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        600 MW空冷機(jī)組凝結(jié)水電導(dǎo)率異常分析及處理

        2011-01-18 06:42:16劉朝輝何彩燕陶志國劉曉莉
        河北電力技術(shù) 2011年4期
        關(guān)鍵詞:質(zhì)量

        劉朝輝,何彩燕 ,陶志國,劉曉莉

        (1.河北省電力研究院,石家莊 050021;2.國電河北龍山發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 邯鄲 056400)

        1 概述

        河北某發(fā)電廠一期工程為2臺600 MW亞臨界直接空冷機(jī)組,于2007年相繼投入商業(yè)運(yùn)行。考慮到直接空冷機(jī)組凝結(jié)水溫度較高(夏季可達(dá)到80 ℃),該廠采用了粉末樹脂覆蓋過濾器作為凝結(jié)水精處理設(shè)備,其中每臺機(jī)組設(shè)置了3臺50%凝結(jié)水量的粉末樹脂覆蓋過濾器(2臺運(yùn)行,1臺備用),以及100%的旁路系統(tǒng)。每臺機(jī)組采用1套粉末樹脂覆蓋過濾器系統(tǒng),每套系統(tǒng)包括3臺管式過濾器、1臺工藝用壓縮空氣貯罐、1臺鋪膜泵、1臺鋪膜注射泵、3臺保持泵、1臺樹脂混合箱及其攪拌裝置、1臺輔助鋪膜箱、2臺反洗泵、2臺廢水輸送泵及管道閥門等。粉末樹脂覆蓋過濾器運(yùn)行分為鋪膜、保持、投運(yùn)和爆膜4個步驟,其工藝流程如圖1所示[1]。

        圖1 凝結(jié)水精處理系統(tǒng)工藝流程

        2 凝結(jié)水精處理系統(tǒng)運(yùn)行情況

        機(jī)組正常運(yùn)行時2臺粉末樹脂覆蓋過濾器并列運(yùn)行,1臺備用。當(dāng)1臺過濾器失效時,系統(tǒng)自動切換至備用過濾器,失效過濾器爆膜并重新鋪膜后等待投入運(yùn)行。

        精處理設(shè)備處理凝結(jié)水額定水量1 541 m3/h,最高達(dá)1 606 m3/h。系統(tǒng)有粉末樹脂覆蓋過濾器的超壓差及超溫保護(hù)旁路。當(dāng)過濾器的進(jìn)出口壓差超過0.175 MPa或溫度超過設(shè)定值73 ℃時,旁路門自動打開,過濾器進(jìn)出口門自動關(guān)閉,并報(bào)警。每臺過濾器有345個不銹鋼繞絲濾元,濾元采用聚丙烯熔噴濾元,孔徑控制在4~5 μm。離子交換粉末樹脂被預(yù)涂在過濾器內(nèi)濾芯的外表面,形成一層樹脂濾層,當(dāng)凝結(jié)水通過過濾器時,凝結(jié)水中固體顆粒被攔截過濾,同時凝結(jié)水中的離子在樹脂濾層中被交換去除,使出水達(dá)到設(shè)計(jì)要求。隨著過濾及離子交換的進(jìn)行,樹脂層逐漸失去離子交換能力而失效,出水電導(dǎo)率、硅值含量增加,當(dāng)電導(dǎo)率、硅值或過濾器過濾壓差達(dá)到設(shè)定值時,對過濾器進(jìn)行爆膜清洗,用壓縮氣體和除鹽水反洗去掉樹脂層濾餅,通過排污門排至廢水池。過濾器爆膜反向清洗之前,備用過濾器需要預(yù)涂粉末樹脂并上線投用。精處理出水控制標(biāo)準(zhǔn)見表1。

        表1 精處理出水控制標(biāo)準(zhǔn)

        3 凝結(jié)水電導(dǎo)率異常情況及原因分析

        3.1 異常情況介紹

        機(jī)組自投運(yùn)以來,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)一直運(yùn)行平穩(wěn),有效保證了水汽品質(zhì)和機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2009年5月,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水電導(dǎo)率異常,運(yùn)行過程中1號、2號機(jī)組均出現(xiàn)精處理出口電導(dǎo)率大于入口電導(dǎo)率的情況,監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2。

        表2 凝結(jié)水精處理出入口電導(dǎo)率情況 μS/cm

        3.2 異常原因分析

        3.2.1 熱力系統(tǒng)分析

        3.2.1.1 水質(zhì)分析

        2009年5月30日,對1號、2號機(jī)組熱力系統(tǒng)各采樣點(diǎn)的水樣進(jìn)行采集,并進(jìn)行離子色譜分析,水質(zhì)分析結(jié)果見表3。

        表3 各采樣點(diǎn)水樣的離子色譜檢測結(jié)果 μg/L

        凝結(jié)水精處理出入口監(jiān)測的電導(dǎo)率均為氫電導(dǎo)率,所謂氫電導(dǎo)率即將被測水樣先經(jīng)過氫型陽離子交換樹脂,將所有陽離子交換為氫離子后測定的電導(dǎo)率。經(jīng)過交換后水樣中僅留下陰離子,分別為F-、Cl-、NO3-、SO42-、PO43-和相應(yīng)的氫離子,水中的氫氧根離子則與氫離子中和。因此,測量氫電導(dǎo)率可直接反映出水樣中雜質(zhì)陰離子的總量。假設(shè)某種離子占主導(dǎo),則可以從氫電導(dǎo)率估算這種離子最大質(zhì)量濃度[2]。因此,由表3可以看出:

        a.該廠凝結(jié)水經(jīng)過粉末樹脂覆蓋過濾器處理后,精處理出水中Cl-和SO42-的質(zhì)量濃度遠(yuǎn)大于進(jìn)水中Cl-和SO42-的質(zhì)量濃度,即粉末樹脂覆蓋過濾器不僅未能將進(jìn)水中雜質(zhì)離子去除,反而釋放出了Cl-和SO42-等有害陰離子。

        b.從電導(dǎo)率變化趨勢看,粉末樹脂覆蓋過濾器出口陰離子的質(zhì)量濃度大于入口陰離子的質(zhì)量濃度,與現(xiàn)場在線電導(dǎo)表指示數(shù)據(jù)趨勢一致,即出口電導(dǎo)率大于入口電導(dǎo)率,說明在線電導(dǎo)率表的指示趨勢是正確的。

        3.2.1.2 設(shè)備分析

        從表3 SO42-和Cl-數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn),省煤器出水中SO42-和Cl-的質(zhì)量濃度與精處理出水中SO42-和Cl-的質(zhì)量濃度相比大幅度降低,特別是省煤器出水中Cl-的質(zhì)量濃度約為精處理出水中Cl-的質(zhì)量濃度的16%,而省煤器出水中SO42-的質(zhì)量濃度約為精處理出水中SO42-的質(zhì)量濃度的90%左右,可見,熱力系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了異常變化。

        由于進(jìn)入省煤器的水主要以凝結(jié)水為主,補(bǔ)入的除鹽水量較少,且水質(zhì)不會對SO42-和Cl-的質(zhì)量濃度產(chǎn)生較大影響,省煤器出水中SO42-和Cl-的質(zhì)量濃度與精處理出口SO42-和Cl-的質(zhì)量濃度相比,不應(yīng)有異常變化,因此,懷疑粉末樹脂覆蓋過濾器出口測定的SO42-和Cl-的質(zhì)量濃度不是真實(shí)的熱力系統(tǒng)中的水質(zhì)情況。

        3.2.2 精處理系統(tǒng)分析

        直接空冷機(jī)組沒有循環(huán)冷卻水,不存在由于凝汽器泄漏導(dǎo)致冷卻水污染凝結(jié)水的問題。正常運(yùn)行情況下,其凝結(jié)水的含鹽量較低。查找直接空冷機(jī)組管路,沒有發(fā)現(xiàn)管路有其它水體接觸的部分。因此精處理出水中Cl-和SO42-的質(zhì)量濃度均遠(yuǎn)高于精處理進(jìn)水Cl-和SO42-的質(zhì)量濃度的現(xiàn)象,不是由于水汽泄露污染造成的。

        考慮到直接空冷機(jī)組凝結(jié)水溫度較高(此時凝結(jié)水溫度約為65 ℃),可能造成粉末樹脂降解,從而增大Cl-和SO42-的質(zhì)量濃度的情況。對使用的粉末樹脂進(jìn)行高水溫(75 ℃)浸泡處理,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)粉末樹脂釋放Cl-和SO42-的情況,排除了直接空冷機(jī)組水溫高的影響。

        在現(xiàn)場將凝結(jié)水精處理設(shè)備退出運(yùn)行后,觀察在線電導(dǎo)率變化,發(fā)現(xiàn)在線電導(dǎo)率儀表指示出口高于入口,說明粉末樹脂覆蓋過濾器不是影響電導(dǎo)率異常的原因,推測電導(dǎo)率異常可能與采樣系統(tǒng)有關(guān)。

        3.2.3 采樣系統(tǒng)分析

        a.在線化學(xué)儀表檢驗(yàn)。在現(xiàn)場采用出入口水樣相互交換的方法對其進(jìn)行檢驗(yàn),通過比對檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),在線電導(dǎo)率指示準(zhǔn)確,出入口水樣交換后電導(dǎo)率相應(yīng)發(fā)生變化。

        b.氫性陽離子交換柱分析。對交換柱中的樹脂進(jìn)行重新深度再生,結(jié)果發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水處理設(shè)備在線電導(dǎo)率表指示出口電導(dǎo)率高于入口電導(dǎo)率,排除了氫型陽離子交換柱的影響。

        c.采樣管分析。對采樣點(diǎn)及采樣架的情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)精處理出水采樣點(diǎn)距離采樣間較遠(yuǎn),從水樣的情況看,水流不大,水樣壓力不高,因此判斷由于雜質(zhì)在采樣管內(nèi)發(fā)生吸附、積聚,造成精處理出水水質(zhì)異常。

        4 處理措施及效果

        根據(jù)分析結(jié)果,對采樣系統(tǒng)進(jìn)行變流速調(diào)整,對采樣管進(jìn)行反復(fù)沖管處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn)調(diào)整后凝結(jié)水處理設(shè)備在線電導(dǎo)率儀表指示恢復(fù)正常,水樣流量明顯增大。調(diào)整后凝結(jié)水精處理出入口電導(dǎo)率情況見表4。

        表4 調(diào)整后凝結(jié)水精處理出入口電導(dǎo)率情況 μS/cm

        由表4的檢測數(shù)據(jù)可以看出,對沖洗和管路系統(tǒng)調(diào)整取得了良好的效果,1號、2號機(jī)組的凝結(jié)水精處理的出入口水質(zhì)達(dá)到正常水平。

        5 結(jié)論及建議

        a.雜質(zhì)在采樣管路內(nèi)的吸附、積聚是造成此次凝結(jié)水精處理出入口電導(dǎo)率異常的主要原因。

        b.當(dāng)熱力系統(tǒng)水汽數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時,不能僅針對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行單一分析,應(yīng)在此基礎(chǔ)上對熱力系統(tǒng)的整體水汽品質(zhì)進(jìn)行深入分析。

        c.電廠應(yīng)重視在線化學(xué)儀表的準(zhǔn)確性和采樣的代表性,對化學(xué)分析儀表進(jìn)行定期維護(hù),對采樣回路進(jìn)行定期沖洗,以確保采樣數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。

        [1] 龍 瀟,王二忠,孫小軍,等.粉末樹脂覆蓋過濾器在直接空冷機(jī)組中的應(yīng)用[J].凈水技術(shù),2009,28(4):6-9.

        [2] 王佩璋.空冷技術(shù)在火力發(fā)電上的應(yīng)用與發(fā)展[J].電站輔機(jī),2006,27(1):32-38.

        本文責(zé)任編輯:齊勝濤

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