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        淺析高壓聚乙烯裝置能源優(yōu)化方案及其措施

        2011-04-20 08:51:04上海石油化工股份有限公司塑料事業(yè)部郭文
        上海節(jié)能 2011年4期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化系統(tǒng)

        上海石油化工股份有限公司塑料事業(yè)部 郭文

        前言

        上海石油化工股份有限公司塑料事業(yè)部一號高壓聚乙烯裝置(簡稱1PE)建成投產(chǎn)于1976年9月,是目前國內(nèi)同類裝置中生產(chǎn)規(guī)模最小、運行時間最長的裝置,裝置的綜合能耗曾經(jīng)一直處于較高的狀態(tài)。近幾年來,通過學(xué)習(xí)和借鑒行業(yè)最新技術(shù)和先進(jìn)裝置的經(jīng)驗,不斷優(yōu)化工藝條件,同時開展和實施多項能源優(yōu)化項目和措施,從而使該裝置的能源消耗逐年下降。2008年度該裝置榮獲中石化集團(tuán)公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“最快進(jìn)步獎”,2010年度獲中石化集團(tuán)公司同類裝置競賽第二名,被業(yè)界稱為化工裝置的“常青樹”。

        1 裝置概述

        1PE裝置是上海石化一期建設(shè)工程引進(jìn)裝置之一,采用的是日本三菱油化—聯(lián)邦德國BASF超高壓管式“E”法工藝技術(shù),設(shè)計能力為年產(chǎn)高壓聚乙烯樹脂6萬t(兩條生產(chǎn)系列各3萬t)。1985年和1987年裝置經(jīng)過二次增量改造,使高壓聚乙烯年生產(chǎn)能力從設(shè)計值6萬t增加到7.8萬t,提高30%。目前在無大檢修的年份,年產(chǎn)量可達(dá)到9萬t左右。

        1.1 裝置工藝流程簡述

        1PE裝置生產(chǎn)采用超高壓管式“E”法工藝——通過兩點進(jìn)料后的聚合級乙烯,經(jīng)多級壓縮,在330~3350C、265~275 MPa高溫高壓及高流速下,用空氣為引發(fā)劑引發(fā)兩次聚合反應(yīng),產(chǎn)出本色顆粒狀高壓聚乙烯樹脂。整個生產(chǎn)流程的主要單元有:壓縮、聚合反應(yīng)、氣體循環(huán)、造粒處理及風(fēng)送5個單元,見圖1。

        1.2 裝置綜合能耗狀況

        1PE裝置生產(chǎn)主要消耗的能源品種有電、中壓蒸汽、低壓蒸汽、氮氣、工業(yè)水、純水等。電主要用于整個工藝流程中的電機(jī)設(shè)備,如壓縮機(jī)、擠出機(jī)、風(fēng)送系風(fēng)機(jī)等;蒸汽主要用于對高壓乙烯、熔融物料的加熱、拌熱,管線和儀表設(shè)備的保溫等,用汽設(shè)備主要有反應(yīng)器、預(yù)熱器、熱水槽、高壓分離器排料管線、產(chǎn)品管線及低壓制品分離器等;氮氣用于吹掃,開停車時的置換、料倉氮封等;各種品質(zhì)的水用于工藝系統(tǒng)的冷卻、沖洗和消防等。以2005年為例,1PE裝置綜合能耗見圖2。

        2 裝置能源優(yōu)化方案的形成與確立

        近幾年,國內(nèi)新建高壓聚乙烯裝置不斷涌現(xiàn),這些新建裝置工藝技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模產(chǎn)能大、單位產(chǎn)品能耗低、產(chǎn)品市場競爭力強(qiáng)。1992年4月,塑料事業(yè)部二號高壓聚乙烯裝置(簡稱2PE)也相繼建成投產(chǎn),這對于生產(chǎn)規(guī)模小,工藝技術(shù)相對落后的1PE裝置來說無疑是個巨大的挑戰(zhàn),生產(chǎn)技術(shù)矛盾日益突出,尤其在能源的綜合利用方面兩套裝置存在相當(dāng)大的差異。

        2PE裝置在能源綜合利用方面與1PE裝置比較具有以下特點:

        1)2PE采用的是空氣和高、低溫兩種有機(jī)過氧化物作為復(fù)合引發(fā)劑,有機(jī)過氧化物三點注入,乙烯單程轉(zhuǎn)化率達(dá)27%[1]。將有機(jī)過氧化物作為引發(fā)劑,由于引發(fā)溫度低,因此反應(yīng)器預(yù)熱用的蒸汽耗量也較低。

        2)聚合反應(yīng)所產(chǎn)生的大量副生蒸汽,基本能滿足該裝置不同熱用戶的需求,通過替代新鮮蒸汽,2PE裝置在連續(xù)正常運行中基本不使用新鮮低壓和中壓蒸汽。

        3)2PE裝置的各類切粒水、冷卻水、冷凝水能夠得到綜合利用。

        由此,為實現(xiàn)降低1PE裝置產(chǎn)品綜合能耗,提高產(chǎn)品成本競爭能力,借鑒2PE裝置能源高效利用的新模式,結(jié)合節(jié)能新技術(shù)的運用和推廣,以降低電耗、減少蒸汽用量和提高水資源綜合利用為切入點,1PE裝置節(jié)能減排優(yōu)化改造項目基本形成。

        3 裝置能源優(yōu)化的主要措施

        3.1 優(yōu)化用電方案,降低單位產(chǎn)品電耗

        從圖2可以看出,1PE裝置綜合能耗組成中,電耗占到總能耗的79.46%,因此,降低電耗是能源優(yōu)化的重中之重。

        1)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),減少二次擠出品產(chǎn)量

        1PE裝置的主要用電設(shè)備有前段壓縮機(jī),后段壓縮機(jī),前處理擠出機(jī),后處理擠出機(jī),風(fēng)送風(fēng)機(jī),儀表壓縮機(jī)等,這些主要設(shè)備占裝置用電量的95%以上。

        1PE裝置的主要電氣設(shè)備大多是高壓、大功率,目前國內(nèi)此領(lǐng)域節(jié)電技術(shù)不多,現(xiàn)行的條件對連續(xù)運行的電氣設(shè)備,大多只能通過提高運轉(zhuǎn)效率來降低單位電耗,節(jié)電的空間不大。

        結(jié)合裝置產(chǎn)品在市場的銷售情況,事業(yè)部嘗試對間斷性運行的電氣設(shè)備,如后處理擠出機(jī)系統(tǒng),通過逐步減少二次擠出品數(shù)量及開發(fā)新品種牌號等措施,達(dá)到減少或停止后處理二次擠出機(jī)系統(tǒng)運行,從而實現(xiàn)降低總電耗。

        Q200(低密度聚乙烯輕包裝薄膜樹脂)當(dāng)時是1PE裝置的主要產(chǎn)品,生產(chǎn)過程中需使用后處理擠出機(jī)系統(tǒng),進(jìn)行二次擠出,其電耗比其他牌號的產(chǎn)品高15%。同類裝置生產(chǎn)此類產(chǎn)品通過一次擠出就能達(dá)到同樣的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求,產(chǎn)品單位成本存在明顯差異。同時,隨著塑料樹脂后端加工市場的變化,Q字號產(chǎn)品市場的需求呈逐年下降趨勢。2006年起,事業(yè)部對高壓聚乙烯樹脂產(chǎn)品進(jìn)行了果斷的結(jié)構(gòu)調(diào)整,1PE裝置開始減少二次擠出產(chǎn)品Q200的產(chǎn)量,同時,逐漸以一次擠出品Q210替代,逐步得到用戶和市場認(rèn)可,至2006年底,實現(xiàn)了Q210全部替代Q200的目標(biāo)。2007年起,1PE裝置不再生產(chǎn)Q200產(chǎn)品,后處理擠出機(jī)系統(tǒng)停開。1PE裝置近年來Q200產(chǎn)量與裝置用電單耗情況見表1。

        表1 1PE裝置近年來Q200產(chǎn)量與裝置用電單耗情況表

        從表1可以看出,裝置2005年生產(chǎn)Q200產(chǎn)品17534t,電單耗為968kWh/t,2006年生產(chǎn)Q200產(chǎn)品6590t,電單耗為926kWh/t,2007年Q200停產(chǎn)后,電單耗下降到885kWh/t,2007年比2005年電單耗下降幅度8.57%,折標(biāo)煤下降30.79kgce/t,節(jié)電效果十分明顯。

        2)優(yōu)化產(chǎn)品風(fēng)送流程,完善輸送管線布置

        風(fēng)送系統(tǒng)的電氣機(jī)組是裝置主要用電設(shè)備之一,對風(fēng)送機(jī)組的優(yōu)化是裝置節(jié)電的另一條有效途徑。

        裝置通過加強(qiáng)過程控制,優(yōu)化風(fēng)送貯槽抽氣、混合和輸送工藝流程,在保證安全和產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,合理減少抽氣、混合和輸送電氣設(shè)備工作時間,提高工藝處理和輸送效率。

        風(fēng)送系統(tǒng)流程有抽氣、混合、輸送等環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)必須用抽氣風(fēng)機(jī)把微量乙烯排到系統(tǒng)外。后處理擠出機(jī)系統(tǒng)停運后,風(fēng)送貯槽OT-405(A~C)處于空置狀態(tài),在對靜電消除裝置及抽氣風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造消除安全隱患的基礎(chǔ)上,確認(rèn)輸送管線的可行性后,將OT-405(A~C)作為產(chǎn)品成品貯槽,集抽氣混合于一體,然后直接送至包裝,這樣每批料減少了二次輸送環(huán)節(jié),大大縮短了產(chǎn)品的輸送周期,增加了貯槽周轉(zhuǎn)能力,同時節(jié)約了大量電能。2008年該項目實施后,每批料輸送時間減少6小時,送料風(fēng)機(jī)的功率按132kW計,通過貯槽OT-405(A~C)送包裝的產(chǎn)品按400批計,年節(jié)電31.68萬kWh。

        3.2 優(yōu)化用汽方案,減少蒸汽用量

        從圖2還可以發(fā)現(xiàn),1PE裝置綜合能耗組成中,蒸汽消耗量占到總能耗的17.82%,列裝置用能第二位,因此,降低蒸汽用量也是裝置能源優(yōu)化的重要突破口。

        1)優(yōu)化引發(fā)劑使用技術(shù),減少蒸汽消耗

        低密度高壓聚乙烯系由乙烯單體在高溫、超高壓條件下通過引發(fā)劑聚合而成[2]。不同的引發(fā)體系決定了不同的反應(yīng)控制過程及不同的生產(chǎn)轉(zhuǎn)化率,因此引發(fā)劑的優(yōu)化在高壓聚乙烯的聚合反應(yīng)中十分重要。

        不同裝置根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝所選用的引發(fā)劑有所不同,常用的引發(fā)劑體系有三類:

        (1)采用純氧或空氣體系,

        (2)空氣與過氧化物混合體系,

        (3)有機(jī)過氧化物混合體系[1]。

        以氧為引發(fā)劑時引發(fā)溫度控制在230℃,以有機(jī)過氧化物為引發(fā)劑溫度控制在160℃[2]。越低的引發(fā)溫度顯示著裝置引發(fā)技術(shù)的先進(jìn)水平,在較低的溫度以較快速率分解并引發(fā)聚合反應(yīng),從而降低加熱反應(yīng)器所用的蒸汽,增加聚合反應(yīng)的穩(wěn)定性,提高產(chǎn)量,降低能耗。

        由于1PE裝置是采用上世紀(jì)七十年代引發(fā)工藝的老裝置,使用的是以觸媒空氣為主的引發(fā)劑體系,初始引發(fā)溫度高,反應(yīng)器預(yù)熱段中壓蒸汽消耗較大,引起裝置能耗偏高,乙烯轉(zhuǎn)化率較低。而以空氣與有機(jī)過氧化物混合作為引發(fā)劑已成高壓聚乙烯裝置引發(fā)劑的主流,被越來越多的新建高壓聚乙烯裝置采用,事業(yè)部2PE裝置采用的正是空氣和高、低溫兩種有機(jī)過氧化物作為復(fù)合引發(fā)劑。

        根據(jù)1PE裝置實際情況,通過對裝置現(xiàn)有引發(fā)加熱系統(tǒng)和反應(yīng)器布置及撤熱能力等的綜合分析,經(jīng)幾次成功的工業(yè)試生產(chǎn)后,2007年6月事業(yè)部確定使用有機(jī)過氧化物替代部分觸媒空氣作為引發(fā)劑的工藝和系統(tǒng)改進(jìn)方案。

        在不影響系統(tǒng)物料和熱量平衡的前提下,保留原來的觸媒空氣引發(fā)劑系統(tǒng),在裝置第一反應(yīng)器的入口注入過氧化物,這樣降低了初始引發(fā)溫度,減少加熱反應(yīng)器所用蒸汽,特別是可以降低第一反應(yīng)器預(yù)熱蒸汽壓力和用量,減少副反應(yīng),同時因反應(yīng)提前,反應(yīng)范圍擴(kuò)大,產(chǎn)出更多副生蒸汽,使管式反應(yīng)器的產(chǎn)能達(dá)到最大,達(dá)到提高轉(zhuǎn)化率、降低能源消耗的目的。

        實施空氣和有機(jī)過氧化物復(fù)合引發(fā)劑體系,利用有機(jī)過氧化物引發(fā)溫度低的技術(shù)特性,減少反應(yīng)器預(yù)熱用中壓蒸汽的耗量160GJ/d,年節(jié)約蒸汽58400GJ。

        2)實施副生蒸汽替代新鮮蒸汽的改造

        在高壓聚乙烯生產(chǎn)中,消耗蒸汽的主要工段是壓縮工段、預(yù)熱工段、反應(yīng)段和熱水段、減壓分離段。按照工藝要求裝置使用的蒸汽有三個等級:2.5MPa、1.3 MPa和0.5 MPa, 其中2.5 MPa蒸汽主要用于第一反應(yīng)器預(yù)熱B部、熱水貯槽、脈沖閥及反應(yīng)器和高壓系放出管線、高壓分離器排料管線、產(chǎn)品管線及低壓制品分離器的加熱、保溫;1.3MPa蒸汽用于第一反應(yīng)器預(yù)熱A部、側(cè)流預(yù)熱器A、B部、擠出機(jī)筒體、模頭的加熱、保溫;0.5MPa蒸汽用于壓縮單元潤滑油設(shè)備、潤滑油管線及其他系統(tǒng)的冬季保溫。

        分析認(rèn)為:對間斷性用蒸汽設(shè)備,節(jié)能的主要方法是在滿足工藝要求的前提下,合理安排用汽時間;對連續(xù)性用蒸汽設(shè)備,在滿足工藝穩(wěn)定的前提下,可以考慮利用聚合反應(yīng)產(chǎn)生的熱量,即經(jīng)熱水系統(tǒng)產(chǎn)生的副生蒸汽,部分替代新鮮蒸汽,從而節(jié)約蒸汽用量。

        裝置聚合反應(yīng)是一個放熱反應(yīng),為防止物料溫度過高而結(jié)焦,并且為了控制反應(yīng)速率,需將反應(yīng)熱及時撤熱,如用普通的冷卻水冷卻會造成聚乙烯的析出,阻塞反應(yīng)器,因此采用適度的熱水冷卻。熱水從各反應(yīng)段帶走熱量,返回?zé)崴蹆?nèi)產(chǎn)生不同壓力等級的副生蒸汽,這些副生蒸汽的利用也是裝置降低能耗的重要途經(jīng)[3]。

        2006年開始將熱水段產(chǎn)生的0.5MPa副生蒸汽替代用于壓縮單元潤滑油設(shè)備、潤滑油管線、其他系統(tǒng)冬季時的保溫;將熱水段產(chǎn)生的1.3MPa副生蒸汽替代用于第一反應(yīng)器預(yù)熱A部、側(cè)流預(yù)熱器A、B部、擠出機(jī)筒體、模頭的保溫;引發(fā)劑優(yōu)化后第一反應(yīng)器預(yù)熱B部的蒸汽壓力從2.5MPa降到1.3MPa,再將熱水段產(chǎn)生的1.3MPa副生蒸汽替代這部分的蒸汽。

        經(jīng)過對用能情況和物料平衡的充分論證,認(rèn)為在裝置正常運行中,系統(tǒng)保溫用的中壓蒸汽完全可以用1.3MPa副生蒸汽替代。2007年,利用裝置停車檢修的時機(jī),實施了脈沖閥和反應(yīng)器及高壓系緊急放出管線保溫和高壓分離器排料管線保溫蒸汽用1.3MPa副生蒸汽部分替代改造,每天可節(jié)約中壓蒸汽150GJ,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。

        2009年,在事業(yè)部北區(qū)區(qū)域進(jìn)一步實施副生蒸汽再利用優(yōu)化改造項目。用副生蒸汽替代動力真空除氧裝置和監(jiān)測換熱器所使用的新鮮低壓蒸汽,每天可節(jié)約低壓蒸汽45GJ。

        3)優(yōu)化運行管理及工藝操作

        針對裝置某些系統(tǒng)運行方式進(jìn)行重新摸索、討論,進(jìn)一步對其進(jìn)行工藝優(yōu)化。如對高壓循環(huán)系統(tǒng)日常運行的過濾器壓差進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在不影響裝置正常運行的情況下,將高壓過濾器1/2F-101的切換頻度由一周一次改為二周一次,除了減少乙烯消耗以外,節(jié)約吹掃用中壓蒸汽和氮氣。同時,在裝置開車正常后及時將原中壓蒸汽保溫系統(tǒng)切換至副生蒸汽保溫系統(tǒng)。對間斷性用汽設(shè)備,合理安排用汽時間,如開停車時高壓換熱器、段間冷卻器的吹掃,在滿足工藝要求的前提下,嚴(yán)格控制中壓蒸汽的吹掃時間,進(jìn)一步減少了蒸汽的消耗。另外,將壓縮現(xiàn)場疏水器改為新型節(jié)能型疏水器,消除漏氣現(xiàn)象,減少蒸汽浪費。對蒸汽系統(tǒng)管線保溫進(jìn)行廣泛檢測,對缺乏保溫部位以及外壁溫度超高的部位進(jìn)行維修,減少蒸汽輸送過程損耗。

        通過優(yōu)化引發(fā)劑技術(shù),實施副生蒸汽替代新鮮蒸汽改造項目及優(yōu)化運行管理和工藝操作等措施,減少了大量新鮮蒸汽的消耗,1PE裝置的蒸汽用量從2005年的219360GJ下降到2010年的55903GJ,下降了74.52%。見表2。

        3.3 優(yōu)化用水方案,提高水資源綜合利用能力

        表2 1PE裝置近年來蒸汽消耗情況表 (單位:GJ)

        1PE裝置主要用水系統(tǒng)包括工業(yè)水系統(tǒng)、純水系統(tǒng)、冷卻循環(huán)系統(tǒng)等。工業(yè)水主要用于循環(huán)水場的工業(yè)水補(bǔ)充,機(jī)泵的冷卻,現(xiàn)場沖淋,消防儲備等;純水主要用于造粒工藝中的冷卻,反應(yīng)器熱水槽的補(bǔ)充,儀表設(shè)備的冷卻等;循環(huán)水系統(tǒng)由冷卻塔,集水井,旁慮池,加壓泵站和其他用水設(shè)備組成。

        通過對裝置各類水質(zhì)、流量數(shù)據(jù)的分析和研究[4],按照有關(guān)水夾點理論和技術(shù)的應(yīng)用原則和方法,制定了1PE裝置節(jié)能用水優(yōu)化方案[5]。

        高壓聚乙烯造粒工藝過程中,熔融狀態(tài)的聚乙烯擠壓切粒后,產(chǎn)品顆粒需立即用溫度較低的純水來冷卻,并輸送到干燥系統(tǒng),水和粒子分離后純水排入地溝,這部分純水因含有較多粉塵而無法進(jìn)入純水系統(tǒng),白白流失。2006年,1PE裝置切粒水回收改造項目正式實施,即將各溢出水經(jīng)溢流管回收入集水槽中,再經(jīng)沉淀分離用水泵通過過濾器把純水送回裝置用水點,以減少新鮮純水用量。該項目每小時節(jié)約純水7t,年純水節(jié)約量為61320t。

        裝置1/2AA-212、213、119A/B聚合反應(yīng)單元泄漏氣體報警系統(tǒng)現(xiàn)場儀表原所在位置在一、二系列熱水區(qū)域底樓位置,所要檢測的采自反應(yīng)夾套的高溫氣體或蒸汽需要利用純水進(jìn)行冷卻,冷卻后的廢水因無法回收而直接排放掉。2007年,裝置將這幾臺現(xiàn)場儀表移位至一、二系列熱水區(qū)域三樓,使原直接排放到地溝的冷卻水通過自然高度落差,回收至附近的OV-603槽內(nèi)實現(xiàn)再利用。聚合反應(yīng)單元泄漏氣體報警系統(tǒng)現(xiàn)場儀表冷卻水回收利用項目的實施,每小時節(jié)約純水6t,年純水節(jié)約量為52560t。

        加強(qiáng)現(xiàn)場疏水器管理,實施蒸汽冷凝水回收利用,提高冷凝水回收率。將壓縮現(xiàn)場疏水器改為新型節(jié)能型,使蒸汽冷凝水自疏水器出來成滴水狀;聚合現(xiàn)場蒸汽冷凝水自疏水器排出后,全部接入聯(lián)網(wǎng)的管線內(nèi)進(jìn)行回收,經(jīng)地下管線回收到OP801的水池內(nèi),作循環(huán)水回收;擠出現(xiàn)場蒸汽冷凝水自疏水器排出后,經(jīng)擠出現(xiàn)場副生蒸汽回收槽后作循環(huán)水回收。同時對在夏天運轉(zhuǎn)溴化鋰?yán)鋬鰴C(jī)時所產(chǎn)生的冷凝水進(jìn)行了回收。蒸汽冷凝水回收利用項目實施后,每小時節(jié)約工業(yè)水7t,年工業(yè)水節(jié)約量為61320t。

        表3 1PE裝置近年來純水、工業(yè)水消耗情況表 (單位:t)

        表4 2005年~2010年1PE裝置能耗情況表 (單位:kgce/t)

        上述節(jié)水項目的實施,減少了大量純水和工業(yè)水的消耗。1PE裝置的純水用量從2005年的263270t下降到2010年132584t,工業(yè)水用量從2005年的246323t下降到2010年183636t。見表3。

        3.4 安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)生產(chǎn)是裝置降低能耗的重要保證

        對化工生產(chǎn)而言,安全穩(wěn)定、長周期運行是裝置降低能耗的重要保證,不僅可以提高裝置產(chǎn)量,同時也可避免因頻繁停車造成的放空損失、廢次品的產(chǎn)生而造成單位能耗的增加,因此裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)生產(chǎn)是降低能耗的必要條件。

        一般情況下裝置規(guī)模越大、產(chǎn)量越高、運行周期越長則能耗越低。1PE裝置在保障長周期、高負(fù)荷生產(chǎn)運行方面作出了積極的努力和探索。裝置加強(qiáng)對關(guān)鍵設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測,針對老裝置的特點,開展設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)活動,加強(qiáng)對重點關(guān)鍵設(shè)備和大機(jī)組的特級維護(hù),開工率逐年提高,停車次數(shù)逐年下降,從而使裝置較好地保持長周期、高負(fù)荷生產(chǎn)運行狀態(tài)。2010年1PE裝置一系列打破國內(nèi)行業(yè)長周期運轉(zhuǎn)最高紀(jì)錄,創(chuàng)下連續(xù)運轉(zhuǎn)270.5天的最新紀(jì)錄。

        4 裝置節(jié)能效果分析

        近年來,學(xué)習(xí)和借鑒行業(yè)先進(jìn)技術(shù)以及與同類新建裝置的比較對照,尋找出1PE老裝置的薄弱環(huán)節(jié),有針對性地完善和優(yōu)化裝置工藝生產(chǎn)條件,實施一系列能源優(yōu)化項目和措施,從而使該裝置的能源消耗明顯下降。見表4

        統(tǒng)計結(jié)果表明:1PE裝置綜合能耗,從2005年的468.31kgce/t,下降到2010年的367.16 kgce/t,下降101.16 kgce/t,下降幅度達(dá)21.60%。其中,用電方案的優(yōu)化及減少新鮮蒸汽用量措施效果最為明顯,電耗從2005年的372.11 kgce/t,下降到2010的339.47 kgce/t,電耗下降32.64 kgce/t,下降了8.77%;蒸汽消耗從2005年的83.44 kgce/t,下降到2010的20.59 kgce/t,下降62.86 kgce/t,下降了75.33%。見圖3。

        1PE裝置201O年綜合能耗比2005年減少101.16 kgce/t,每tce按700元計,每t產(chǎn)量降低成本70.81元,按年生產(chǎn)能力9萬t計,節(jié)約費用637.29萬元。

        5 結(jié)束語

        1PE裝置運行三十多年,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在國內(nèi)同類裝置中始終保持較好水平,“常青樹”常青,與這幾年裝置積極組織課題攻關(guān),優(yōu)化能源配置及綜合利用,不斷攻克生產(chǎn)技術(shù)瓶頸,提高裝置科學(xué)管理水平密切相關(guān)。至今,裝置繼續(xù)保持著較好的運轉(zhuǎn)率和負(fù)荷率,繼續(xù)在為上海石化的生產(chǎn)發(fā)揮著重要的作用。

        [1]錢曉敏.有機(jī)過氧化物在高壓聚乙烯生產(chǎn)中的應(yīng)用,化學(xué)工業(yè)出版社(1999)

        [2]洪定一.塑料工業(yè)手冊[M],化學(xué)工業(yè)出版社(1999)

        [3]曹正芳 王文等.八萬噸高壓聚乙烯裝置的火用分析與節(jié)能[J], 金山油化纖2001.1(59-62)

        [4]上海工程技術(shù)大學(xué),《上海石化塑料事業(yè)部水量平衡測試研究報告》(2003)

        [5]James G.Mann and Y.A.Liu,Industrial Water Reuse and Wastewater Minimization,McGraw-Hill,New York(1999).

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