劉彥輝
(中國衛(wèi)星海上測控部,江蘇江陰 214431)
某船蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)如圖1所示,由蒸發(fā)器本體、蒸發(fā)器內(nèi)壁融霜加熱管、落水集水盤、蒸發(fā)器底部加熱管、落水管、落水管加熱絲等組成。蒸發(fā)器融霜采用電加熱融霜方式。融霜時蒸發(fā)器內(nèi)部融霜加熱管和底部加熱管加熱使蒸發(fā)器上的結(jié)冰融化,融化的水在集水盤匯集,落水管加熱絲用來防止落水在集水盤和落水管內(nèi)再次結(jié)冰,水漏到托盤通過落水管流出實現(xiàn)融霜。融霜由PLC控制,每隔一定時間進行融霜,時間間隔可以調(diào)整,融霜時126k6閉合,蒸發(fā)器融霜加熱管開始加熱。圖2為蒸發(fā)器底部加熱管(在集水盤上方)和蒸發(fā)器內(nèi)部加熱管電氣原理圖。
圖2中灰色框內(nèi)為加熱管,它是由2根加熱管串聯(lián)組成。每套蒸發(fā)器共12根加熱管,每2根串聯(lián)成1組,共6組,蒸發(fā)器內(nèi)部加熱管4組,蒸發(fā)器底部加熱管(集水盤上方)2組,6組采用星型連接。
圖3是落水管電加熱絲的電氣原理圖.加熱電源為控制箱內(nèi)變壓器(380 V/220 V,1 kW)變壓為220 V后供給加熱絲,為常加熱狀態(tài)。
蒸發(fā)器電加熱管非常容易燒壞,而且由于蒸發(fā)器電加熱管是由2根加熱管串聯(lián)成一組(加熱管額定電壓110 V),一旦其中1根燒壞,另1根雖然沒有燒壞,但因線路中斷也不能正常工作,因此蒸發(fā)器本體上的霜就不能融化。
集水盤內(nèi)部沒有設(shè)置電加熱管,雖然設(shè)有與落水管內(nèi)相同的電加熱絲,但功率很小,質(zhì)量較差,經(jīng)常發(fā)生故障,由于低溫庫溫度低達-18℃以下,當(dāng)蒸發(fā)器融霜后,進入集水盤的水還來不及泄放就會重新結(jié)冰,因此并不能正常通過落水管流走。
落水管電加熱絲故障。由于落水管電加熱絲始終處于工作狀態(tài),加上本身質(zhì)量較差,所以落水管電加熱絲故障率很高。由于原來落水管較長,其電加熱絲一旦故障,在低溫環(huán)境下,進入落水管的水還沒等流走就結(jié)冰了,最終同樣會導(dǎo)致不能正常實現(xiàn)融霜。
經(jīng)分析認為:蒸發(fā)器加熱管和地漏加熱絲燒壞原因其一可能是由于加熱絲質(zhì)量存在問題造成。其二由于蒸發(fā)器電加熱管是由2根加熱管串聯(lián)成1組(加熱管額定電壓110 V),一旦其中1根燒壞,另外1根雖沒燒壞但也不能工作,因此增加了故障發(fā)生的幾率。
在將蒸發(fā)器加熱管改為額定電壓為220 V的加熱管,每組的2根加熱絲采取并聯(lián)接線方式,每組加熱管的功率不變,6組加熱管仍采用星型連接。這樣,若其中1根加熱絲故障,另1根加熱絲仍能正常工作,降低了融霜失敗的幾率。另外,加熱管更換為質(zhì)量好、更耐用的型號,改接后電路圖如圖4所示。
圖4 改進后的融霜電路圖Fig.4Circuit diagram of frost-melting after upswing
3.2.1 重新定制集水盤
在新集水盤下方裝設(shè)2組AC220V350W的U型電加熱管,總功率為700 W,保證蒸發(fā)器融霜的水到集水盤后不會二次結(jié)冰,AC220V電源來自配電柜備用電源開關(guān)。新集水盤結(jié)構(gòu)示意圖如圖5所示。
圖5 新集水盤結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5Sketch map of new catchment tray
3.2.2 集水盤電加熱管控制功能的實現(xiàn)
在原約克控制箱內(nèi)部的融霜接觸器上安裝常開輔助觸頭,使集水盤加熱器與蒸發(fā)器融霜加熱器連鎖。當(dāng)某個冷庫風(fēng)機開始融霜時,輔助觸點閉合,使相對應(yīng)的集水盤電加熱管同步加熱(集水盤加熱控制器的融霜開關(guān)在自動狀態(tài)下)。
集水盤融霜控制箱內(nèi)裝有延時繼電器,時間可從秒、分、小時自由調(diào)整,可在時間繼電器延時時間的最大調(diào)節(jié)范圍內(nèi)根據(jù)結(jié)霜實際情況來調(diào)整延時時間,冷風(fēng)機融霜結(jié)束后,集水盤的融霜加熱器將繼續(xù)加熱一段時間,以便確保進入集水盤的水能順利排出。
同時,集水盤加熱控制箱上設(shè)有手動裝置,可以在自動失效的情況下切換至手動操作模式,保障集水盤加熱器融霜工作正常運行。
由于原來的落水管直通尾軸艙的艙底,管路很長,內(nèi)部設(shè)有電加熱絲,電加熱長期處于工作狀態(tài),容易燒毀,最終導(dǎo)致落水困難。因此,第三步改進措施就是截短落水管,使落水管盡可能的短,在集水盤下方加1個活動的集水桶,每天利用正常巡視檢查設(shè)備的時機在集水桶內(nèi)的水未滿之前,更換新的集水桶。落水管和集水桶示意圖如圖6所示。
圖6 改進后的落水管和集水桶示意圖Fig.6Sketch map of rainspout and catchment bucket after upswing
1)加熱管選用優(yōu)質(zhì)耐用的型號。
2)加熱管接線要用熱縮套管密封,做好絕緣處理。
3)增加集水盤加熱后總功率變大,應(yīng)用時先檢查電源是否匹配,5個低溫庫應(yīng)盡量錯時融霜。
4)每天要利用巡檢冰庫的時機更換集水桶,避免溢出發(fā)生冰堵。
該改進設(shè)計方案已經(jīng)在3艘船得到應(yīng)用,應(yīng)用該方案以來都沒有再次發(fā)生類似的融霜故障,方案的有效性得到了實踐的驗證。
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