張鈞瑋,李勇康
(新疆華電紅雁池發(fā)電有限責(zé)任公司,新疆 烏魯木齊 830047)
新疆華電紅雁池發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱紅雁池發(fā)電公司)為4×200 MW機(jī)組,原#1機(jī)組分散控制系統(tǒng)(DCS)為XDPS-400系統(tǒng),該系統(tǒng)于1998年制造、1999年出廠,電氣設(shè)計(jì)保留了大量硬手操設(shè)備和盤裝表計(jì)未進(jìn)入DCS控制。從機(jī)組投運(yùn)至今,尤其是近幾年已發(fā)生多次硬件故障。#1機(jī)組DCS通訊網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率在機(jī)組停運(yùn)、大部分設(shè)備未經(jīng)過DCS操作的情況下,瞬時(shí)數(shù)據(jù)通信總線的負(fù)荷率高達(dá)34%;#1機(jī)組DCS還存在人機(jī)接口站設(shè)備老化、操作響應(yīng)慢、歷史采集容量小、歷史數(shù)據(jù)刻錄備份容易死機(jī)的問題。DPU出現(xiàn)的主要故障有:DPU脫雙網(wǎng),DPU停機(jī)燈閃爍不能自動恢復(fù);DPU脫雙網(wǎng)后,又自動恢復(fù)跟蹤狀態(tài);跟蹤DPU自動初始化,拷貝輔控后正常;雙DPU仿真試驗(yàn)時(shí),硬關(guān)閉重啟后顯示初始化,Type:INIT不能通過Track;RTD端子板超差;LVDT值跳變。
基于以上原因,紅雁池發(fā)電公司經(jīng)過可行性分析,決定采用 GE能源集團(tuán)最新的 DCS產(chǎn)品OC6000e對#1機(jī)組DCS進(jìn)行全面升級改造。此次改造在#1機(jī)組大修期間完成,并把電氣控制系統(tǒng)(ECS)、旁路系統(tǒng)、磨煤機(jī)潤滑油程控系統(tǒng)、熱網(wǎng)系統(tǒng)加入到新的DCS中,取消硬手盤控制,采用DCS控制。
(1)OC6000e控制層網(wǎng)絡(luò)和I/O網(wǎng)絡(luò)通過以太網(wǎng)直接通信,減少中介和延時(shí)。同時(shí),I/O網(wǎng)絡(luò)基于IEC1588協(xié)議,所有I/O模塊間同步可以達(dá)到1 ms的精度。DPU間網(wǎng)絡(luò)采用星形網(wǎng),均為通過網(wǎng)線建立的局域以太網(wǎng),采用標(biāo)準(zhǔn)的TCP/IP協(xié)議,傳輸速率為100 Mbit/s。
(2)MCI通信模塊提供了各種與其他系統(tǒng)通信的接口,包括 RS-232C,RS-485,RS-422和以太網(wǎng)通信接口。支持通用的通信協(xié)議如Modbus和IEC60870-5-104等。
(3)UDH網(wǎng)絡(luò)為星形網(wǎng)絡(luò)采用工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),I/O網(wǎng)絡(luò)為星形網(wǎng)絡(luò)采用工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)。
(4)控制層網(wǎng)絡(luò)采用GE標(biāo)準(zhǔn)EGD協(xié)議。
OC6000e系統(tǒng)是一個高性能、高可靠性的集成控制平臺,其新型控制器和I/O模塊設(shè)計(jì)采用高性能667MHz控制器 UCSA,控制器軟件平臺采用QNX實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),達(dá)到高速邏輯操作和毫秒級時(shí)鐘同步功能。GE能源集團(tuán)OC6000e系統(tǒng)現(xiàn)場級控制器按系統(tǒng)劃分并兼顧DCS功能分布配置,實(shí)行硬件物理分散布置、信息集中管理的設(shè)計(jì)原則。所有處理器模件均冗余配置,一旦某個工作的處理器模件發(fā)生故障,系統(tǒng)能自動無擾快速切換至與其冗余配置的處理器模件,并在操作員站報(bào)警。冗余配置的處理器模件與系統(tǒng)設(shè)并行的接口,均能接受系統(tǒng)對其進(jìn)行的組態(tài)和組態(tài)修改。處于后備狀態(tài)的處理器模件能不斷更新自身獲得的信息,并保持與工作模件數(shù)據(jù)同步。
單元機(jī)組UCSA(DPU)處理器配置為鍋爐2對、鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)2對、汽輪機(jī)4對、電氣2對,公用CPU處理器配置為電氣公用系統(tǒng)及熱控公用l對,893前端、循環(huán)水系統(tǒng)分別采用虛擬的VDPU。
I/O模塊和端子板結(jié)合為一個整體部件,現(xiàn)場信號線直接連接到I/O部件的端子上,I/O網(wǎng)絡(luò)和I/O模塊支持熱插拔功能。
MAI10:模擬量輸入,mA/V類型,16通道;
MAI20:模擬量輸入,TC/RTD類型,16通道;
MAO10:模擬量輸出,mA/V類型,8通道;
MDI10:開關(guān)量輸入,16通道;
MDO10:開關(guān)量輸出,16通道;
MCI10:串口通信,7路 RS-485和1路 RS-485/RS-422;
MCI11:串口通信,隔離的3路RS-485和1路RS-485/RS-422;
MCI12:串口通信,隔離的7路 RS-485和1路RS-485/RS-422;
MCI20:串口和以太網(wǎng)通信,2路以太網(wǎng)和3路RS-232C。
GE能源集團(tuán)OC6000e系統(tǒng)機(jī)柜按功能配置,包括控制柜、電源柜、網(wǎng)絡(luò)柜和繼電器柜共25個機(jī)柜。控制柜內(nèi)正面安裝1個220 V AC電源回路和開關(guān);1對24V直流電源模塊;1對24V直流電源高選模塊;1對冗余控制器UCSA;2個I/O網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),供正面模塊使用;2個I/O網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),供背面使用,其余位置安裝端子板和I/O模件。DO由于DCS模件工作電壓為24 V DC,而控制對象的驅(qū)動電壓為220 V AC,故DCS的控制驅(qū)動信號經(jīng)繼電器柜輸出,繼電器柜內(nèi)24 V控制電源分別來自DO信號所屬的DPU柜。
用于過程監(jiān)視的人機(jī)接口站包括6套操作員站(其中3臺操作員站配有音箱,具備語音報(bào)警功能)、1套工程師站、1套歷史數(shù)據(jù)站(配備1臺激光打印機(jī))、1套循環(huán)水系統(tǒng)、1套893系統(tǒng)、1套管理信息系統(tǒng)(MIS)、1套大屏幕操作站。工程師站為1個數(shù)據(jù)庫支持的全圖形系統(tǒng),采用了統(tǒng)一的現(xiàn)代化圖形系統(tǒng)和用戶接口,使控制系統(tǒng)的操作快速、安全、方便。工程師站可為所有子系統(tǒng)組態(tài),該工程師站功能強(qiáng)大,無需編程語言,可對UCSA在線修改邏輯組態(tài),對操作員站的配置可以下裝和上裝至任意一臺操作員站。該工程師站還具有系統(tǒng)故障跟蹤分析、事故追憶功能分析、DPU超溫報(bào)警等特殊功能。
#1機(jī)組DCS設(shè)1個DCS電源柜,DCS電源一路來自UPS段220 V AC,另一路來自保安段220 V AC,2路電源互相冗余。
DCS不單獨(dú)設(shè)置接地網(wǎng),集控室電子間內(nèi)DCS各機(jī)柜設(shè)備按照布置位置分組分別接地至設(shè)置于電纜夾層的總接地箱,再由總接地箱統(tǒng)一接至電廠接地網(wǎng)。
紅雁池發(fā)電公司#1機(jī)組DCS改造后的調(diào)試分為單體調(diào)試、分系統(tǒng)調(diào)試和整套啟動調(diào)試3部分。GE能源集團(tuán)現(xiàn)場人員負(fù)責(zé)原#1機(jī)組DCS設(shè)備的拆除和新DCS設(shè)備的安裝以及現(xiàn)場分系統(tǒng)調(diào)試和整套系統(tǒng)啟動調(diào)試,并負(fù)責(zé)編寫調(diào)試技術(shù)方案、制訂技術(shù)措施。
各控制系統(tǒng)的調(diào)試及調(diào)試中出現(xiàn)的問題如下:
(1)DCS的硬件/軟件恢復(fù)、送電及I/O通道測試。紅雁池發(fā)電公司#1機(jī)組于2010年9月8日開臺大修,對舊設(shè)備進(jìn)行拆除,新機(jī)柜就位,敷設(shè)新電纜,整理舊電纜。按照新端子圖接線,過長的電纜要截短,不夠長的電纜要進(jìn)行焊接處理。2010年10月5日,端子接線工作完畢,DCS基本具備送電條件,電子設(shè)備間的環(huán)境條件基本達(dá)到系統(tǒng)送電要求,按照調(diào)試方案的要求,嚴(yán)格檢查DCS的電源系統(tǒng)、接地系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng),均符合規(guī)程的要求后進(jìn)行系統(tǒng)送電,先送UCSA,HMI和部分I/O電源。DCS送電后,對所有卡件的每1個通道進(jìn)行測試,在通道檢查中發(fā)現(xiàn)了一些問題,如部分4~20 mA信號供電方式設(shè)置不對、外部接線錯誤,部分通道量程設(shè)置不對、部分通道內(nèi)部接線錯誤等,組態(tài)內(nèi)設(shè)置點(diǎn)而未有接線的模件就會報(bào)警,發(fā)現(xiàn)問題后都已及時(shí)處理好,I/O通道合格率為100%。
(2)DCS調(diào)試及出現(xiàn)的問題。DCS擔(dān)負(fù)著生產(chǎn)過程中水、汽、煤、油、風(fēng)煙系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)及整個單元機(jī)組的負(fù)荷控制任務(wù),包括機(jī)爐協(xié)調(diào)控制、順序控制等。
1)系統(tǒng)靜態(tài)調(diào)試。新疆電力科學(xué)研究院人員做DPU切換試驗(yàn)、電源切換試驗(yàn)及通信負(fù)荷率試驗(yàn)。
2)組態(tài)檢查與修改。對DCS自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的控制原理、手/自動切換邏輯、順控邏輯進(jìn)行詳細(xì)的檢查和修改。
3)控制系統(tǒng)的開環(huán)試驗(yàn)。根據(jù)機(jī)組運(yùn)行要求,對控制系統(tǒng)組態(tài)進(jìn)行進(jìn)一步檢查與修改,設(shè)定靜態(tài)參數(shù)的初始值和動態(tài)參數(shù)的預(yù)估值,根據(jù)系統(tǒng)工作過程和調(diào)節(jié)原理確定各主、副調(diào)節(jié)器的動作方向。用信號發(fā)生器模擬現(xiàn)場信號,檢查各調(diào)節(jié)器的作用方向是否符合控制系統(tǒng)的工藝要求,執(zhí)行器的動作方向與位置是否與調(diào)節(jié)器輸出相對應(yīng)。檢查各限幅、報(bào)警功能及各邏輯的動作情況,均應(yīng)正確無誤。對系統(tǒng)進(jìn)行手動、自動切換試驗(yàn),檢查其是否有擾動。
4)系統(tǒng)動態(tài)調(diào)試。執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)安裝正確,閥門能全開、全關(guān),動作靈活、平穩(wěn)、無卡澀、跳動現(xiàn)象,各開度和位置發(fā)送器輸出基本保持線性關(guān)系。通過操作員站作操作試驗(yàn),閥門和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動作方向與操作方向一致,且位置反饋與執(zhí)行器位置基本對應(yīng)。變送器量程范圍與設(shè)計(jì)相符,絕緣良好,檢查其輸出應(yīng)與其工況相對應(yīng)并與別的表計(jì)對照檢查。
5)就地設(shè)備操作試驗(yàn)。就地設(shè)備首先由新疆華電發(fā)電檢修有限公司熱工人員在就地操作正常后,再由紅雁池發(fā)電公司熱工人員在DCS上遠(yuǎn)程操作。重要輔機(jī)都在做完其所有保護(hù)試驗(yàn)后才開始試運(yùn)行。工作進(jìn)度依據(jù)紅雁池發(fā)電公司#1機(jī)組大修節(jié)點(diǎn)進(jìn)行,每臺設(shè)備都在經(jīng)過試運(yùn)行后才投入正式運(yùn)行。
6)DCS調(diào)試中出現(xiàn)的問題及處理。由于紅雁池發(fā)電公司對該系統(tǒng)的了解還不夠深入,DCS從到達(dá)現(xiàn)場開始就頻頻發(fā)生各類問題。
①對大量的DCS畫面錯誤進(jìn)行了修改,如測點(diǎn)名錯誤致使測點(diǎn)顯示壞點(diǎn)、測點(diǎn)單位不正確、測點(diǎn)量程不正確及DCS畫面設(shè)備連接的動態(tài)不正確等。
②原來輔機(jī)系統(tǒng)的聯(lián)鎖、保護(hù)邏輯過于簡單,對機(jī)、爐輔機(jī)聯(lián)鎖邏輯進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膬?yōu)化,并在整套系統(tǒng)啟動前進(jìn)行了組態(tài)修改。
③增加了高、低壓旁路系統(tǒng)的聯(lián)鎖控制組態(tài)和畫面,吹灰系統(tǒng)的邏輯組態(tài)和畫面。
④對于重要輔機(jī)的跳閘,增加了跳閘首出原因分析畫面,便于運(yùn)行人員分析、查找事故原因。
⑤在DCS畫面手操組里增加可以直接輸入數(shù)值的按鈕。
⑥對過于簡單、調(diào)節(jié)性能差模擬量控制系統(tǒng)(MCS)的調(diào)節(jié)邏輯進(jìn)行了優(yōu)化,并對調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行了相應(yīng)的改動。
⑦UCSA(DPU)死機(jī)現(xiàn)象。其一,DPU在運(yùn)行過程中自動死機(jī)離線,檢查原因?yàn)檩o控DPU拷貝主控DPU數(shù)據(jù)超時(shí),解決方法為升級DPU系統(tǒng)文件。其二,DPU死機(jī)表現(xiàn)為從工程師站查找不到公用系統(tǒng)的控制器,操作員站無法對公用系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視和操作。作者分析認(rèn)為其原因是IP地址配置沖突,即公用系統(tǒng)與#1機(jī)組IP地址沖突,導(dǎo)致系統(tǒng)無法識別公用系統(tǒng)服務(wù)器,從而失去對公用系統(tǒng)的通信與控制。解決方法為重新設(shè)定系統(tǒng)各服務(wù)器的IP地址。
⑧主、輔控DPU互相自動切換,檢查為NTP失步,即2個DPU時(shí)鐘不同步,造成DPU切換。解決方法為升級DPU,修改DPU內(nèi)部參數(shù)。
⑨DCS畫面測點(diǎn)顯示壞點(diǎn),而就地一次元件均正常。檢查通道正常,重新插拔模件后測點(diǎn)顯示正常。原因?yàn)槟<偷装宀遽樈佑|不好,解決方法為重新插拔模件使其卡緊或更換新模件。
7)DEH系統(tǒng)調(diào)試中出現(xiàn)的問題。
①測速卡MSP10在轉(zhuǎn)速500 r/min以上突然信號斷線或者降至0轉(zhuǎn),OPC和AST即發(fā)出1,并且在盤車啟動只有4 r/min的情況下,3路轉(zhuǎn)速信號均使OPC和AST觸發(fā)1。升級MSP10卡下裝修改其內(nèi)部參數(shù)后,此現(xiàn)象再未出現(xiàn)。
②轉(zhuǎn)速信號從0跳變至600 r/min。解決方法:避免干擾源,在轉(zhuǎn)速通道并入標(biāo)準(zhǔn)電阻。
③調(diào)節(jié)級壓力測點(diǎn)DCS顯示跳變,將此測點(diǎn)從BSP10板移至BAI10板后顯示正常。
④原#1機(jī)組DEH組態(tài)過于簡單,對于負(fù)荷控制各方面都不能達(dá)到理想的程度,此次改造也優(yōu)化了DEH組態(tài),并且靜態(tài)仿真試驗(yàn)和半仿真試驗(yàn)驗(yàn)證均正常。#1機(jī)組點(diǎn)火啟動后,做調(diào)門嚴(yán)密性試驗(yàn)、超速試驗(yàn)及一次調(diào)頻試驗(yàn)均一次性合格。
通過45d的大修和調(diào)試,紅雁池發(fā)電公司#1機(jī)組的DCS設(shè)備性能穩(wěn)定,控制邏輯比較完善,系統(tǒng)運(yùn)行情況良好。經(jīng)過分部試運(yùn)行和多次開機(jī)運(yùn)行驗(yàn)證,DCS動作正常,保護(hù)正確,系統(tǒng)運(yùn)行完全符合邏輯要求;自動系統(tǒng)投入率和DCS畫面可操作性都比原DCS提高很多,能夠保證電廠安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。
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