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        變壓吸附脫碳裝置運(yùn)行探討

        2011-02-09 02:04:16孫照新呂本福孔令永
        河南化工 2011年13期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        孫照新,呂本福,孔令永

        (河南煤業(yè)化工集團(tuán)開(kāi)封永大化工有限公司,河南杞縣 475200)

        開(kāi)封永大化工有限公司原脫碳裝置為濃氨水吸收法,該方法的主要優(yōu)點(diǎn)是可以回收原料氣中的CO2,同時(shí)副產(chǎn)NH4HCO3作為農(nóng)用肥料,缺點(diǎn)是必須消耗大量的液氨,導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)商品液氨較少。近幾年來(lái),由于NH4HCO3市場(chǎng)萎縮,價(jià)格嚴(yán)重下滑,為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增加商品液氨產(chǎn)量,適應(yīng)市場(chǎng)需求,我公司于2008年9月份投產(chǎn)了一套設(shè)計(jì)能力30 000 Nm3/h的變壓吸附(簡(jiǎn)稱PSA)脫碳裝置,與原脫碳裝置并聯(lián)使用,根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及時(shí)調(diào)整兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)量,達(dá)到提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的。

        1 PSA裝置介紹

        1.1 工作原理

        PSA的工作原理是利用吸附劑對(duì)不同吸附質(zhì)的選擇性吸附及吸附劑對(duì)吸附質(zhì)的吸附容量是隨壓力的變化而有差異的特性,在吸附劑選擇吸附條件下,高壓吸附除去原料中的雜質(zhì)組分,低壓下脫附所吸附的這些雜質(zhì)組分而使吸附劑獲得再生。同時(shí),設(shè)計(jì)采用多個(gè)吸附塔分組變動(dòng)各組的吸附壓力,可以達(dá)到連續(xù)分離原料氣中雜質(zhì)組分的目的,從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。整個(gè)吸附和再生過(guò)程是在環(huán)境溫度下進(jìn)行的。就我公司而言,利用PSA原理和專(zhuān)用的吸附劑,用來(lái)脫除變換氣中CO2等雜質(zhì)組分,達(dá)到凈化合成氨生產(chǎn)原料氣的目的。

        1.2 主要工藝技術(shù)參數(shù)

        系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力(處理變換氣量)30 000 Nm3/h。裝置操作彈性,30% ~110%。原料氣為變換氣,輸入流量,30 000 Nm3/h;輸入壓力,1.6 MPa;輸入溫度,約40℃。其組成見(jiàn)表1。凈化氣(脫除CO2后的產(chǎn)品氣體):輸出流量,21 383 Nm3/h;凈化氣質(zhì)量,CO2≤0.2%;輸出壓力,≥1.57 MPa(系統(tǒng)壓差≤0.3 MPa);輸出溫度,≤40℃。解吸氣(脫除掉的雜質(zhì)組分):輸出流量,8 617 Nm3/h;輸出壓力,約0.02 MPa;輸出溫度,≤40℃;有效組分回收率,CO≥96%,H2≥ 99.5%,N2≥97.5%。

        表1 原料氣組成(干基) %

        1.3 主要設(shè)備

        本裝置設(shè)備如表2所示。由于PSA系統(tǒng)運(yùn)行是靠周期性地切換閥門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn),為使整個(gè)工藝過(guò)程能連續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行,要求自動(dòng)控制系統(tǒng)要具備較高的水平,為此本裝置采用DCS控制系統(tǒng)。

        表2 主要設(shè)備及參數(shù)

        1.4 工藝流程

        我公司PSA裝置是四川天一科技股份有限公司針對(duì)我公司現(xiàn)狀進(jìn)行設(shè)計(jì)的。設(shè)計(jì)能力為原料氣處理量30 000m3/h。工藝如下:氣體進(jìn)入氣液分離器分離掉游離水后進(jìn)入PSA系統(tǒng),3臺(tái)吸附器同時(shí)在線吸附,每臺(tái)吸附器在一次循環(huán)中均需經(jīng)歷吸附(A)、順?lè)?PP)、第1級(jí)壓力均衡降(E1D)、第2級(jí)壓力均衡降(E2D)、第3級(jí)壓力均衡降(E3D)、第4級(jí)壓力均衡降(E4D)、第5級(jí)壓力均衡降(E5D)、第6級(jí)壓力均衡降(E6D)、第7級(jí)壓力均衡降(E7D)、第8級(jí)壓力均衡降(E8D)、第9級(jí)壓力均衡降(E9D)、逆向放壓(分D1和D2兩個(gè)階段,其中D1階段氣體送往氣柜回收利用,D2階段放空)、抽空(V)、第9級(jí)壓力均衡升(E9R)、第8級(jí)壓力均衡升(E8R)、第7級(jí)壓力均衡升(E7R)、第6級(jí)壓力均衡升(E6R)、第5級(jí)壓力均衡升(E5R)、第4級(jí)壓力均衡升(E4R)、第3級(jí)壓力均衡升(E3R)、第2級(jí)壓力均衡升(E2R)、第1級(jí)壓力均衡升(E1R)和最終升壓(FR),然后再?gòu)奈介_(kāi)始進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)不間斷連續(xù)運(yùn)行,10臺(tái)吸附器在程序上的時(shí)間安排相互錯(cuò)開(kāi),從而保證原料氣連續(xù)輸入和產(chǎn)品的不斷輸出,變換氣中的CO2等雜質(zhì)組分被脫除,由PSA系統(tǒng)出來(lái)的凈化氣送往壓縮機(jī)經(jīng)提升壓力進(jìn)入下一工段。

        2 裝置運(yùn)行中存在的問(wèn)題及解決方法

        2.1 部分程控閥門(mén)動(dòng)作慢

        系統(tǒng)運(yùn)行由DCS系統(tǒng)控制程控閥的開(kāi)關(guān),生產(chǎn)運(yùn)行中來(lái)自空壓機(jī)的儀表空氣經(jīng)過(guò)Φ32管道送往各臺(tái)程控閥作為閥門(mén)動(dòng)作的動(dòng)力源。運(yùn)行一段時(shí)間后,我們發(fā)現(xiàn)部分閥門(mén)起落較慢(主要是101、106等系統(tǒng)大閥門(mén)和距動(dòng)力源較遠(yuǎn)的閥門(mén)),影響時(shí)間短時(shí)導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行效率降低,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致系統(tǒng)停車(chē)甚至引發(fā)安全事故。經(jīng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,我們認(rèn)為是由于儀表空氣管徑細(xì),管線長(zhǎng),儀表空氣管中間油霧器型號(hào)小,油霧器稍有堵塞(特別是冬季有結(jié)冰現(xiàn)象)就導(dǎo)致前后壓差增大,到達(dá)程控閥的儀表空氣壓力低,引發(fā)程控閥開(kāi)關(guān)動(dòng)作慢所致。經(jīng)過(guò)技術(shù)人員研究后,我們大膽進(jìn)行了技術(shù)改造:將儀表空氣管由Φ32無(wú)縫管換成Φ51無(wú)縫管,油霧器型號(hào)加大并加旁路(油霧器出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)儀表空氣走旁路而對(duì)油霧器進(jìn)行檢修),在油霧器后加設(shè)一臺(tái)穩(wěn)壓罐,穩(wěn)壓罐下部加裝一個(gè)排污閥,這樣既可排污,又可穩(wěn)定儀表空氣壓力,減少壓差;冬季加強(qiáng)空氣壓縮機(jī)管理,及時(shí)更換干燥劑并加強(qiáng)出口緩沖罐的排污。改造后,經(jīng)過(guò)近一年多來(lái)的運(yùn)行,再未出現(xiàn)同類(lèi)問(wèn)題,程控閥運(yùn)行正常,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        2.2 逆放前期(D1)氣體回收影響脫硫系統(tǒng)運(yùn)行

        由于逆放前期氣體中的有效成分(H2、CO、N2)含量較多,所以設(shè)計(jì)時(shí)人為將逆放階段分為前期和后期兩個(gè)階段,將逆放前期的氣進(jìn)行了回收。由于壓力較低(0.1 MPa左右),我們將它回收到了脫硫崗位的羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)口。但試運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)羅茨鼓風(fēng)機(jī)因進(jìn)口壓力在逆放前期氣體回收時(shí)壓力波動(dòng)較大(羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)口壓力僅0.003~0.005 MPa),羅茨鼓風(fēng)機(jī)負(fù)荷加重,運(yùn)行聲音不正常,電流劇烈波動(dòng),影響羅茨鼓風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行。對(duì)此我們又及時(shí)進(jìn)行了技術(shù)改造,將逆放氣回收羅茨鼓風(fēng)機(jī)移至半水煤氣柜出口,經(jīng)煤冷塔和氣水分離器等設(shè)備緩沖后再進(jìn)入羅茨鼓風(fēng)機(jī)。改造后在逆放氣正常回收的情況下,羅茨鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),再未出現(xiàn)異常響聲和電流大幅波動(dòng)等不正常情況。

        2.3 程控閥程序控制故障

        在2010年8月系統(tǒng)運(yùn)行正常時(shí),突然吸附塔D塔109 D閥出現(xiàn)開(kāi)關(guān)不正常,不受DCS系統(tǒng)的控制,經(jīng)儀表檢修人員檢查調(diào)整后仍未解除故障,且運(yùn)行一段時(shí)間后108D、107D等D塔所有的閥門(mén)全部出現(xiàn)不正常。經(jīng)我公司儀表人員檢查,未查出問(wèn)題原因。在這種情況下,操作人員采取果斷措施,切掉D塔,將系統(tǒng)運(yùn)行模式由10-3-9(即10塔在線3塔同時(shí)進(jìn)料9次均壓)調(diào)整為9-3-8(即9塔在線吸附3塔同時(shí)進(jìn)料8次均壓),保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。而后經(jīng)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查后發(fā)現(xiàn),事故是由DCS控制系統(tǒng)中控制D塔程控閥的一個(gè)卡件電源接觸不良引發(fā)的。經(jīng)及時(shí)維修后該塔很快投入了正常運(yùn)行。

        2.4 凈化氣(產(chǎn)品氣)中CO2波動(dòng)大

        裝置設(shè)計(jì)凈化氣中CO2含量在0.2%左右,且氣體成分應(yīng)該比較穩(wěn)定,但在實(shí)際運(yùn)行中,我們發(fā)現(xiàn)PSA出口凈化氣中CO2含量很不穩(wěn)定,經(jīng)常有大幅度的波動(dòng)。經(jīng)過(guò)分析,我們發(fā)現(xiàn)主要有兩個(gè)方面的原因:一是由于我們公司氨水法脫除CO2系統(tǒng)和PSA系統(tǒng)兩套脫碳系統(tǒng)同時(shí)使用。由于兩套系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)氣量平衡不好,如氨水脫碳崗位隨著液位的高低而引起阻力變化、系統(tǒng)加減負(fù)荷時(shí)氣量調(diào)節(jié)不及時(shí)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整而對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)氣量進(jìn)行較大幅度調(diào)整、調(diào)整粗甲醇濃度時(shí)人為調(diào)節(jié)凈化氣中CO2含量等,導(dǎo)致進(jìn)入變壓吸附系統(tǒng)的氣量不穩(wěn)定。二是操作人員經(jīng)驗(yàn)不足,調(diào)節(jié)的預(yù)見(jiàn)性較差,不能根據(jù)系統(tǒng)情況進(jìn)行有預(yù)見(jiàn)性的調(diào)節(jié),等到發(fā)現(xiàn)CO2明顯波動(dòng)再去調(diào)節(jié)為時(shí)已晚。對(duì)此,我們從管理上制定相關(guān)措施,加強(qiáng)崗位間的溝通,盡量減少PSA系統(tǒng)氣量的波動(dòng);加強(qiáng)班組之間的交流學(xué)習(xí),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過(guò)兩年多來(lái)的摸索,目前已基本總結(jié)了一套切實(shí)可行的經(jīng)驗(yàn),杜絕了凈化氣CO2大幅波動(dòng)的現(xiàn)象。

        3 運(yùn)行效果分析

        3.1 主要運(yùn)行指標(biāo)

        ①原料氣處理量:4 500~26 000 Nm3/h;②原料氣成分:CO227.8%,CO2.9%,H251.7%,N216.5%,O20.2%,CH40.9%;③凈化氣(產(chǎn)品氣)成分:CO20.2% ~0.8%(根據(jù)氣量大小和粗甲醇濃度進(jìn)行調(diào)節(jié)),CO 4.0% ~4.2%,H271% ~72%,N222% ~23%,O20.2%,CH41.2% ~1.3%;④解吸氣成分:CO292% ~95%。

        根據(jù)兩年多來(lái)實(shí)際運(yùn)行效果分析,裝置原料氣處理氣量在4 500~26 000 Nm3/h,顯示了較大的存在彈性;原料氣的轉(zhuǎn)換率為69% ~71.5% ,有效氣體成分回收率97% ~99.5%,基本達(dá)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

        3.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

        按每天增加液氨產(chǎn)量100 t,減少NH4HCO3產(chǎn)量420 t,液氨平均銷(xiāo)售價(jià)格2 400元/t,NH4HCO3平均銷(xiāo)售價(jià)格510元/t,全年有效生產(chǎn)時(shí)間300 d計(jì)算,則:

        300×100×2400-300×420×510=774(萬(wàn)元)

        即每年可增加經(jīng)濟(jì)效益774萬(wàn)元。

        4 結(jié)語(yǔ)

        該裝置投運(yùn)兩年多來(lái),經(jīng)過(guò)技術(shù)人員和崗位化工人員的不斷摸索調(diào)整,增加經(jīng)驗(yàn),目前運(yùn)行平穩(wěn),達(dá)到了良好的運(yùn)行效果。增加了我公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

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