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        環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)步進(jìn)電動(dòng)機(jī) 控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)

        2011-05-26 10:49:04戴壽超
        電氣技術(shù) 2011年2期
        關(guān)鍵詞:環(huán)縫焊機(jī)鍵盤(pán)

        戴壽超

        (閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建 龍巖 364021)

        1 引言

        環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)是一種能完成各種圓形、環(huán)形焊縫焊接的自動(dòng)焊接設(shè)備。焊機(jī)采用人工方式上下料,在焊接過(guò)程中由步進(jìn)電機(jī)控制工件轉(zhuǎn)動(dòng),焊槍固定不動(dòng),根據(jù)不同工件的外形尺寸及焊接要求設(shè)定步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)速度,并調(diào)節(jié)焊槍的位置實(shí)現(xiàn)工件的環(huán)縫自動(dòng)焊接,同時(shí)可以根據(jù)產(chǎn)品的需要實(shí)現(xiàn)多個(gè)位置的自動(dòng)焊接作業(yè)。因此,步進(jìn)電機(jī)[1]的控制技術(shù)水平直接影響到環(huán)縫自動(dòng)焊接的效果和質(zhì)量。目前很多企業(yè)使用的環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)控制系統(tǒng)采用數(shù)字集成電路驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),大多數(shù)情況下能夠保證環(huán)縫自動(dòng)焊接的功能和焊接質(zhì)量,但也存在明顯的不足。首先,在低速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),速度相對(duì)不穩(wěn)定,影響焊接精度和質(zhì)量;其次,步進(jìn)電機(jī)的正反轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)完成,需要在電源端外加專門(mén)的正反轉(zhuǎn)控制電路,操作使用不方便;最后,步進(jìn)電機(jī)的控制電路復(fù)雜,工作電源的前端需要變壓器先降壓然后經(jīng)過(guò)橋式整流,控制裝置體積大,功能少,性能相對(duì)較差,維修不便。因此,有必要對(duì)步進(jìn)電機(jī)的控制系統(tǒng)進(jìn)行改造設(shè)計(jì),以提高環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)的工作穩(wěn)定性和精度。

        改進(jìn)前步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)是由集成芯片5G605和5G674產(chǎn)生和分配的,控制的靈活性和準(zhǔn)確性較差,同時(shí)工作參數(shù)的設(shè)定不方便,無(wú)法顯示實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)。因此,改進(jìn)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于升級(jí)步進(jìn)電機(jī)的控制芯片,增加輸入和顯示裝置,通過(guò)合理編程,整合正反轉(zhuǎn)控制功能,采用軟硬件結(jié)合方式達(dá)到精確控制的目的。

        改進(jìn)設(shè)計(jì)先從步進(jìn)電機(jī)的工作原理出發(fā),分別進(jìn)行硬件設(shè)計(jì)與軟件設(shè)計(jì),最后總結(jié)新系統(tǒng)的控制效果。

        2 步進(jìn)電機(jī)的工作原理

        擬改造的環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)應(yīng)用的步進(jìn)電機(jī)型號(hào)為110BF004,驅(qū)動(dòng)電壓為30V,電流為4A,步距角為0.75°/1.5°,圖1是步進(jìn)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖。

        圖1 步進(jìn)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

        步進(jìn)電機(jī)定子上均勻分布3個(gè)勵(lì)磁繞組,6個(gè)磁極,轉(zhuǎn)子也均勻分布著80個(gè)轉(zhuǎn)子小齒,其齒距與定子磁極小齒齒距相同,當(dāng)一相磁極的小齒與轉(zhuǎn)子小齒對(duì)齊時(shí),其他相磁極小齒與轉(zhuǎn)子小齒卻有一定的錯(cuò)位。在控制電路的脈沖信號(hào)驅(qū)動(dòng)下, A、B、C三相繞組按一定的時(shí)間順序輪流接通直流電壓,根據(jù)磁通總是沿磁阻最小的路徑閉合的原理,三相定子繞組每變換一次通電方式,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)角度,也就是步距角。步距角

        式中,ZR為轉(zhuǎn)子小齒數(shù),Km為運(yùn)行拍數(shù)。

        在連續(xù)不斷的脈沖信號(hào)作用下,實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。其轉(zhuǎn)速與驅(qū)動(dòng)脈動(dòng)信號(hào)頻率成正比,旋轉(zhuǎn)方向則由三相定子繞組通電循環(huán)順序所決定。步進(jìn)電機(jī)有三種工作方式,分別為單三拍、雙三拍和六拍。為保證步進(jìn)電機(jī)低速運(yùn)行的穩(wěn)定性,通常采用六拍的工作方式,這時(shí)每圈的步進(jìn)數(shù)為3600/0.750=480。當(dāng)勵(lì)磁繞組通過(guò)開(kāi)關(guān)控制,按A→AB→B→BC→C→CA的相序通電時(shí),電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn);反之,當(dāng)勵(lì)磁繞組按A→AC→ C→CB→B→BA的相序通電時(shí),電機(jī)反轉(zhuǎn)。六拍工作方式的勵(lì)磁繞組脈沖信號(hào)波形如圖2所示。

        圖2 六拍工作方式的勵(lì)磁繞組脈沖信號(hào)波形圖

        3 硬件設(shè)計(jì)

        按改進(jìn)設(shè)計(jì)的思路控制芯片采用單片機(jī),結(jié)合其他改造的要求,步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)硬件[2]主要由單片機(jī)、鍵盤(pán)、顯示屏、控制按鈕、開(kāi)關(guān)電源、步進(jìn)電機(jī)及其他一些外圍電路組成。硬件框圖如圖3所示,單片機(jī)是硬件控制系統(tǒng)的核心,根據(jù)設(shè)置的參數(shù),單片機(jī)將從I/O口輸出脈沖信號(hào)經(jīng)過(guò)光電隔離和驅(qū)動(dòng)放大后控制步進(jìn)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向和速度。鍵盤(pán)輸入的控制參數(shù),通過(guò)顯示驅(qū)動(dòng)芯片傳送到單片機(jī),輸入、輸出單片機(jī)的數(shù)據(jù)都可在顯示屏上實(shí)時(shí)顯示。硬件設(shè)計(jì)中的單片機(jī)選用AT89C51[3],顯示驅(qū)動(dòng)芯片選用8279,開(kāi)關(guān)電源采用上海衡孚HF300W-D-A。

        圖3 步進(jìn)電機(jī)控制硬件控制框圖

        3.1 控制電路設(shè)計(jì)

        改進(jìn)的環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)是由單片機(jī)輸出信號(hào)控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)工件旋轉(zhuǎn),具有手動(dòng)和自動(dòng)焊接功能??刂齐娐啡鐖D4所示,單片機(jī)AT89C51的P1.0-P1.4設(shè)置了正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、加速、減速、停止功能按鈕,完成手動(dòng)操作功能,并把這些信號(hào)通過(guò)與門(mén)電路接入單片機(jī)的外部中斷,當(dāng)有按鈕按下時(shí),單片機(jī)通過(guò)掃描檢測(cè),確定步進(jìn)電機(jī)工作方式。當(dāng)工件需要連續(xù)焊接時(shí),選擇自動(dòng)焊接方式,通過(guò)鍵盤(pán)設(shè)置參數(shù),人工將工件安裝好,按下啟動(dòng)鍵,系統(tǒng)自動(dòng)完成焊接。步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)是由單片機(jī)的P1口中的P1.5-P1.7輸出,經(jīng)過(guò)74LS14反相后控制TLP621光電耦合器進(jìn)行信號(hào)的光電隔離,低頻高反壓功率管BU406將脈沖信號(hào)進(jìn)行功率放大,驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)各個(gè)相,使電機(jī)按不同的脈沖信號(hào)分別作正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、加速、減速和停止等動(dòng)作。與勵(lì)磁繞組串聯(lián)的5.5Ω電阻起限流保護(hù)和改善回路時(shí)間常數(shù)的作用;電路中二極管起續(xù)流作用,續(xù)流電路中100Ω電阻可減小回路的放電時(shí)間常數(shù),讓電機(jī)繞組產(chǎn)生的反電動(dòng)勢(shì)通過(guò)續(xù)流二極管而衰減掉,從而保護(hù)放大電路的正常工作。

        圖4 三相步進(jìn)電機(jī)控制脈沖輸出硬件原理圖

        圖5 鍵盤(pán)與顯示電路

        3.2 鍵盤(pán)與顯示電路

        單片機(jī)與鍵盤(pán)、顯示接口電路如圖5所示,它主要由鍵盤(pán)、LED數(shù)碼管和驅(qū)動(dòng)芯片8279[4]等組成,能完成步進(jìn)電機(jī)控制參數(shù)的輸入和顯示功能。每按下一個(gè)鍵,8279芯片能自動(dòng)識(shí)別鍵號(hào),產(chǎn)生相應(yīng)的鍵編碼送到先進(jìn)先出寄存器FIFO中,同時(shí)發(fā)送中斷請(qǐng)求信號(hào)IRQ到單片機(jī)。當(dāng)單片機(jī)響應(yīng)中斷信號(hào),執(zhí)行中斷服務(wù)程序,并從FIFO中讀取編碼數(shù)據(jù)之后,IRQ信號(hào)自動(dòng)撤消。步進(jìn)電機(jī)參數(shù)的輸入與顯示通過(guò)8279芯片與單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,鍵盤(pán)輸入和單片機(jī)輸出需要顯示的數(shù)據(jù)經(jīng)同相高壓驅(qū)動(dòng)器7407驅(qū)動(dòng)完成數(shù)碼管段的選擇,同時(shí)譯碼器74LS138掃描SL0-SL2輸出信號(hào)后經(jīng)74LS244驅(qū)動(dòng)完成對(duì)數(shù)碼管位的選擇,并且自動(dòng)刷新顯示數(shù)據(jù)。

        3.3 軟件設(shè)計(jì)

        在環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)的步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)主要完成步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)向控制、調(diào)速和鍵盤(pán)處理等任務(wù)[5],程序設(shè)計(jì)流程如圖6所示。系統(tǒng)啟動(dòng)后,先進(jìn)行控制方式的選擇,如果選擇自動(dòng)控制方式,則在鍵盤(pán)設(shè)置參數(shù),通過(guò)中斷方式傳送到單片機(jī)進(jìn)行處理,同時(shí)調(diào)用顯示子程序?qū)?shù)據(jù)顯示出來(lái)。如果選擇手動(dòng)控制方式,先對(duì)按鈕進(jìn)行掃描,判斷是否有按鈕按下,轉(zhuǎn)向是正轉(zhuǎn)還是反轉(zhuǎn),分別調(diào)用不同轉(zhuǎn)向的子程序。由于信號(hào)脈沖頻率與轉(zhuǎn)速成正比,因此調(diào)速采用定時(shí)器中斷方法,在中斷服務(wù)子程序中不斷改變定時(shí)器的初值,調(diào)整信號(hào)脈沖輸出頻率,從而實(shí)現(xiàn)速度控制。鍵盤(pán)處理流程如圖7所示,當(dāng)有鍵按下時(shí),確定按鍵值,根據(jù)所得鍵值進(jìn)行中斷處理并顯示。

        圖6 程序設(shè)計(jì)流程圖

        圖7 鍵盤(pán)處理流程圖

        4 控制效果

        通過(guò)采用單片機(jī)對(duì)環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)的控制系統(tǒng)進(jìn)行的改進(jìn)設(shè)計(jì),用戶可以方便地從鍵盤(pán)輸入控制步進(jìn)電機(jī)的參數(shù),在顯示屏上實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù),同時(shí)可以根據(jù)焊接加工需要選擇手動(dòng)和自動(dòng)焊接模式,電路中還整合正反轉(zhuǎn)切換功能,因此設(shè)備的功能得到增強(qiáng),操作非常方便;由單片機(jī)為主的硬件設(shè)施升級(jí)結(jié)合軟件程序的合理編程,提高了環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)的控制精度、焊接質(zhì)量和工作穩(wěn)定性。

        5 結(jié)論

        通過(guò)一段時(shí)間的實(shí)際使用,改進(jìn)后環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)的控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),有類似機(jī)型的用戶可參考借鑒。

        [1] 坂本正文.步進(jìn)電機(jī)應(yīng)用技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2010.5.

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        [4] 熊慶國(guó).多片8279與單片機(jī)及鍵盤(pán)/顯示器接口電路設(shè)計(jì)[J].武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào),2002,25(3):293-294.

        [5] 孟武勝等.基于AT89C52單片機(jī)的步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].微電機(jī),2007,40(3):64-66.

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