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        600 MW超超臨界機組發(fā)電機內(nèi)冷水銅超標(biāo)原因及對策

        2011-05-24 10:33:56胡宗亮賀國志
        山東電力技術(shù) 2011年6期
        關(guān)鍵詞:混床化驗溶解氧

        胡宗亮,賀國志

        (山東中實易通集團(tuán)有限公司,山東 濟南 250002)

        1 概況

        華潤電力菏澤發(fā)電有限公司一期2×600 MW超超臨界1號機組于2011年3月17日順利通過168 h試運行,移交試生產(chǎn)。鍋爐為北京巴威鍋爐廠生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、燃煤鍋爐。額定蒸發(fā)量2 002 t/h,過熱蒸汽出口壓力為25.28 MPa,汽輪機為東方汽輪機廠生產(chǎn)的超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機,型號:N660-5/600/600,發(fā)電機為東方電機廠生產(chǎn)的QFSN-660-2型發(fā)電機,額定功率600 MW,冷卻方式為水-氫-氫冷。發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)主要包括內(nèi)冷水箱、內(nèi)冷水泵、小混床、冷卻器、過濾器等,系統(tǒng)如圖1所示。

        2 問題描述

        1號機組于2011年2月28日點火,開始整套啟動,3月 1日開始 CO2置換空氣,3月 2日開始?xì)錃庵脫QCO2,3月3日下午,氫氣置換合格,汽輪機定速3 000 rpm,電氣總啟動試驗開始,于3月4日凌晨首次并網(wǎng)成功,接著進(jìn)行帶負(fù)荷試運。在試運過程中,汽水取樣間手工取樣處已有發(fā)電機內(nèi)冷水水樣,但是由于新機組啟動階段需化驗的項目多而且頻繁,化驗人員少,工作比較忙碌,電廠化學(xué)生產(chǎn)部門未能對發(fā)電機內(nèi)冷水樣進(jìn)行及時的連續(xù)監(jiān)測。直到3月8日,取樣化驗內(nèi)冷水質(zhì),如表1所示。

        圖1 發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)圖

        目前,有5個標(biāo)準(zhǔn)涉及到發(fā)電機內(nèi)冷水的控制指標(biāo), 分別是:DL/T561-95、DL/T801-2002、DL/T889-2004、DL/T1039-2007、GB/T12145-2008。這些標(biāo)準(zhǔn)都大同小異。其中,DL/T801-2002是電氣專業(yè)和化學(xué)專業(yè)共同制定的電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),平時在電廠調(diào)試和電廠實際運行中采標(biāo)率也最高,并且為使該標(biāo)準(zhǔn)更切合實際,由中國電廠化學(xué)委員會組織有關(guān)專家于2009年對該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修編,修編后的發(fā)電機內(nèi)冷水標(biāo)準(zhǔn)如表 2[1]。

        參照該標(biāo)準(zhǔn),可見華潤菏澤電廠1號機組內(nèi)冷水的電導(dǎo)率、pH、ρ(Cu2+)等指標(biāo)均超出 DL/T801-2002標(biāo)準(zhǔn)要求,尤其是銅超標(biāo)嚴(yán)重,達(dá)50倍標(biāo)準(zhǔn)值。

        3 原因分析及處理措施

        從化驗結(jié)果看,銅腐蝕量較大,可見銅腐蝕速率較高,影響銅腐蝕速率因素主要有pH值、溶解氧、CO2電導(dǎo)率。

        3.1 pH值、溶解氧對銅腐蝕速率的影響

        pH值、溶解氧對銅腐蝕速率的影響如圖2所示。

        圖2 銅腐蝕速率與pH、溶解氧的關(guān)系

        由圖2可以看出,對于閉式循環(huán)的定子冷卻水而言,當(dāng)內(nèi)冷水pH>8.0時,水中的溶解氧對銅的腐蝕速率影響不明顯,可以忽略不計;當(dāng)內(nèi)冷水pH≤8.0時,水中的溶解氧對銅的腐蝕速率影響變的非常大[2]。單就pH值一個指標(biāo)而言,pH值越低,銅的腐蝕速率就越大,pH值越高,銅的腐蝕速率就越低。當(dāng)然,現(xiàn)實中,內(nèi)冷水pH值變化有一定的范圍,一般在6~9之間。結(jié)合華潤菏澤1號機組實際情況,1號機組內(nèi)冷水箱補水系統(tǒng)有兩路,一路是除鹽水箱來水,另一路是凝結(jié)水泵出口來水。在啟動調(diào)試階段,內(nèi)冷水系統(tǒng)補水全部來自除鹽水,除鹽水pH值一般為6.8左右,呈弱酸性,但進(jìn)入內(nèi)冷水系統(tǒng)前經(jīng)小混床旁路處理至pH≥7后進(jìn)入內(nèi)冷水閉式循環(huán)系統(tǒng)中??梢?,內(nèi)冷水的低pH值不是由補水引起的。后來又取樣化驗內(nèi)冷水溶解氧含量為0,所以可以排除溶解氧對銅腐蝕速率的影響。

        3.2 CO2對銅腐蝕速率的影響

        內(nèi)冷水化驗結(jié)果pH值為6.56,呈弱酸性,經(jīng)檢測內(nèi)冷水樣中有少量碳酸根存在,可見低pH值是由CO2溶解引起的。分析原因是前期CO2置換時,由于發(fā)電機氣體置換的排氣管與內(nèi)冷水箱排氣管連接在一根排氣母管上,且中間沒有隔離門,所以在氫氣置換CO2時,發(fā)生過CO2通過排氣管大量漏入內(nèi)冷水箱導(dǎo)致內(nèi)冷水電導(dǎo)率持續(xù)升高的現(xiàn)象,后來采取在內(nèi)冷水箱排氣管上臨時加堵板的方法,保證了氣體置換正常進(jìn)行直到置換合格,氫氣純度98%。后來拆除堵板,恢復(fù)系統(tǒng)后,運行中由于發(fā)電機氫氣壓力低,又補過幾次氫氣,導(dǎo)致原來系統(tǒng)內(nèi)少量殘余CO2通過排氣管漏入了內(nèi)冷水箱,溶解產(chǎn)生H+和碳酸根,發(fā)生銅腐蝕的化學(xué)反應(yīng)如下:

        經(jīng)過長時間運行,小混床樹脂失效,由于沒有在線監(jiān)測設(shè)備,運行部門也沒有對內(nèi)冷水質(zhì)進(jìn)行連續(xù)取樣化驗監(jiān)測,所以未能及時發(fā)現(xiàn)。小混床失效后,也沒有及時進(jìn)行排換水工作,銅腐蝕產(chǎn)物在閉式循環(huán)系統(tǒng)中不斷累積,最終導(dǎo)致了上述定子冷卻水系統(tǒng)內(nèi)銅離子含量嚴(yán)重超標(biāo)現(xiàn)象的發(fā)生。由此可見,主要是CO2的影響,使定子冷卻系統(tǒng)內(nèi)的銅線棒受到了嚴(yán)重腐蝕。

        4 處理結(jié)果

        為了消除由內(nèi)冷水水質(zhì)超標(biāo)引發(fā)的影響機組穩(wěn)定試運行的安全隱患,問題發(fā)生后,立即采取了以下措施,盡快使內(nèi)冷水水質(zhì)合格:一是徹底進(jìn)行排換水工作,用新補入的除鹽水置換原系統(tǒng)內(nèi)的不合格水;二是立即更換小混床樹脂,并立即投入運行,將原失效樹脂送回化驗室再生;三是立即對內(nèi)冷水箱采取充氮氣保護(hù)措施。跟蹤化驗內(nèi)冷水水質(zhì)如表3所示。

        表3 發(fā)電機內(nèi)冷水化驗單(3月8日晚-3月9日)

        由表3可見,到3月9日上午10:00取樣化驗內(nèi)冷水質(zhì):pH=7.26,電導(dǎo)率為 1.4 μS/cm。ρ(Cu2+)為36 μg/L。雖然沒有達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)DL/T801-2002的要求,但已達(dá)到DL/T889-2004《電力基本建設(shè)熱力設(shè)備化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則》的要求,見表4。注:1)全密閉式內(nèi)冷卻水系統(tǒng);2) 銅含量目標(biāo)值為≤40 μg/L;3)pH 值(25℃)目標(biāo)值為 7.0~8.5。

        表4 DL/T889-2004發(fā)電機內(nèi)冷水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

        5 結(jié)語

        機組運行過程中,應(yīng)在線連續(xù)監(jiān)測內(nèi)冷水的電導(dǎo)率和pH值,定期測量含銅量;在線連續(xù)監(jiān)測小混床旁路處理裝置出水電導(dǎo)率及pH值,使pH值達(dá)到8.0以上,掌握其運行狀況,及時更換失效樹脂;加強發(fā)電機各個參數(shù)尤其是冷卻水流量、溫度的運行分析,及早發(fā)現(xiàn)問題,及時處理;加強發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)定期排污工作[3]。

        對于象華潤菏澤發(fā)電有限公司超超臨界機組的這樣一類高參數(shù)、大容量的發(fā)電機,銅線棒有腐蝕敏感性高和腐蝕產(chǎn)物容易沉積兩個主要特點,而且電導(dǎo)率和pH值的關(guān)系對銅線棒腐蝕速率影響顯著,圖3所示。

        圖3 電導(dǎo)率、pH對發(fā)電機內(nèi)冷水含銅量的影響

        可見,發(fā)電機內(nèi)冷水的電導(dǎo)率并非控制越低越好。有很多廠家要求控制很低,但是這樣造成的腐蝕速度反而很大。電導(dǎo)率小于2.0 μS/cm是對發(fā)電機絕緣等級的要求,由于牽涉到發(fā)電機的安全,因此是必須嚴(yán)格執(zhí)行的。為了更好的控制內(nèi)冷水的水質(zhì)滿足DL/T801-2002的新要求,保證機組安全穩(wěn)定運行,建議引進(jìn)發(fā)電機內(nèi)冷卻水智能凈化裝置FNC-Ⅰ,該裝置為新發(fā)明專利,具有不加藥、不使用小混床、不排污、pH值任意可調(diào)、電導(dǎo)率保證不大于2.0μS/cm等優(yōu)點。另外該系統(tǒng)可控制內(nèi)冷水pH值穩(wěn)定在8.5左右,使銅的腐蝕速率僅為常規(guī)處理的1%左右。實踐證明,使用該裝置的內(nèi)冷水Cu的質(zhì)量濃度月平均還不到2 μg/L,小于新標(biāo)準(zhǔn)的期望值 10 μg/L,pH值可穩(wěn)定在 8.4~8.6之間,符合新標(biāo)準(zhǔn)8.0~9.0的要求,電導(dǎo)率可控制在0.8~1.5 μs/cm范圍內(nèi),完全符合小于2.0 μs/cm的要求。

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