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        銅電解提高電流密度的生產(chǎn)實(shí)踐

        2011-01-27 02:43:56劉建萍
        中國有色冶金 2011年4期
        關(guān)鍵詞:陰極銅極片陽極板

        李 鵬,劉建萍,王 艷

        (煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司,山東 煙臺 264002)

        煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司有近三十年生產(chǎn)歷史。公司主導(dǎo)產(chǎn)品“三尖牌”標(biāo)準(zhǔn)陰極銅1993年在上海期貨交易所注冊,2001年通過了ISO9000質(zhì)量認(rèn)證,2006年成功注冊高純陰極銅。近年來,國內(nèi)銅電解行業(yè)紛紛進(jìn)行技術(shù)升級和工藝改造,陰陽極自動化機(jī)組及永久陰極等新技術(shù)裝備得到廣泛應(yīng)用。我公司電解系統(tǒng)一直采用傳統(tǒng)工藝裝備,在“硬件”方面與同行業(yè)存在很大差距。面對不利局面,我們的理念是:雖然裝備水平相對落后,但可以在工藝操作水平和產(chǎn)品質(zhì)量上爭一流,向國內(nèi)最高水平看齊。

        電流密度是衡量銅電解生產(chǎn)技術(shù)水平的一項(xiàng)重要技術(shù)指標(biāo),合理提高電流密度可挖掘設(shè)備產(chǎn)能、降低在線產(chǎn)品數(shù)量、減少流動資金占用。高電流作業(yè)是各企業(yè)共同追求的目標(biāo)。但是,在高電流密度條件下如何保證陰極銅質(zhì)量始終是銅電解行業(yè)的一道難題。2006年以前我們的銅電解生產(chǎn)平均電流密度一般在260~280 A/m2左右,2006~2008年間逐步提高至310 A/m2。在電流密度為310 A/m2的生產(chǎn)期間,陰極銅質(zhì)量穩(wěn)定,主要技術(shù)、能耗指標(biāo)均比較理想,詳見表1。

        表1 2008年前6個(gè)月不同時(shí)間段的生產(chǎn)參數(shù)比較

        以下是本公司提高電流密度的生產(chǎn)實(shí)踐。

        1 生產(chǎn)工序調(diào)整

        1.1 新加一道整片工序

        傳統(tǒng)銅電解工藝中始極片加工成陰極及其入槽的質(zhì)量直接關(guān)系到陰極銅的質(zhì)量。電解車間始極片加工工序使用的是壓紋釘耳機(jī),始極片經(jīng)壓紋后平整度仍不能完全達(dá)到要求,而此時(shí)由于始極片較薄,人工強(qiáng)制平整效果也不理想。于是我們采取將入槽15小時(shí)左右的陰極逐塊從槽內(nèi)取出放在整板架上平整,然后將垂直的陰極再放入槽內(nèi)電解。此舉雖然加大了勞動量,但為陰極銅后期的正常析出提供了保障,短路率明顯下降,陰極銅質(zhì)量也得到了提升。以后又采用延長始極片在槽時(shí)間,加大始極片厚度,由0.6 mm到0.8 mm,直至1.2 mm,減輕了工人的勞動強(qiáng)度。

        1.2 引入誘導(dǎo)法脫砷工序

        電流密度提高后,陽極中有害雜質(zhì)在電解液中的積累加快,而電解生產(chǎn)對電解液中雜質(zhì)含量的要求卻更加苛刻,因此高電流密度作業(yè)時(shí)必須加大系統(tǒng)的凈液量。原電解車間凈化工序?yàn)槠胀ǖ你U板槽電積脫銅,每天從電解生產(chǎn)系統(tǒng)抽取約30 m3電解液脫除大部分銅離子,脫銅后液外賣。該工序凈液能力低、消耗大且生產(chǎn)環(huán)境惡劣。2006年引入誘導(dǎo)法脫砷作為二段脫銅工序,原來的凈化工序作為一段脫銅工序。每天從電解生產(chǎn)系統(tǒng)抽取一定數(shù)量電解液,先在一段脫銅工序?qū)~離子濃度降至20 g/L左右,并生產(chǎn)出雜質(zhì)較低的一段黑銅;然后再進(jìn)行脫除銅及砷、銻、鉍等雜質(zhì)的二段脫銅電解。增加誘導(dǎo)法脫砷工序,不僅使凈液能力從原來的30 m3/d提高至48 m3/d,而且極大的增加了凈化工序除去電解液中砷、銻、鉍等雜質(zhì)的能力,為后期增加硫酸鎳生產(chǎn)工序及脫銅后液返回生產(chǎn)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電解生產(chǎn)污水零排放打下基礎(chǔ)。2010年電解液與脫銅后液中砷、銻、鉍含量的比較見表2。

        表2 2010年電解液與脫銅后液中砷、銻、鉍含量的比較 g/L

        1.3 實(shí)施工序質(zhì)量三級動態(tài)抽檢考核

        提高操作工序質(zhì)量是保證高電流密度生產(chǎn)的基本措施,因此要重視工序質(zhì)量的抽檢與考核,做到責(zé)任明確、標(biāo)準(zhǔn)量化。繪制了《質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖》,將工序質(zhì)量控制按陰極和陽極兩條主線層層分解,并落實(shí)到班組和個(gè)人,從始極片生產(chǎn)到陰陽極入槽,再到陰極銅打件等實(shí)行全過程交接考核,每天公布考評結(jié)果,全程用數(shù)字說話,大大增強(qiáng)了職工的競爭意識、質(zhì)量意識。

        2 通過實(shí)驗(yàn)槽探索最佳工藝條件

        2.1 陽極板實(shí)驗(yàn)槽

        煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司是距港口最近的的銅冶煉企業(yè)之一,進(jìn)口世界各地的銅精礦,并采購多廠家的外購陽極板,因此電解用陽極板的化學(xué)成分變化較大。這就要求做好陽極板分類管理,對不同批號的陽極板作詳細(xì)入槽記錄,全程跟蹤,出現(xiàn)問題能夠有據(jù)可查。針對一些雜質(zhì)含量高的陽極板,采取先做實(shí)驗(yàn)槽的方法,根據(jù)實(shí)驗(yàn)槽中陰極析出情況,平衡各種陽極板的比例,避免某些雜質(zhì)聚集過快,造成大的生產(chǎn)波動,保證了整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定。

        2.2 添加劑實(shí)驗(yàn)槽

        加入適量的添加劑是獲得結(jié)構(gòu)致密、表面光滑、有害雜質(zhì)含量少的優(yōu)質(zhì)陰極銅的有效措施之一。電流密度提高后,若添加劑加入不合適,陰極銅表面將更容易生成凸瘤、粒子等影響陰極銅質(zhì)量。對此我們針對不同電解環(huán)境(電流密度、添加劑用量配比、凈液量)、陰極銅析出的不同外觀狀態(tài)等,設(shè)置了多個(gè)試驗(yàn)槽,通過對比、分析,全方位的掌握系統(tǒng)的狀況,為在高電流密度下調(diào)整工藝參數(shù)、提高陰極銅質(zhì)量提供指導(dǎo)。

        3 工藝改進(jìn)

        公司有一生產(chǎn)系統(tǒng),投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)電解液夾氣現(xiàn)象較嚴(yán)重,生產(chǎn)的陰極銅陽極泥粒子較多。通過與其它生產(chǎn)系統(tǒng)分析對比,其電解槽采用的是下進(jìn)上出方式,電解液中溶解的空氣帶入電解槽引起夾氣;另外由于公司陽極板大部分是由銅精礦加工而成,電解過程陽極泥較多,該循環(huán)方式不利于陽極泥的沉降,形成陽極泥漂浮,造成陰極銅長陽極泥粒子。對此,我們在原有電解槽基礎(chǔ)上加裝自制的PVC“導(dǎo)液器”,通過簡單改動,將電解液循環(huán)方式改成上進(jìn)下出,實(shí)踐證明,這種循環(huán)方式更適應(yīng)我公司的原料構(gòu)成,為后期電流密度的提高打下基礎(chǔ)。

        4 消耗指標(biāo)的控制

        4.1 直流電單耗的控制

        陰極銅生產(chǎn)的直流電耗是電解車間的主要電能消耗,電耗基本與槽電壓成正比。因此車間著重從調(diào)整工藝條件上來降低槽電壓,如提高電解液的酸濃、提高電解液的溫度、增加槽面噴淋的次數(shù)等。另外探索了種板槽不單獨(dú)補(bǔ)膠的工藝試驗(yàn),使種板槽生產(chǎn)直流電耗下降5%,與正常生產(chǎn)槽接近。

        4.2 殘極率的控制

        銅電解殘極率是重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),它的升降對火法精煉和電解精煉總的加工費(fèi)影響很大。在降低殘極率方面主要采取如下措施:

        (1)強(qiáng)化分板工序質(zhì)量,對異形板(上薄下厚及側(cè)厚等)單獨(dú)堆放,每組陽極板之間質(zhì)量差不大于10 kg。

        (2)加強(qiáng)半溶板挑選工作,將可以再使用16~24 h的半溶板分類擺放,重新入槽,按2槽/天計(jì)算,降低殘極率0.2%。

        4.3 硫酸單耗的控制

        車間凈化系統(tǒng)的硫酸鎳生產(chǎn)工序是將脫銅后液中的鎳回收,副產(chǎn)品是含有少量雜質(zhì)的1 000 g/lL左右的硫酸(俗稱黑酸)。我們從2008年實(shí)現(xiàn)了黑酸代替成品濃硫酸返回生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝改造,硫酸單耗從原來的35 kg/t降到現(xiàn)在的20 kg/t以下。目前整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了電解廢液閉路循環(huán),銅電解污水達(dá)到了零排放。為公司創(chuàng)建資源節(jié)約、環(huán)境友好型企業(yè)奠定了基礎(chǔ)。

        5 結(jié)語

        煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司銅電解工藝探索高電流密度的生產(chǎn)實(shí)踐可簡單概括為:在各工藝條件合理、操作管理水平得到保證的前提下,高電流密度依然能生產(chǎn)出高品質(zhì)的陰極銅;另外,通過采取一系列措施,高電流密度下陰極銅生產(chǎn)的消耗也可得到有效控制。通過生產(chǎn)實(shí)踐,2006年8月,公司提出的《提高銅電解精煉電流密度》被山東省冶金工會委員會評為山東冶金、黃金和有色金屬系統(tǒng)合理化建議優(yōu)秀成果一等獎。

        [1] 北京有色冶金設(shè)計(jì)研究總院,長沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院,南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院,昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院.重有色金屬冶煉設(shè)計(jì)手冊(銅鎳卷)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

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