石秀敏,戴 怡,馬紀孝
(天津職業(yè)技術師范學院,天津 300222)
進給系統(tǒng)的精度是影響數(shù)控機床的精度主要因素,而數(shù)控機床的進給系統(tǒng)出現(xiàn)故障的機會相對多一些,根據(jù)經(jīng)驗,伺服系統(tǒng)故障要占整個CNC系統(tǒng)故障的三分之一,而且伺服系統(tǒng)故障所造成的后果也比較嚴重,為此在維修伺服系統(tǒng)方面的故障時也應特別重視。
在分析進給伺服系統(tǒng)故障的部分典型案例的基礎上,建立了進給伺服系統(tǒng)的仿真模型。并通過此模型對部分故障進行仿真,從而可以更加直觀的看到故障現(xiàn)象以及故障所造成的后果,為數(shù)控機床故障診斷及維修提供理論依據(jù)。
當進給運動超過由軟件設定的軟限位或由限位開關設定的硬限位時,就會發(fā)生超程報警。
當進給運動的負載過大,頻繁正、反向運動以及傳動鏈潤滑狀態(tài)不良時,均會引起過載報警。
在進給時出現(xiàn)竄動現(xiàn)象。
發(fā)生在啟動加速段或低速進給時,一般是由于進給傳動鏈的潤滑狀態(tài)不良、伺服系統(tǒng)增益低及外加負載過大等因素導致。
機床以高速運行時,可能產(chǎn)生振動,這時就會出現(xiàn)過流報警。機床振動問題一般屬于速度問題,所以就應去查找速度環(huán)。
當伺服軸運動超過位置允差范圍時,數(shù)控系統(tǒng)就會產(chǎn)生位置誤差過大報警,包括跟隨誤差、輪廓誤差和定位誤差等。
當指令值為零時,坐標軸仍移動,從而造成位置誤差。
在數(shù)控機床的進給傳動鏈中,常常由于傳動元件的鍵槽與鍵之間的間隙使傳動受到破壞。
數(shù)控機床進給系統(tǒng)一般為兩個部分:一部分是伺服驅動系統(tǒng),另一部分是機械傳動系統(tǒng)。系統(tǒng)組成框圖如圖1所示。
在整個伺服控制結構三環(huán)結構中,以矢量控制的交流伺服電動機(PMSM)驅動,電流環(huán)和速度環(huán)為內環(huán),位置環(huán)為外環(huán)。工程實踐中,電流環(huán)和速度環(huán)均采用PI調節(jié)器,位置環(huán)采用P調節(jié)器。
機械傳動機構由驅動電機、聯(lián)軸器、滾珠絲杠、絲杠支撐軸承、移動部件組成。電機通過聯(lián)軸器與滾珠絲杠相連,滾珠絲杠螺母副驅動執(zhí)行部件作直線運動,如圖2所示。
圖1 伺服系統(tǒng)結構框圖
圖2 機械傳動結構圖
圖3 伺服系統(tǒng)傳遞函數(shù)框圖
進給系統(tǒng)數(shù)學模型如圖3所示,其中Gp(s)、Gv(s)、Gi(s)、Gb(s)分別表示位置調節(jié)器、速度調節(jié)器、電流調節(jié)器及電流反饋回路傳遞函數(shù)。θ*、θ分別代表給定的角位移及電機轉過的角位移,ω*、ω分別代表給定角速度和電機角速度,iα*代表給定電流,Te*、Te代表給定電磁轉矩和電機的轉矩,x代表工作臺位移量??驁D中伺服驅動系統(tǒng)結構部分,Ld、Lq代表轉子和定子的等效電感,R是電機內部等效電阻,為轉矩常數(shù),ψf是永磁體產(chǎn)生的恒定磁通,J為電機的轉動慣量; 為電機的等效阻尼系數(shù);
其中Ks為機械傳動部件折算到絲杠上的扭轉剛度為執(zhí)行部件與各傳動部件折算到絲杠上的轉動慣量,為系統(tǒng)的等效粘性阻尼系數(shù),(P為絲杠導程)為滾珠絲杠螺母副的傳動比,稱為阻尼比,ωn稱為進給系統(tǒng)的無阻尼固有頻率。
進給電機參數(shù):額定轉速nn=3000r/min,額定電流IN=11.6A,額定轉
矩TN=16.5N.m,電機轉動慣量為J=0.01323kg.m2,電樞繞組電阻Rα=0.15?,電機轉子與定子的等效電感Ld=Lq=0.00033H,ψf=0.5033Wb,Bm=0。
電流環(huán)還需增加SPWM逆變器環(huán)節(jié),一般簡化為一階慣性環(huán)節(jié),其傳遞函數(shù)為在 此KPWM=7.78,TPWM=0.000167s。另外,由于SPWM輸出電壓(或者電流)和來自電流檢測單元的反饋信號中常含有交流高次諧波分量,容易造成系統(tǒng)的振蕩,需要低通濾波器加以濾波,故增加電流反饋濾波器在 此選 取Tif=0.001。
進給機構參數(shù):工作臺質量m=3500kg,絲杠直徑d=0.08m,絲杠導程L=0.012m,絲杠總長l=0.963m,絲杠支承軸向剛度KB=1.12×108N/m,絲杠螺母的接觸剛度KN=2.02×108N/m。采用直聯(lián)方式。
計算出等效轉動慣量Js=0.043kg.m2,計算等效扭矩剛度Ks=119507.75N.m/rad,計算阻尼系數(shù)fs=1.4332。
3.1.1 故障現(xiàn)象
在X軸定位時,發(fā)現(xiàn)X軸存在明顯的位置“過沖”現(xiàn)象,最終定位位置正確,系統(tǒng)無報警。
3.1.2 故障分析
機型:采用SIEMENS 810M的龍門加工中心。
理論原因分析:由于系統(tǒng)無報警,坐標軸定位正確,可以確認故障是由于伺服驅動器或系統(tǒng)調整不良引起的。
3.1.3 故障診斷
X軸位置“過沖”的實質是伺服進給系統(tǒng)存在超調。引起超調的原因有多種,如:加減速時間過長、速度環(huán)比例增益太低、速度環(huán)積分時間過長等等。
通過檢查,確認該機床是由于速度環(huán)比例增益過低和速度環(huán)積分時間過長引起的超調。
圖4 速度環(huán)積分時間過長時系統(tǒng)階躍響應
3.1.4 故障仿真
此故障是由于系統(tǒng)速度環(huán)P-I控制器中的比例環(huán)節(jié)比例增益過低、速度環(huán)積分時間過長引起的。
根據(jù)以上故障現(xiàn)象,取速度環(huán)積分時間增大5倍后進行仿真,見圖4所示。其中曲線1代表給定輸入信號,曲線2為系統(tǒng)正常時位置輸出信號,信號3為速度環(huán)積分時間過長時位置輸出信號。由仿真結果可以看出,速度環(huán)積分時間過長時,會引起系統(tǒng)的過沖,從而造成定位超調。
3.2.1 故障現(xiàn)象
某配套SIEMENS 810系統(tǒng)的立式加工中心,在自動運行過程中,出現(xiàn)Y軸驅動器過電流報警,驅動器V4燈亮。
3.2.2 故障分析
機床結構:配套SIEMENS 810系統(tǒng)的立式加工中心。
理論原因分析:驅動器出現(xiàn)過電流報警的原因很多,機械傳動系統(tǒng)的安裝、調整不良,切削力過大,驅動器設定不良,伺服電動機不良等都可能引起驅動器的過電流。但在本機床上,當自動運行時,出現(xiàn)以上故障后,再次開機,故障依然存在,因此可以排除切削力引起的過電流。
3.2.3 故障診斷
為了盡快確定故障部位,維修時通過更換驅動器的調節(jié)器板、功率板進行了試驗,發(fā)現(xiàn)故障依然存在于Y軸,從而確定故障是由于Y軸伺服電動機或電動機與驅動器的連接不良引起的。
仔細檢查Y軸連接電纜,發(fā)現(xiàn)由于機床工作臺運動時,拉動了Y軸反饋電纜,使得Y軸的位置反饋線出現(xiàn)了連接松動引起的報警;重新連接反饋電纜后,故障排除。
3.2.4 結論
由于機床工作臺運動時,拉動了Y軸反饋電纜,使得Y軸的位置反饋線出現(xiàn)了連接松動,引起過電流報警。
仿真結果見圖5所示,其中曲線1為給定電流信號,曲線2為正常時輸出電流信號,曲線3代表位置反饋線松動時的輸出電流信號,圖中可以看出位置反饋線出現(xiàn)連接松動后。圖中,可以看出系統(tǒng)的階躍響應電流保持很大的數(shù)值,因此會引起驅動器過電流報警。
圖5 位置反饋線松動后電流輸出曲線圖
3.3.1 故障現(xiàn)象
由龍門銑削中心加工的零件,在檢驗中發(fā)現(xiàn)工件Y軸方向的實際尺寸與程序編制的理論數(shù)據(jù)存在不規(guī)則的偏差。
3.3.2 故障分析
機床結構:該機床數(shù)控系統(tǒng)為采用SINUMERIC810M的龍門銑削加工中心。
理論原因分析:從數(shù)控機床控制角度來判斷,Y軸尺寸偏差是由Y軸位置環(huán)偏差造成的。
3.3.3 故障診斷
電氣方面故障診斷:檢查Y軸有關位置參數(shù),發(fā)現(xiàn)方向間隙、夾緊允差等均在要求范圍內,故可排除由于參數(shù)設置不當引起故障的因素。
機械方面故障診斷:檢查Y軸進給傳動鏈。若傳動鏈中連接部分存在間隙或松動,可引起位置偏差,從而造成加工零件尺寸超差。
圖6 阻尼比減小與正常時系統(tǒng)階躍響應圖
3.3.4 故障仿真
與轉子軸聯(lián)接的帶輪錐套有松動,等同于傳遞函數(shù)中 的下降,從而導致 的減小,最終影響電動機性能和系統(tǒng)的穩(wěn)定,造成零件加工尺寸的不規(guī)則。
系統(tǒng)階躍響應如圖6所示,其中1為給定信號,2為阻尼比正常是輸出信號,3為阻尼比減小時信號。由仿真結果可以看出,阻尼比減小后系統(tǒng)仿真曲線與正常時相比,出現(xiàn)超程。那么被加工的零件就會被多切削了一部分,零件就有可能報廢。
利用Matlab軟件對數(shù)控機床進給系統(tǒng)建立仿真模型,進而研究數(shù)控機床進給系統(tǒng)的故障產(chǎn)生機理,通過此模型對部分故障進行仿真,從而可以更加直觀的再現(xiàn)故障現(xiàn)象以及故障所造成的后果,為研究數(shù)控機床故障產(chǎn)生機理及診斷維修提供理論依據(jù)。
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