劉鋒,郭娟
(1.河南省節(jié)能監(jiān)測中心,鄭州市,450008;2.鄭東新區(qū)熱電有限公司,鄭州市,451464)
某電廠鍋爐為DG-3000/26.15-∏1超超臨界,一次中間再熱直流爐,平衡通風、前后墻對沖燃燒。配備6臺HP1203中速磨煤機,編號為A、B、C、D、E、F,每臺磨煤機配備1臺型號為EG3690的電子稱重式給煤機,整個系統(tǒng)共配置2臺一次風機和2臺密封風機。機組燃用設計煤種滿負荷運行時5臺磨煤機運行,1臺磨煤機備用。磨煤機出口采用變頻旋轉(zhuǎn)分離器,可根據(jù)給煤量大小來調(diào)節(jié)分離器轉(zhuǎn)速,達到控制磨煤機出口煤粉細度及煤粉均勻性的目的。由于市場及其他原因,該機組實際燃用煤種偏離設計煤種較大,經(jīng)常燃用印尼煤,其水分高,要求的干燥出力較大,可磨性指數(shù)低,在機組負荷950 MW以上時,基本保持6臺磨煤機運行。
直吹式制粉系統(tǒng)的作用是應保證磨煤機能夠根據(jù)鍋爐負荷的需要,連續(xù)、均勻、有調(diào)節(jié)地供應爐膛質(zhì)量合格的煤粉,其運行磨煤機的出力總和即鍋爐的燃煤量,這一性質(zhì)使磨煤機及制粉系統(tǒng)的運行與鍋爐的運行緊密地聯(lián)系在一起,磨煤機和制粉系統(tǒng)運行工況的改變直接影響鍋爐的運行[1]。制粉系統(tǒng)和鍋爐設備之間必須保持燃料的供需平衡,才能適應出力變化要求,保證鍋爐穩(wěn)定、正常運行。因此,直吹式制粉系統(tǒng)成為鍋爐燃燒系統(tǒng)中不可分割的重要組成部分[2]。為使磨煤機安全經(jīng)濟運行,減少制粉系統(tǒng)電耗,對其進行了一系列試驗優(yōu)化。
燃煤發(fā)電機組的制粉系統(tǒng)龐大、工作條件惡劣,故障率較高,是機組非計劃停運的主要因素之一。其次,煤粉細度直接關系到煤粉的燃盡程度,決定鍋爐的經(jīng)濟性,而且制粉系統(tǒng)電耗較大,占據(jù)廠用電的一定份額[3]。因此,制粉系統(tǒng)與機組的安全性和經(jīng)濟性密切相關,有必要研究制粉系統(tǒng)的運行特性,保障制粉系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟性。試驗目的是首先提高磨煤機出力,保證制粉系統(tǒng)出力可以滿足鍋爐負荷需要,然后在滿足出力的前提下降低制粉系統(tǒng)的電耗,找出制粉系統(tǒng)運行的最優(yōu)工況。分析了制粉系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性,提出的優(yōu)化運行參數(shù)可以在一定程度上提高制粉系統(tǒng)出力,降低制粉系統(tǒng)單耗,而且煤粉細度達到設計要求,有利于煤粉的燃盡[4]。
對F磨動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速在800~1 050 r/min時的幾個工況的數(shù)據(jù)進行分析,保證給煤量維持在70 ~75 t/h,相應試驗工況的編號為 F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7,分析結果如表1 所示。
由表1可以看出:隨著分離器轉(zhuǎn)速的增加,磨煤機的通風阻力先下降再上升,但隨著分離器轉(zhuǎn)速的增加,煤粉細度的減小,一方面對送粉管道的磨損減弱,另一方面燃燒經(jīng)濟,未完全燃燒損失減少。當轉(zhuǎn)速處于900~950 r/min時,F(xiàn)磨的制粉單耗最小為19.10 kW·h/t(制粉單耗包括一次風機和磨煤機、動態(tài)分離器的損耗,其中給煤機、密封風機等因為電流變化較小,沒有計算在內(nèi))。圖1是動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速對磨的影響圖,圖2是動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速與制粉單耗關系圖。
磨輥加載壓力對煤粉細度和磨煤機電耗有一定的影響,F(xiàn)磨煤機的彈簧加載壓力定檢前分別為21,23,20 MPa,定檢后分別為 21,21,21 MPa。磨輥與襯板之間的間隙分別為(定檢前)15,16,17 mm,定檢后分別為10,9,9 mm。取定檢前后的2個代表工況進行分析(取磨煤機的彈簧加載壓力定檢前后分別為23和21 MPa,磨輥與襯板之間的間隙定檢前后分別為16,10 mm的工況進行對比),相關數(shù)據(jù)見表2~3。
由表2和表3可以看出磨輥加載壓力和磨輥磨碗間隙有一個最佳匹配關系,定檢后的磨輥加載壓力為21 MPa,磨輥與襯板之間的間隙為10 mm,比定檢前的磨輥加載壓力23 MPa,磨輥與襯板之間的間隙為16 mm運行較為經(jīng)濟。
增加磨煤機彈簧加載壓力可提高煤層上的碾磨能力,使磨煤機最大出力增加,煤粉變細和石子煤排量降低。但磨煤機電耗因磨輥負載增大而增大,并且磨煤機的磨損加重,實際上磨輥加載壓力和磨輥磨碗間隙有一個最佳匹配關系,從燃燒經(jīng)濟性來看:增加碾磨壓力是有利的,尤其當分離器的轉(zhuǎn)速和磨輥磨碗間隙已達到調(diào)整極限位置時更是如此,但是從整個系統(tǒng)的角度來說,加載壓力不應過大,最好不要在超過其設計壓力的工況下運行[5]。
表1 磨煤機特性和磨輥加載壓力的主要數(shù)據(jù)及其結果Tab.1 Analysis results of mill characteristics and grinding roll loading pressure
表2 F磨煤機定檢前的相應數(shù)據(jù)Tab.2 Corresponding data of F Mill before regular inspection
表3 F磨煤機定檢后的相應數(shù)據(jù)Tab.3 Corresponding data of F Mill after regular inspection
對F磨動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速為900~950 r/min之間,彈簧加載壓力為21 MPa的工況進行分析,相應試驗工況的編號為 F8、F9、F10、F11、F12,相關數(shù)據(jù)表4。
從表4可以看出隨著磨煤機出力的增加,磨煤單耗(未包括一次風機單耗)趨于下降,說明磨煤機可以達到其設計的最大出力,而且單位耗電量最少。因此,為了保證系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性,磨煤機宜在較大出力下運行。磨煤機出粉量與制粉系統(tǒng)單耗關系見圖3。
圖3 磨煤機出粉量與制粉系統(tǒng)單耗關系Fig.3 Relationsship of mill output and single consumption in pulverizing system
表4 磨煤機出力特性分析的主要數(shù)據(jù)及其結果Tab.4 Analysis and results of mill capacity characteristics
在實際運行中,提高磨煤機的入口風溫可增加磨煤機的出力能力。因為一次風溫度升高,對煤的干燥作用加強,使煤比較容易磨碎[6]。因此在給煤量不變時,可減少磨煤機內(nèi)的再循環(huán)煤量和煤層厚度,使制粉電耗降低,同時由于開大熱風門、關小冷風門可降低排煙溫度和散熱損失,并對提高燃燒效率有明顯的效果。但是,對于揮發(fā)份高的煤種,一次風溫太高,增加了自燃的可能性[7],運行不安全,所以在安全允許的條件下推薦維持磨煤機出口溫度在上限運行(每天化驗煤質(zhì)1次,一般煤種一定時,揮發(fā)份變化不大,根據(jù)揮發(fā)份不同的煤種,在進行大量試驗的基礎上得出的結論)。
對F磨煤機出力為75 t/h左右,動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速900~950 r/min之間的相應數(shù)據(jù)進行分析,相應試驗工況的編號為 F13、F14、F15、F16、F17、F18,相關數(shù)據(jù)表5。
由圖4可以看出,磨碗差壓過低或過高都會增加制粉系統(tǒng)的電耗,由于磨碗差壓是隨著磨煤機的負荷率的增加而增加[8],所以最經(jīng)濟的運行方式是保持磨煤機負荷率在80%左右,使磨碗差壓在3~3.5 kPa。另外由于單臺磨煤機的出力是由鍋爐燃煤量及運行的磨煤機臺數(shù)決定的[9],所以在磨煤機出力保持不變的情況下,還可以通過調(diào)整磨煤機入口一次風量使得磨碗差壓保持在一個合理的范圍,從而降低制粉系統(tǒng)的電耗。
表5 磨煤機磨碗差壓特性分析的主要數(shù)據(jù)及其結果Tab.5 Analysis results of grinding bowl differential pressure characteristics
圖4 磨煤機磨碗差壓與制粉系統(tǒng)單耗關系Fig.4 Relationship of grinding bowl differential pressurepressure of mill bowl and single consumption of pulverizerin pulverizing system
(1)磨煤機分離器轉(zhuǎn)速處于900~950 r/min時,磨煤機的制粉單耗最小為19.10 kW·h/t。
(2)磨輥加載壓力和磨輥磨碗間隙有一個最佳匹配關系[10],對該機組磨煤機,磨輥加載壓力為21 MPa,磨輥與襯板之間的間隙為10 mm較為經(jīng)濟。
(3)磨煤機在較高的負荷率下運行比較經(jīng)濟。
(4)對于該電廠,經(jīng)過大量試驗確定磨煤機出口溫度:控制在73℃以下(38% <Vdaf<41%),控制在65~70℃(41% <Vdaf<45%),控制在63~67℃(45% <Vdaf<48%),控 制 在 65 ℃ 以 下 (Vdaf>48%)。
(5)對于HP型中速磨煤機,最經(jīng)濟的運行方式是保持磨煤機負荷率在80%左右,使磨碗差壓在3~3.5 kPa之間。另外由于單臺磨煤機的出力是由鍋爐燃煤量及運行的磨煤機臺數(shù)決定的,所以在磨煤機出力保持不變的情況下,還可以通過調(diào)整磨煤機入口一次風量使得磨碗差壓保持在一個合理的范圍,從而降低制粉系統(tǒng)的電耗。
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