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        500 kV濰嶗線277號(hào)塔中相引流線脫落情況分析及防范措施

        2011-05-31 01:21:42朱德祎鄭連勇
        山東電力技術(shù) 2011年1期
        關(guān)鍵詞:芯棒跳線金具

        朱德祎,鄭連勇

        (山東電力超高壓公司,山東 濟(jì)南 250021)

        0 引言

        目前對(duì)輸電線路中的跳線串僅要求其對(duì)跳線起固定作用,其金具和絕緣子的荷載沒有引起足夠重視。2008年5月24日,山東電網(wǎng)發(fā)生了一起500 kV電網(wǎng)跳線脫落故障,雖然具有偶然性,但是不能不引起我們的重視。

        1 故障過程

        2008年 5月 24日 8:33,500 kV 濰嶗線 B相跳閘,重合不成,三相跳閘,故障測(cè)距0.08 km。根據(jù)測(cè)距,巡視人員發(fā)現(xiàn)500 kV濰嶗線277號(hào)塔B(中)相跳線已與兩懸垂絕緣子脫離。大號(hào)側(cè)懸垂絕緣子從導(dǎo)線側(cè)第七節(jié)傘裙處斷裂為兩部分,小號(hào)側(cè)懸垂絕緣子四個(gè)跳線線夾全部斷裂,致使跳線與懸垂絕緣子完全脫離,墜落至橫擔(dān)(圖1),對(duì)塔身放電造成永久性故障重合不成功。

        2 原因分析

        500 kV濰嶗線于2001年3月投運(yùn),277號(hào)段采用4×LGJX400/35導(dǎo)線,鐵塔為DG41-24型,B相共有兩組跳線串,跳線絕緣子均為德國(guó)赫斯特公司生產(chǎn)的合成絕緣子。

        圖1 故障現(xiàn)場(chǎng)照片

        2.1 跳線絕緣子斷裂原因分析

        該合成絕緣子為德國(guó)赫斯特公司1999年生產(chǎn),額定荷載120 kN,長(zhǎng)度4 360mm。事后對(duì)斷裂的絕緣子檢查發(fā)現(xiàn),斷裂截面硅橡膠護(hù)套有一破損孔,芯棒表面起毛、粉化,芯棒斷裂面不整齊,顏色為棕紅色。并且從導(dǎo)線側(cè)開始到第18片傘裙之間的護(hù)套分布有16個(gè)破損孔,18片傘裙以上未發(fā)現(xiàn)破損孔(圖 2)。

        圖2 合成絕緣子斷裂處的斷面及穿孔圖

        經(jīng)過對(duì)第10~12片傘裙間的傘套解剖檢查發(fā)現(xiàn):芯棒顏色變白,表面粉化,玻璃纖維外露,護(hù)套與芯棒間的界面粘接松動(dòng)。

        通過試驗(yàn)分析認(rèn)為本次合成絕緣子斷裂的原因?yàn)椋汉铣山^緣子護(hù)套存在缺陷,在電場(chǎng)作用下產(chǎn)生電蝕損,造成護(hù)套破壞而進(jìn)水、受潮,從而導(dǎo)致芯棒水解、粉化、腐蝕、變色,芯棒斷面機(jī)械強(qiáng)度下降,以至于在正常機(jī)械負(fù)荷作用下斷裂。

        2.2 跳線線夾斷裂原因分析

        通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)分析發(fā)現(xiàn)大號(hào)側(cè)跳線懸垂絕緣子先斷裂,而后導(dǎo)致小號(hào)側(cè)跳線串的四個(gè)跳線線夾斷裂。

        根據(jù)能量守恒定律,當(dāng)大號(hào)側(cè)跳線金具落至跳線被收緊時(shí),其速度最快,對(duì)小號(hào)側(cè)絕緣子串產(chǎn)生的沖擊力最大。

        通過建立數(shù)學(xué)模型可以得出,A串跳線金具脫落,B串金具保持完好的前提下,其脫落金具的下落距離S1′為5.75m,此時(shí)跳線同塔身的最小距離S2′為1.55m。具體數(shù)據(jù)見表1,子導(dǎo)線編號(hào)見圖3,該塔跳線串采用單聯(lián)懸垂串,每串金具參數(shù)如表2。

        圖3 中相跳編號(hào)示意圖

        圖4 中相跳線只保留一串絕緣子時(shí)橫斷面示意圖

        在搶修過程中通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,如圖4所示:當(dāng)A串跳線金具脫落,B串金具保持完好的前提下,其脫落金具的下落距離S1為6.1m,此時(shí)跳線與塔身的最小距離 (即導(dǎo)線對(duì)橫擔(dān)上平面的最小距離)S2為 1.3m。

        表1 中相繞跳跳線數(shù)據(jù)

        表2 金具參數(shù)

        由于A串金具在串間跳線收緊前做自由落體運(yùn)動(dòng)由能量守恒可得

        其中m為A串金具質(zhì)量;h為A串金具在被串間跳線約束收緊前自由下落距離,為力求產(chǎn)生的速度最大,取S1和S1′中最大值6.1m,重錘連同金具下落至被串間跳線收緊時(shí)速度為V≈11m/s。

        圖5 金具受力分析圖

        由數(shù)學(xué)模型可推算出此時(shí)A串下落的金具串與B串絕緣子掛點(diǎn)所在水平線所呈φ角度約40°。

        可以把A串金具的速度分解成沿跳線方向的速度V1和與跳線垂直方向上的速度V2。

        串間跳線收緊前的瞬間:

        理想狀態(tài)下收緊的瞬間,A金具在與跳線垂直方向上的速度V2不變,并以此速度繞B串金具作圓周運(yùn)動(dòng);在沿跳線方向上,由于受到跳線的約束作用,沿跳線方向的速度會(huì)隨著跳線的伸長(zhǎng)而迅速減小,當(dāng)速度減為零時(shí),跳線的伸長(zhǎng)長(zhǎng)度最大,跳線的拉力也達(dá)到最大值。此時(shí)跳線方向上的力T1由三部分組成,分別是由于A串金具的重力作用而產(chǎn)生的力G1、A金具繞B串金具作圓周運(yùn)動(dòng)所需的向心力F向、由A串金具對(duì)跳線沖擊而產(chǎn)生的最大拉力FV。而后跳線方向上的力就只有G1和F向,可見跳線線夾在串間跳線收緊的瞬間受到的力最大。即:

        其中

        L是兩串間跳線的長(zhǎng)度,E是跳線鋼芯部分的彈性系數(shù),S是跳線鋼芯部分總的截面面積,ΔL是跳線收緊的瞬間其伸長(zhǎng)的最大長(zhǎng)度。

        在跳線收緊的瞬間沿跳線方向上使用動(dòng)能定理得

        又有式(4)代入式(5)可得

        把式(6)代入式(4)得

        把式(2)(3)(7)代入式(1)可得跳線方向上的力T1=150 kN。

        通過分析斷裂跳線線夾可知,造成線夾斷裂的力為垂直線夾的力,此時(shí)線夾所受的力

        理想狀態(tài)下每個(gè)線夾的力為f=F/4=28.7 kN。

        為驗(yàn)證所計(jì)算數(shù)據(jù),進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)模擬試驗(yàn)。將139.39 kg重物通過拉力表固定在離地約9m處,長(zhǎng)度為6.1m模擬導(dǎo)線上,讓重物做自由落體運(yùn)動(dòng),自由墜落距離為6.1m。其產(chǎn)生的最大沖擊力為158 kN(模擬導(dǎo)線同實(shí)際導(dǎo)線彈性系數(shù)存在少許出入,且自由落體高度和計(jì)量表計(jì)存在少許誤差所致)。

        XT4-45400型能否承受的起28.7 kN力的沖擊呢?由于國(guó)家和行業(yè)均沒有對(duì)跳線線夾的破斷拉力做出規(guī)定,筆者詢問了國(guó)內(nèi)幾家大型的線路器材生產(chǎn)廠家,也都表示XT4-45400型僅對(duì)跳線起穩(wěn)定作用,沒有做過線夾破斷試驗(yàn),沒有規(guī)定具體荷載。為得到XT4-45400型線夾的荷載數(shù)值,進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。靜態(tài)拉力試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)XT4-45400線夾的破斷拉力在15 kN左右,動(dòng)態(tài)沖擊力試驗(yàn)得出XT4-45400線夾動(dòng)態(tài)破斷拉力約在4.5 kN左右。

        由此可以得出,XT4-45400線夾不能承受絕緣子斷裂的瞬時(shí)沖擊。小號(hào)側(cè)跳線串的四個(gè)跳線線夾斷裂,是由于大號(hào)側(cè)跳線懸垂絕緣子斷裂,在重錘等跳線金具的下落沖力作用下造成的。

        2.3 結(jié)論

        通過故障現(xiàn)場(chǎng)分析可以看出,線路跳閘的直接原因是因?yàn)槊撀涞奶€同鐵塔本體安全距離不足造成的。

        如果在A串跳線懸垂絕緣子發(fā)生斷裂時(shí),B串跳線線夾沒有發(fā)生斷裂,跳線將繼續(xù)被約束在鐵塔上,跳線與塔身電氣距離最小為1.3m。北京電力試驗(yàn)研究所和原水電部電力科學(xué)研究院高壓研究所曾經(jīng)做過的試驗(yàn)表明(圖6):四分裂導(dǎo)線-塔構(gòu)間隙工頻擊穿電壓,在空氣間隙為1.3m時(shí)U50擊穿電壓約為470 kV,按1.1倍運(yùn)行電壓上限計(jì)算,相電壓約為318 kV,此時(shí)仍能保證線路正常運(yùn)行。

        圖6 四分裂導(dǎo)線-塔構(gòu)間隙工頻懸垂擊穿電壓曲線

        脫落的跳線同塔身的最小距離,是因B串跳線線夾發(fā)生斷裂造成的。若選取高強(qiáng)度的跳線金具和絕緣子,就有可能防止A串跳線懸垂絕緣子發(fā)生斷裂后,跳線同鐵塔本體安全距離不足。

        本次故障的起因是A串跳線合成絕緣子斷裂,若其沒有發(fā)生斷裂,就不會(huì)累及B串跳線線夾發(fā)生斷裂,最終造成跳線同鐵塔本體安全距離不足,線路跳閘的故障發(fā)生。

        綜上所述,我們提出以下防范措施。

        3 防范措施

        3.1 加強(qiáng)合成絕緣子紅外檢測(cè)工作,發(fā)現(xiàn)局部過熱時(shí)及時(shí)進(jìn)行更換

        由于國(guó)內(nèi)在近幾年才開始普遍使用合成絕緣子,對(duì)于合成絕緣子長(zhǎng)期運(yùn)行后的電氣和機(jī)械性能還沒有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,這就要求運(yùn)行單位除了定期的巡視檢查外,還要加強(qiáng)對(duì)其開展紅外檢測(cè)工作,一旦發(fā)現(xiàn)有局部過熱現(xiàn)象,就要立即進(jìn)行更換,防止合成絕緣子斷裂故障發(fā)生。

        3.2 線路設(shè)計(jì)選型中提高跳線絕緣子和金具強(qiáng)度

        目前超高壓輸電線路跳線串線夾普遍采用的是XT型,跳線合成絕緣子一般選擇額定荷載120kN的絕緣子。同時(shí)為防止風(fēng)偏等跳線串裝有6~8片不等的重錘,通過以上分析我們可知對(duì)于雙跳線串來(lái)說,一旦一串發(fā)生斷裂,在其金具串的重力沖擊下極易導(dǎo)致跳線脫落。

        在今后的設(shè)計(jì)中,可以對(duì)雙跳線串的跳線線夾采用直線塔所用的XGF型線夾。這種線夾破壞荷重一般在60~80 kN,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于跳線串?dāng)嗔褜?duì)跳線線夾造成的沖擊力28.7 kN。實(shí)驗(yàn)也證明了這一點(diǎn),試驗(yàn)中當(dāng)采用XGF型線夾時(shí),重錘加到8片仍沒有發(fā)生斷裂,也沒有出現(xiàn)裂紋。

        跳線的合成絕緣子可以用額定荷載為210 kN的合成絕緣子代替,因?yàn)楫?dāng)一串跳線脫落時(shí)其沖擊力148 kN左右,其額定荷載可有效避免另一串絕緣子的斷裂。

        3.3 加強(qiáng)合成絕緣子的全過程管理

        基建驗(yàn)收中,發(fā)現(xiàn)芯棒損傷的合成絕緣子,必須進(jìn)行更換,不得修復(fù)后繼續(xù)掛網(wǎng)運(yùn)行。設(shè)備停電檢修過程中,在合成絕緣子的運(yùn)輸、施工、檢修等環(huán)節(jié)加強(qiáng)對(duì)其保護(hù),嚴(yán)禁攀爬合成絕緣子,尤其不能損傷合成絕緣子芯棒護(hù)套;嚴(yán)禁掛網(wǎng)使用芯棒損傷的合成絕緣子。

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