劉 克
(福建交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福州 350007 )
基于機(jī)器人和PLC技術(shù)的自由曲面拋光控制分析
劉 克
(福建交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福州 350007 )
衛(wèi)浴部件是一個自由曲面的工件,其加工的最后一道工序是表面拋光加工,它是一種少無切削量的加工,所以其刀具與工件接觸表面之間的法向力很小。此刀具是布輪,工件是衛(wèi)浴部件。影響這種加工的主要因素包括:磨拋接觸力、磨拋布輪的線速度等等。
傳統(tǒng)的拋光加工方法是靠人工手持工件與拋光布輪的接觸,通過人工調(diào)節(jié)接觸力大小,這樣不但安全性難以保證,且費(fèi)時費(fèi)力、效率低、質(zhì)量差,并且還存在環(huán)保等諸多問題。為此課題組研究開發(fā)了“工業(yè)機(jī)器人自動磨拋系統(tǒng)”,有效地解決了它所存在的問題。
為了實現(xiàn)自動的磨拋接觸力的控制,就是要對“工件”和“布輪”進(jìn)行控制,可以有兩種辦法:一種是在夾持工件的機(jī)構(gòu)那一端實現(xiàn),另一種是在布輪一端實現(xiàn)。
由于加工工件的外輪廓是不規(guī)則的,采用簡單的機(jī)械設(shè)備完成工件的位移是困難的,為此,設(shè)計了如圖1所示的加工機(jī)構(gòu):
1)第一部分:加工工件靠六個自由度的機(jī)器人控制,保證了所有工件高精度的重復(fù)定位的功能;
2)第二部分:布輪靠PLC控制,由變頻器控制布輪電機(jī)帶動的旋轉(zhuǎn),其速度可以調(diào)節(jié),同時通過伺服電機(jī)控制的絲杠運(yùn)動來移動布輪,以改變工件在布輪的拋光位置。
圖1 加工過程示意圖
依據(jù)拋光工藝的特殊特性,結(jié)合上述的思路,設(shè)計了如圖2所示的拋光加工控制系統(tǒng)。
整個控制系統(tǒng)由人機(jī)界面(HMI)、可編程序控制器(PLC)、一號拋光機(jī)(包括伺服驅(qū)動器、變頻器)和二號拋光機(jī)(包括伺服驅(qū)動器、變頻器)、現(xiàn)場I/O、送料臺和機(jī)器人等組成。
控制系統(tǒng)的基本工作原理是: PLC、變頻器、伺服驅(qū)動器和機(jī)器人依靠現(xiàn)場總線Device Net完成數(shù)據(jù)交換。機(jī)器人在Rapid軟件平臺下,對布拋工件的運(yùn)動軌跡進(jìn)行控制,同時分別對一、二號拋光機(jī)實時的發(fā)出加工指令;PLC根據(jù)機(jī)器人的指令,結(jié)合現(xiàn)場I/O的狀態(tài)完成:
1)通過變頻器改變布輪的轉(zhuǎn)速,以保證布輪的旋轉(zhuǎn)速度;
圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
2)通過伺服驅(qū)動器改變拋光切點A與拋光布輪中心的距離,以保證拋光過程的拋光力(如圖1)。
為了說明問題,先對系統(tǒng)的主要控制變量做如下定義:
1)FN:在磨拋交點A上,沿著拋光輪法線方向的壓力;
2)FT:在磨拋交點上,沿著拋光切線方向的拋光力;
3)n:布拋輪的角速度;
4)v:磨拋交點A上的線速度;
5)T:磨拋轉(zhuǎn)矩。拋光力FT與磨拋切點到布輪圓心的距離r的乘積。
如圖1所示,改變磨拋點的位置,即改變布輪中心與機(jī)器人的相對位置,這種在法向上的微小位置變化,將使正壓力FN發(fā)生大幅度的變化;因此經(jīng)過實驗可以了解到:為了獲得質(zhì)量均勻的拋光自由表面,在控制切向運(yùn)動速度v恒定的同時,必須對拋光法向力FN進(jìn)行控制,以盡量保證拋光力FT的恒定。
拋光布輪中心與機(jī)器人的相對位置一個很小的變化,F(xiàn)N都會發(fā)生大幅度的變化,同樣FT也發(fā)生大幅度的變化,這是由于拋光力FT正比于正壓力 FN,即:
力矩是等于力與作用半徑的乘積,即:
注:在(最大布輪半徑-)處讀取一個值作為最大拋光力的點,其半徑是rmax;實際應(yīng)用中, 值是在一定范圍值里可選的??梢缘玫阶畲髵伖饬κ牵?/p>
在任意半徑位置的拋光力是:
用式(3)除于式(2)得到:
同時從式(1)得到:
所以式(4)為:
FT總是占最大拋光力FTmax一定的百分?jǐn)?shù),加工要求FT恒定,必然這個百分?jǐn)?shù)也必須恒定,將上式轉(zhuǎn)化為:
注:實際使用是通過HMI輸入壓力的百分?jǐn)?shù)。
磨拋布輪電機(jī)是異步電動機(jī),其轉(zhuǎn)矩T是磁通 與轉(zhuǎn)子流過電流I2之間相互作用而產(chǎn)生的,即: T=CTI2。
由此式(4)可以改寫為:
由于磨拋布輪電機(jī)是由變頻器在額定頻率下進(jìn)行調(diào)速,而這種調(diào)速方式是通過保持電壓與頻率的比值為恒定實現(xiàn)調(diào)速的。即:電動機(jī)的磁通保持一定。因此,上式(4)的 =max,式子轉(zhuǎn)化為:
圖3 布輪半徑檢測示意圖
由于磨拋加工,布輪的磨損,使布輪半徑r會減小,按照線速度與角速度的關(guān)系:v= ×r,所以在角轉(zhuǎn)速 不變的情況下,拋光點上的線速度v也將減小,從而影響拋光效果,為此必須通過調(diào)節(jié)磨拋電機(jī)的轉(zhuǎn)速來保證其線速度的恒定。
通過HMI輸入線速度v,當(dāng)布輪半徑r改變時,對應(yīng)的修改布輪電機(jī)的轉(zhuǎn)速n,就可以穩(wěn)定線速度v值。
注: 布 輪 由n=1450rpm,P=5kw,f=50Hz 的異步電動機(jī)帶動,其傳動比為:1∶1;并由變頻器在基頻之下實現(xiàn)調(diào)速。
正如式(6)所表達(dá)的,為了保持壓力百分?jǐn)?shù)為恒定值,PLC檢測到布輪電機(jī)工作電流I2發(fā)生變化時,必須控制伺服電機(jī)來調(diào)節(jié)布輪位置,來改變磨拋作用半徑r,以保持壓力百分?jǐn)?shù)為恒定值。
式中:R是最大布輪直徑是已知的;
L1和L0是絲杠的不同位移距離,也是已知的。
注: 布輪有效工作直徑:500mm~1000mm;
當(dāng)布輪直徑為510mm,系統(tǒng)發(fā)警告提示,要求更換布輪;
當(dāng)布輪直徑小等于500mm,系統(tǒng)禁止拋光工作。3.4 布輪位移速度vs
伺服電機(jī)最大轉(zhuǎn)速n=3000rpm,減速比i=5,絲桿導(dǎo)程L=5mm;
絲桿最大直線位移速度:
注:1)在有負(fù)荷(有壓力)下,以“壓力控制速度”參量作為速度控制值,其值小于“位置調(diào)整速度”;
2)在無負(fù)荷下,以“位置調(diào)整速度”參量作為速度控制值,其小于50mm/s。
本文的技術(shù)方案在生產(chǎn)實踐中得到了應(yīng)用,基本滿足了生產(chǎn)的需求。具有如下明顯的優(yōu)點:
1)改善工人惡劣的勞動條件,消除枯燥無味的重復(fù)工作,節(jié)約勞動力,極大的提高生產(chǎn)效率;
2)提高了對復(fù)雜形狀表面零件的處理能力與產(chǎn)品質(zhì)量;
3)具備24小時全天候連續(xù)加工的能力,解決了勞動力缺乏的問題,提高了生產(chǎn)設(shè)備的利用率;
4)更強(qiáng)與可控的生產(chǎn)能力,加快產(chǎn)品更新?lián)Q代。
由于機(jī)器人所具有的多自由度的特點和被加工工件的自由曲面特性,尤其是在加工過程中考慮到力因素影響,使得這些問題研究起來更加的復(fù)雜,有待繼續(xù)地把這個課題研究下去。
[1]袁楚明, 張雷, 陳幼平, 等. 機(jī)器人輔助模具自動拋光研究及發(fā)展趨勢[J]. 中國機(jī)械工程, 2000, 11(12): 1428-1430.
[3]史國生. 交直流調(diào)速系統(tǒng)[M]. 北京: 化工工業(yè)出版社,2006.
[4]許曉峰. 電機(jī)及拖動[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
[5]于殿勇, 劉興義. 基于PLC與觸摸屏控制的搬運(yùn)機(jī)械手的應(yīng)用[J]. 制造業(yè)自動化, 2009(8): 121-123, 127.
Technology based on robotics and PLC control of free-form surface polishing
LIU Ke
本文介紹一種基于機(jī)器人和PLC技術(shù),用于自由曲面工件的表面拋光的加工方法,文章著重探討在力因子作用下的加工方法、控制參量的推算。實踐證明,采用這種設(shè)計思想制造的加工設(shè)備,達(dá)到了自動化生產(chǎn)的需求。
機(jī)器人;PLC;表面拋光;控制分析
劉克(1961-),男,高級工程師, 主要從事機(jī)電一體化產(chǎn)品的研究和教學(xué)工作。
TP273
B
1009-0134(2011)4(下)-0050-04
10.3969/j.issn.1009-0134.2011.4(下).15
2011-02-28