(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽阜陽 236400)
早期我國蒽醌法生產(chǎn)雙氧水的堿濃縮裝置,普遍采用的是間歇式濃縮技術(shù)。具體流程見圖1。
圖1 改造前間歇法流程圖
間歇式堿濃縮技術(shù)有如下缺陷:①由于稀堿和濃堿是間斷排放和補加,造成堿塔內(nèi)堿的相對密度不穩(wěn)定,影響了整個雙氧水裝置的安全平穩(wěn)運行。②操作人員的勞動強度大,稀、濃堿液的補排需人工手動操作,且需要兩個樓層的操作人員相互配合方能完成工作。③人工控制易造成堿液跑料、堿蒸發(fā)器出料濃度不均衡等現(xiàn)象。④冬季易發(fā)生補、排堿管道結(jié)晶堵塞,增加工作量。⑤余熱不能實現(xiàn)回收利用,同時需消耗大量冷卻水將這部分余熱冷卻。如果將間歇式蒸堿改為連續(xù)蒸堿,將會減少中間熱能的損失,同時也便于控制。
蒽醌法過氧化氫堿溶液濃縮工藝是在常壓下進(jìn)行的一種使用蒸汽加熱濃縮的技術(shù),濃縮過程中產(chǎn)生的水蒸氣通過冷卻水降溫后排放。因此,將堿濃縮工藝由間歇式改為連續(xù)式,制得符合要求的碳酸鉀水溶液,并達(dá)到節(jié)能降耗的目的。溫度和流量的控制是決定整個生產(chǎn)工藝的關(guān)鍵,為此,我們采用了如下的關(guān)鍵技術(shù):
碳酸鉀溶液在干燥塔內(nèi)長期循環(huán)后,會生成一定的碳酸氫鉀等鹽類,這些鹽類長期積累,大量存在,由于溶解度不同,溫度降低后會發(fā)生析出,堵塞補排堿管道,影響生產(chǎn)。定期補加新鮮堿液置換是一種辦法,但不能從根本上解決問題,且碳酸鉀消耗增加。經(jīng)過認(rèn)真觀察總結(jié),我們嘗試在干燥塔排堿增加管道過濾器,根據(jù)排堿流量,不定期對其用純水進(jìn)行反沖洗,起到較好的效果,補排堿管道從未再發(fā)生過堵塞,也延長了濃堿過濾器(改用金屬燒結(jié)濾芯)使用周期。
將間歇式堿濃縮改為連續(xù)堿濃縮,穩(wěn)定了堿塔內(nèi)的堿的相對密度,利于整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,并減少了再次啟用時設(shè)備本身升溫過程中損耗的熱量。
將進(jìn)堿蒸發(fā)器的稀堿和堿蒸發(fā)器出來的二次蒸汽進(jìn)行熱交換,可以回收部分熱能,進(jìn)一步減少蒸汽的用量。
采用DCS對堿濃縮裝置進(jìn)行實時監(jiān)控,既減輕了工人的勞動強度,又穩(wěn)定了系統(tǒng)工藝的運行。
為保證后處理工序穩(wěn)定運行和降低堿濃縮消耗的要求,整個工藝必須達(dá)到如下要求:①系統(tǒng)裝置要具有可靠的操作穩(wěn)定性,以確保系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行。②濃縮后的碳酸鉀溶液密度應(yīng)在1.35~1.40kg/L。③工藝要有可靠的安全性,保證系統(tǒng)在各種負(fù)荷情況下具有操作可控性。
經(jīng)過相關(guān)工程技術(shù)人員詳細(xì)分析、計算,最終確定圖2所示的生產(chǎn)工藝流程。
堿塔出來的稀堿不再排入稀堿槽,而是首先與堿蒸發(fā)器出來的二次蒸汽換熱后,利用位差直接進(jìn)入堿蒸發(fā)器。
圖2 技改造后流程圖
本次技改我們對原有的間歇式蒸堿作了如下改造:① 把間歇式蒸堿改為連續(xù)蒸堿。② 讓從堿塔出來的稀堿與從堿蒸發(fā)器蒸出來的二次水蒸氣相互換熱,從而達(dá)到了給稀堿加熱同時給二次水蒸氣降溫的目的。進(jìn)一步達(dá)到了使進(jìn)入堿蒸發(fā)器的稀堿溫度升高,減少了堿蒸發(fā)器的蒸汽用量,而進(jìn)入冷卻器的二次水蒸氣溫度也降低了許多,減少了冷卻器的冷卻水用量。實現(xiàn)了能源的綜合利用,降低了蒸汽和循環(huán)水的消耗。③從堿塔出來的稀堿不再排入稀堿槽,而是與二次水蒸氣換熱后利用位差直接進(jìn)入堿蒸發(fā)器。減少了把稀堿從稀堿槽打入蒸發(fā)器這一步驟。改進(jìn)了操作方法,節(jié)省了一臺稀堿泵,也意味著節(jié)約了電耗及泵的維修與折舊費用。④在裝置上安設(shè)流量計、溫度計和自動調(diào)節(jié)閥,可以根據(jù)工藝的變化進(jìn)行實時調(diào)控,保證了裝置的穩(wěn)定運行。
項目改造投運后,裝置運行穩(wěn)定,操控方便,噸雙氧水節(jié)約蒸汽0.058 t,節(jié)約電0.1 kW·h,節(jié)約冷卻水0.6 m3。并達(dá)到了如下效果:①減少了操作難度,提高了勞動生產(chǎn)率。因為實現(xiàn)了連續(xù)蒸堿,所以堿的相對密度更容易控制,減少了生產(chǎn)的波動,使生產(chǎn)更加穩(wěn)定。②提高了設(shè)備的出力率。堿蒸發(fā)器由間歇式變?yōu)檫B續(xù)式,延長了堿蒸發(fā)器的工作時間。③節(jié)省了一臺稀堿槽和稀堿泵的投資。④節(jié)省了循環(huán)水、蒸汽、電耗,也意味著節(jié)省了水處理的量,節(jié)約了煤的用量,減少了環(huán)境污染。
將間歇式蒸堿改為連續(xù)式蒸堿,進(jìn)堿蒸發(fā)器的稀堿先與堿蒸發(fā)器出來的水蒸氣進(jìn)行熱交換,降低了蒸汽消耗;由于取消了稀堿泵,還節(jié)約了電能。
改造前,需要人工將集中在稀堿槽中的稀堿用泵打至堿蒸發(fā)器,濃縮合格后再人工將其放至濃堿槽。而在這一系列的過程中,操作人員的經(jīng)驗對生產(chǎn)過程有著至關(guān)重要的作用。經(jīng)過改造后,可以通過堿蒸發(fā)器的溫度和進(jìn)堿蒸發(fā)器的稀堿流量進(jìn)行調(diào)控,相對以前多了數(shù)字性的參考條件,通過DCS控制,操作人員無需到現(xiàn)場開關(guān)閥門,減少了勞動量。
由于采用DCS控制,避免了因經(jīng)驗不足使堿溶液蒸得過濃所造成的堵塞現(xiàn)象,為安全穩(wěn)定生產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。
壓力:常壓;溫度:108~109.5 ℃;濃度:濃碳酸鉀溶液密度:1.35~1.40 kg/L;稀碳酸鉀溶液密度:1.28~1.29 kg/L;流量:稀堿排出量 2 000 ~2 500 L/h。
①采用高效換熱器,并利用稀堿液和出堿蒸發(fā)器的蒸汽進(jìn)行換熱,回收系統(tǒng)余熱,降低蒸汽和冷卻水消耗。達(dá)到了省內(nèi)領(lǐng)先水平。②采用自主創(chuàng)新的連續(xù)蒸堿技術(shù)代替原間歇式蒸堿,降低了蒸汽的消耗,為國內(nèi)先進(jìn)水平。
通過本項目的技改達(dá)到了節(jié)能、降耗的目的,現(xiàn)把技改前后的消耗對比如表1所示。
表1 改造前后能耗對比表(以每t H2O2計)
該項工藝技術(shù)成熟,能耗低,生產(chǎn)操作安全、可靠、簡單,在單元操作、裝置設(shè)備、電氣和控制系統(tǒng)等給予了全面周詳?shù)目紤]。采用DCS控制系統(tǒng),監(jiān)控自動化程度高,所需操作人員較少。本裝置2006年10月建設(shè),2007年12月投運。自投運以來,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,完全達(dá)到了設(shè)計要求。
項目投運后,噸雙氧水節(jié)約蒸汽0.058 t,年雙氧水產(chǎn)量約18萬t,蒸汽按100元/t,年節(jié)約104.4萬元。噸雙氧水節(jié)電0.1kW·h,年雙氧水產(chǎn)量約18 萬 t,年節(jié)約1.8 萬 kW·h,電按 0.5 元/kW·h,年節(jié)約0.9萬元。噸雙氧水節(jié)約冷卻水0.6 m3,按0.2元/m3,雙氧水年產(chǎn)量按18萬 t計,年節(jié)約1.8萬元。合計每年可節(jié)約107.1萬元,投資回收期為0.233年,即不到3個月可收回全部投資。
本項目的實施,進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本,增強了企業(yè)過氧化氫產(chǎn)品的市場競爭能力。同時,減少了工人的勞動量和能源的消耗,為節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境做出了貢獻(xiàn)。