韋建德
(海南師范大學(xué)自動(dòng)化系,海南???571158)
某公司從美國(guó)引進(jìn)的一條玻璃絲網(wǎng)印刷自動(dòng)生產(chǎn)流水線,是一條汽車玻璃深加工行業(yè)必備的生產(chǎn)設(shè)備,整條生產(chǎn)線長(zhǎng)30多m,寬2 m多。設(shè)備由繼電接觸器等控制,由于設(shè)備已經(jīng)老化,控制效果差,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的質(zhì)量,甚至造成停產(chǎn)。因此,必須對(duì)該生產(chǎn)線絲網(wǎng)印刷設(shè)備控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
玻璃絲網(wǎng)印刷自動(dòng)生產(chǎn)流水線是一條將汽車用前檔玻璃和后檔玻璃進(jìn)行清洗、干燥后,在玻璃上印刷一定圖案油墨,并進(jìn)行烘干處理的生產(chǎn)設(shè)備,絲網(wǎng)印刷過(guò)程工作流程如圖1所示。其絲網(wǎng)印刷過(guò)程如下:
(1)從前面干燥段輸送線傳送來(lái)的玻璃,到達(dá)絲網(wǎng)印刷段輸送線上,傳送帶下降,絲網(wǎng)印刷臺(tái)運(yùn)送玻璃移動(dòng)至絲網(wǎng)印刷位置,到達(dá)后絲網(wǎng)印刷框架下降,絲網(wǎng)印刷刮板下降,開始絲網(wǎng)印刷過(guò)程,即絲網(wǎng)印刷刮板從起始位置移動(dòng)至終止位置,同時(shí)回油刀在上升位置也從起始位移動(dòng)到終止位。
(2)絲網(wǎng)印刷完一片玻璃后,絲網(wǎng)印刷臺(tái)攜帶玻璃一起回至輸送線處,輸送線將玻璃傳送至下一烘干工位;絲網(wǎng)印刷刮板上升,回油刀下降,從絲網(wǎng)印刷終止位置回程至絲網(wǎng)印刷起始位置,完成一片玻璃的絲網(wǎng)印刷過(guò)程,等待下一片玻璃的絲網(wǎng)印刷周期。
從以上過(guò)程可見:絲網(wǎng)印刷完一片玻璃并輸送出絲網(wǎng)印刷工位后,絲網(wǎng)印刷刮板才上升,回油刀下降,并有一定時(shí)間延遲等待絲網(wǎng)印刷刮板的油墨掉盡后,進(jìn)行回程過(guò)程,等待時(shí)間需稍長(zhǎng),否則影響到下一片產(chǎn)品絲網(wǎng)印刷質(zhì)量,生產(chǎn)效率不高。
圖1 絲網(wǎng)印刷過(guò)程工作流程
技術(shù)改造的基本原則如下:(1)保持原生產(chǎn)線的操作控制邏輯;(2)盡量使用原電動(dòng)機(jī)、可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)、電磁閥、行程開關(guān)、接近開關(guān)等;(3)使用原操作起動(dòng)按鈕、轉(zhuǎn)換開關(guān)、停止按鈕、急停按鈕等;(4)保證各種監(jiān)視機(jī)器運(yùn)行的批示燈動(dòng)作不變;(5)保證實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)線的各種故障停機(jī),并具有較高的靈敏度。
(1)采用變頻調(diào)速控制,如圖2示。
圖2 絲網(wǎng)印刷刮板控制原理圖
(2)變頻器主要參數(shù)的設(shè)置如表1所示。
表中:ACC——加速斜坡時(shí)間,s;
DEC——減速斜坡時(shí)間,s;
LSP——低速時(shí)頻率,Hz;
HSP——高速時(shí)頻率,Hz;
UFR——用于自學(xué)習(xí)過(guò)程中調(diào)整對(duì)應(yīng)于100%的測(cè)量值,%;
FLG——頻率環(huán)增益,%;
表1 絲網(wǎng)印刷刮板控制變頻器基本參數(shù)
ITH——用于電動(dòng)機(jī)熱保護(hù)的電流,A;
UNS——電動(dòng)機(jī)的額定電壓,V;
FRS——電動(dòng)機(jī)的額定頻率,Hz;
TFR——最大輸出頻率,Hz;
BRA——如果對(duì)于負(fù)載的慣性而言設(shè)定值過(guò)低,則激活此功能將自動(dòng)增加減速時(shí)間,以避免變頻器出現(xiàn)故障。
(3)修改系統(tǒng)的PLC程序,使得絲網(wǎng)印刷結(jié)束時(shí),102.08立即有信號(hào)輸出,電磁閥YV58.0動(dòng)作,絲網(wǎng)印刷刮板立即上升抬起,回油刀下降,有利于絲網(wǎng)印刷刮板上粘的油墨掉盡,避免了刮板在回油過(guò)程中油墨掉到網(wǎng)板上,影響印刷質(zhì)量,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,從而可提高回程速度,并減少等待時(shí)間,提高生產(chǎn)速率和產(chǎn)品質(zhì)量。
絲網(wǎng)印刷工序段的輸入/輸出(I/O)分配圖如圖3~圖6所示。
其改進(jìn)后的特點(diǎn)如下:
(1)按技術(shù)改造要求盡量有效地利用原控制系統(tǒng)電器的原則,各輸入端按鈕、行程開關(guān)、接近開關(guān)、輸出端的線圈、電磁閥的線圈、批示燈等與原控制系統(tǒng)一致。
(2)絲網(wǎng)印刷刮板的正程和回程速度通過(guò)變頻器控制,人工手動(dòng)可通過(guò)調(diào)節(jié)電位器POT13.1和POT13.0預(yù)設(shè)定。
(3)絲網(wǎng)印刷刮板的正程結(jié)束時(shí),接近開關(guān)SQ46.2感應(yīng)有信號(hào)動(dòng)作,延遲3 s后,PLC輸出101.11有信號(hào),繼電器 KA58.0動(dòng)作,電磁閥YV58.0動(dòng)作,絲網(wǎng)印刷刮板上升抬起,保持2 s,加上延遲2 s后,由原系統(tǒng)的控制程序進(jìn)行接續(xù)控制。
圖3 絲網(wǎng)印刷工序輸入分配圖
圖4 絲網(wǎng)印刷工序輸出分配圖
圖5 絲網(wǎng)印刷工序輸出分配圖
圖6 絲網(wǎng)印刷工序輸出分配圖
整個(gè)控制系統(tǒng)改造完成后,通過(guò)實(shí)際運(yùn)行測(cè)試結(jié)果如下:
(1)改造前后生產(chǎn)速率對(duì)比如表2所示。
(2)提高了絲網(wǎng)印刷工作臺(tái)進(jìn)程和返程的速度,減小了等待時(shí)間,使印刷一片玻璃平均周期由原來(lái)的27 s縮短到22 s,極大地提高了絲印線生產(chǎn)速率。
(3)節(jié)約了能源。改造后,以生產(chǎn)CA09A產(chǎn)品計(jì)算,生產(chǎn)出相同數(shù)量的產(chǎn)品,每個(gè)班節(jié)約用電5 3kWh(以每個(gè)月平均用電22272kWh計(jì)算,每h生產(chǎn)用電53 kWh),一天節(jié)約用電159 kWh,一個(gè)月節(jié)約用電4 770 kWh,節(jié)約電費(fèi)3 339元(以0.70元/kWh計(jì)算)。
表2 生產(chǎn)速率對(duì)比表
如此對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行改造是行之有效的技術(shù)進(jìn)步措施,實(shí)踐證明,改造大大提高了工作的可靠性,改善了控制性能,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,提高了經(jīng)濟(jì)效益,取得了較滿意的效果。
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