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        給水系統(tǒng)異常造成MFT的事故分析

        2011-03-28 06:20:34韓威崔猛鄭志強(qiáng)董建朋韓法玲
        電力建設(shè) 2011年3期
        關(guān)鍵詞:小機(jī)電動門汽包

        韓威,崔猛,鄭志強(qiáng),董建朋,韓法玲

        (1.河南電力試驗(yàn)研究院,鄭州市,450052;2.西安科技大學(xué)電氣工程與控制學(xué)院,西安市,710054)

        0 引言

        根據(jù)DL/T 435—2004《電站煤粉鍋爐防爆規(guī)程》[1]和DL/T 1091—2008《火力發(fā)電廠鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)規(guī)程》[2]的要求,為防止鍋爐發(fā)生爆燃等重大事故,電站鍋爐均設(shè)計(jì)有主燃料跳閘(main fuel trip,MFT)保護(hù)。2006—2009年,河南省發(fā)生1例汽包水位保護(hù)未能及時(shí)動作重大事故,其原因?yàn)槌跗魅彼?,給水泵也未跳閘,造成了鍋爐缺水;此期間,汽包水位保護(hù)動作18次(統(tǒng)計(jì)結(jié)果僅包括中電投、大唐集團(tuán)的電廠),其中相當(dāng)一部分是因控制設(shè)備故障、信號干擾、測點(diǎn)上凍、邏輯錯(cuò)誤等原因造成的保護(hù)動作。本文結(jié)合其中較為典型的3次因給水系統(tǒng)異常造成的鍋爐MFT誤動事故進(jìn)行分析和討論。

        1 機(jī)組設(shè)備概況

        1.1 機(jī)組1概況

        機(jī)組1為210 MW熱電機(jī)組,配置東方鍋爐廠的DG670/13.7-20型亞臨界、自然循環(huán)汽包鍋爐,采用四角切圓燃燒、單爐膛“π”型布置。配備2臺直吹式雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),分別有4層煤粉管道接至鍋爐燃燒器四角。切向燃燒的煤粉燃燒器布置有2層主油燃燒器,并增加1層等離子點(diǎn)火裝置。其中給水管路設(shè)計(jì)為2路,30%鍋爐最大連續(xù)出力(boiler maximum continuous rating,BMCR)的給水啟動旁路和100%BMCR的主給水主路。主給水回路設(shè)計(jì)有1個(gè)電動門。

        1.2 機(jī)組2概況

        機(jī)組2為300 MW熱電機(jī)組,配置東方鍋爐廠的DG1025/17.4-II4型亞臨界、自然循環(huán)汽包鍋爐,采用四角切圓燃燒、單爐膛“π”型布置。機(jī)組配備5臺直吹式中速磨煤機(jī),分別有4層煤粉管道接至鍋爐燃燒器四角。其中給水管路設(shè)計(jì)為2路,30%BMCR的給水啟動旁路和100%BMCR的主給水主路。汽包本體設(shè)計(jì)有3個(gè)差壓平衡式水位計(jì)。

        1.3 機(jī)組3概況

        機(jī)組3為300 MW火電機(jī)組,配置東方鍋爐廠的DG1025/18.2-II6型亞臨界一次中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、平衡通風(fēng)汽包爐,采用四角切圓燃燒,配備5臺直吹式中速磨煤機(jī)。給水泵設(shè)計(jì)1臺50%最大持續(xù)功率(maximum continuous rating,MCR)的電動給水泵,1臺100%MCR的汽動給水泵。

        2 機(jī)組1異常MFT事故分析

        2.1 事故過程

        某日,2號機(jī)組單機(jī)運(yùn)行,負(fù)荷150 MW;16:12:00,運(yùn)行人員準(zhǔn)備進(jìn)行給水的主、旁路切換操作,先開啟給水旁路前后電動門,并準(zhǔn)備開啟給水旁路調(diào)整門;16:13:00,主給水電動門突然關(guān)閉(當(dāng)時(shí)該門在“掛起”狀態(tài)),汽包水位迅速下降;立即調(diào)整給水泵勺管、將主給水電動門“解掛”并開啟;16:15:00,MFT動作,2號爐滅火,給出“汽包水位低三值”報(bào)警信號。

        2.2 事故分析過程

        (1)檢查分散控制系統(tǒng)(distribute control system,DCS)邏輯,發(fā)現(xiàn)在閥門為“掛起”狀態(tài)時(shí),任何聯(lián)鎖邏輯均不會觸發(fā)閥門動作,包括運(yùn)行人員手動操作也是閉鎖的。同時(shí)檢查DCS的歷史趨勢和操作員站操作記錄均證明主給水門屬于異常關(guān)閉,DCS未發(fā)出關(guān)閉指令。

        (2)檢查DCS內(nèi)部卡件、預(yù)制電纜、繼電器等,均未發(fā)現(xiàn)異常。將故障范圍確定在DCS柜外。

        (3)查現(xiàn)場資料,得到閥門控制電纜布置如圖1所示。

        圖1 閥門控制電纜布置Fig.1 The arrangement of valve control cable

        (4)在DCS機(jī)柜處測量閥門“關(guān)指令”電纜絕緣時(shí)發(fā)現(xiàn),其中1根線對地的電阻只有500 Ω。

        (5)檢查閥門本體控制回路,發(fā)現(xiàn)控制指令采用“24 V”采集,指令線纜的2根線芯均采用懸空設(shè)計(jì)。因此,當(dāng)其中1芯發(fā)生接地后,不會導(dǎo)致指令動作。

        (6)打開閥門控制柜發(fā)現(xiàn)DCS指令送到閥門控制柜的端子排后,1路短接到閥門本體,同時(shí)轉(zhuǎn)接到接觸器控制回路中,而在閥門控制柜內(nèi),關(guān)閉指令得1根線纜是直接連接在接觸器的線圈上,分閘線圈電阻為500 Ω(見圖1),同時(shí)線圈的N端是直接接地的,造成關(guān)閉指令線的一芯間接接地(500 Ω)。同時(shí)發(fā)現(xiàn),關(guān)閉指令線的另一芯被甩開到另一接觸器(主給水旁路門的控制接觸器)下的導(dǎo)軌處,幾乎貼緊導(dǎo)軌。

        (7)后經(jīng)模擬試驗(yàn)確認(rèn),發(fā)生異常事故的誘因是主給水旁路門的接觸器動作后,瞬間形成了一小幅振動,進(jìn)而導(dǎo)致主給水門關(guān)閉指令的那根基本懸空的電纜被振到導(dǎo)軌處,而導(dǎo)軌是接地的,結(jié)果指令線的2根線芯同時(shí)接地形成回路,導(dǎo)致主給水電動門關(guān)閉。

        2.3 防范措施

        (1)將主給水電動門的控制電纜重新拉放,直接從DCS機(jī)柜放到電動門處,中間不得進(jìn)行轉(zhuǎn)接,不得和動力電纜走在同一橋架,并將屏蔽線在DCS側(cè)充分接地,防止干擾[3-4]。

        (2)對全廠所有的一體化控制電動門進(jìn)行排查[5],防止同類設(shè)備發(fā)生同樣事故。

        (3)重要設(shè)備的控制回路[6]在投運(yùn)前必須進(jìn)行絕緣測試,并根據(jù)設(shè)備情況在大修期間定期進(jìn)行維護(hù)。

        3 機(jī)組2異常MFT事故分析

        3.1 事故過程

        某日,1號機(jī)組單機(jī)運(yùn)行,負(fù)荷270 MW,汽包水位-10 mm。04:10:09,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)汽包水位2為425 mm,汽包水位2報(bào)警;04:10:25,汽包水位1突然上升至413 mm;04:10:26,MFT動作,1號爐滅火,給出“汽包水位高三值”報(bào)警。

        3.2 事故分析過程

        (1)檢查DCS邏輯,發(fā)現(xiàn)在04:08:00時(shí)刻汽包水位1、2出現(xiàn)上漲趨勢,僅汽包水位3和電接點(diǎn)汽包水位顯示接近。

        (2)檢查DCS內(nèi)部邏輯,MFT動作正確,“汽包水位高”保護(hù)設(shè)計(jì)為“三取二”動作。

        (3)檢修人員反映,現(xiàn)場檢查汽包水位計(jì)變送器箱時(shí),取樣管上凍,造成汽包水位1、2顯示錯(cuò)誤,并最終導(dǎo)致MFT誤動作。

        (4)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)變送器箱設(shè)計(jì)的電加熱電源線絕緣故障,導(dǎo)致電加熱異常跳閘,變送器箱內(nèi)溫度迅速下降,引起取樣管上凍。

        (5)檢查DCS汽包水位補(bǔ)償邏輯[7],發(fā)現(xiàn)由于變送器上凍,但變送器測量的差壓值當(dāng)時(shí)并未超量程,因此DCS仍判斷為好點(diǎn),保護(hù)未自動將已上凍的測點(diǎn)剔除,造成MFT保護(hù)誤動作。

        3.3 防范措施

        (1)將電加熱器電源電纜重新拉放,且應(yīng)考慮對此加熱裝置設(shè)計(jì)雙路冗余電源,充分保障電源的可靠性。在變送器箱內(nèi)增加1個(gè)溫度測點(diǎn)引至DCS顯示。在冬季夜晚較冷時(shí)應(yīng)定期監(jiān)視和記錄溫度值。

        (2)由于變送器測量的差壓量程較大,且測量的差壓在DCS還需要補(bǔ)償計(jì)算,因此,在超過一定差壓時(shí),汽包水位補(bǔ)償值將超出正常的顯示范圍,此時(shí)應(yīng)考慮增加相應(yīng)的DCS邏輯,將該測點(diǎn)判斷為壞點(diǎn)并將其從保護(hù)中切除。邏輯可采取當(dāng)任一汽包水位超過±330 mm(汽包實(shí)際水位上下限)時(shí),判斷壞質(zhì)量,并切除其保護(hù)功能[8]。

        (3)對除氧器水位等其他重要水位計(jì)檢查,加強(qiáng)防凍措施。

        (4)排查主保護(hù)涉及到模擬量品質(zhì)判斷的邏輯,統(tǒng)一增加測量結(jié)果超出一定范圍后自動切除保護(hù)功能,同時(shí)對于測量同一工質(zhì)的多測點(diǎn)的增加偏差大報(bào)警。

        4 機(jī)組3異常MFT事故分析

        4.1 事故過程

        某日,3號機(jī)170 MW運(yùn)行。09:00:00,主蒸汽流量590 t/h,給水流量530 t/h,汽泵轉(zhuǎn)速3 924 r/min。09:00:45,汽泵突然超馳動作,轉(zhuǎn)速飛升至5 160 r/ min,給水流量突升至1 180 t/h,汽包水位突升較快,運(yùn)行人員立即打開汽包事故放水,鍋爐汽機(jī)發(fā)電機(jī)(boiler turbine generator,BTG)盤上小機(jī)降速無效,立即將小機(jī)打閘。09:01:45汽包水位升至+250 mm,MFT動作,汽機(jī)因“汽包水位高”保護(hù)動作跳閘。

        4.2 事故分析過程

        (1)小機(jī)轉(zhuǎn)速指令在集控室立盤處設(shè)計(jì)有數(shù)字邏輯站(硬手操按鈕),通過檢查數(shù)字邏輯站的組態(tài)確認(rèn),當(dāng)時(shí)3號小汽機(jī)突然誤發(fā)“小機(jī)低壓進(jìn)汽電動門關(guān)”指令,導(dǎo)致小機(jī)低壓調(diào)門失去汽源。

        (2)由于在自動狀態(tài),小機(jī)自動開啟高壓調(diào)門。觀察趨勢發(fā)現(xiàn),高壓調(diào)門在開啟后,小機(jī)轉(zhuǎn)速突然飛升至5 160 r/min,給水流量突升至1 114 t/h。

        (3)檢查小機(jī)閥門流量曲線正常,高調(diào)門汽源參數(shù)正常,懷疑高調(diào)門伺服閥有問題[9]。

        (4)現(xiàn)場檢查確認(rèn)小機(jī)高壓調(diào)門伺服閥卡澀,從而導(dǎo)致高調(diào)門在剛開啟后,并無流量輸出,進(jìn)而導(dǎo)致高調(diào)門全開,小機(jī)轉(zhuǎn)速飛升,鍋爐給水量過大。

        4.3 防范措施

        (1)應(yīng)加強(qiáng)組態(tài)的維護(hù)工作,在大修或修改組態(tài)后,必須進(jìn)行完善的試驗(yàn)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尿?yàn)收工作[10],尤其是對涉及到軟邏輯、硬回路相冗余的設(shè)備,在進(jìn)行整改和試驗(yàn)時(shí)必須同步進(jìn)行修改,并分別進(jìn)行連鎖保護(hù)試驗(yàn)驗(yàn)證。

        (2)定期對處于備用的設(shè)備進(jìn)行在線試驗(yàn),以防其備用在故障位置,導(dǎo)致關(guān)鍵時(shí)刻不能正常投入。

        (3)在條件允許時(shí)定期對伺服閥、危機(jī)遮斷(automatic shift trip,AST)電磁閥等油路閥門進(jìn)行清洗工作,并且按照規(guī)程規(guī)定定期進(jìn)行閥門活動試驗(yàn)。

        5 結(jié)論

        給水系統(tǒng)在設(shè)計(jì)階段應(yīng)充分了解所控設(shè)備的詳細(xì)資料,如事例1中的主給水電動門的控制特性在設(shè)計(jì)時(shí)出現(xiàn)沖突,導(dǎo)致安裝時(shí)混接了2套不同的強(qiáng)、弱電控制回路,造成控制電纜絕緣不合格,而調(diào)試過程中,也未引起重視,未將廢棄的閥門控制柜內(nèi)電纜全部甩開,為事故突發(fā)遺留了重大隱患。

        汽包水位測量系統(tǒng)的保溫設(shè)計(jì)在給水系統(tǒng)中愈發(fā)重要,變送器箱內(nèi)電加熱采取單一電源回路設(shè)計(jì),也無相應(yīng)的報(bào)警功能,不符合生產(chǎn)運(yùn)行的需要,如文中事例2,電加熱若設(shè)計(jì)了2路可靠電源,或者可靠的報(bào)警和監(jiān)視措施,就不會造成保護(hù)誤動。同時(shí),DCS中要設(shè)計(jì)完善的水位保護(hù)邏輯,不能簡單地只對變送器輸出信號進(jìn)行壞質(zhì)量判斷,也要考慮到因變送器引入管上凍等特殊情況下的邏輯處理。

        在機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)行中,要定期對給水系統(tǒng)的備用設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和試驗(yàn),如對小機(jī)的油系統(tǒng)進(jìn)行定期清污工作,防止出線伺服閥卡澀,以及運(yùn)行中處于備用狀況的給水調(diào)門、最小流量閥等設(shè)備進(jìn)行定期的活動試驗(yàn),防止真正需要急用時(shí)動作不正常。

        [1]DL/T 435—2004電站煤粉鍋爐爐膛防爆規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2004.

        [2]DL/T 1091—2008火力發(fā)電廠鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2008.

        [3]苗長信,姚長青.某600 MW機(jī)組鍋爐異常MFT分析[J].電力建設(shè),2008,29(8):81-83.

        [4]DL/T 5190.5—2004電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范第五部分:熱工自動化[S].北京:中國電力出版社,2004.

        [5]姚波威,呂強(qiáng).機(jī)電一體化原理及應(yīng)用[M].北京:國防大學(xué)出版社,2005:1-32.

        [6]DL/T 5136—2001火力發(fā)電廠、變電所二次接線設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2001.

        [7]侯子良.鍋爐汽包水位測量系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2005:16-18.

        [8]李平,楊平.鍋爐汽包水位保護(hù)技術(shù)研究進(jìn)展[R].上海:上海電力學(xué)院,2007:1-3.

        [9]梁利華.液壓傳動與電液伺服系統(tǒng)[M].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué)出版社,2005:344-349.

        [10]DL/T 1012—2006,火力發(fā)電廠汽輪機(jī)監(jiān)視和保護(hù)系統(tǒng)驗(yàn)收測試規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2006.

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