張 明
江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院蘇州分院,江蘇 蘇州 215128
工業(yè)鍋爐水冷壁管是鍋爐關(guān)鍵部件之一,長(zhǎng)期承受高溫,高壓,爐氣,水蒸汽的腐蝕和沖刷,工作環(huán)境惡劣。水冷壁管爆裂往往造成巨大的人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。蘇州市某廠(chǎng)一臺(tái)D ZL4-13型快裝鍋爐1998年10月制造,2002年8月移入該廠(chǎng)投入使用。該鍋爐額定壓力1.27MPa,實(shí)際使用壓力1.0MPa,水冷壁管材料為20鋼,規(guī)格為φ63.5×3.5(GB3087)。在運(yùn)行3年后發(fā)生水冷壁管爆裂,大量的高溫,高壓的汽水噴出,造成鍋爐無(wú)法正常運(yùn)行而緊急停爐。經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)是在爐膛左側(cè)前數(shù)水冷壁第七根管發(fā)生爆管,其左右相鄰三根管子均有不同程度脹粗現(xiàn)象。
爆裂口在爐膛左側(cè)前數(shù)水冷壁第七根管的下端部,處于爐膛高溫輻射區(qū)域。爆裂處管子出現(xiàn)脹粗和鼓包現(xiàn)象。破裂口基本呈L形狀的縱向和橫向分布。爆管裂口較小,破裂面粗糙不平整,邊緣較鈍。爆裂處外表面上覆蓋有較脆且容易剝落的氧化皮。爆裂管向火面脹粗程度明顯大于背火面,最大脹粗直徑實(shí)測(cè)為φ70,相對(duì)脹粗量為9.4%。管外壁覆蓋較厚的氧化皮,一般均大于1.5mm。管內(nèi)則結(jié)有很厚的灰白色水垢,經(jīng)測(cè)量均大于15mm。
爆裂處向火面硬度(HB)值為89,爆裂處背火面硬度(HB)值為112,遠(yuǎn)離爆裂處的管子正常部位硬度(HB)值為150,由此可知爆裂處的力學(xué)性能強(qiáng)度指標(biāo)已有較顯著降低。在水冷壁管爆裂處分別截取縱向與橫向試樣進(jìn)行金相檢驗(yàn),遠(yuǎn)離爆裂處的管子背火面顯微組織為鐵素體 +片狀珠光體,屬于 20 鋼正常組織。
靠近爆裂處的顯微組織為鐵素體 +球狀碳化物,原有片狀珠光體區(qū)域形態(tài)已完全消失。
審查該爐原始技術(shù)資料及歷次檢驗(yàn)報(bào)告,2004年8月內(nèi)檢報(bào)告:整改后運(yùn)行,鍋內(nèi)及集箱內(nèi)有大量水垢附著厚度大于2mm,覆蓋率大于80%,至水冷壁管爆裂時(shí)未整改。在鍋爐運(yùn)行的近 3年期間內(nèi),一值選用水質(zhì)較差的河水且未能正確掌握和使用好水處理設(shè)備鈉離子交換器,致使鍋爐給水硬度指標(biāo)未能達(dá)到低壓鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。鍋爐操作人員多次在系統(tǒng)缺水的情況下向鍋爐內(nèi)補(bǔ)進(jìn)未經(jīng)處理的河水,使鍋爐給水硬度、濁度指標(biāo)大大超標(biāo)。沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行定期排污制度,在鍋爐運(yùn)行期間未定期排污。
當(dāng)鍋爐給水不經(jīng)處理或處理不好時(shí),水中含有的結(jié)垢物質(zhì)進(jìn)入鍋爐,它們?cè)阱仩t內(nèi)有的受熱分解,生成難溶的沉淀物析出,某些具有負(fù)溶解度的鹽類(lèi),隨溶解度下降,從水中沉淀析出; 有的由于水的不斷蒸發(fā)濃縮超過(guò)飽和濃度而沉淀析出。這些析出的沉淀物或懸浮在水中稱(chēng)為泥渣,或牢固地粘結(jié)在受熱面內(nèi)壁上,形成質(zhì)地密實(shí)的水垢。水垢的導(dǎo)熱性能極差,比鋼的導(dǎo)熱能力小幾十倍到幾百倍。受熱面管子結(jié)垢后從管外吸收高溫輻射的熱量不能及時(shí)被水流帶走,降低了高溫和管內(nèi)循環(huán)水的熱交換效率,直接影響到水冷壁金屬管的有效冷卻。受熱面上結(jié)垢后,阻礙水、汽吸收煙氣的熱量,會(huì)降低鍋爐蒸發(fā)量,使排煙溫度升高,造成排煙熱損失增加,鍋爐效率降低,增加鍋爐燃料的消耗。受熱面管子結(jié)垢后,其壁溫會(huì)升高,這又加速了水垢進(jìn)一步形成的物理過(guò)程和化學(xué)過(guò)程。如此周而復(fù)始,使得水垢越結(jié)越多,越結(jié)越厚,其后果是減少了水冷壁管內(nèi)有效水流截面積,大大增加了水循環(huán)流動(dòng)阻力,水流量下降,從而破壞了正常水循環(huán),甚至可能造成水循環(huán)停滯的嚴(yán)重情況。水垢的產(chǎn)生和增厚,導(dǎo)致水冷壁管在爐膛高溫輻射下得不到及時(shí)的降溫局部壁溫逐漸升高,管子就處在超溫運(yùn)行,使承壓強(qiáng)度降低,引起金屬過(guò)熱,受熱面管子脹粗變形,甚至引起爆管。硬度測(cè)試表明,爆裂處的抗拉強(qiáng)度確實(shí)有所降低。
1)該水冷壁管爆裂原因是由于水垢引起管壁局部過(guò)熱,在長(zhǎng)期超溫運(yùn)行的情況下,使承壓強(qiáng)度降低,受熱面開(kāi)始變形,管子慢慢地脹粗而管壁減薄,最終引起管子鼓包、 穿孔直至破裂,釀成爆管事故。因此應(yīng)加強(qiáng)水處理工作。根據(jù)地區(qū)水質(zhì)情況,鍋爐用水量及鍋爐用途選擇合適的沉清池或機(jī)械過(guò)濾器。
2)在鍋外水處理的基礎(chǔ)上可配置鍋內(nèi)加藥作為輔助處理,以進(jìn)一步消除給水中的殘余硬度,調(diào)節(jié)鍋水堿度。
3)進(jìn)一步加強(qiáng)鍋爐運(yùn)行管理,做好定期排污工作。
4)對(duì)鍋爐檢驗(yàn)單位在檢驗(yàn)報(bào)告中提出整改問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改。
5)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并清除水垢及水渣,切實(shí)有效保證鍋爐運(yùn)行所需的正常水循環(huán)。
6)加強(qiáng)對(duì)爐水、給水的化學(xué)監(jiān)督,保證鍋爐用水的質(zhì)量品質(zhì)。水處理人員應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),持證上崗。對(duì)水處理設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢修和維護(hù),保證水處理設(shè)備在正常運(yùn)行中能送出質(zhì)量合格數(shù)量充足的鈉離子軟化水。
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