李樹生,李林科,王令金,董占春,李 丹
(濟(jì)南柴油機股份有限公司,山東濟(jì)南250306)
CAE已經(jīng)大量應(yīng)用于現(xiàn)代柴油機設(shè)計,采用這種先進(jìn)的設(shè)計分析技術(shù),可以加快新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度,減少試驗件的投制和各種對比方案試驗的工作量,進(jìn)而減少樣機開發(fā)的成本。
對新研制的船用柴油機的概念設(shè)計,利用CAE技術(shù)和設(shè)計分析經(jīng)驗進(jìn)行了整機性能計算,預(yù)測了發(fā)動機整機性能,確定了配氣定時、增壓匹配方案。
計算模型中包括增壓器、中冷器、進(jìn)氣腔、進(jìn)排氣管和氣缸(圖1所示)。該模型中管25,26和單向閥R1形成進(jìn)氣旁通閥,可以模擬在低負(fù)荷時打開進(jìn)氣旁通閥時發(fā)動機的性能。模型中考慮管道內(nèi)的一維氣體動力特性,通過對發(fā)動機工作循環(huán)和氣體交換過程分析,可以對新設(shè)計柴油機的經(jīng)濟(jì)性和動力性指標(biāo)進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測。
圖1 整機計算模型
進(jìn)氣系統(tǒng)和排氣系統(tǒng)的幾何尺寸的確定是本著發(fā)動機壓力損失最小和較短瞬態(tài)響應(yīng)原則確定的,為減少整個進(jìn)氣系統(tǒng)的壓力損失,建議進(jìn)氣管中所有的彎管應(yīng)該光滑,避免銳邊和彎曲半徑過小。連接到壓氣機的管路和增壓器的法蘭大小有關(guān),應(yīng)保證空氣流量速度低于限值。通過對比計算確定:壓氣機進(jìn)口管子直徑φ229 mm;壓氣機和中冷器之間的管最小直徑φ175mm;中冷器和進(jìn)氣腔之間的管最小直徑φ250mm;進(jìn)氣腔容積大約400L;進(jìn)氣門座內(nèi)徑φ79mm。
通常排氣系統(tǒng)的容積稍微小于進(jìn)氣系統(tǒng)的容積。為了達(dá)到可接受的瞬態(tài)反應(yīng)效果,排氣系統(tǒng)應(yīng)該保持較小容積,而且應(yīng)采用一個脈沖轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)。另一方面必須有足夠的容積來減少氣缸之間的相互作用,減少壓力損失。通過計算推薦的排氣支管直徑為180mm是一個很好的折中方案??紤]到整個系列化機型的通用性,排氣系統(tǒng)采用MPC。連接到渦輪機的管路和增壓器的法蘭大小有關(guān),應(yīng)保證空氣流量速度低于限值。
通過對比計算確定:排氣總管的內(nèi)徑φ180mm;渦輪進(jìn)口直徑φ153mm;排氣閥座內(nèi)徑φ79mm。
氣門正時影響發(fā)動機容積效率、高壓循環(huán)的指示效率以及發(fā)動機的泵氣損失。因此,這是提高發(fā)動機性能的最重要因素之一。
排氣門開啟時刻(EVO)對燃油消耗率產(chǎn)生主要影響。延遲排氣門開啟時刻可以加大膨脹沖程,因此提高高壓循環(huán)效率。但是,如果選擇的排氣門開啟時刻太延遲,縮短已燃燒氣缸內(nèi)氣體的交換時間,這將增加發(fā)動機的泵氣功。關(guān)于排氣門開啟時刻優(yōu)化的問題,應(yīng)在高壓循環(huán)和氣體交換之間取一個平衡。
排氣門開啟時刻的優(yōu)化對比方案在圖3中給出,各種排氣門開啟時刻方案對發(fā)動機性能參數(shù)的影響見圖2。結(jié)果顯示排氣門開啟時刻選擇135°是折衷方案,可以保證氣門與活塞間間隙,也可以使整個轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)各工況燃油經(jīng)濟(jì)性、排氣溫度滿足要求,另外對容積效率的影響也很小。
進(jìn)氣門關(guān)閉時刻(IVC)對容積效率影響很大,延遲IVC可以使發(fā)動機有足夠的時間吸入新鮮空氣,從而提高容積效率。但如果IVC正時太延遲的話,通過發(fā)動機的空氣流量反而減少,因為已經(jīng)吸入的空氣又隨著活塞的向上運動回到進(jìn)氣道。進(jìn)氣門早關(guān)可以降低燃燒開始時的交換氣體溫度,從而降低爆發(fā)溫度減少氮氧化物的排量。為了滿足NOx排放標(biāo)準(zhǔn),采用了進(jìn)氣門早關(guān)的Miller循環(huán),同時為了保證在發(fā)動機的整個運行范圍內(nèi)有足夠的過量空氣系數(shù),選用更高壓比的增壓器來補償減少的容積效率。
圖2 排氣門開啟時刻對發(fā)動機性能的影響
圖3 排氣門開啟時刻的的優(yōu)化對比方案
圖4 進(jìn)氣門關(guān)閉時刻的的優(yōu)化對比方案
圖5 進(jìn)氣門關(guān)閉時刻對發(fā)動機性能的影響
圖4列出了進(jìn)氣門關(guān)閉時刻的各種對比方案,在各負(fù)荷下IVC對發(fā)動機性能的影響在圖5中給出。選擇在上止點后538°進(jìn)氣門關(guān)閉的Miller循環(huán),較常規(guī)的進(jìn)氣門早關(guān),將適當(dāng)降低容積效率,燃油消耗率保持基本不變,稍微會升高渦輪前排氣溫度,但會明顯降低NOx排放。此氣門正時方案意味著更高增壓器壓比,以保證所需要的過量空氣系數(shù),這需要一個更小的渦輪。
氣門重疊(VO)影響通過發(fā)動機的空氣流量和泵損失。增加氣門重疊可以減少換氣過程上止點的壓縮殘余氣體量,減少發(fā)動機的泵氣功損失。增加氣門重疊將增加排氣掃氣系數(shù),降低排氣溫度和燃燒室零部件的熱負(fù)荷。如果選擇的氣門重疊過大,反而對空氣流量產(chǎn)生副作用,因為當(dāng)排氣門和進(jìn)氣門都打開時,前一個氣缸的排氣脈沖波會對排氣產(chǎn)生干擾。另外氣門重疊選擇受氣門和活塞間允許的最小間隙的限制。因此,需要尋找氣體交換和燃燒質(zhì)量兼容的設(shè)計方案。對于氣門重疊的優(yōu)化方案在圖7中給出,氣門重疊方案對發(fā)動機性能的影響見圖6。結(jié)果顯示,氣門重疊期為72°對于氣體交換、排氣溫度和氣閥—活塞的間隙限制是最好的折中方案。
圖6 氣門重疊的優(yōu)化方案
高增壓發(fā)動機按船用螺旋漿推進(jìn)特性曲線運行時,經(jīng)常會遭受在部分負(fù)荷(25%~50%負(fù)荷)空氣流量不足的情況,這將導(dǎo)致排氣溫度高、冒黑煙以及壓氣機喘震。為了解決低負(fù)荷時的問題,采用了發(fā)動機進(jìn)氣旁通系統(tǒng),在中冷器后進(jìn)氣管路中引一股空冷氣,通過一個旁通閥控制其直接進(jìn)入渦輪前面的排氣管中。旁通控制閥只有在負(fù)荷低于50%時才打開,在高負(fù)荷時關(guān)閉。引入的這股冷空氣將增加渦輪的流量,使增壓器向高效區(qū)移動,增加了壓氣機壓比。這樣實際進(jìn)入氣缸內(nèi)的空氣流量增加,改善了氣缸內(nèi)燃燒狀況,降低了排氣溫度。不帶和帶進(jìn)氣旁通閥對發(fā)動機性能的影響見圖8和圖9。
按照船用螺旋漿推進(jìn)特性曲線,預(yù)測了發(fā)動機在各負(fù)荷工況下的平均有效壓力、燃油消耗率、氣缸爆發(fā)壓力、容積效率、過量空氣系數(shù)(圖10、圖11)。
表1列出了樣機試驗實測值與模擬計算值的對比,可以看出偏差微小。由于為了滿足更嚴(yán)格的排放法規(guī),增大了增壓器的壓比,犧牲了一些經(jīng)濟(jì)性指標(biāo),導(dǎo)致試驗測量的油耗、過量空氣系數(shù)和爆壓稍大于計算值。
圖7 氣門重疊對發(fā)動機性能的影響
圖8 不帶進(jìn)氣旁通閥發(fā)動機的性能
圖9 帶進(jìn)氣旁通閥發(fā)動機的性能
圖10 柴油機平均有效壓力和比油耗預(yù)測
圖11 柴油機爆壓、容積效率和過量空氣系數(shù)預(yù)測
表1 試驗實測值與模擬計算值對比
(1)通過樣機試驗驗證,整機性能計算預(yù)測的發(fā)動機性能是正確的;
(2)計算確定的進(jìn)氣、排氣系統(tǒng)幾何尺寸,能夠滿足柴油機的要求;
(3)計算確定的配氣定時方案能使柴油機滿足性能和排放的要求;
(4)采用進(jìn)氣旁通能改善低負(fù)荷時發(fā)動機的性能。
[1] 西安交通大學(xué)內(nèi)燃機教研室編.內(nèi)燃機原理[M].北京:中國農(nóng)業(yè)機械出版社,1981.
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