大慶油田昆侖集團有限公司管業(yè)分公司 復合管QC小組
(黑龍江 大慶 163311)
小組概況見表1。
鋼骨架塑料復合管道的連接方式主要有電熔連接和法蘭連接2種(圖1),其中電熔連接是一種重要的連接方式,是將管材插入電熔套筒 (以下簡稱“電熔”)內(nèi)通電焊接,焊接質(zhì)量直接影響管道的施工質(zhì)量。
表1 小組概況
根據(jù)管業(yè)公司文件慶油昆集管業(yè)發(fā)[2010]2號《關(guān)于印發(fā)大慶油田昆侖集團有限公司管業(yè)分公司1月份綜合計劃的通知》要求,復合管電熔焊接合格率達到99.9%,據(jù)統(tǒng)計2009年3~11月電熔焊接合格率為99.67%,統(tǒng)計結(jié)果如表2所示。
表2 2009年3~11月復合管電熔焊接合格率統(tǒng)計表
為了達到公司要求,小組經(jīng)過研究決定選擇《提高復合管電熔焊接合格率》作為本次小組活動課題。
本次活動的目標:將復合管電熔焊接合格率提高到99.9%。
施工中電熔焊接不合格情況有外壁冒料、內(nèi)壁冒料及外表面塌陷3種情況(圖2),內(nèi)壁冒料嚴重時會導致管材內(nèi)徑縮小,管道流動阻力增大,壓力差提高,影響介質(zhì)的輸送能力。
對2009年3~11月復合管電熔焊接不合格情況進行調(diào)查并進行分項統(tǒng)計,統(tǒng)計結(jié)果見表3。
從表3中可以看出,內(nèi)壁冒料數(shù)量占電熔焊接不合格總數(shù)的71.4%。因此,可以判定造成電熔焊接合格率不達標的癥結(jié)問題是內(nèi)壁冒料。根據(jù)公式測算,如果解決了內(nèi)壁冒料這個癥結(jié)問題,電熔焊接合格率能達到的99.91%,達到公司要求。
測算依據(jù):99.67%+(1-99.67%)×71.4%=99.91%>99.9%。
結(jié)論:通過目標值的可行性分析,復合管電熔焊接合格率達到99.9%這個目標是可行的。
小組成員針對內(nèi)壁冒料這個癥結(jié)問題集思廣益,利用因果圖進行分析,找出造成內(nèi)壁冒料的7條末端因素(圖3)。
表3 2009年3~11月復合管電熔焊接不合格情況統(tǒng)計表
為找出內(nèi)壁冒料的主要原因,小組成員針對圖3因果圖中的7條末端因素逐一進行分析、確認,要因確認表見表4。
經(jīng)小組全體成員確認,造成電熔焊接內(nèi)壁冒料的主要因素是電熔繞線方式不合理。
在要因確定的基礎上,小組成員針對要因逐條進行分析,運用頭腦風暴法制訂了多條對策,經(jīng)過對方案進行優(yōu)選,以容易實施、進度最快、效果最明顯、實施風險最小為原則,最后優(yōu)選出的對策如表5所示。
表4 要因確認表
續(xù)表4
表5 對策表
電熔生產(chǎn)工藝流程如圖4所示。
2010年5月4日小組成員針對電熔繞線方式不合理這個要因,進行對策實施,主要對策是采用跳接繞線方式,但電熔線跳接后會發(fā)生擠線現(xiàn)象 (圖5),原因是電熔芯套斜度較大,注入熔料時沖動電熔線,使得電熔線排列不均,造成擠壓搭接現(xiàn)象。因此,研究了一種可行的跳線方案,既能保證產(chǎn)品質(zhì)量,又能達到內(nèi)壁無冒料,產(chǎn)品簡稱跳線電熔。小組成員針對跳線電熔進行方案實施。
8.1.1 電熔芯套改進,表面滾花、分布凸臺
為避免跳線電熔產(chǎn)品成型時電熔線發(fā)生擠線現(xiàn)象,將電熔芯套表面進行滾花,且在跳線起始、終止位置徑向各分布5個凸臺(直徑3.0mm、高0.6mm),跳線電熔芯套示意圖如圖6所示。
芯套表面滾花可提高其粗糙度,增大電熔線與芯套表面之間的摩擦力,防止擠線;芯套表面凸臺意為阻擋電熔線,完成電熔線跳接,同時也防止了擠線現(xiàn)象發(fā)生。設計完成后,2010年5月23日完成了電熔芯套加工試制(圖7)。
8.1.2 電熔線跳接
電熔芯套經(jīng)過滾花、凸臺處理后,2010年5月25日小組成員制定了繞線方案。
(1)將芯套組件安裝在繞線機芯套架上,將接線柱插入芯套端部的接線柱孔內(nèi),按繞線機開機順序開始繞線,繞線要緊密均勻,繞線至緊貼芯套上的小凸臺一側(cè),準備跳線時停止繞線,進行焊線,防止電熔線串動,焊線后將檔位掛到左檔,導線柱移動,手動將電熔線跳至另一側(cè)凸臺外側(cè),電熔線布滿芯套后停機,用螺旋千斤頂頂緊線端,防止松動,再用鉗子將接線柱與電熔包塑線接緊,并插入芯套另一端部接線柱孔內(nèi)。
(2)對跳線電熔進行焊線時,兩側(cè)小凸臺處電熔線應加焊,加焊數(shù)量依照具體規(guī)格而定,表面焊線推薦如圖8方式進行。
繞線機繞線及焊線過程如圖9所示。
實施前后電熔線繞線方式對比如圖10所示。
8.1.3 生產(chǎn)跳線電熔(圖11)
對策實施前后電熔內(nèi)壁繞線情況對比如圖12所示。
對策實施后跳線電熔中心位置通過跳線出現(xiàn)一處無電熔線冷料區(qū),電熔焊接時通過冷料區(qū)將實施前的連續(xù)熔池分隔成2個獨立的熔池,避免了內(nèi)壁冒料現(xiàn)象的發(fā)生。
(1)2010年6月2日對策實施后重新調(diào)整了跳線電熔焊接工藝,并生產(chǎn)了9種規(guī)格跳線電熔試驗件,按照調(diào)整后焊接工藝分別用THE-12C、HTDC-8B、HTDC-8 3種型號焊機進行焊接試驗。9種規(guī)格試驗件焊接后達到內(nèi)壁無冒料,焊接合格率為100%。
(2)焊接檢測后又對每個焊接試驗件進行耐壓實驗,目的是為了檢測實施前后電熔在耐壓試驗方面是否有所不同。結(jié)果9個試驗件廠內(nèi)耐壓試驗合格率100%。焊接及耐壓試驗情況如圖13所示。
(3)電熔繞線方式的改變,不會影響產(chǎn)品質(zhì)量。2010年6月20日,將跳線電熔進行送檢,產(chǎn)品檢驗合格。
因施工產(chǎn)品規(guī)格有限,2010年6月23~28日,小組成員針對6種規(guī)格跳線電熔產(chǎn)品分別到5個工地進行現(xiàn)場焊接試驗,焊接試驗結(jié)果達到了內(nèi)壁冒無冒料。
對策實施前后電熔焊接質(zhì)量對比如圖14所示。
對策實施后,2010年7月份進行了跳線電熔的批量生產(chǎn),并應用到施工中,2010年11月底對跳線電熔焊接合格率進行統(tǒng)計,見表6。
表6 2010年(7~11月)跳線電熔焊接合格率統(tǒng)計表
從表6中可以看出,使用新工藝生產(chǎn)的跳線電熔焊接內(nèi)壁冒料數(shù)量為0,同時復合管電熔焊接合格率達到99.97%,完成了目標值(圖15)。
(1)經(jīng)濟效益。2009年3~11月復合管電熔焊接內(nèi)壁冒料搶修經(jīng)濟損失統(tǒng)計結(jié)果見表7。
通過項目實施,9種規(guī)格跳線電熔可以節(jié)約電熔線如表8所示。
表7 2009年3~11月復合管電熔焊接內(nèi)壁冒料經(jīng)濟損失統(tǒng)計表
表8 跳線電熔節(jié)約電熔線明細
9種電熔模具滾花及凸臺改造費用為200×9= 1 800元,直接創(chuàng)效合計:81 370.8+7 757.64-1 800= 87 328.44元。
(2)社會效益。通過課題的實施,達到了電熔焊接內(nèi)壁無冒料;解決了內(nèi)壁冒料引起的管道流動阻力增大、壓力差提高、影響介質(zhì)輸送的問題;提高了焊接質(zhì)量及管道施工質(zhì)量;避免了因電熔焊接質(zhì)量與甲方協(xié)調(diào)溝通的環(huán)節(jié)。
(1)完善并下發(fā)DQG/JS-14《鋼骨架塑料復合管件生產(chǎn)工藝規(guī)程》,調(diào)整4.1.4、4.1.5電熔產(chǎn)品繞線、焊線部分;完善并下發(fā)DQG/JS-19《鋼骨架塑料復合管焊接技術(shù)要求》,調(diào)整跳線電熔焊接工藝參數(shù)部分。
(2)將跳線電熔生產(chǎn)情況跟蹤到2011年4月 30日,跳線電熔在 DN100、DN500、DN350、DN200 4種規(guī)格中應用,節(jié)約電熔線的同時,已施工的跳線電熔無一處焊接內(nèi)壁冒料。
(1)這次QC小組活動嚴格按照科學的PDCA程序進行,完成了本次QC活動目標,取得了一定的社會效益和經(jīng)濟效益。通過此次活動,施工人員的焊接質(zhì)量意識得到明顯提高。此次活動使小組成員積累了豐富的現(xiàn)場工作經(jīng)驗,各方面素質(zhì)得到了有效提升。
(2)施工中發(fā)現(xiàn)管材手工封口存在一些不足之處,QC小組準備將 《提高手工封口一次合格率》作為下一次活動課題。