的疑惑進行剖析,查看其是否為產(chǎn)生故障的直接矛盾,直到把各項可能引發(fā)故障的因子都排查出來為止。最后再全盤統(tǒng)籌,擬定出一個既滿足實際要求又實用的解決問題的方案,徹底將故障排除。故此,我們應(yīng)加大整體概念的綜合性培養(yǎng)和總結(jié)工作及生活的經(jīng)驗,只有這樣我們才能有效且方便的解決實際問題。

        參考文獻

        [1]數(shù)控機床數(shù)控系統(tǒng)維修技術(shù)與實例編委會.數(shù)控機床數(shù)控系統(tǒng)維修技術(shù)與實例[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.

        [2]李峻勤,費仁元.數(shù)控機床及其使用與維修[M].北京:國防工業(yè)出版社,2009.

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