同濟(jì)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 張蕊 馮良 邱菊 譚建新
上海梅帝燃?xì)庠O(shè)備技術(shù)有限公司 傅征紅
燃?xì)庹粝涫侵敢匀細(xì)鉃槟茉醇訜岬娘柡驼羝糁剖称返钠骶?,它一般由兩部分組成,下部是一個蒸汽發(fā)生器,上部是一個密閉的箱體。蒸汽發(fā)生器以燃?xì)饧訜崛萜髦械乃?,產(chǎn)生蒸汽進(jìn)入上部的密閉箱體,蒸汽釋放出凝結(jié)潛熱,凝結(jié)水通過管路回收;箱體中食品通過蒸汽熱量被加熱,并可以保溫。
蒸箱雖然有蒸汽發(fā)生器,但它不同于蒸汽鍋爐。蒸箱是在常壓下工作的,操作簡單,因而操作者無需經(jīng)過專門培訓(xùn)。它不需要水處理裝置,結(jié)構(gòu)簡單,價格、運行費用都比蒸汽鍋爐便宜。蒸箱熱效率高,適用范圍廣,適用于各類食堂及飯店用作蒸飯、蒸饅頭、蒸糕、蒸魚肉類食品,是一種常用的炊事工具。
傳統(tǒng)的蒸箱大多采用大氣式燃燒器,存在有如下缺點:功率小,啟動速度慢且蒸出的食物質(zhì)量較差;人工點火成功率低,操作勞動強度大,且冷態(tài)時容易脫火;沒有熄火保護(hù)裝置,安全性能差;排放的污染物量高,氣味難聞,危害健康;由于點火不方便,往往使用間隙不關(guān)閉燃?xì)猓斐赡茉吹牟槐匾速M。
本文對傳統(tǒng)燃?xì)庹粝溥M(jìn)行節(jié)能和制度化改造,基本思路是不改變原燃?xì)庹粝涞慕Y(jié)構(gòu),通過改造其燃燒系統(tǒng),力求在滿足排放和效率要求的前提下,提高其功率和自動化程度,方便在用蒸箱的節(jié)能改造的實施。
圖1是蒸箱下部蒸汽發(fā)生部分的示意圖。從示意圖中可以看出,該蒸箱下部的換熱行程有限(受熱面雖大,但是高度有限),因此單純靠提高功率,其傳熱效率必然會下降。在選擇改造方案中的燃燒器形式時,考慮到若繼續(xù)采用引射式部分預(yù)混燃燒方式,加大功率后,爐膛背壓會上升,這時燃燒器引射空氣的能力將會降低,同時也不易在排煙道上裝排煙風(fēng)機(jī);而一般的鼓風(fēng)式燃燒器,火力集中,也不適宜配合原蒸箱下面的結(jié)構(gòu)。通過比較,認(rèn)為鼓風(fēng)式燃?xì)饧t外加熱是一種較理想的加熱替代方案,除了紅外輻射面加熱分散、均勻、適合蒸箱的底部結(jié)構(gòu)外,額外的輻射傳熱有助于提高傳熱效率。
圖1 蒸箱加熱部分示意
常用的燃?xì)饧t外燃燒器的輻射載體有多孔陶瓷板和金屬纖維等形式。由于紅外應(yīng)用時,多孔陶瓷板的功率一般只能達(dá)到150 kW/m2,無法滿足蒸箱的功率需求,而金屬纖維可以最高達(dá)500 kW/m2,所以本次改造使用金屬纖維輻射燃燒器。
燃?xì)饧t外輻射器的工作原理是預(yù)混氣體的表面燃燒。即預(yù)先混合均勻的燃?xì)饪諝饣旌衔锪飨蛉紵黝^部,在透氣性均勻的金屬纖維織物表面層進(jìn)行燃燒。這時金屬纖維被加熱至白熾狀態(tài),一部分熱量以輻射方式釋放,其余部分熱量由高溫?zé)煔庑问綆ё撸c被加熱物體以對流方式換熱。由于金屬纖維的受熱降低了燃燒溫度,因此大大抑制了NOx的生成。而預(yù)混又有合理充足的空氣供給,可以保證CO的排放量也較低。
金屬纖維燃燒器的負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大,在紅外燃燒模式下,可實現(xiàn)75~500 kW/m2穩(wěn)定工作?;谌紵托实确矫娴目紤],再結(jié)合蒸箱底部加熱部分的尺寸,取38 kW作為燃燒器熱負(fù)荷的設(shè)計值(這時的設(shè)計功率值約為400 kW/m2),具體的燃燒器設(shè)計及尺寸如圖3所示。燃燒器尺寸為500×270×50,其中輻射面面積為440×210,進(jìn)氣管尺寸為DN40。
圖2 金屬纖維燃燒器示意
傳統(tǒng)的紅外燃燒器一般采用文丘里管引射器產(chǎn)生燃燒所需的燃?xì)饪諝饣旌蠚猓捎谌細(xì)忸~定使用壓力的限制,一般紅外燃燒器的功率較小,無法滿足較大功率燃燒器對助燃空氣量的需求。因此,本系統(tǒng)采用鼓風(fēng)機(jī)提供燃燒所需的空氣量。
燃燒系統(tǒng)圖見圖 3。系統(tǒng)除紅外燃燒器外,有鼓風(fēng)機(jī)、燃?xì)怆姶砰y、混合器、高壓點火針和離子火焰探測針等設(shè)備。系統(tǒng)采用上海梅帝燃?xì)庠O(shè)備技術(shù)有限公司設(shè)計生產(chǎn)的 DFC燃燒控制器,該控制器除了具有完整的燃燒安全控制功能外,還能靈活設(shè)置前吹掃、安全點火以及后吹掃等時間的長短,并可以連接操作面板。其中操作面板上的啟動開關(guān)串接動作溫度為120 ℃的溫度開關(guān),實現(xiàn)蒸箱的過熱保護(hù)功能。
圖3 燃燒系統(tǒng)示意
實驗根據(jù)上海市燃?xì)庑袠I(yè)《商用燃?xì)鈴N房設(shè)備的能效等級標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行,分別對蒸箱采用原大氣式燃燒器和改造后的紅外燃燒器進(jìn)行了性能對比測試。測試系統(tǒng)如圖4所示。
圖4 蒸箱熱效率測試裝置
蒸箱左方是燃?xì)饬髁勘?,右方是帶有電子秤顯示的直接補水裝置,其中盛水容器容積約20 L。測試用氣為上海管道天然氣。
熱效率測試時待蒸箱產(chǎn)生蒸汽后,先穩(wěn)定運行10 min左右,保證蒸汽產(chǎn)生穩(wěn)定、各部件處于熱平衡狀態(tài),且電子秤的讀數(shù)呈均勻下降,然后對盛水容器補水到約90%的水量,再穩(wěn)定5 min后,用秒表對燃?xì)饬髁肯暮退肯耐接嫊r,并記錄燃?xì)饬髁勘鞻1和電子稱G1初讀數(shù),運行10 min后記錄燃?xì)獗鞻2和電子秤G2終讀數(shù)。
燃?xì)庹粝渲饕阅軠y試結(jié)果見表1。
表1 燃?xì)庹粝湫阅軠y試結(jié)果對比
上表中啟動時間是指蒸箱從冷水加熱至出蒸汽的時間。熱效率按下式計算:
式中:G1—電子秤初讀數(shù),kg;
G2—電子秤終讀數(shù),kg;
t—補水容器中冷水的溫度,℃;
2.68 —101.325 kPa、100℃時飽和水蒸汽焓,MJ/kg;
V1—燃?xì)獗沓踝x數(shù),m3;
V2—燃?xì)獗斫K讀數(shù),m3;
Q—燃?xì)獾蜔嶂?,MJ/m3。
值得指出的是,盡管數(shù)據(jù)反映改造前后熱效率提高幅度不大,但這是基于熱負(fù)荷大幅提高的前提下獲得的。
根據(jù)上海市《商用燃?xì)鈴N房設(shè)備的能效等級標(biāo)準(zhǔn)》中針對燃?xì)庹粝湓u判等效值(如表2),改造后燃?xì)庹粝洵h(huán)保和能效等級達(dá)到最高III級的要求。
表2 蒸箱的環(huán)保和能效等級
燃?xì)庹粝涓脑旌?,除了獲得環(huán)保和能效的收益外,新系統(tǒng)由于具有自動點火、熄火保護(hù)裝置,提高了使用性和安全性;使用中不再有刺鼻的氣味;節(jié)約了蒸飯時間,且蒸飯的質(zhì)量、口感有明顯改善,這在上海寶山巴士停車場食堂和浦東航頭鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)食堂的應(yīng)用中獲得了認(rèn)可。
傳統(tǒng)蒸箱采用全自動金屬纖維紅外燃燒器后,能在提高熱負(fù)荷和保證熱效率的前提下,改善蒸箱的使用性和安全性,并大幅減少污染物的排放。
本文介紹的方案由于沒有改變傳統(tǒng)蒸箱的結(jié)構(gòu),可以方便蒸箱生產(chǎn)廠家延續(xù)原生產(chǎn)工藝和制作方法,也為社會上在用燃?xì)庹粝涞墓?jié)能改造提供了一種具有可操作性的方法。