王留毅
錨桿靜壓樁托換技術(shù)常用于對(duì)既有建筑物進(jìn)行加層、傾斜沉降建筑物的糾偏以及高層建筑中工程缺陷樁的補(bǔ)強(qiáng)加固中。該技術(shù)自 1998年引進(jìn)廣西后,先后在多項(xiàng)危房加固工程中得到廣泛應(yīng)用,但在實(shí)踐應(yīng)用中樁身材料基本都是采用鋼筋混凝土預(yù)制樁。2008年經(jīng)過技術(shù)改進(jìn),在廣西某廠房基礎(chǔ)加固中首次采用微型鋼管樁作為樁身材料,改進(jìn)了施工工藝,簡(jiǎn)化了施工工序,大大提高了施工效率,取得了良好的效果。
某電解鋁廠房建成于 2002年,主廠房全長 595m,高度一層。根據(jù)場(chǎng)地巖土工程勘察報(bào)告,加固區(qū)范圍內(nèi)巖土層主要為:①素填土:松散~稍密,以強(qiáng)風(fēng)化泥巖碎石為主,土質(zhì)不均勻。層厚8.5m~15.6m。②粉質(zhì)粘土:硬塑 ~堅(jiān)硬,局部含少量泥巖碎石,碎石粒徑在15mm左右。層厚0.6m~2.9m。③泥巖:泥質(zhì)結(jié)構(gòu),強(qiáng)~中風(fēng)化,屬極軟巖,巖體較破碎,基本質(zhì)量等級(jí)Ⅴ級(jí)。各土層主要物理力學(xué)指標(biāo)見表1。
表1 各土層主要物理力學(xué)指標(biāo)
該廠房基礎(chǔ)采用人工挖孔樁基礎(chǔ),基礎(chǔ)置于中風(fēng)化泥巖上。車間平臺(tái)柱采用柱基,電解槽和鋁母線墩采用筏基,基礎(chǔ)均置于人工壓實(shí)填土地基上。
主廠房在建成初期于 2003年曾出現(xiàn)過下沉和梁柱開裂情況,2004年經(jīng)加固后沉降觀測(cè)資料顯示廠房下沉趨于穩(wěn)定。后又發(fā)現(xiàn)廠房平臺(tái)、梁、柱開裂及下沉,電解槽和鋁母線筏板基礎(chǔ)整體下沉,室內(nèi)地坪下沉、拱起,廠房內(nèi)局部下沉大于200mm,病害區(qū)域面積約 2 500m2,嚴(yán)重危及廠房的安全。
廠房病害區(qū)范圍內(nèi)的平臺(tái)柱、電解槽和鋁母線墩的基礎(chǔ)均置于①素填土上,基底下①素填土的平均厚度為 10.3m。①素填土雖然經(jīng)過分層壓實(shí),但回填時(shí)間短,填土成分和密實(shí)度極不均勻。另外①素填土層大部分由強(qiáng)風(fēng)化泥巖組成,具有明顯的浸水軟化特點(diǎn),雨季時(shí)①素填土層在地下水的作用下承載力必然明顯降低。根據(jù)廣西第三系泥巖承載力研究經(jīng)驗(yàn),充分軟化后的泥巖承載力將降低30%~50%。
由于填土層自身的固結(jié)沉降,以及地下水的影響,造成地基土下沉量過大,產(chǎn)生不均勻沉降而引起廠房梁柱的拉裂,地面下沉、起拱,這是導(dǎo)致廠房病害產(chǎn)生的最根本的原因。
考慮到場(chǎng)地地質(zhì)條件及本工程自身特點(diǎn),經(jīng)過多種方案的論證,最終選擇錨桿靜壓樁托換技術(shù)對(duì)廠房進(jìn)行加固處理。該技術(shù)具有以下顯著優(yōu)點(diǎn):
1)該技術(shù)在廣西已推廣十余年,具有豐富的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
2)加固效果顯著,經(jīng)加固后的建筑物都能安全、正常使用;
3)施工機(jī)具輕便,作業(yè)面小,無噪聲,室內(nèi)施工不受天氣影響,且不影響廠房正常生產(chǎn),尤其適宜本工程使用;
4)施工過程中樁段預(yù)制、壓樁力可控制,施工質(zhì)量可保證;
5)施工工期短,見效快,費(fèi)用較低。
為確保加固方案的設(shè)計(jì)科學(xué)、合理、嚴(yán)謹(jǐn)、周密,設(shè)計(jì)前對(duì)場(chǎng)地重新進(jìn)行了施工勘察,并詳盡搜集了建筑物結(jié)構(gòu)荷載、原有沉降觀測(cè)等資料,充分利用了現(xiàn)有的各種數(shù)據(jù),全面分析論證了本工程的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和巖土特征,合理地選擇了樁端持力層,確定了樁的長度、樁的數(shù)量和樁的承載力。
考慮到本工程工作量大、工期短、施工空間小和操作方便的要求,樁身材料采用φ127mm壁厚4.5mm的預(yù)制閉口微型鋼管樁,樁段0.8m~1.2m。
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①軸~⑥軸線為病害最為嚴(yán)重區(qū),以該區(qū)最短有效樁長 11.5m (進(jìn)入③泥巖層1.0m)按下式計(jì)算單樁承載力為:
取單樁承載力Ra=200 kN。
鋼管樁樁身強(qiáng)度驗(yàn)算:
其中,P為鋼管樁的承載力;A為樁身截面面積,A=π(D2-d2)/4=1 731mm2;f為鋼管的抗壓強(qiáng)度,取f=300MPa;φ為穩(wěn)定系數(shù),一般取φ=1.0。
因此,單樁承載力取200 kN時(shí)樁身強(qiáng)度滿足要求。
根據(jù)上部結(jié)構(gòu)傳來的荷載計(jì)算樁數(shù):
其中,N為上部結(jié)構(gòu)傳來的荷載設(shè)計(jì)值。
樁數(shù)計(jì)算見表 2。
表2 樁數(shù)計(jì)算表
設(shè)計(jì)最終壓樁力按下式計(jì)算:
其中,Pp(L)為設(shè)計(jì)最終壓樁力,kN;Kp為壓樁力系數(shù),取Kp= 1.8~2.0;Pa為設(shè)計(jì)單樁豎向承載力特征值,kN。
根據(jù)上式結(jié)合試樁情況確定最終壓樁力為J-6柱基Pp(L)= 400 kN,SJ-1筏基為360 kN,SD柱基為100 kN。
1)開鉆樁孔與預(yù)埋錨桿。開鉆樁孔時(shí)不得一次把所有的樁孔開鉆完,一個(gè)基礎(chǔ)一次只能開鉆兩個(gè)對(duì)稱的樁孔,在同一基礎(chǔ)上封好上一批樁頭后才能開鉆下一批壓樁孔。錨桿預(yù)埋采用新型建筑結(jié)構(gòu)膠粘結(jié),方便快捷,預(yù)埋前要將錨桿孔洗凈并吹干。
2)壓樁、接樁、封樁。壓樁時(shí)同時(shí)使用兩臺(tái)設(shè)備在同一基礎(chǔ)面上同步對(duì)稱地進(jìn)行,并嚴(yán)格按照《錨桿靜壓樁技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。主要的施工工藝流程如下:確定樁位、放樣、編號(hào)→開挖基礎(chǔ)覆土→開鑿樁孔→鉆錨桿孔→灌填建筑結(jié)構(gòu)膠,埋設(shè)錨桿→安裝壓樁架→起樁段,就位樁孔→校正樁身垂直→壓樁施工→記錄樁入土深度、壓力表讀數(shù),起吊下節(jié)樁段,繼續(xù)壓樁→壓樁滿足設(shè)計(jì)要求→壓樁結(jié)束→拌制微膨脹早強(qiáng)混凝土封樁→上部梁柱加固→恢復(fù)地面。
壓樁過程中,應(yīng)始終保證樁身垂直,防止樁身傾斜壓偏,并隨時(shí)觀察壓力表讀數(shù),控制最終壓樁力。
1)采用錨桿靜壓樁對(duì)危房進(jìn)行加固處理時(shí),設(shè)計(jì)施工前一定要詳細(xì)掌握建筑物的結(jié)構(gòu)、地基基礎(chǔ)巖土條件等資料,對(duì)加固方案進(jìn)行充分論證,制定詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì),施工中通過信息反饋,及時(shí)改進(jìn)與優(yōu)化施工工藝,保證加固質(zhì)量可靠。施工結(jié)束后,應(yīng)抽取一定數(shù)量的樁進(jìn)行靜力載荷試驗(yàn),以檢驗(yàn)單樁承載力是否滿足設(shè)計(jì)要求。
2)本工程竣工后,經(jīng)過近兩年的沉降觀測(cè),該廠房的沉降量和沉降差都滿足規(guī)范要求,加固效果明顯,說明改托換加固技術(shù)是成功的。
3)本工程針對(duì)其施工難度大,施工條件惡劣等特點(diǎn),在設(shè)計(jì)和施工過程中,做了很多的創(chuàng)新和改進(jìn),例如采用微型鋼管樁和新型建筑結(jié)構(gòu)膠,改進(jìn)了施工工藝,提高了施工效率,取得了很好的效果,并于 2009年被評(píng)為國家優(yōu)秀工程勘察三等獎(jiǎng),為今后危房加固工程積累了豐富的寶貴經(jīng)驗(yàn)。
[1] GB 50007-2002,建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].
[2] YBJ 227-91,錨桿靜壓樁技術(shù)規(guī)程[S].
[3] JGJ 94-2008,建筑樁基技術(shù)規(guī)范[S].
[4] JGJ 79-2002,建筑地基處理技術(shù)規(guī)范[S].
[5] 邢澤軍.靜壓樁施工的應(yīng)用和控制[J].山西建筑,2010,36 (27):126-127.