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        給水泵汽輪機(jī)振動(dòng)大跳閘原因分析及防范措施

        2011-04-02 16:23:20汪杰斌章遐林
        電力安全技術(shù) 2011年10期
        關(guān)鍵詞:汽動(dòng)給水泵軸瓦

        汪杰斌,章遐林,楊 斌,王 啟

        (1.國(guó)投宣城發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 宣城 242052;2.安徽池州九華發(fā)電有限公司,安徽 池州 247103)

        某發(fā)電公司300 MW燃煤發(fā)電機(jī)組配備的給水泵汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠制造的單缸、單流、整鍛單軸、沖動(dòng)式、純凝汽、新汽內(nèi)切換式變參數(shù)、變功率、變轉(zhuǎn)速汽輪機(jī),其轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速:一階為2 550 r/min;二階為12 200 r/min。給水泵汽輪機(jī)是大型火電廠關(guān)鍵輔助設(shè)備,它的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)火電廠是至關(guān)重要的,給水泵汽輪機(jī)跳閘,輕則要降低機(jī)組出力運(yùn)行,重則會(huì)造成鍋爐斷水燒干鍋,必須引起足夠的重視。

        1 事件概述

        2006-05-05T11:18:36,1號(hào)機(jī)組負(fù)荷310 MW,A,B汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,轉(zhuǎn)速分別為5 165 r/min和5 159 r/min,電動(dòng)給水泵備用,聯(lián)鎖保護(hù)、搶水保護(hù)投用。11:25:29,發(fā)生B汽動(dòng)給水泵跳閘,C電動(dòng)給水泵未聯(lián)啟,手動(dòng)強(qiáng)啟C電動(dòng)給水泵,控制汽包水位;11:26:00,A汽動(dòng)給水泵在C電動(dòng)給水泵啟動(dòng)過程中轉(zhuǎn)速升至最高5 450 r/min;11:26:36,水位最低下降至-310 mm后開始回升。經(jīng)事后檢查,B給水泵汽輪機(jī)前軸承振動(dòng)大造成振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳機(jī);其他3個(gè)軸承振動(dòng)都有明顯增長(zhǎng);各瓦金屬溫度、供油壓力、供回油溫度、軸向位移、脹差等參數(shù)均未見異常。

        2006-05-05T14:26:10,1號(hào)機(jī)B汽動(dòng)給水泵重新啟動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn),檢查未見異常,振動(dòng)情況正常。16:48,B汽動(dòng)給水泵并入系統(tǒng),退出C電動(dòng)給水泵運(yùn)行。

        2006-05-18T17:24:55,1號(hào)機(jī)組給水進(jìn)行RB試驗(yàn),負(fù)荷270 MW,A,B汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,C電動(dòng)給水泵備用,聯(lián)鎖保護(hù)、搶水保護(hù)投入當(dāng)按試驗(yàn)方案手動(dòng)打閘A汽動(dòng)給水泵,C電動(dòng)給水泵聯(lián)啟正常,但由于B汽動(dòng)給水泵給水流量下降,轉(zhuǎn)速上升至5 370 r/min,,B給水泵汽輪機(jī)前軸承振動(dòng)迅速增加至0.125 mm,振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳閘,給水RB動(dòng)作正常,減負(fù)荷至160 MW。

        2 原因分析

        1號(hào)機(jī)組B給水泵汽輪機(jī)(以下簡(jiǎn)稱“1B給水泵汽輪機(jī)”)跳閘時(shí)其他相關(guān)參數(shù):潤(rùn)滑油壓力為0.20 MPa,潤(rùn)滑油溫度為40.14 ℃,凝汽器真空為-92.24 kPa,B小機(jī)前軸承溫度為52.97 ℃,B小機(jī)軸向位移為-0.35 mm,B小機(jī)低壓進(jìn)汽壓力為0.73 MPa,B小機(jī)高壓進(jìn)汽壓力為17.02 MPa。

        1B給水泵汽輪機(jī)跳閘前后除軸承振動(dòng)以外,其他參數(shù)沒有任何異常。1B給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速在5 200 r/min以下時(shí),工作情況良好,轉(zhuǎn)速在5 300 r/min時(shí),失穩(wěn),引起共振。振動(dòng)由1B給水泵汽輪機(jī)前軸承向后3個(gè)軸承輻射,應(yīng)屬于典型的軸瓦自激振動(dòng)。

        汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速高于2倍一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí)發(fā)生的軸瓦自激振動(dòng),稱為油膜振蕩。軸承載荷小或偏心率小的轉(zhuǎn)子,容易發(fā)生油膜振蕩。油膜振蕩故障的發(fā)生和消失具有突然性,并具有慣性效應(yīng),即升速時(shí)產(chǎn)生振蕩的轉(zhuǎn)速比降速時(shí)振蕩消失的轉(zhuǎn)速要大。油膜振蕩故障發(fā)生時(shí),油膜經(jīng)歷了破壞—建立—破壞—建立……這樣的反復(fù)過程,軸頸和軸承不斷碰磨,軸瓦內(nèi)油膜壓力有較大波動(dòng)。發(fā)生油膜振蕩時(shí),轉(zhuǎn)軸跳動(dòng)非常劇烈,而且不是1個(gè)軸承,而是整個(gè)機(jī)組的所有軸承都出現(xiàn)激烈的振動(dòng),在機(jī)組附近還可以聽到“咚咚”的撞擊聲,振動(dòng)頻率與一階臨界轉(zhuǎn)速接近,引起共振,振動(dòng)表現(xiàn)強(qiáng)烈。

        調(diào)閱歷史數(shù)據(jù),1B給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子實(shí)際一階臨界轉(zhuǎn)速約為2 650 r/min,1B給水泵汽輪機(jī)振動(dòng)發(fā)生時(shí)的振動(dòng)頻譜的頻譜特征也基本與軸瓦油膜振蕩的頻譜特征相吻合,即軸瓦發(fā)生油膜振蕩時(shí),其振動(dòng)的主要頻率成分近似等于該轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的第一臨界轉(zhuǎn)速頻率。對(duì)于油膜振蕩故障,還可以從振動(dòng)信號(hào)中提取如下征兆:振動(dòng)的0.8~1.0倍頻成分較大。從1號(hào)機(jī)組啟動(dòng)至今,由于循環(huán)水溫度低,機(jī)組真空較高,帶最大負(fù)荷時(shí),汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速都在5 200 r/min以下,所以1B給水泵汽輪機(jī)均未發(fā)生過跳閘。

        綜上所述,1B給水泵汽輪機(jī)振動(dòng)現(xiàn)象與汽輪機(jī)軸承油膜振蕩特征相吻合。通過2006-05-05 1B給水泵汽輪機(jī)跳閘現(xiàn)象和歷史記錄數(shù)據(jù)分析,判定1B給水泵汽輪機(jī)振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳閘是由1B給水泵汽輪機(jī)軸承油膜振蕩引起的。

        3 防范措施

        為了防止和消除油膜振蕩,可以采取以下措施。

        (1) 增加軸承比壓。增加軸承比壓就是增加在軸瓦單位垂直投影面積上的軸承載荷,從而提高軸承工作的穩(wěn)定性。增加軸承比壓最方便的辦法是調(diào)整聯(lián)軸器中心。這種方法的缺點(diǎn)是高速幅度有限,只適用于剛性和半撓性聯(lián)軸器附近的軸瓦。在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用最多的方法是縮短軸瓦長(zhǎng)度,即降低長(zhǎng)頸比。

        (2) 降低潤(rùn)滑油的粘度。最快捷的辦法是提高軸瓦進(jìn)油溫度。

        (3) 減少軸瓦頂部間隙,擴(kuò)大兩側(cè)間隙,即增加軸承的橢圓度。

        (4) 增大上瓦的烏金寬度,以便形成油膜,增加軸瓦的穩(wěn)定性。

        (5) 換用穩(wěn)定性好的軸瓦,如,可傾瓦。

        (6) 充分平衡同相的不平衡分量。

        電廠消除油膜振蕩基本上都是從提高軸瓦的工作穩(wěn)定性和減小轉(zhuǎn)軸對(duì)軸承的擾動(dòng)力這2個(gè)方面來措取措施的。

        通過追蹤1B汽動(dòng)給水泵汽輪機(jī)跳閘發(fā)生、發(fā)展的全過程,全面審視各項(xiàng)操作和抄表記錄,研究、分析了振動(dòng)變化的誘發(fā)因素和運(yùn)行操作的合理性與安全性,特提出以下防范措施。

        3.1 運(yùn)行技術(shù)措施

        (1) 加強(qiáng)對(duì)1號(hào)機(jī)B給水泵汽輪機(jī)的振動(dòng)監(jiān)視。

        (2) 1B給水泵汽輪機(jī)運(yùn)行時(shí),控制轉(zhuǎn)速在5 200 r/min以下。

        (3) 聯(lián)系熱控專業(yè)人員,在邏輯中限制1B給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速最高5 200 r/min。

        (4) 1B給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速超過5 100 r/min時(shí),做好1B給水泵汽輪機(jī)跳閘事故預(yù)想。

        (5) 提高1B給水泵汽輪機(jī)軸瓦進(jìn)油溫度。

        3.2 檢修技術(shù)措施

        (1) 加強(qiáng)對(duì)1B給水泵汽輪機(jī)的測(cè)振及分析,提出改造方案。

        (2) 停機(jī)檢修,對(duì)1B給水泵汽輪機(jī)前軸承進(jìn)行檢查,調(diào)整軸瓦頂部間隙,將其頂部間隙減少至軸頸直徑的1.2 ‰~1.5 ‰,同時(shí)刮大軸瓦兩側(cè)間隙或?qū)⑸贤叩臑踅鸺訉?,由此可以顯著增加上瓦油膜力,提高軸瓦偏心率,增加軸瓦穩(wěn)定性,消除油膜振蕩。

        通過以上運(yùn)行與檢修技術(shù)措施的執(zhí)行,特別是檢修技術(shù)措施的實(shí)施,徹底消除了1B給水泵汽輪機(jī)軸承的油膜振蕩。

        1 李錄平.汽輪機(jī)組故障診斷技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2002.

        2 施維新.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)及事故[M].北京:中國(guó)電力出版社,1999.

        3 傅正祥.汽輪機(jī)設(shè)備運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,1997.

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