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        合成氨裝置技改與節(jié)能減排措施

        2011-04-11 01:33:20丁志表王志玲
        化工設計通訊 2011年5期
        關鍵詞:空氣壓縮機合成氨冷器

        丁志表,王志玲

        [海洋石油天野化工(集團)有限責任公司,內(nèi)蒙古呼和浩特 010070]

        1 裝置簡介

        中海石油天野化工股份有限公司大化肥裝置1996年10月建成投產(chǎn),年產(chǎn)300kt合成氨、520kt尿素??辗謫卧捎昧值氯蛪阂貉醣昧鞒蹋瑲饣捎弥x爾部分氧化廢鍋流程,變換采用飽和熱水塔流程,原料氣凈化采用LVRGL兩步法低溫甲醇洗工藝聯(lián)合液氮洗的工藝,氨合成是凱洛格的臥式合成塔。2005年8月公司對合成氨裝置實施了原料路線由渣油向天然氣的改造,并于2005年10月投產(chǎn)。以下介紹近年來合成氨裝置在節(jié)能減排工作中進行的技術改造和采取的技術管理措施。

        2 節(jié)能減排措施

        2.1 通過EA207加熱蒸汽改造,減少蒸汽消耗

        為配合全廠蒸汽管網(wǎng)平衡及節(jié)能降耗工作,合成氨裝置將凈化崗位甲醇熱再生塔再沸器EA207的熱源由0.44MPa蒸汽改為0.98MPa蒸汽。改造后,在冬季高鍋C爐跳車蒸汽緊張的情況下,可以快速退出0.44MPa管網(wǎng),優(yōu)先保證10.0MPa管網(wǎng)用汽,達到高鍋單爐(A或 B)保合成裝置運行的目的(而原設計由于EA207使用0.44MPa蒸汽,0.44MPa蒸汽無法退出)。同時,夏季伴熱及采暖蒸汽退出后,0.44MPa管網(wǎng)多余蒸汽從PV708放空,造成浪費。EA207改用0.98MPa蒸汽后,可降低0.44MPa管網(wǎng)操作壓力,以降低兩臺鍋爐給水泵背壓,減少7.0MPa蒸汽用量和0.44MPa蒸汽的產(chǎn)汽量,達到節(jié)約蒸汽的目的。

        2.2 增產(chǎn)二氧化碳,降低氨庫液位

        (1)停用原料氣氨深冷器EA203,提高硫化氫吸收塔入口原料氣溫度,降低原料氣中的CO2在甲醇中的溶解度,達到降低酸性氣量,增產(chǎn)CO2的目的。

        (2)控制好氮洗塔入口脫碳氣溫度,減少甲烷尾氣中CO的含量,提高送至變換崗位的富CO氣量,達到增產(chǎn)CO2的目的。

        (3)油改氣后,為了滿足氨碳平衡,在甲醇車間增加了CO2回收裝置,將CO2再生塔DA402五段的汽提氣送至甲醇車間回收CO2?;厥蘸蟮腃O2送入CO2鼓風機入口。由于管線長,為了防止帶液,管線上設計了5個排液管線,將CO2與液體一起排入大氣。為了減少排放量,增加了兩個CO2分離罐,減少CO2排放量,達到增產(chǎn)CO2的目的。

        (4)通過降低硫化氫吸收塔的吸收甲醇量,提高甲醇溫度,減少甲醇中溶解的CO2量,達到降低酸性氣量,增產(chǎn)CO2的目的。

        2.3 改造燒嘴冷卻水冷卻器,避免脫鹽水排放

        油改氣后,氣化爐新燒嘴冷卻水系統(tǒng)投用以后溫度一直比設計值高(屬于設計缺陷),對燒嘴不利,所以采用從導淋排水,借助補入低溫的脫鹽水降溫,造成浪費。經(jīng)對燒嘴冷卻水冷卻器改造后,燒嘴冷卻水溫度達到了設計要求,避免了脫鹽水排放,實現(xiàn)了節(jié)能減排的目的,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,降低生產(chǎn)風險。

        2.4 增加氣化廢鍋排污閃蒸罐,回收高溫精制水,副產(chǎn)0.44MPa蒸汽

        由于氣化廢鍋液位調(diào)節(jié)閥前后壓差大,廢鍋液位調(diào)節(jié)閥一直處于內(nèi)漏狀態(tài),檢修后也維持不了多久,造成高溫精制水大量排放;冬季開停車過程中大量排放精制水,使生產(chǎn)現(xiàn)場嚴重結(jié)冰,形成不安全因素。為此,將廢鍋排放水接入一個壓力等級為1.0MPa的閃蒸灌,回收的高溫精制水送冷凝液回收池,副產(chǎn)的0.44MPa蒸汽,送到0.44MPa蒸汽管網(wǎng)。

        2.5 回收空壓機放空氣,解決生產(chǎn)瓶頸

        油改氣后,由于甲醇裝置的投產(chǎn),使得儀表空氣用量增加,因此空干站增加了兩臺空氣壓縮機,供儀表空氣和工廠空氣??崭烧拘略龅目諝鈮嚎s機運行時,每小時有2000m3余量空氣直接放空,浪費電能。而空分裝置每年夏季因空壓機(GB001)打氣量不足制約裝置高負荷生產(chǎn)。為了回收新增空氣壓縮機的余量空氣,通過改造,將新增空氣壓縮機出口管線與空壓機(GB001)出口管線相連。改造后,既回收了空氣壓縮機的余量空氣,緩解了夏季空壓機(GB001)打量不足的問題,又可在空干站新增的空氣壓縮機故障時,由空壓機(GB001)供應儀表空氣或工廠空氣。真正做到合理利用資源、降低能耗、提高企業(yè)經(jīng)濟效益,解決生產(chǎn)瓶頸。

        2.6 優(yōu)化開車方案,減少原料氣放空量

        合成氨裝置通過總結(jié)經(jīng)驗,優(yōu)化開車方案,大大縮短了開車時間,減少了原料氣放空量,降低了能耗,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

        2.7 消除漏點和直排,實現(xiàn)節(jié)能降耗

        (1)及時消除合成氨裝置中出現(xiàn)的水、蒸汽和工藝氣漏點。

        (2)對裝置中的閥門進行排查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏的閥門及時更換,避免介質(zhì)泄漏,達到節(jié)能降耗的目的。

        (3)通過改造,消除合成氨裝置伴熱系統(tǒng)的直排點,回收蒸汽冷凝液。

        2.8 解決裝置瓶頸,實現(xiàn)節(jié)能降耗

        (1)解決表冷器真空高的裝置瓶頸

        由于冷卻水系統(tǒng)比較臟,導致表冷器EA701換熱器列管堵塞,換熱效果下降,表冷器真空度升高至-60kPa,壓縮機能耗增加,并影響到壓縮機的安全運行。為了解決這一瓶頸,對表冷器EA701采用了在線化學清洗。在表冷器EA701冷卻水入口處加入化學試劑,通過滲透、疏松、分散、螯合等作用除去水側(cè)表面粘附物、水垢等雜物,以達到凈化金屬表面的目的,改善換熱效果,確保透平安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。清洗后表冷器真空PIA715A下降10~15kPa,解決了裝置瓶頸。

        (2)解決凈化崗位氨冷器制冷能力差的裝置瓶頸

        2008年10月,凈化崗位氨冷器制冷能力下降,甲醇溫度升高。經(jīng)過檢查后發(fā)現(xiàn)氣氨管線積液,隨后對管線進行了排液。排液后氨冷器出口溫度稍有下降,但還沒有達到指標要求。經(jīng)過進一步分析判斷,確定是由于變換氣氨冷器EA402內(nèi)漏后,含二氧化碳的原料氣漏入氨系統(tǒng)后形成碳銨結(jié)晶,堵塞了換熱器,同時,在氣氨總管內(nèi)形成了結(jié)晶物,附著在管壁上,造成總管阻力增加,氨冷器制冷效果不好,甲醇溫度升高。針對這一裝置瓶頸,隔離變換氣氨冷器EA402,并在EA402出口氣氨管線上加盲板,防止含二氧化碳的原料氣漏入氨系統(tǒng),結(jié)晶堵塞管線、設備。隨后在EA402氣氨管線與氣氨總管匯合處,采用加熱和振動的方法,使附著在氣氨總管的結(jié)晶物脫落,解決了總管阻力高的問題,消除了裝置隱患。

        (3)解決變換崗位管線泄漏的裝置瓶頸

        由于工藝氣呈弱酸性,建廠時管線連接存在異種鋼焊接的問題,導致管線在長時間運行后頻繁泄漏,造成系統(tǒng)多次停車檢修,減少了合成氨產(chǎn)量,增加了能耗。為了解決這一裝置瓶頸,在經(jīng)過多次排查、論證和分析后,2010年6月檢修時,對變換崗位存在問題的管線、法蘭、閥門進行了更換,對有問題的設備進行了修復,消除了影響裝置長周期安全運行的隱患。

        2.9 優(yōu)化方案,縮短氣化爐更換燒嘴時間

        在2005年公司對合成氨裝置實施原料路線由渣油向天然氣改造時,氣化爐燒嘴也進行了改造。改造后燒嘴的使用壽命僅有三個月左右,這樣就存在頻繁更換燒嘴的風險作業(yè)。首次更換燒嘴時用時18h,采用氣化爐停車、降溫、更換燒嘴、升溫、投料的程序進行更換。由于更換一次燒嘴時間太長,影響了合成氨產(chǎn)量。于是部門領導和專業(yè)工程師共同研究,優(yōu)化了方案,采用氣化爐不降溫,燒嘴盤管內(nèi)加水保護的方法更換燒嘴,使更換燒嘴時間由18h縮短到4h,避免了氣化爐長時間單爐運行的狀況。

        3 結(jié) 語

        通過實施持續(xù)的節(jié)能減排、挖潛增效措施,以及在全廠開展 “小改小革評比”活動,狠抓裝置的安全、穩(wěn)定、長周期、高負荷運行,合成氨裝置在2009年、2010年實現(xiàn)了合成氨產(chǎn)量和綜合能耗的歷史新突破。今后,將進一步抓好裝置安全、穩(wěn)定、長周期、高負荷運行,解決裝置瓶頸,繼續(xù)開展 “小改小革評比”活動,實現(xiàn)持續(xù)的節(jié)能減排,使老裝置煥發(fā)出新的風采。

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