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        離心式空壓機(jī)振動(dòng)故障分析

        2011-01-31 15:38:56王紹輝
        科學(xué)之友 2011年12期
        關(guān)鍵詞:瓦塊冷卻器空壓機(jī)

        王紹輝

        (珠海BP化工有限公司,廣東 珠海 519050)

        某化工廠現(xiàn)有兩套空分裝置,分別為KDONAr-4000/1800/110型、KDONAr6000/2000/180型,其原料空氣壓縮機(jī)均為離心式壓縮機(jī),其中4000空分裝置空壓機(jī)為H440-6.2/0.98型,是2002年出產(chǎn),6000空分裝置空壓機(jī)為DH63-32型,是2004年出產(chǎn),兩空壓機(jī)均整體齒輪型結(jié)構(gòu),四級(jí)壓縮、三級(jí)冷卻,由同步電動(dòng)機(jī)通過(guò)齒輪聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng)大齒輪。一二級(jí)葉輪在一根齒輪軸上組成L軸轉(zhuǎn)子,三四級(jí)葉輪在一根齒輪軸上組成H軸轉(zhuǎn)子,分別與大齒輪嚙合,靠大齒輪進(jìn)行增速,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速l 500 r/min,H440空壓機(jī)L軸級(jí)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速12387 r/min,H軸轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速14769 r/min;DH63空壓機(jī)轉(zhuǎn)子則分別為9512 r/min、11470 r/min。每只轉(zhuǎn)子上有兩只徑向軸承,系可傾瓦軸承,采用油泵供油強(qiáng)制潤(rùn)滑。

        可傾瓦軸承有5塊瓦,周向均布,軸襯的配列位置與主軸頸同心,瓦塊為鋼制件,內(nèi)孔澆鑄巴氏合金,與墊塊裝在一起。裝在軸承內(nèi)的瓦塊可以繞著自身的軸線(與主軸頸中心線平行)單獨(dú)擺動(dòng),同時(shí)由螺栓周向限位,使它在工作時(shí)不會(huì)與軸頸一起轉(zhuǎn)動(dòng),這種可傾瓦軸承對(duì)于減振很有效,油從軸承殼的外側(cè)環(huán)形供入,經(jīng)過(guò)軸承間隙回油。運(yùn)轉(zhuǎn)中,每塊瓦塊隨著軸頸旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的流體動(dòng)力調(diào)整自己的位置,從而使每個(gè)瓦塊具有最佳油楔,由于瓦塊之間的間隙大,油膜不連續(xù),與油膜旋轉(zhuǎn)有關(guān)的不穩(wěn)定性也就難以形成。每級(jí)葉輪軸上均裝有兩個(gè)測(cè)振點(diǎn),圖1中在轉(zhuǎn)子軸正上方呈90 °分布,采用渦電流傳感,經(jīng)延長(zhǎng)電流接至前置放大器后輸出非標(biāo)準(zhǔn)電壓信號(hào),再經(jīng)儀控柜上框架式監(jiān)視器處理輸出標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)在 DCS上顯示,參與報(bào)警、聯(lián)鎖。

        圖1 機(jī)組結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖及測(cè)點(diǎn)分布圖

        1 故障分析

        兩臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)多年,出現(xiàn)多次不同情況的異常軸振現(xiàn)象,現(xiàn)進(jìn)行分析總結(jié),以求找到克服異常軸振問(wèn)題的辦法。

        1.1 轉(zhuǎn)子材料

        4000空分H440空壓機(jī)在2002年試車(chē)階段發(fā)生兩次、2004年發(fā)生一次運(yùn)行中軸振漸升后突然超量程(200 μm)聯(lián)鎖停車(chē),打開(kāi)檢查,葉輪出現(xiàn)裂紋或掉塊,造成轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡嚴(yán)重破壞,這種事故一般很少在空分行業(yè)發(fā)生,系產(chǎn)品制造質(zhì)量問(wèn)題。目前葉輪材質(zhì)一般選用LV302不銹鋼,未發(fā)生葉輪斷裂事故。

        1.2 長(zhǎng)周期運(yùn)行葉輪上結(jié)垢

        2005年投用的6000空分DH63-32空壓機(jī),運(yùn)行到2008年,累計(jì)運(yùn)行3.5 a。表現(xiàn)在三四級(jí)軸振(圖1中測(cè)點(diǎn)3A、3B、4A、4B)緩慢上升,并超越報(bào)警值(64.75 μm),突破到70 μm、80 μm,一二級(jí)軸振測(cè)點(diǎn)(1A、1B、2A、2B)未超過(guò)25 μm,基本穩(wěn)定。經(jīng)停機(jī)檢查,葉輪積灰多,且由于級(jí)問(wèn)冷卻器冷凝水排水不暢,造成三四級(jí)后蓋板、葉輪上有水垢,污物的存在使轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡破壞;對(duì)級(jí)間冷卻器抽芯檢查,其內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重,底部許多銹渣,將L軸、H軸兩套轉(zhuǎn)子送專業(yè)廠進(jìn)行流道清洗、探傷檢查和動(dòng)平衡校驗(yàn),按照技術(shù)要求進(jìn)行組裝,開(kāi)機(jī)后軸振正常,同時(shí)對(duì)冷卻器內(nèi)壁進(jìn)行徹底除銹防腐,并將冷凝水吹除管由DN25擴(kuò)大到DN50,防止運(yùn)行中冷凝水積聚在底部被氣流帶走沖刷葉輪。2009年,DH空壓機(jī)一級(jí)軸振上漲,一個(gè)月時(shí)間上漲20 μm,達(dá)到57 μm。三四級(jí)平穩(wěn)未超過(guò)27 μm,仍是通過(guò)清洗葉輪、校正動(dòng)平衡解決。

        1.3 瓦塊存在損傷

        DH63-32空壓機(jī)2008年在處理四級(jí)出口管上管套環(huán)漏氣后,開(kāi)機(jī)后原本平穩(wěn)的軸振持續(xù)上升,其中一級(jí)軸振比檢修前漲30 μm達(dá)53 μm,二級(jí)軸振上漲13 μm達(dá)37 μm無(wú)法緩解,只好停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)二級(jí)軸承上邊兩瓦塊損壞一塊,其巴氏合金脫落,更換瓦塊處理后開(kāi)機(jī)平穩(wěn),各級(jí)軸振未超過(guò)30 μm。

        1.4 軸承間隙過(guò)小,瓦塊接觸面臟

        近幾年,H440空壓機(jī)的油溫、油壓、氣量均平穩(wěn),工藝上未進(jìn)行任何操作時(shí),出現(xiàn)多次各級(jí)軸振呈正弦波形異常波動(dòng)情況,有時(shí)波動(dòng)幾個(gè)微米,有時(shí)十幾個(gè)微米,有時(shí)突升、突降或伴隨有軸溫突變2 ℃左右。打開(kāi)軸承檢查,瓦塊并未損壞,但瓦面上有油積炭現(xiàn)象,導(dǎo)致軸承間隙偏小、接觸面不良,但對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行化驗(yàn),油質(zhì)合格。有時(shí)可從大齒輪齒上發(fā)現(xiàn)許多油渣,雖然潤(rùn)滑油化驗(yàn)合格,但不排除在特定運(yùn)轉(zhuǎn)條件下油質(zhì)發(fā)生變化的可能性。每次清洗瓦塊上油積炭后軸振平穩(wěn)。后將原某廠供應(yīng)的潤(rùn)滑油選用殼牌統(tǒng)一的L-TSA46汽輪機(jī)油,且將原3U80A-4型螺桿油泵更換為一臺(tái)較大流量的3U80A-6型螺桿油泵來(lái)加強(qiáng)軸承的潤(rùn)滑,在以后的檢修時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)軸瓦面上沒(méi)有積炭現(xiàn)象,機(jī)器運(yùn)行中軸振沒(méi)有再出現(xiàn)正弦波形異常波動(dòng)情況。

        1.5 儀控測(cè)點(diǎn)故障

        2009年,H440空壓機(jī)在檢修完畢開(kāi)機(jī)后二三級(jí)的兩個(gè)軸振測(cè)點(diǎn)(2B、3B)不正常:測(cè)點(diǎn)3B一直上升、測(cè)點(diǎn)2B波動(dòng)大,只好再次停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)固定傳感器的緊固螺母松動(dòng)脫落于傳感器端頭與轉(zhuǎn)子主軸間而隨軸轉(zhuǎn)摩擦,影響了測(cè)量。于是對(duì)各軸振測(cè)點(diǎn)重新檢查緊固傳感器的固定螺母,開(kāi)機(jī)后軸振正常。有時(shí)傳感器與延電纜接頭有油,也會(huì)測(cè)量有誤。前置放大器使用時(shí)間長(zhǎng),線性差,也會(huì)使軸振波動(dòng)。

        1.6 電動(dòng)機(jī)與壓縮機(jī)的對(duì)中

        施工應(yīng)按說(shuō)明書(shū)要求,同軸度要合格。DH63空壓機(jī)在2005年因軸振上漲檢查中發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)與壓縮機(jī)對(duì)中不合格,吊開(kāi)電動(dòng)機(jī)調(diào)整時(shí)發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)下邊墊鐵使用不規(guī)范:用了槽鋼來(lái)代替墊鐵且有的已經(jīng)變形,壓漿層也不符合規(guī)范,有墊鐵高出壓漿層現(xiàn)象,部分墊鐵和電動(dòng)機(jī)底座未結(jié)合緊密。以上導(dǎo)致運(yùn)行中對(duì)中發(fā)生變化,軸振波動(dòng)上漲。

        2 解決辦法

        (1)設(shè)備制造廠家必須保證產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)轉(zhuǎn)子、大齒輪這些核心組件必須確保材質(zhì)可靠。如沈鼓DH空壓機(jī)選用的葉輪材質(zhì)LV302B高強(qiáng)度不銹鋼,多年來(lái),DH產(chǎn)品從未出現(xiàn)過(guò)葉輪裂紋問(wèn)題。

        (2)機(jī)組安裝必須嚴(yán)格按照要求確保施工質(zhì)量。聯(lián)軸器對(duì)中,軸瓦間隙、地腳螺栓緊固、軸承蓋與軸承間隙的過(guò)盈量、轉(zhuǎn)子與密封的間隙以及電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)等,必須符合相關(guān)技術(shù)要求。

        (3)潤(rùn)滑油定期化驗(yàn)、更換。每次換油時(shí)放凈殘油、清理干凈油箱、過(guò)濾器、機(jī)殼及冷卻器等。油品選用正規(guī)渠道、正規(guī)廠家供貨。

        (4)精心操作,避免壓縮機(jī)工作點(diǎn)進(jìn)入喘振區(qū)造成損壞。每次開(kāi)機(jī)前必須試驗(yàn)聯(lián)鎖停機(jī)、油泵聯(lián)鎖起停和防喘振閥動(dòng)作的可靠性,調(diào)整負(fù)荷要注意不能超壓。巡檢中注意冷卻器的冷凝水排放,自潔式過(guò)濾器濾簡(jiǎn)阻力偏大或有吸扁破裂現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)更換。

        (5)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程控制各項(xiàng)參數(shù),避免油溫過(guò)低、過(guò)高,波動(dòng)大。油壓符合要求,操作要平穩(wěn)緩慢,杜絕大起大落。

        (6)盡量減少開(kāi)停機(jī)次數(shù)。每次大機(jī)組起動(dòng)過(guò)程中都要發(fā)生較大振動(dòng),對(duì)軸瓦損傷大,所以減少停機(jī)次數(shù),避免帶負(fù)荷突然停機(jī),加強(qiáng)對(duì)電氣線路的巡檢維護(hù)。

        (7)每年要計(jì)劃對(duì)機(jī)組大修一次。按說(shuō)明書(shū)要求對(duì)級(jí)間冷卻器、壓縮機(jī)組、潤(rùn)滑系統(tǒng)做徹底維護(hù),轉(zhuǎn)子進(jìn)行流道清洗,探傷檢查、動(dòng)平衡檢驗(yàn),冷卻器抽芯檢查、清理內(nèi)壁銹蝕進(jìn)行防腐等。

        (8)每次檢修完畢,儀表人員必須調(diào)整、緊固好傳感器螺母,確定間隙電壓符合技術(shù)要求,各連接點(diǎn)牢固可靠,杜絕測(cè)量有誤的現(xiàn)象出現(xiàn)。

        (9)改善空壓機(jī)吸入口的空氣質(zhì)量,避免過(guò)濾器選址在下風(fēng)向和灰塵多的地方,做好空壓機(jī)進(jìn)口過(guò)濾器周?chē)木G化防塵,更換自潔式過(guò)濾器濾筒時(shí)一定注意密封圈安裝到位,防止空氣短路不經(jīng)濾簡(jiǎn)進(jìn)入機(jī)組。

        (10)引入安裝空壓機(jī)在線監(jiān)測(cè)與故障診斷系統(tǒng),引入新的測(cè)振判斷技術(shù),各大機(jī)組聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控,以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及早處理,也提高了設(shè)備管理的現(xiàn)代化水平。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        綜上所述,通過(guò)對(duì)KDONAr-4000/1800/110型、KDONAr 6000/2000/180型,空壓機(jī)振動(dòng)原因進(jìn)行分析,采取了上述有效的對(duì)策與處理措施,三、四級(jí)振動(dòng)已明顯好轉(zhuǎn),機(jī)組振動(dòng)故障問(wèn)題得到了有效解決。目前機(jī)組完全有能力做到安、穩(wěn)、滿、優(yōu)運(yùn)行8000 h以上不停車(chē),改造效果良好,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

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