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        高壓真空接觸器常見故障的處理及原因分析

        2011-04-01 14:52:03盛明學(xué)
        電力安全技術(shù) 2011年5期
        關(guān)鍵詞:手車分閘接觸器

        盛明學(xué)

        (安徽準(zhǔn)南平圩電力檢修工程有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232089)

        高壓真空接觸器在發(fā)電廠高壓廠用電系統(tǒng)中應(yīng)用十分廣泛,若其發(fā)生故障后處理不及時(shí),將會(huì)直接影響發(fā)電廠機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        為幫助現(xiàn)場(chǎng)工作人員正確、及時(shí)處理高壓真空接觸器的常見故障,現(xiàn)將多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)整理成下文。

        1 操作機(jī)構(gòu)的工作原理

        1.1 機(jī)械保持型接觸器動(dòng)作原理

        合閘線圈帶電后驅(qū)動(dòng)合閘電磁鐵,使接觸器主觸頭閉合,合閘完成后由機(jī)械鎖扣裝置將接觸器保持在合閘狀態(tài)。合閘電磁鐵動(dòng)作過程中將分閘彈簧壓縮,分閘時(shí)分閘電磁鐵帶電動(dòng)作,使合閘鎖扣裝置脫扣,由分閘彈簧驅(qū)動(dòng)操作機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)分閘。

        1.2 電氣保持型接觸器動(dòng)作原理

        合閘時(shí),合閘繼電器與合閘保持繼電器在合閘過程中進(jìn)行瞬時(shí)切換:合閘繼電器失電后,瞬時(shí)切換為合閘保持繼電器帶電,從而使合閘線圈始終保持帶電,使接觸器主觸頭處于合閘狀態(tài);合閘電磁鐵動(dòng)作過程中將分閘彈簧壓縮,分閘時(shí),切斷合閘保持繼電器電源,合閘線圈失電,在分閘彈簧的作用下,接觸器主觸頭迅速分開。

        1.3 永磁保持型接觸器動(dòng)作原理

        合閘時(shí),合閘線圈勵(lì)磁,產(chǎn)生與永久磁鐵的永磁力方向相同的電磁力,共同作用于銜鐵,實(shí)現(xiàn)合閘;合閘完成后,合閘線圈斷電,永磁力單獨(dú)作用于銜鐵,使接觸器保持在合閘位置。分閘時(shí),分閘線圈勵(lì)磁,產(chǎn)生與永磁力方向相反的電磁力,削弱了永磁鐵對(duì)銜鐵的作用,與分閘彈簧共同作用,實(shí)現(xiàn)分閘。

        2 接觸器不能合閘的故障處理

        2.1 手車未能完全進(jìn)入工作位置

        2.1.1 故障現(xiàn)象

        某機(jī)械保持型高壓真空接觸器在合閘操作中能聽見合閘電磁鐵動(dòng)作的聲音,但不能可靠合閘。

        2.1.2 處理經(jīng)過

        將接觸器手車?yán)鲩g隔,檢查合閘回路各元器件良好,各觸點(diǎn)接觸良好;測(cè)量合閘線圈直流電阻值正常;檢查柜內(nèi)閉鎖裝置無變形;用試驗(yàn)儀器對(duì)接觸器手車進(jìn)行合閘操作,其動(dòng)作電壓合格,合閘后機(jī)械保持組件扣合良好。將手車送入間隔,發(fā)現(xiàn)當(dāng)接觸器搖至柜體面板上的工作位置指示燈亮?xí)r,手車仍能搖進(jìn),搖把再繼續(xù)搖進(jìn)約180°,手車方才到位。搖出接觸器手車,對(duì)位置開關(guān)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,使手車到達(dá)實(shí)際工作位置時(shí),工作位置指示燈正好點(diǎn)亮。將手車搖至工作位置,通知運(yùn)行人員進(jìn)行合分閘操作3次,接觸器均動(dòng)作正常。

        2.1.3 原因分析

        工作位置指示與手車的實(shí)際位置有誤差,手車沒有搖到工作位置是造成此類故障的主要原因。接觸器頻繁操作所產(chǎn)生的震動(dòng),使位置開關(guān)與開關(guān)擋塊發(fā)生了相對(duì)位移,位置開關(guān)在手車到達(dá)工作位置前接通??吹焦ぷ魑恢弥甘緹袅疗穑僮魅藛T誤以為手車已經(jīng)到位,便對(duì)接觸器進(jìn)行合閘操作。此時(shí)由于手車并不在實(shí)際工作位置,機(jī)械連鎖擋板使接觸器手車的合閘鎖扣裝置無法鎖扣,接觸器合閘后立即跳開。

        2.2 熔斷器熔斷

        2.2.1 故障現(xiàn)象

        某型號(hào)高壓真空接觸器因負(fù)荷原因跳閘,對(duì)負(fù)荷設(shè)備進(jìn)行維修后,啟動(dòng)接觸器,發(fā)現(xiàn)接觸器遠(yuǎn)方、就地均不能合閘。就地檢查開關(guān)柜上的工作位置指示燈亮。

        2.2.2 處理經(jīng)過

        將接觸器手車?yán)鲩g隔,檢查發(fā)現(xiàn)三相熔斷器有一相熔斷,更換熔斷器;檢查合閘回路各元器件良好,各觸點(diǎn)接觸良好;測(cè)量合閘線圈直流電阻值正常;檢查柜內(nèi)閉鎖裝置無變形;將手車送入間隔,搖至工作位置,合閘正常。

        2.2.3 原因分析

        熔斷器內(nèi)配有撞擊器,熔管內(nèi)帶有撞針,熔斷器支座上裝配有聯(lián)動(dòng)脫扣機(jī)構(gòu)。當(dāng)有一相熔斷器熔斷時(shí),撞針彈出,通過撞擊桿驅(qū)動(dòng)聯(lián)動(dòng)脫扣機(jī)構(gòu)使微動(dòng)開關(guān)的常閉觸點(diǎn)斷開,合閘回路不通,接觸器不能合閘。

        2.3 電纜倉柜門位置開關(guān)接觸不良

        2.3.1 故障現(xiàn)象

        某電廠檢修人員在進(jìn)行6kV負(fù)荷電纜檢查與試驗(yàn)工作后,運(yùn)行人員在對(duì)負(fù)荷進(jìn)行送電的過程中,發(fā)生接觸器遠(yuǎn)方、就地均不能合閘的故障。就地檢查開關(guān)柜上的工作位置指示燈亮。

        2.3.2 處理經(jīng)過

        將接觸器手車?yán)鲩g隔,對(duì)合閘回路進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;檢查合閘線圈外觀正常,測(cè)量其直流電阻值正常;對(duì)開關(guān)柜電纜倉的柜門開關(guān)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其接觸不良。更換柜門開關(guān)后將手車送入間隔,搖至工作位置,合閘正常。

        2.3.3 原因分析

        該開關(guān)柜電纜倉安裝有柜門開關(guān),與接觸器的合閘回路構(gòu)成電氣閉鎖。檢修人員在進(jìn)行負(fù)荷電纜檢查工作后,沒有對(duì)柜門開關(guān)進(jìn)行檢查就關(guān)閉柜門。在對(duì)負(fù)荷進(jìn)行送電時(shí),由于柜門開關(guān)接觸不良,合閘回路不通,接觸器不能合閘。

        3 拒分的故障處理

        3.1 故障現(xiàn)象

        某電廠6kV廠用電系統(tǒng)使用某機(jī)械保持型高壓真空接觸器多臺(tái),運(yùn)行中發(fā)生多起拒分故障。檢查發(fā)現(xiàn)分閘線圈燒壞;更換分閘線圈后,分閘動(dòng)作電壓試驗(yàn)不合格。

        3.2 處理經(jīng)過

        出現(xiàn)拒分故障后,用緊急分閘的方法進(jìn)行分閘。將接觸器手車?yán)鲩g隔時(shí),聞到有明顯的焦糊味,檢查發(fā)現(xiàn)分閘線圈已燒壞。對(duì)分閘回路進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)接觸不良和故障的元器件;檢查機(jī)械機(jī)構(gòu),未發(fā)現(xiàn)緊固件松動(dòng)和明顯的轉(zhuǎn)動(dòng)部件磨損現(xiàn)象;檢查合閘機(jī)械鎖扣組件在合閘后扣合良好。更換同型號(hào)的備品分閘線圈,對(duì)機(jī)械機(jī)構(gòu)潤滑后進(jìn)行分閘電壓試驗(yàn),分閘動(dòng)作電壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)不合格。聯(lián)系廠家人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查處理,經(jīng)過討論、分析,決定采取如下改進(jìn)措施:

        (1) 對(duì)分閘回路進(jìn)行改進(jìn),將分閘繼電器的常開觸點(diǎn)采用雙觸點(diǎn)并聯(lián),以降低分閘回路的接觸電阻,從而降低分閘時(shí)分閘回路中的電壓降;

        (2) 將分閘線圈組件更換為該生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的改進(jìn)型分閘線圈組件;

        (3) 檢查分閘脈沖信號(hào),適當(dāng)降低分閘脈沖信號(hào)的施加時(shí)間。

        采取以上措施改進(jìn)后的接觸器至今未發(fā)生分閘線圈燒壞及由此原因產(chǎn)生的拒分現(xiàn)象。

        3.3 原因分析

        分閘線圈組件設(shè)計(jì)不合理是主要原因。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,機(jī)構(gòu)阻力會(huì)增大,造成分閘動(dòng)作電壓上升;加之分閘回路中的接觸電阻隨著運(yùn)行時(shí)間的增加而增大,使分閘操作時(shí)分閘線圈上的電壓降低。兩者的疊加,使得接觸器在正常工作電壓下不能分閘。此時(shí)如果分閘信號(hào)的脈沖不合格,加到分閘線圈的電壓信號(hào)時(shí)間增加,或者操作人員因?yàn)椴荒芊珠l而頻繁操作,將燒壞分閘線圈。

        4 合閘動(dòng)作電壓不合格的故障處理

        4.1 故障現(xiàn)象

        某電廠脫硫6kV段使用某機(jī)械保持型高壓真空接觸器多臺(tái),控制回路額定電壓為直流110V。在檢修后的動(dòng)作電壓試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)有2臺(tái)高壓真空接觸器合閘動(dòng)作電壓不合格,分別為105 V和108 V。

        4.2 處理經(jīng)過

        發(fā)現(xiàn)問題后,首先對(duì)合閘回路進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)接觸電阻超標(biāo)問題;隨后檢查機(jī)械機(jī)構(gòu),未發(fā)現(xiàn)緊固件的松動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)部件配合間隙增大現(xiàn)象;檢查合閘機(jī)械鎖扣組件在合閘后扣合良好。對(duì)機(jī)械機(jī)構(gòu)進(jìn)行潤滑后,再次進(jìn)行動(dòng)作電壓試驗(yàn),合閘動(dòng)作電壓值沒有明顯下降;測(cè)量合閘線圈的直流電阻值,與銘牌值基本一致;檢查合閘電磁鐵動(dòng)作無卡澀。聯(lián)系生產(chǎn)廠家人員到現(xiàn)場(chǎng)共同檢查討論,最后決定在保證觸頭壓力和行程的前提下對(duì)合閘電磁鐵的彈簧和觸頭彈簧進(jìn)行適度的調(diào)整。調(diào)整后進(jìn)行分合閘動(dòng)作電壓測(cè)試、導(dǎo)電回路電阻測(cè)試、斷口絕緣測(cè)試、斷口耐壓測(cè)試、機(jī)械特性測(cè)試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)均合格。

        4.3 原因分析

        合閘電磁鐵的彈簧力不能與合閘電磁鐵的吸力有效配合,會(huì)使合閘電磁鐵的吸力顯得不足,加之合閘回路的接觸電阻隨著設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的增加而有所增大,從而使合閘動(dòng)作電壓值升高。

        5 導(dǎo)電回路電阻超標(biāo)的故障處理

        5.1 故障現(xiàn)象

        某電廠6kV段使用某電氣保持型和機(jī)械保持型高壓真空接觸器多臺(tái)。在修后試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),有一臺(tái)接觸器的B相不含熔斷器的導(dǎo)電回路電阻值達(dá)到158 μΩ,而A,C兩相的導(dǎo)電回路電阻分別為86 μΩ,96 μΩ。查閱該接觸器出廠試驗(yàn)數(shù)據(jù),A,B,C 三相出廠值分別為 82 μΩ,92 μΩ,88 μΩ。顯然B相的導(dǎo)電回路電阻值與出廠值相比,不合格。

        5.2 處理經(jīng)過

        利用試驗(yàn)儀器對(duì)各電氣連接部位進(jìn)行接觸電阻測(cè)試,并與其余兩相逐一對(duì)比,未發(fā)現(xiàn)明顯異常;對(duì)各機(jī)械部件進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯磨損部件;檢查觸頭磨損量,處于合格范圍內(nèi);對(duì)各電氣連接部位進(jìn)行緊固,接觸電阻下降到153 μΩ;在保證觸頭行程和壓力的前提下對(duì)觸頭彈簧進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,接觸電阻下降到110 μΩ;對(duì)接觸器進(jìn)行分合閘動(dòng)作電壓測(cè)試、機(jī)械特性測(cè)試、斷口絕緣測(cè)試、斷口耐壓測(cè)試,各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)均合格。

        5.3 原因分析

        觸頭壓力低使動(dòng)靜觸頭接觸電阻增大,是導(dǎo)致此起導(dǎo)電回路電阻值超標(biāo)的主要原因。分合閘操作會(huì)使彈簧和機(jī)構(gòu)產(chǎn)生疲勞;合閘機(jī)構(gòu)各部件的磨損會(huì)使合閘機(jī)構(gòu)的行程變小,觸頭磨損會(huì)使觸頭開距增大。所有這些最終都會(huì)使觸頭的行程變小,導(dǎo)致觸頭壓力下降,接觸電阻增大。

        6 結(jié)束語

        高壓真空接觸器因具有壽命長、體積小、價(jià)格低、可頻繁操作、檢修維護(hù)工作量小、開斷性能良好等一系列優(yōu)點(diǎn),而在發(fā)電廠的高壓廠用電系統(tǒng)中得到越來越廣泛的應(yīng)用。為預(yù)防高壓真空接觸器故障的發(fā)生,降低故障的發(fā)生率,應(yīng)及時(shí)消除設(shè)備缺陷,特提出如下建議和措施:

        (1) 加強(qiáng)人員的技能培訓(xùn),提高他們對(duì)故障部位、故障原因的判斷能力;

        (2) 健全設(shè)備消缺臺(tái)賬,注重積累消缺經(jīng)驗(yàn);

        (3) 對(duì)操作相對(duì)頻繁的設(shè)備,可適當(dāng)縮短檢修周期;

        (4) 對(duì)停役的設(shè)備進(jìn)行必要的清理、潤滑,防止因積塵等原因造成機(jī)構(gòu)摩擦力增加;

        (5) 接觸器出現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)盡量減少對(duì)接觸器的操作次數(shù),以防事故進(jìn)一步擴(kuò)大;

        (6) 接觸器因負(fù)荷故障跳閘后,應(yīng)對(duì)接觸器進(jìn)行全面檢查,特別是對(duì)熔斷器的檢查;

        (7) 加強(qiáng)對(duì)緊固件的檢查,防止緊固件松動(dòng);

        (8) 將開關(guān)室封閉并加裝冷卻裝置,以改善設(shè)備的運(yùn)行環(huán)境。

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